湖南金山水泥用高摻量非活性混合材生產(chǎn)水泥的經(jīng)驗

2014/10/08 14:06 來源:《四川水泥》2014-07 沈永勝 桂林香

筆者公司擁有一條2500t/d新型干法生產(chǎn)線,自2012年7月干法窯點火,2013年7月增建水泥粉磨系統(tǒng),在較短的時間內(nèi),實現(xiàn)達產(chǎn)達標,并且在生產(chǎn)PC32.5級水泥時,非活性混合材摻量高達30 %。......

  筆者公司擁有一條2500t/d新型干法生產(chǎn)線,自2012年7月干法窯點火,2013年7月增建水泥粉磨系統(tǒng),在較短的時間內(nèi),實現(xiàn)達產(chǎn)達標,并且在生產(chǎn)PC32.5級水泥時,非活性混合材摻量高達30%。不僅降低了水泥生產(chǎn)成本,而且水泥因強度穩(wěn)定且后期強度高、色澤好、與混凝土外加劑相容性好,混凝土無起灰、起砂現(xiàn)象,水泥使用性能優(yōu)良,無論是用于預(yù)拌還是用于現(xiàn)拌,均受到用戶的青睞?,F(xiàn)淺談我們的幾點體會,供參考。

  1 控制和提高熟料質(zhì)量

  眾所周知,要實現(xiàn)高的非活性混合材摻量,不僅要做到熟料強度高,而且要確保熟料強度的平穩(wěn)才行。筆者從以下幾方面進行控制:

  (1)合理控制三率值:KH:0.90±0.02,SM2.70±0.1,IM:1.45 ±0.1。

  (2)控制好煤質(zhì)與細度。要求入窯煤粉發(fā)熱量≥5500??kcal/kg,揮發(fā)份≥12 %,內(nèi)水份<3.0 %,煤粉細度0.08mm篩余<1.0%。

  (3)控制好生料細度,0.08mm篩余<16.0 %,特別是0.2mm篩余<1.50%。

  (4)統(tǒng)一操作,穩(wěn)定窯況,實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)。

  根據(jù)筆者的經(jīng)驗,熟料28天抗壓強度每提高1MPa,生產(chǎn)中若控制相同的水泥強度,生產(chǎn)PC32.5級水泥可多摻玄武巖、煤矸石類的非活性混合材0.5%左右,或可多摻水渣類的活性混合材1%左右。

  2  優(yōu)化混合材品種

  筆者公司位于湖南省衡陽市松木塘工業(yè)園,在公司100公里的半徑內(nèi)有水泥新型干法水泥熟料產(chǎn)能600萬噸,水泥粉磨能力900萬噸,在當?shù)仡愃频V渣、水碎合金渣、粉煤灰類的活性混合材因市場供應(yīng)量少價高,無法保證水泥的生產(chǎn)需求。我們選用石灰石、玄武巖、濕排煤渣、煤矸石、少量轉(zhuǎn)爐渣等做水泥混合材。在水泥磨投產(chǎn)前,針對供應(yīng)量有保障的混合材,為了優(yōu)化混合材品種,筆者按照GB/T12957-2005《用于水泥混合材的工業(yè)廢渣活性試驗方法》,進行了大量的試驗。

  綜合考慮混合材采購成本、供應(yīng)量、水份、活性、需水量、易磨性、粒度、色澤等諸多因素,最后按照熟料:石膏:石灰石:煤渣:煤矸石:轉(zhuǎn)爐渣:助磨劑=55:5:15:10:10:5:0.04%,在實際生產(chǎn)中根據(jù)強度不斷的降低熟料摻比。達到目前的熟料摻比只有52%左右,比兄弟廠家低10%左右。

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  3  水泥細度控制合理

  筆者公司水泥磨系統(tǒng)是預(yù)粉磨(輥壓機帶V型選粉)+Φ3.8×13m三倉磨的開流磨系統(tǒng)。為了最大限度的發(fā)揮熟料潛能,筆者將水泥磨得更細一些,所用的混合材的易磨性均好于熟料(與前面表格中的數(shù)據(jù)預(yù)估結(jié)論相反)。為了克服“越細的水泥需水量越大,與外加劑相容性越差,水化熱越大,開裂敏感性越大”的問題,筆者在生產(chǎn)PC32.5級水泥時控制0.08mm的篩余小于2%,45μm篩余小于12%,比表面積大于380m2/kg。

  4  合理選擇助磨劑

  鑒于筆者公司非混合材摻量較高的特點,筆者將助磨劑對水泥28天后期抗壓強度的提高幅度做為選擇的重點。

  根據(jù)成型水中滴加助磨劑外摻的強度比對及小磨試驗情況,選取衡陽XX1牌、冷水江XB牌助磨劑進行大磨試驗、小批量工業(yè)試用,批量試用,最后與XB牌助磨劑簽定以“每批貨28天抗壓強度按統(tǒng)一試驗方法比基準樣提高7MPa以上”作為特殊技術(shù)指標的供貨合同。經(jīng)過較長時間的生產(chǎn)生產(chǎn)實踐,該助磨劑質(zhì)量平穩(wěn),比較適合我公司的生產(chǎn)。

  從表4可以看出,采用冷水江XB牌助磨劑,在低熟料料耗,高摻非活性混合材的情況下,P.C32.5級水泥的3d與28d抗壓強度均能有較好的保障,水泥實物質(zhì)量及施工性能優(yōu)越。

  5 結(jié)束語

  筆者通過穩(wěn)定和提高出窯熟料質(zhì)量,實施水泥混合材料的配比優(yōu)化,合理控制水泥粉磨細度與擇優(yōu)選用水泥助磨劑,使筆者公司在生產(chǎn)PC32.5級水泥時,在確保了水泥質(zhì)量優(yōu)良的前提下,非活性混合材摻量高達30%,同時水泥磨的臺時產(chǎn)量穩(wěn)定在120t/h,粉磨綜合電耗低于35kmh/t。成功實現(xiàn)用高摻量非活性混合材生產(chǎn)低成本優(yōu)質(zhì)水泥,取得了極好的經(jīng)濟效益與社會效益。

編輯:王欣欣

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