Φ3m×11m管磨機(jī)單層篦板底部區(qū)域筒體環(huán)向磨損的處理

2007/12/18 00:00 來源:

我公司的Φ3m×11m管磨機(jī)是濕法生產(chǎn)線生料制備的重要設(shè)備,該磨機(jī)其結(jié)構(gòu)為中心傳動(dòng)、中心卸料、雙軸承支撐、三倉(cāng)式磨機(jī)。在磨內(nèi)裝有扇形單層蓖板,它將筒體分隔成三個(gè)倉(cāng)。(其磨機(jī)主要技術(shù)參數(shù)為:生產(chǎn)能力為50-55t/h;成品細(xì)度4900孔篩余量12%;筒體轉(zhuǎn)速17.7rpm;研磨體裝載量100t;配套減速機(jī)型號(hào)HS-5716,主電機(jī)型號(hào)YR1250-8/1430,電機(jī)功率1250KW、轉(zhuǎn)速735rpm;筒體材質(zhì)為16Mn,筒體厚度為25mm;筒體內(nèi)徑為3000mm;筒體長(zhǎng)度為11000mm.)該磨機(jī)在2004年的一次更換第一倉(cāng)與第二倉(cāng)的單層篦板檢修時(shí),發(fā)現(xiàn)該單層篦板底部下筒體區(qū)域環(huán)向磨損其深度達(dá)6mm左右,寬度達(dá)175mm左右,第二倉(cāng)與第三倉(cāng)間的單層篦板底部下也存在類此情況,當(dāng)時(shí)介于此筒體磨損情況,如不采取有效措施,將嚴(yán)重威脅著該設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn),于是,針對(duì)問題的出現(xiàn),我們采取了相應(yīng)的技術(shù)措施,有效的遏制了該筒體在該區(qū)域磨損的發(fā)展。在該磨機(jī)此次處理后幾年的正常生產(chǎn)和在其余該型磨機(jī)上的同理運(yùn)用的實(shí)踐證明,其處理措施行之有效。......

  1、存在及分析 

  該磨機(jī)單層篦板其材質(zhì)為ZGMn13,整圈由20件底孔為單孔單層篦板和20件底孔為雙孔單層篦板組成。其蓖板原結(jié)構(gòu)形狀如改進(jìn)前圖1所示。該篦板正確安裝時(shí),一般在蓖板底座下墊5mm厚生膠橡皮,用手錘敲實(shí),再用M30mm×110mm的橢圓形頭螺栓、墊片、螺母與筒體緊固。其橡皮主作用起一定緩沖和襯墊作用。然而,磨機(jī)在生產(chǎn)生料的制備過程中,整圈蓖板在磨內(nèi)研磨體和含水物料的沖擊下,易存在不同程度的松動(dòng)。且從圖1未改進(jìn)的示圖可看出兩種蓖板其底座結(jié)構(gòu),由于只考慮到安裝的平穩(wěn)度,實(shí)際在安裝后整圈蓖板底部料漿可形成一整圈徑向的通道,運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),只要該單層篦板稍有松動(dòng)、橡皮或有破損,生料料漿便輕易進(jìn)入了蓖板底部,在各蓖板底部空擋區(qū)域呈磨機(jī)徑向作循環(huán)運(yùn)動(dòng),從而隨著檢修周期的過長(zhǎng),便出現(xiàn)了篦板底部區(qū)域筒體的環(huán)向磨損。

  2、解決措施 

 ?。?)重點(diǎn)是將該兩種單層蓖板底部如圖2所示進(jìn)行合理改進(jìn),具體施工:在每件單孔蓖板的底板兩端空擋處或在每件雙孔蓖板的底板中部用φ4mm不銹鋼焊條滿焊上厚10mm或12mm長(zhǎng)174mm高度20mm且有一定弧度的小鋼板,如弧度相差或焊接后毛刺便可用手砂輪打磨成形,保證該小鋼板與蓖板底部及安裝時(shí)蓖板與筒體內(nèi)壁充分相吻合,這樣,即使蓖板有一定松動(dòng),料漿進(jìn)入蓖板底部將被阻隔,而此改進(jìn)后且同樣能保證蓖板平穩(wěn)的安裝在筒體上。

  (2)對(duì)已被磨損區(qū)域的處理:考慮到現(xiàn)場(chǎng)筒體環(huán)向磨損區(qū)域其深度還只有6mm左右,而筒體本身厚度有25mm,經(jīng)計(jì)算校核筒體可不作大的處理,但必遏制其磨損區(qū)域深度的發(fā)展。于是我們便在蓖板與筒體安裝之時(shí),用水泥:沙漿=3:1加10%硅酸鈉(俗稱水玻璃或泡化堿)加小量長(zhǎng)10mm直徑為0.5mm的小鋼絲的自制混合材(硅酸鈉起凝結(jié)、快干、結(jié)構(gòu)致密作用)填滿已磨筒體凹處。鑲上5mm生橡膠皮,同樣用手錘敲實(shí),再用M30*110mm的橢圓形頭螺栓、墊片、螺母將蓖板與筒體緊固。這樣,使筒體起到了多重的保護(hù)作用。 

 ?。?)安裝整圈蓖板螺栓的緊固處理:即將整圈蓖板與橢圓形頭螺栓安裝完畢后,便用專用扳手對(duì)稱緊固三、四遍,直到無(wú)任何松動(dòng),再注意水泥沙漿的自制混合材保養(yǎng)12小時(shí),再將所有蓖板螺栓緊固兩遍至三遍,重車生產(chǎn)8小時(shí)后再緊固一至兩遍,然后,便可正式投入生產(chǎn)。

  效果 

  經(jīng)上述綜合措施處理后,經(jīng)多年的跟蹤觀察,該筒體在該區(qū)域再未形成環(huán)向磨損的跡象,從而,有效的延長(zhǎng)了整個(gè)磨機(jī)筒體的使用壽命,為企業(yè)取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

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