高效節(jié)能循環(huán)風(fēng)機(jī)在ATOX50立磨系統(tǒng)中的應(yīng)用
節(jié)能環(huán)保是國家未來幾十年發(fā)展的必然趨勢,也是今后水泥企業(yè)生存和發(fā)展的主要方向。新型干法線采用立磨系統(tǒng)制備生料,隨著科技的發(fā)展立磨朝大型化及超大型化發(fā)展,與之配套的循環(huán)風(fēng)機(jī)規(guī)格也越來越大,裝機(jī)功率最大可達(dá)4?500 kW之巨,其電耗指標(biāo)一躍成為整個立磨系統(tǒng)電耗非常重要的一環(huán)。本文將以一套ATOX50立磨配套的循環(huán)風(fēng)機(jī)實施的節(jié)能改造案例,來詳細(xì)闡述利用先進(jìn)CFD氣動技術(shù)設(shè)計的新型高效率循環(huán)風(fēng)機(jī),是如何實現(xiàn)節(jié)電和平穩(wěn)運行的。實踐證明采用整機(jī)更換高效率節(jié)能風(fēng)機(jī),是降低立磨系統(tǒng)電耗非常實用的一種快捷方法。
1 改造前原始數(shù)據(jù)
我公司3號線(5?000 t/d)生料磨ATOX50采用三風(fēng)機(jī)工藝系統(tǒng),配套的循環(huán)風(fēng)機(jī)系國內(nèi)早期引進(jìn)英國技術(shù)設(shè)計制造的BB系列產(chǎn)品,由于該系列機(jī)型問世距今有近40年的時間,歷史久遠(yuǎn),其氣動效率本身就比較低,導(dǎo)致循環(huán)風(fēng)機(jī)的電耗比較高,成為水泥生產(chǎn)中能耗最高的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。3號生產(chǎn)線循環(huán)風(fēng)機(jī)設(shè)計參數(shù)見表1。改造前循環(huán)風(fēng)機(jī)實際運行情況統(tǒng)計見表2。
特別說明:風(fēng)機(jī)測試及計算分析時所采集的數(shù)據(jù)都是在使用現(xiàn)場讀取的數(shù)據(jù),如變頻器的頻率、電流、電壓及實時功率數(shù)據(jù)等;現(xiàn)場電動機(jī)的運行電流、工作電壓等;測試所得的風(fēng)速、壓力等,均為在線監(jiān)測數(shù)據(jù)的瞬時值,由于技術(shù)原因不可避免的存在一定的誤差,瞬時值與計算值及絕對值之間會有部分差異。
考慮到系統(tǒng)電耗始終居高不下,企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)高度重視節(jié)能降耗工作,決定選擇四平東大風(fēng)機(jī)工程有限公司的風(fēng)機(jī)對3號生產(chǎn)線立磨循環(huán)風(fēng)機(jī)實施整機(jī)更換,進(jìn)行節(jié)能技改工作。我們對原風(fēng)機(jī)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,進(jìn)行現(xiàn)場性能測試,在保證設(shè)備安全的前提下盡可能將立磨產(chǎn)量加大,以取得循環(huán)風(fēng)機(jī)最大的風(fēng)量和風(fēng)壓,使改造后的風(fēng)機(jī)能夠滿足極端生產(chǎn)條件需要。
根據(jù)測試數(shù)據(jù)決定按照表3性能參數(shù)來選型新的高效率循環(huán)風(fēng)機(jī),做到既滿足現(xiàn)有生產(chǎn)的要求又兼顧極限產(chǎn)能的發(fā)揮。
2 改造方法
由于檢修時間比較短,為此,原風(fēng)機(jī)土建基礎(chǔ)不變,保留原電動機(jī)及底座,原風(fēng)機(jī)進(jìn)出風(fēng)管道位置不變,更換全新設(shè)計的高效率循環(huán)風(fēng)機(jī),采用空心主軸、低阻力進(jìn)風(fēng)口和一部分低阻力進(jìn)出風(fēng)口管道,使其阻力損失更低、整機(jī)效率更高。在風(fēng)機(jī)入廠后,包含拆裝、調(diào)試時間在內(nèi)的施工周期約15d。
