水泥設(shè)備之電除塵器的常見(jiàn)故障及解決方法
某水泥廠2500t/d生產(chǎn)線窯尾電除塵器運(yùn)行2年后,除塵效率開(kāi)始下降,并呈 年下降趨勢(shì),煙塵排放嚴(yán)重超標(biāo)。同時(shí)風(fēng)機(jī)磨損加劇,嚴(yán)重影響系統(tǒng)的安全運(yùn)行。在一年一度的設(shè)備大修期間,該水泥廠對(duì)窯尾電除塵器進(jìn)行技術(shù)改造,工程技術(shù)人員對(duì)電除塵器進(jìn)行了全面的檢查,發(fā)現(xiàn)造成該電除塵器除塵效率下降的原因主要有以下幾個(gè)方面:1.陽(yáng)極系統(tǒng)熱變形;2.陰極線彎曲變形;氣流分布板積灰嚴(yán)重;4.除塵器本體漏風(fēng)嚴(yán)重。
陽(yáng)極系統(tǒng)熱變形的原因及解決辦法:
產(chǎn)生的問(wèn)題及原因
陽(yáng)極系統(tǒng) 的熱變形主要包含兩個(gè)方面,一是陽(yáng)極板的變形;二是陽(yáng)極板下端振打桿的變形?,F(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn),該電除塵器陽(yáng)極系統(tǒng)的上端和下端都用了凹凸套夾緊的聯(lián)接方式,陽(yáng)極板在高溫氣體的作用下受熱膨脹,由于陽(yáng)極板上下都被凹凸套夾緊固定,在長(zhǎng)度方向得不到很好的延伸而只能向周向發(fā)展,從而產(chǎn)生了變形。陽(yáng)極板下端的振打桿一端裝有振打砧鐵,振打錘撞擊砧鐵而使陽(yáng)極板振動(dòng)清灰。由于在加工過(guò)程 中沒(méi)有對(duì)振打桿的夾板進(jìn)行校直,在安裝時(shí)又存在質(zhì)量問(wèn)題,使夾板直線度較差,在撞擊力的作用下,大概有40%的振打桿中部發(fā)生彎曲變形。這兩個(gè)原因?qū)е玛?yáng)極板與陰極線之間距離縮短而發(fā)放電,造成二次電壓和二次電流的下降。
解決方法:
針對(duì)由于陽(yáng)極板上部和下部都用了凹凸套夾緊而使陽(yáng)極板熱膨脹量不能自由延伸的問(wèn)題,技術(shù)人員把陽(yáng)極板上端凹凸套的安裝孔改為長(zhǎng)孔,使其上端改為自由懸掛形式,并把變形的陽(yáng)極板校正后在變形處加一道陽(yáng)術(shù)板卡子,使相鄰極板相互支撐,相互牽制,提高強(qiáng)度。
對(duì)振打桿變形問(wèn)題,把原來(lái)的振打桿80*10的夾板改為75*50*5的角鋼,不但在整體上減輕了陽(yáng)極系統(tǒng)的重量,還增強(qiáng)了振打桿的抗彎強(qiáng)度。
陰極線彎曲變形的原因及解決辦法:
產(chǎn)生的問(wèn)題及原因
由于以前的安裝質(zhì)量不好,導(dǎo)致陰極線與框架連接處螺栓沒(méi)有完全固定,有一定的晃動(dòng)。這樣在這些連接點(diǎn)處易產(chǎn)生局部火花和拉弧,形成電腐蝕,使陰極線連接孔腐蝕變大或螺栓頭腐蝕變小,導(dǎo)致陰極線一端虛脫開(kāi)變?yōu)樽杂啥?,搭接到?yáng)極板上造成短路。別外,由于高溫?zé)煔獾淖饔?,陰極線發(fā)生熱變形,呈中部向外凸,使陰極線與陽(yáng)極板發(fā)生異極距放電而使除塵效率降低。
解決方法:
將脫落的有極線固定螺栓重新安裝,極線端部為腰孔的,螺栓擰緊后放松并隨即用手?jǐn)Q緊;極線端部為圓孔的。螺栓擰緊為矩為2kg/m-3kg-m。擰緊后的螺栓都進(jìn)行焊接防松處理,并清除所有毛刺。中部凸出的陰極線則用G形板手對(duì)其進(jìn)行校直,對(duì)斷的陰極線進(jìn)行更換。并對(duì)同極間距和異極間距進(jìn)行了重新調(diào)整,使其在規(guī)定的范圍內(nèi)。對(duì)陰極框架錯(cuò)位的則校正后用角鋼焊接加固,框架整體調(diào)整好后,所有螺栓、螺母連接處圓周焊死。
