一起LM56.2+2S立磨產(chǎn)量驟降的原因探析
瑞昌水泥公司是2003年8月正式投產(chǎn)的年產(chǎn)100萬噸礦渣水泥生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)過程采用熟料與礦渣分別粉磨的礦渣水泥生產(chǎn)新工藝。其中,礦渣粉磨系統(tǒng)采用德國萊歇(Loesche)公司生產(chǎn)的“LM56.2+2S”輥式立磨。公司自投產(chǎn)以來運(yùn)行良好,但在近期的生產(chǎn)過程中,產(chǎn)量驟降,具體情況分析如下:
一、原因分析
進(jìn)入十一月后,立磨臺時產(chǎn)量由正常生產(chǎn)中的140t/h下降到120t/h,最終降為90t/h。振動值加大,操作壓力因振動大不能提高,導(dǎo)致比表面積低于450m2/kg。盡管產(chǎn)量降至最低,立磨仍未能連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。另外,一旦煤粉車往煤粉倉打煤,熱風(fēng)爐很快熄滅,立磨因溫度低被迫停止喂料。就此現(xiàn)象我們對全線進(jìn)行了系統(tǒng)檢查。發(fā)現(xiàn)存在以下問題:1)礦渣含水量大造成煤粉熱量消耗增加;2)煤粉質(zhì)量較次,造成灰分較大,煙道堵塞嚴(yán)重;3)煤粉倉倉位較低,造成打煤時風(fēng)從煤粉倉直接通過二次風(fēng)機(jī)進(jìn)入爐膛;4)螺旋輸送機(jī)、一次風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)檢修不及時,造成送煤量、送風(fēng)量不足。5)立磨主風(fēng)機(jī)葉輪檢修與更換不及時,磨損嚴(yán)重,造成系統(tǒng)風(fēng)量不足,磨內(nèi)風(fēng)量的下降,使磨盤上細(xì)粉密集,立磨振動值增加,產(chǎn)量下降等。
二、 措施
1)加強(qiáng)原料管理。對礦渣堆場要求依次堆放,保證進(jìn)廠水渣堆放3天以上,水份低于10%后方可進(jìn)入受料坑。
2)加強(qiáng)燃料管理。煤粉作為立磨系統(tǒng)的燃料,其品位高低直接影響熱風(fēng)系統(tǒng)的穩(wěn)定性。因此,強(qiáng)化原煤質(zhì)量管理與煤粉車間設(shè)備管理,保證進(jìn)廠煤粉的揮發(fā)份>15%,發(fā)熱量>21000KJ/kg,灰份≤25%,固定碳≮60%,以最大限度地提高煤粉燃燒率。
煤粉燃燒后,少部分灰渣隨氣流進(jìn)入立磨內(nèi),混集礦渣粉中,大部分沉降在熱風(fēng)爐爐膛內(nèi),或粘結(jié)在熱風(fēng)爐出口管道內(nèi)壁上,隨著結(jié)渣增多,管道通風(fēng)截面積減小,造成熱量輸送不到立磨中,從而使立磨供熱不足,被迫停機(jī)。因此,我們在熱風(fēng)爐管道正前方開一小洞,要求每班日清日畢,效果較好。如下圖所示:
3)由于氣流量大,氣壓高,煤粉倉倉位較低時,高壓氣流攜帶煤粉一同進(jìn)入熱風(fēng)爐內(nèi),迫使熱風(fēng)爐熄火。因此我們要求,煤粉倉必須保證一定的倉位,且熱風(fēng)爐崗位工需隨時與煤粉司機(jī)聯(lián)系,增加打煤頻次,降低氣流量。
4)更換立磨主風(fēng)機(jī)葉輪。定期、定人檢修或更換主風(fēng)機(jī)葉輪部件。
通過采取以上措施,立磨開起后,進(jìn)出口壓力差穩(wěn)定于3.8KPa,振動值穩(wěn)定于3mm/s,熱風(fēng)爐爐溫1250℃,操作壓力70bar,立磨運(yùn)行漸趨平穩(wěn)。
三、 總結(jié)
1)入料皮帶上的礦渣干濕程度影響立磨的產(chǎn)量及運(yùn)行情況。礦渣因?yàn)楹看?,能量消耗大且物料在磨?nèi)停留的時間增長,導(dǎo)致立磨進(jìn)出口壓差增大,磨盤料層厚度波動較大,大量的礦渣從外排口排出,回料量增多,振動值波動幅度大,所以立磨耗電量高且操作不穩(wěn)。所以,盡可能控制入磨水份低于10%為宜。
2)燃煤的質(zhì)量直接影響立磨系統(tǒng)的穩(wěn)定性,因此要求進(jìn)廠煤粉灰分低,熱值高。
3)對設(shè)備進(jìn)行定期、定人巡檢、保證系統(tǒng)風(fēng)量與風(fēng)壓的均衡、穩(wěn)定。
4)硬質(zhì)異物的進(jìn)入、料層不穩(wěn)定和喂料不均勻等均可能造成立磨被迫停機(jī),因此操作中應(yīng)密切關(guān)注各工藝參數(shù)的變化及相互間的關(guān)系,對故障和隱患做出準(zhǔn)確的分析、判斷,并進(jìn)行及時調(diào)整。
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