青松南崗霍城水泥廠:狠抓技術(shù)創(chuàng)新 降本增效35萬元
近年來,霍城水泥廠制成車間積極響應(yīng)公司“降本增效”號召,認(rèn)真落實(shí)于廠長在2014年度生產(chǎn)動(dòng)員大會(huì)上關(guān)于節(jié)能降耗為生產(chǎn)指導(dǎo)思想,充分利用富裕技術(shù)力量和限電停機(jī)時(shí)間,組織車間技術(shù)人員開展“降本增效”的活動(dòng),取得了顯著成效。
生產(chǎn)動(dòng)員大會(huì)后,制成車間主任王久江組織車間技術(shù)人員與部分員工開展動(dòng)員,對“降本增效”活動(dòng)具體事宜進(jìn)行部署,并制定出詳細(xì)的實(shí)施方案,確?;顒?dòng)開展的計(jì)劃性與實(shí)效性。針對企業(yè)生產(chǎn)需要,不斷增加技改項(xiàng)目,新增項(xiàng)目必須配套收塵裝置,強(qiáng)化清潔生產(chǎn),兩大車間急需新增收塵設(shè)備4臺(tái),經(jīng)常決定由制成車間獨(dú)立完成收塵器的制作任務(wù)。制成車間接到任務(wù)后,決通過自己的技術(shù)力量完成此次制作任務(wù),最大限度為廠節(jié)支增效、降低成本,力爭為“增收節(jié)支、降本增效”工作順利推進(jìn)作出典范、作出貢獻(xiàn)。在車間主任王久江的帶領(lǐng)下,加班加點(diǎn)利用富裕技術(shù)力量,在不影響正常生產(chǎn)的前提下,利用兩個(gè)月時(shí)間圓滿完成4臺(tái)收塵器的制作工作。目前,4臺(tái)收塵器全部安裝完畢,經(jīng)過調(diào)試運(yùn)行狀態(tài)良好。僅此一項(xiàng)為企業(yè)節(jié)支增效30多萬元。
今年4月初,制成車間又接到脫硫石膏喂料設(shè)備制作任務(wù),車間領(lǐng)導(dǎo)班子積極組織,周密計(jì)劃,車間主任王久江和副主任馬新寶分組帶領(lǐng)干部員工,周密而細(xì)致的展開全面制作工作,力爭一次性制作成功,確保設(shè)備試行安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行。在制作工作中,“節(jié)支、降本”亮點(diǎn)頻頻顯現(xiàn),其中針對下料拼接操作過程中,要求精確下料,合理交叉劃線,最大程度合理利用原材料,杜絕材料浪費(fèi)。僅此一項(xiàng),制成車間就為企業(yè)節(jié)約資金5萬余元。
此次制成車間開展“降本增效”活動(dòng),是一個(gè)成功的實(shí)例,不僅有效地完善了車間管理,進(jìn)一步增強(qiáng)了員工勇敢戰(zhàn)勝困難的決心和信心,更很好地為各生產(chǎn)車間推進(jìn)節(jié)能降耗工作樹立了典范。降本增效不是一個(gè)口號,而是一個(gè)行動(dòng),制成車間已經(jīng)用實(shí)際行動(dòng)證明公司“增收節(jié)支、降本增效”理念深入制成人心,著實(shí)值得各生產(chǎn)車間效仿和學(xué)習(xí)。
編輯:曾家明
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com