氣流分布板積灰嚴(yán)重的原因及解決辦法
產(chǎn)生問(wèn)題及原因
電除塵器氣流的均勻程度對(duì)除塵效率有很大影響,因?yàn)槌龎m效率與氣體流速成反比,當(dāng)氣流分布不均勻時(shí),在流速低處所增加的除塵效率遠(yuǎn)不足以彌補(bǔ)流速高處除塵效率的降低,因而總體除塵效率降低。在現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)該電除塵器氣流分布板上吸附了不少的破布、塑料袋、保溫巖棉等雜物,并且氣流分布板的中下端沉積了較高的粉塵層。分析可能是在工程安裝完畢后沒(méi)有將前端進(jìn)風(fēng)管道中的雜物清理干凈,使這些雜物在運(yùn)行過(guò)程中隨氣流進(jìn)入除塵器,最終被氣流分布板攔截下來(lái)。由于氣流分布板具有攔截粗顆粉塵的功能,因這些雜物的堵塞,灰塵不能從氣流分布板的下端和孔洞中落入灰斗,而在氣流分布板間沉積,導(dǎo)致電場(chǎng)內(nèi)上層氣流快,下層氣流慢,甚至?xí)纬蓽u流而導(dǎo)致二次揚(yáng)塵。
解決方法:
針對(duì)上述問(wèn)題,技術(shù)人員首先清理分布板上的雜物,再把氣流分布板下端切割去一部分,控制其下端到進(jìn)口封頭底板的間隙在270mm左右,使灰塵及雜特能夠順利流入灰斗。并在氣流分布板上增加了若干個(gè)三角導(dǎo)流板,增強(qiáng)了氣流的均布和導(dǎo)風(fēng)作用。
除塵器本體漏風(fēng)嚴(yán)重的原因及解決辦法:
產(chǎn)生的問(wèn)題及原因:
電除塵器漏風(fēng)對(duì)除塵效率有很大影響,漏風(fēng)將增加進(jìn)入除塵器的風(fēng)量和風(fēng)機(jī)負(fù)荷,因此造成電場(chǎng)內(nèi)部氣流流速增加、氣流不穩(wěn)及二次揚(yáng)塵,從而導(dǎo)致除塵器效率降低。同時(shí)在處理高溫?zé)煔鈺r(shí),冷空氣漏入會(huì)使局部煙氣溫度冷卻至露點(diǎn)以下,使除塵器內(nèi)部構(gòu)件腐蝕。通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn),該廠的電除塵器漏風(fēng)部位主要是人孔門(mén)、振打軸軸孔和灰斗放空后的漏風(fēng),這些漏風(fēng)點(diǎn)應(yīng)是設(shè)計(jì)不合理造成的。
解決方法:
對(duì)振打軸軸孔的漏風(fēng)問(wèn)題,技術(shù)人員在振打軸與殼體側(cè)板的連接處做了1個(gè)套管,在套管內(nèi)纏上石棉盤(pán)根線密封;對(duì)人孔門(mén)的漏風(fēng),技術(shù)人員把該除塵器人孔門(mén)進(jìn)行了更換,換上了使用迷宮密封的雙層人孔門(mén);對(duì)灰斗卸料口的漏風(fēng),我們?cè)诨叶飞习惭b了上下料位計(jì)來(lái)控制灰斗內(nèi)料位的高低,既不會(huì)使灰斗內(nèi)積灰放空而串氣,也不會(huì)因?yàn)榛叶穬?nèi)的積灰過(guò)多而引起電場(chǎng)短路和二次揚(yáng)塵。
通過(guò)一系列的技改,該電除塵器除塵效率有了很大提高,完全達(dá)標(biāo)排放,從而極大地改善了廠區(qū)環(huán)境,提高了風(fēng)機(jī)葉輪使用壽命,并減少了因停機(jī)檢修而造成的減產(chǎn),降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
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