新高效率循環(huán)風(fēng)機(jī)的機(jī)殼出風(fēng)口部分蝸線比較大,我們不得不將原基礎(chǔ)的出風(fēng)口圍墻部分打開一個豁口并重新制作地腳支撐,才得以順利安裝新風(fēng)機(jī)。風(fēng)機(jī)安裝現(xiàn)場照片見圖1。
3 改造效果及經(jīng)濟(jì)效益分析
1)節(jié)能降耗顯著
我公司3號線改造后的循環(huán)風(fēng)機(jī)實現(xiàn)了穩(wěn)定生產(chǎn),2017年2月5日即在開機(jī)72 h后磨投料量達(dá)441.6 t/h,循環(huán)風(fēng)機(jī)風(fēng)門開度89.8%,此時風(fēng)機(jī)運行電流181 A,比改造前節(jié)電52 A,改造后風(fēng)機(jī)實時功耗為2 697.25 kW,低于額定功率3?800 kW。改造前后循環(huán)風(fēng)機(jī)運行電耗對比見表4,生料系統(tǒng)電耗見表5。
由于本次技改只是更換了新的高效率循環(huán)風(fēng)機(jī),其他工藝系統(tǒng)未做改變,通過對整個生料系統(tǒng)的節(jié)電統(tǒng)計,實現(xiàn)噸熟料節(jié)電核算為2.26 kWh/t,對循環(huán)風(fēng)機(jī)進(jìn)行的單獨統(tǒng)計,實現(xiàn)噸熟料節(jié)電核算為2.32 kWh/t。改造后循環(huán)風(fēng)機(jī)電耗占生料系統(tǒng)電耗的46.82%,比改造前下降了4.87%。
2)投資回收期短
按熟料平均產(chǎn)量6?100 t/d,噸熟料節(jié)電2.32 kWh/t,電費0.6元/kWh計算,年節(jié)電280.21萬元,若高效率循環(huán)風(fēng)機(jī)售價在150萬元,則回收期為5.81個月,可實現(xiàn)半年收回投資。
3)運行平穩(wěn)
特別值得關(guān)注的是,由于該循環(huán)風(fēng)機(jī)采用了空心軸及主軸表面強(qiáng)化加工處理工藝,改造后的風(fēng)機(jī)獲得了非常平穩(wěn)的運行狀態(tài),軸承箱各方位最大振動速度均小于1.75 mm/s。
通過本次循環(huán)風(fēng)機(jī)的整機(jī)更換技改,實現(xiàn)了立磨系統(tǒng)高產(chǎn)節(jié)能降耗的目標(biāo),達(dá)到了預(yù)期的效果。
4 總結(jié)及改進(jìn)
1)水泥企業(yè)中的風(fēng)機(jī),尤其是大功率的風(fēng)機(jī)是水泥企業(yè)中的電耗大戶,認(rèn)真挖掘設(shè)備的節(jié)能潛力,無論是設(shè)備單機(jī)電耗還是粉磨工序電耗都會有很大的節(jié)能空間。
2)應(yīng)用東大風(fēng)機(jī)專有技術(shù)設(shè)計的特殊形線葉片可大幅度地減少在葉輪流動中的阻力,從而有效提高風(fēng)機(jī)效率,能夠達(dá)到噸熟料節(jié)電2.3 kWh/t甚至以上,節(jié)電效果顯著。
3)應(yīng)用了特殊設(shè)計空心軸技術(shù)的循環(huán)風(fēng)機(jī)在生產(chǎn)中運行更為平穩(wěn),使設(shè)備更安全,系統(tǒng)更易提高運轉(zhuǎn)率。
4)如果將該粉磨系統(tǒng)的管道及原風(fēng)機(jī)的出風(fēng)口管道,再大膽地施加改造使得氣體流動更流暢一些,進(jìn)一步降低系統(tǒng)阻力,我們認(rèn)為該循環(huán)風(fēng)機(jī)的運行電耗會更低,還可繼續(xù)降低工序電耗。
編輯:俞垚伊
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