云浮天山水泥公司應(yīng)用100%無煙煤生產(chǎn)線小結(jié)

2011-02-24 00:00
      云浮天山水泥公司熟料生產(chǎn)線為南京院設(shè)計(jì)4.8×74m (五級(jí)雙系列旋風(fēng)預(yù)熱器帶管道分解爐) 5000噸/日產(chǎn)熟料生產(chǎn)線。根據(jù)廣東地區(qū)資源緊缺的現(xiàn)狀,公司在生產(chǎn)中選用無煙煤作為煅燒燃料。在使用無煙煤作為煅燒燃料初期,逐漸暴露了窯系統(tǒng)綜合的疑難問題:熟料黃心料、f-Cao合格率下降、主窯皮難以穩(wěn)定、副窯皮過長(zhǎng)脫落頻繁,影響質(zhì)量、窯尾系統(tǒng)結(jié)皮嚴(yán)重、窯內(nèi)通風(fēng)差、產(chǎn)量低、最終導(dǎo)致被迫停窯清理結(jié)皮等系列問題,通過對(duì)窯系統(tǒng)問題的綜合判斷細(xì)化分析,采取相應(yīng)措施,逐漸適應(yīng)了應(yīng)用100%無煙煤作為煅燒燃料,目前云浮天山水泥公司窯投料量可穩(wěn)定390t/h-400 t/h,熟料28天抗壓強(qiáng)度平均為58MPa左右。
 
     煤中揮發(fā)分含量小于10%的煤稱為無煙煤。由于無煙煤揮發(fā)分低,燃點(diǎn)高,燃燒速度慢,燃燼時(shí)間長(zhǎng)屬于低反應(yīng)活性燃料,著火及燃燒均較困難,通常水泥回轉(zhuǎn)窯中較難著火燃燒和燃燼。
 
    一、云浮天山系統(tǒng)配置簡(jiǎn)介:
 
     1.  由于云浮天山所用石灰石CaCO3、SiO2波動(dòng)較大及云浮石灰石磨蝕性較大,為保證入原料磨生料成分穩(wěn)定及防止物料出現(xiàn)離析現(xiàn)象在設(shè)計(jì)時(shí)采用了兩種高低鈣石灰石配料。不設(shè)石灰石預(yù)均化堆場(chǎng),高低鈣庫設(shè)計(jì)為2座Φ18×40m儲(chǔ)量:10000t/個(gè)儲(chǔ)期:4d。另在調(diào)配庫出口配置γ射線分析儀1臺(tái)規(guī)格:皮帶機(jī)帶寬1000mm ,皮帶機(jī)帶速max1.6m/s( γ射線分析儀可對(duì)入磨物料進(jìn)行1次/分化學(xué)成分測(cè)定)以保障入磨物料化學(xué)成分的穩(wěn)定。
 
      生料系統(tǒng)配置采用Atox50能力:400t/h輥式磨,燒成系統(tǒng)采用C5級(jí)雙系列旋風(fēng)預(yù)熱器帶管道分解爐,4.8×74m回轉(zhuǎn)窯、斜度:4%(正弦),轉(zhuǎn)速:0.35-4.0r/min, NC-15Ⅱ煤粉燃燒器 、燃煤能力15t/h及NC-42310推動(dòng)篦式冷卻機(jī)、篦床面積120.98 m2。因使用無煙煤煅燒該煤粉制備采用了Φ3.8×(7.25+3.5) m風(fēng)掃煤磨、能力40t/h,該生產(chǎn)線2006年3月一次點(diǎn)火成功并最終使用100 %無煙煤煅燒成功。
 
     二、生產(chǎn)調(diào)試中處理的問題:
 
      1.  ATOX-50設(shè)計(jì)能力410t/h輥式磨,應(yīng)環(huán)保需要窯尾系統(tǒng)采用袋式收塵器。5、6月大布袋收塵器自動(dòng)清灰不靈壓差大的問題,經(jīng)常導(dǎo)致立磨出口負(fù)壓波動(dòng)大磨機(jī)震動(dòng)跳停影響了磨機(jī)產(chǎn)質(zhì)量,在7月19日對(duì)袋收塵器震打、清灰裝置工作時(shí)間重新調(diào)整后現(xiàn)已可穩(wěn)定控制磨機(jī)的進(jìn)出口壓力。
 
