高壓電機軸承發(fā)熱原因及解決措施
現(xiàn)代新型干法水泥生產(chǎn)線生產(chǎn)過程的連續(xù)性強,要求各主要環(huán)節(jié)穩(wěn)定協(xié)調(diào)高效,因此對電氣設(shè)備的安全運行也提出相當(dāng)高的要求。我公司2000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線由新疆設(shè)計院設(shè)計,循環(huán)風(fēng)機和高溫風(fēng)機的電機型號都是:YRKK630-4,功率1400kW ,10kV。自去年3月投產(chǎn)以來,兩臺高壓電機的軸承發(fā)熱問題已成為制約熟料產(chǎn)量的關(guān)鍵因素。
1 軸承發(fā)熱情況簡介
從2008年3月投產(chǎn)以來統(tǒng)計,全年2臺高壓電機靠連軸器部位就有16次發(fā)熱,停機檢查,每次都要把聯(lián)軸器撤掉,都需要8小時以上,軸承溫度最高118℃,循環(huán)風(fēng)機的軸承發(fā)熱,就直接造成停磨6次;高溫風(fēng)機電機的軸承發(fā)熱就造成停窯10次。每次停窯都在12小時以上,累積停機120小時以上。
2 軸承發(fā)熱的原因分析
(1)電機軸承溫度高,懷疑是設(shè)備的聯(lián)軸器的間隙調(diào)整不當(dāng),有點振動,造成軸承溫升過高。
(2)電機設(shè)計的合理性 制造質(zhì)量 安裝質(zhì)量等。
(3)軸承質(zhì)量問題引起的發(fā)熱,軸承間隙大。
針對高壓電機軸承經(jīng)常發(fā)熱,我們不斷地從以上幾個方面及電機制造質(zhì)量、結(jié)構(gòu)潤滑及冷卻等方面進行檢查和調(diào)整,但每次更換軸承后,開機不到三天,軸承的溫度最高達120℃左右,三天后溫度可控制在85℃左右,但1月以后,問題又出現(xiàn)了。有次我們意識到,電機軸承的發(fā)熱可能是軸承的內(nèi)套在磨軸承的外端蓋。我們先后請來了維修高壓電機的師傅和廠家技術(shù)人員來現(xiàn)場檢查,也都說風(fēng)機的振動是造成電機軸承發(fā)熱的主要因素。最后我們又請來了廠家的工程師,先后來過幾次,最后問題也沒有得到解決。
3 解決措施
針對這一現(xiàn)象,2009年1月15日在檢修期間,我們把電機端蓋全部卸開,發(fā)現(xiàn)電機靠聯(lián)軸器的一端,軸承外蓋已經(jīng)被磨損了1cm,且被磨損得高低不平,鐵和鐵的磨損是造成軸承發(fā)熱的主要原因。經(jīng)測試,前端軸承與軸承內(nèi)套相差4mm,外油端相差2mm,合計相差6mm。最后,用紙墊子將內(nèi)套墊起4mm,外套墊起2mm,使轉(zhuǎn)子有效面剛好固定于電機定子中心。
4 效果
2月18日安裝完畢,開機試運行幾個月來,軸承溫度都在65℃左右,問題得到了解決。
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