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水泥設(shè)備之電除塵器的常見故障及解決方法

2012/06/05 00:00 來源:

某水泥廠2500t/d生產(chǎn)線窯尾電除塵器運(yùn)行2年后,除塵效率開始下降,并呈 年下降趨勢,煙塵排放嚴(yán)重超標(biāo)。同時風(fēng)機(jī)磨損加劇,嚴(yán)重影響系統(tǒng)的安全運(yùn)行。在一年一度的設(shè)備大修期間,該水泥廠對窯尾電除塵器進(jìn)行技術(shù)改造,工程技術(shù)人員對電除塵器進(jìn)行了全面的檢查,發(fā)現(xiàn)造成該電除塵器除塵效率下降的原因主要有以下幾個方面:1.陽極系統(tǒng)熱變形;2.陰極線彎曲變形;氣流分布板積灰嚴(yán)重;4.除塵器本體漏風(fēng)嚴(yán)重。
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  某水泥廠2500t/d生產(chǎn)線窯尾電除塵器運(yùn)行2年后,除塵效率開始下降,并呈 年下降趨勢,煙塵排放嚴(yán)重超標(biāo)。同時風(fēng)機(jī)磨損加劇,嚴(yán)重影響系統(tǒng)的安全運(yùn)行。在一年一度的設(shè)備大修期間,該水泥廠對窯尾電除塵器進(jìn)行技術(shù)改造,工程技術(shù)人員對電除塵器進(jìn)行了全面的檢查,發(fā)現(xiàn)造成該電除塵器除塵效率下降的原因主要有以下幾個方面:1.陽極系統(tǒng)熱變形;2.陰極線彎曲變形;氣流分布板積灰嚴(yán)重;4.除塵器本體漏風(fēng)嚴(yán)重。

  陽極系統(tǒng)熱變形的原因及解決辦法:

  產(chǎn)生的問題及原因

  陽極系統(tǒng) 的熱變形主要包含兩個方面,一是陽極板的變形;二是陽極板下端振打桿的變形?,F(xiàn)場發(fā)現(xiàn),該電除塵器陽極系統(tǒng)的上端和下端都用了凹凸套夾緊的聯(lián)接方式,陽極板在高溫氣體的作用下受熱膨脹,由于陽極板上下都被凹凸套夾緊固定,在長度方向得不到很好的延伸而只能向周向發(fā)展,從而產(chǎn)生了變形。陽極板下端的振打桿一端裝有振打砧鐵,振打錘撞擊砧鐵而使陽極板振動清灰。由于在加工過程 中沒有對振打桿的夾板進(jìn)行校直,在安裝時又存在質(zhì)量問題,使夾板直線度較差,在撞擊力的作用下,大概有40%的振打桿中部發(fā)生彎曲變形。這兩個原因?qū)е玛枠O板與陰極線之間距離縮短而發(fā)放電,造成二次電壓和二次電流的下降。

  解決方法:

  針對由于陽極板上部和下部都用了凹凸套夾緊而使陽極板熱膨脹量不能自由延伸的問題,技術(shù)人員把陽極板上端凹凸套的安裝孔改為長孔,使其上端改為自由懸掛形式,并把變形的陽極板校正后在變形處加一道陽術(shù)板卡子,使相鄰極板相互支撐,相互牽制,提高強(qiáng)度。

  對振打桿變形問題,把原來的振打桿80*10的夾板改為75*50*5的角鋼,不但在整體上減輕了陽極系統(tǒng)的重量,還增強(qiáng)了振打桿的抗彎強(qiáng)度。

  陰極線彎曲變形的原因及解決辦法:

  產(chǎn)生的問題及原因

  由于以前的安裝質(zhì)量不好,導(dǎo)致陰極線與框架連接處螺栓沒有完全固定,有一定的晃動。這樣在這些連接點(diǎn)處易產(chǎn)生局部火花和拉弧,形成電腐蝕,使陰極線連接孔腐蝕變大或螺栓頭腐蝕變小,導(dǎo)致陰極線一端虛脫開變?yōu)樽杂啥?,搭接到陽極板上造成短路。別外,由于高溫?zé)煔獾淖饔茫帢O線發(fā)生熱變形,呈中部向外凸,使陰極線與陽極板發(fā)生異極距放電而使除塵效率降低。

  解決方法:

  將脫落的有極線固定螺栓重新安裝,極線端部為腰孔的,螺栓擰緊后放松并隨即用手?jǐn)Q緊;極線端部為圓孔的。螺栓擰緊為矩為2kg/m-3kg-m。擰緊后的螺栓都進(jìn)行焊接防松處理,并清除所有毛刺。中部凸出的陰極線則用G形板手對其進(jìn)行校直,對斷的陰極線進(jìn)行更換。并對同極間距和異極間距進(jìn)行了重新調(diào)整,使其在規(guī)定的范圍內(nèi)。對陰極框架錯位的則校正后用角鋼焊接加固,框架整體調(diào)整好后,所有螺栓、螺母連接處圓周焊死。

  氣流分布板積灰嚴(yán)重的原因及解決辦法

  產(chǎn)生問題及原因

  電除塵器氣流的均勻程度對除塵效率有很大影響,因?yàn)槌龎m效率與氣體流速成反比,當(dāng)氣流分布不均勻時,在流速低處所增加的除塵效率遠(yuǎn)不足以彌補(bǔ)流速高處除塵效率的降低,因而總體除塵效率降低。在現(xiàn)場檢查時,發(fā)現(xiàn)該電除塵器氣流分布板上吸附了不少的破布、塑料袋、保溫巖棉等雜物,并且氣流分布板的中下端沉積了較高的粉塵層。分析可能是在工程安裝完畢后沒有將前端進(jìn)風(fēng)管道中的雜物清理干凈,使這些雜物在運(yùn)行過程中隨氣流進(jìn)入除塵器,最終被氣流分布板攔截下來。由于氣流分布板具有攔截粗顆粉塵的功能,因這些雜物的堵塞,灰塵不能從氣流分布板的下端和孔洞中落入灰斗,而在氣流分布板間沉積,導(dǎo)致電場內(nèi)上層氣流快,下層氣流慢,甚至?xí)纬蓽u流而導(dǎo)致二次揚(yáng)塵。

  解決方法:

  針對上述問題,技術(shù)人員首先清理分布板上的雜物,再把氣流分布板下端切割去一部分,控制其下端到進(jìn)口封頭底板的間隙在270mm左右,使灰塵及雜特能夠順利流入灰斗。并在氣流分布板上增加了若干個三角導(dǎo)流板,增強(qiáng)了氣流的均布和導(dǎo)風(fēng)作用。

  除塵器本體漏風(fēng)嚴(yán)重的原因及解決辦法:

  產(chǎn)生的問題及原因:

  電除塵器漏風(fēng)對除塵效率有很大影響,漏風(fēng)將增加進(jìn)入除塵器的風(fēng)量和風(fēng)機(jī)負(fù)荷,因此造成電場內(nèi)部氣流流速增加、氣流不穩(wěn)及二次揚(yáng)塵,從而導(dǎo)致除塵器效率降低。同時在處理高溫?zé)煔鈺r,冷空氣漏入會使局部煙氣溫度冷卻至露點(diǎn)以下,使除塵器內(nèi)部構(gòu)件腐蝕。通過檢查發(fā)現(xiàn),該廠的電除塵器漏風(fēng)部位主要是人孔門、振打軸軸孔和灰斗放空后的漏風(fēng),這些漏風(fēng)點(diǎn)應(yīng)是設(shè)計(jì)不合理造成的。

  解決方法:

  對振打軸軸孔的漏風(fēng)問題,技術(shù)人員在振打軸與殼體側(cè)板的連接處做了1個套管,在套管內(nèi)纏上石棉盤根線密封;對人孔門的漏風(fēng),技術(shù)人員把該除塵器人孔門進(jìn)行了更換,換上了使用迷宮密封的雙層人孔門;對灰斗卸料口的漏風(fēng),我們在灰斗上安裝了上下料位計(jì)來控制灰斗內(nèi)料位的高低,既不會使灰斗內(nèi)積灰放空而串氣,也不會因?yàn)榛叶穬?nèi)的積灰過多而引起電場短路和二次揚(yáng)塵。

  通過一系列的技改,該電除塵器除塵效率有了很大提高,完全達(dá)標(biāo)排放,從而極大地改善了廠區(qū)環(huán)境,提高了風(fēng)機(jī)葉輪使用壽命,并減少了因停機(jī)檢修而造成的減產(chǎn),降低了工人勞動強(qiáng)度,產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

編輯:

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