      2 . 云浮石灰石磨蝕性較大,石破磨損較快導(dǎo)致入立磨石灰石粒度不易達(dá)到設(shè)計(jì)要求。根據(jù)這一情況,加強(qiáng)了對(duì)石破的巡檢,發(fā)現(xiàn)石灰石入磨粒度變化后及時(shí)對(duì)板錘進(jìn)行調(diào)整或更換目前對(duì)入磨石灰石粒度已基本在可控制指標(biāo)之內(nèi)。
 
      3.  窯頭電收塵器入口溫度偏高,出篦冷機(jī)熟料溫度較高通過在入窯頭電收塵廢氣管道上增加安裝3支高壓水槍,更換高壓水泵以增加冷卻效果現(xiàn)可有效控制入窯頭電場(chǎng)廢氣溫度。
      4.  均化庫均化效果不好, 通過對(duì)均化庫下電磁閥重新更換與各區(qū)下料時(shí)間的調(diào)整及充氣壓力的控制徹底解決了均化庫均化效果不好的問題,現(xiàn)入窯生料合格率≥90%。
 
      三、使用煙煤、混合煤和無煙煤時(shí)熟料產(chǎn)質(zhì)量的情況
 
     1.  3月到9月使用煙煤及混合煤熟料產(chǎn)質(zhì)量情況
 
      為盡快使窯系統(tǒng)達(dá)到設(shè)計(jì)要求:調(diào)試階段采用了煙煤煅燒。在煙煤試燒情況較好的基礎(chǔ)上逐步增加無煙煤的使用量,這段時(shí)間由于受設(shè)備及電器停車較多的影響,運(yùn)轉(zhuǎn)率偏低。但是在使用煙煤及混合煤的時(shí)候,窯的產(chǎn)量較高,熟料質(zhì)量好(見表-1、表-2)。由表-2可知,這一時(shí)期生產(chǎn)的熟料KH值高、f-CaO小、熟料質(zhì)量較好,窯臺(tái)產(chǎn)較高。
 
      2.   100%無煙煤煅燒窯系統(tǒng)出現(xiàn)的綜合疑難問題及分析和處理措施
 
      為緩解資源緊張降低生產(chǎn)成本,盡快掌握系統(tǒng)的適應(yīng)能力,暴露系統(tǒng)所存在的問題及縮短調(diào)試時(shí)間,四月十日直接試燒100%無煙煤(見表3、4),隨著運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間的增加生產(chǎn)中逐漸暴露了窯系統(tǒng)綜合疑難問題,主要有:窯頭飛砂大、主窯皮難以穩(wěn)定、副窯皮過長(zhǎng)長(zhǎng)落頻繁f-Cao合格率下降、熟料有黃心、窯尾系統(tǒng)結(jié)皮嚴(yán)重、窯內(nèi)通風(fēng)差、產(chǎn)量低、最終導(dǎo)致被迫停窯清理結(jié)皮。
 
       3. 四月份首次使用100%無煙煤煅燒窯產(chǎn)質(zhì)量下降的原應(yīng)分析
 
      無煙煤揮發(fā)分低,燃點(diǎn)高,燃燒速度慢,燃燼時(shí)間長(zhǎng)。我公司燃燒器調(diào)節(jié)范圍較窄,無法靈活調(diào)節(jié)燃燒器一次風(fēng)出口沖量增加煅燒熱力強(qiáng)度。導(dǎo)致煤粉脫節(jié)燃燒,燒成帶溫度不足,尾溫偏高(1150度左右),部分未充分燃燒的煤粉在煙室和分解爐內(nèi)與物料混合提前產(chǎn)生液相粘附在縮口與錐部產(chǎn)生結(jié)皮,窯尾溫度的偏高使入窯物料溫度升高、碳酸鹽分解帶縮短,燃燒器調(diào)節(jié)范圍較窄。煅燒溫度、熱力強(qiáng)度的欠缺導(dǎo)致過渡帶延長(zhǎng)。當(dāng)物料逐漸進(jìn)入燒成帶時(shí),由于燒成溫度較低液相粘度不能快速下降,液湘量未及時(shí)大量生成。在物料中存有較多未結(jié)粒的細(xì)小顆粒,當(dāng)細(xì)小顆粒同結(jié)粒良好物料進(jìn)入篦冷機(jī)時(shí),細(xì)小顆粒被來自篦冷機(jī)的高壓風(fēng)吹起形成飛砂。燒成帶熱力強(qiáng)度不足煅燒溫度的欠缺,導(dǎo)致燒成帶主窯皮疏松粘掛不牢。同樣熱力強(qiáng)度不足,煅燒溫度的欠缺,使煤粉碳粒子滯后燃燒造成燒成溫度后移使窯內(nèi)過渡帶產(chǎn)生副窯皮。同時(shí),又因副窯皮屬于低溫粘掛的窯皮剝落較為頻繁導(dǎo)致了f-CaO合格率的下降和熟料質(zhì)量的下滑,并進(jìn)一步造成窯熱工制度的不穩(wěn)定。
 
      4.  采取的措施
 
     (1) 原煤質(zhì)量與出磨煤粉細(xì)度的控制
     
      由于煤粉揮發(fā)份、熱值、灰份分別影響著火焰溫度,燃燒速度的快慢、燃燼時(shí)間長(zhǎng)短及配料穩(wěn)定性故在選用燃料時(shí)嚴(yán)格控制進(jìn)廠燃料揮發(fā)份發(fā)≥5%、熱值≥5600Kcal/Kg、灰份≤29%、全硫≤0.8%,強(qiáng)化預(yù)均化作用并根據(jù)本廠燃燒設(shè)備特性調(diào)整出磨煤粉細(xì)度指標(biāo)<2% (0.08mm方孔篩篩余)。
 
     (2) 燃燒器的調(diào)整
     
      調(diào)整NC-15Ⅱ燃燒器內(nèi)風(fēng)開度由70%開至100%,外風(fēng)由100% 調(diào)至70%。以增加內(nèi)風(fēng)量,減少旋流風(fēng)噴射速度,縮短火焰長(zhǎng)度,提高燒成帶溫度。
 
    (3) 提高二、三次風(fēng)溫
     
      控制篦冷機(jī)熱端料層厚度由4500Pa± 200到5000 Pa-5500 Pa,冷端料層4500 Pa ± 200以提高二、三次風(fēng)溫使煤粉的燃燒速度加快,燃燼時(shí)間縮短。
 
    (4) 制訂合理的操作參數(shù)
 
      煙室溫度:<1100度     
      分解爐出口:870±20 ℃    
      分解爐出口壓力:<950Pa
      三次風(fēng)溫度: 850℃
      一級(jí)出口壓力:5100 -5200 Pa左右     
      正常操作穩(wěn)定窯速:3.5-3.7r/min
      熱端料層厚度:5000±200 Pa          
      冷端料層:4000±200 Pa
      正常投料量:380t/h-400t/h
 
    (5) 穩(wěn)定操作參數(shù): 統(tǒng)一操作思路 , 控制前后煤比例 , 強(qiáng)化系統(tǒng)的堵漏風(fēng)工作及結(jié)皮的清理工作。
 
       四. 采取措施后應(yīng)用無煙煤煅燒熟料產(chǎn)質(zhì)量的情況
 
      (1)  生料質(zhì)量看:生料質(zhì)量較好,合格率較高(見表-7),KH都在合理的設(shè)定范圍。應(yīng)完全達(dá)到煅燒要求。從熟料KH合格率來看(見表-6):物料都處在一個(gè)比較合理的煅燒范圍。
      (2) 煤質(zhì)看,使用的原煤質(zhì)量較9月28日到10月9日和前期偏差,灰份高,熱值低、揮發(fā)份下降(見表-5)。
      (3) 產(chǎn)量上看,我公司產(chǎn)量較前期有較大幅度的提高可穩(wěn)定日5600t左右。較前期提高約300-400t/d左右(見表-6)。綜上分析,熟料質(zhì)量的下降主要是由于臺(tái)產(chǎn)的大幅提高,導(dǎo)致窯內(nèi)煅燒負(fù)擔(dān)升高。公司燃燒器雖通過調(diào)整,但由于燃燒器本身調(diào)節(jié)范圍較窄,當(dāng)產(chǎn)量達(dá)到一定高度時(shí)窯內(nèi)煅燒溫度較難進(jìn)一步的提高,雖可適應(yīng)應(yīng)用100%無煙煤生產(chǎn),但由于設(shè)備性能制約,產(chǎn)質(zhì)量的進(jìn)一步提高受到約束。
     (4) 公司較其他應(yīng)用100%無煙煤生產(chǎn)廠家,煤質(zhì)揮發(fā)份略高但發(fā)熱量偏低,固定碳較低、灰分明顯高于其他廠家。通過采取以上措施,現(xiàn)成功應(yīng)用100%無煙煤燃料生產(chǎn),窯系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)率提高、窯系統(tǒng)熱工制度趨于合理穩(wěn)定,孰料產(chǎn)量大幅提高(表-6),今后對(duì)燃燒器進(jìn)一步改造處理后運(yùn)用100%無煙煤生產(chǎn),熟料產(chǎn)質(zhì)量有望得到進(jìn)一步的提高。
 
 
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