鐵礦尾渣在5000t/d熟料新型干法旋窯中的應用

2009-09-24 00:00

  我公司(臨沂中聯(lián)水泥有限公司)擁有一條5000t /d 熟料新型干法旋窯生產線,生料配料采用的是五組分配料。自2006年投產以來,鐵質校正原料始終采用的是某鋼鐵廠的除塵灰。2008年第一季度,隨著鋼鐵價格的不斷攀升,鋼鐵廠的除塵灰價格也一漲再漲,甚至一度造成供應緊張,影響到正常生產,同時也造成我公司熟料生產成本不斷提高,經濟效益下滑。為了降低生產成本和緩解除塵灰供應緊張的矛盾,我公司決定尋找新的鐵質校正原料來替代除塵灰。

  1.選用鐵礦尾渣
  經過考察,發(fā)現我公司周圍有10多家選礦廠。他們將鐵礦石粉磨篩選后,剩有大量鐵礦尾渣。由于鐵礦尾渣是廢棄物,無法利用,存放時不但占用大量耕地,而且刮風時粉塵到處飛揚,對當地環(huán)境造成嚴重污染。

  我們將不同廠家的鐵礦尾渣取樣進行了化驗分析。分析結果表明,鐵礦尾渣中的Fe2O3含量雖然比除塵灰低,但比較穩(wěn)定,基本都能保持在21%±2%范圍內,通過調整可以作為鐵質校正原料使用。

  為此,我們選擇了幾家產品質量比較穩(wěn)定、價格相對便宜且存貨量較大的廠家作為我們的供貨商。

  2.驗證效果
  為了驗證使用鐵礦尾渣對熟料的質量、窯的產量以及窯系統(tǒng)是否會造成不利影響,我們先用鐵礦尾渣配料進行了試生產。試用后,發(fā)現效果良好,生料的易燒性較好,生料磨和窯的臺時產量及熟料的強度明顯提高,煤耗和電耗都有所降低。

  3.試用效果良好的原因
 ?。?)由于鐵礦尾渣是粉磨后的廢料,其顆粒細?。ň?mm 以下),易磨性較好;同時,由于尾渣中含有較高的SiO2,配料方案調整后,降低了砂巖的使用量(注:砂巖是塊狀,易磨性較差),故生料磨臺時產量明顯提高。

 ?。?)砂巖中結晶的SiO2在生料中易燒性是最差的,由于配料中減少了砂巖的用量,故生料的易燒性變好。

 ?。?)由于生料的易燒性較好,物料在窯內的化合反應加快,故窯的臺時產量得到提高,煤耗降低。

 ?。?)由于生料的易燒性較好,熟料中的f-CaO 降低,硅酸三鈣提高,硅酸鹽礦物增加,因此熟料的強度得到提高。

  4.實際使用效果
  經過試用后,我們將配料方案進一步作了調整。使用鐵礦尾渣配料前后6個月的平均數據比較。

  通過對數據的比較可以看出,利用鐵礦尾渣代替除塵灰生產熟料后,熟料的游離氧化鈣有所降低,硅酸三鈣明顯提高,熟料的抗壓強度提高2MPa 以上,生料磨的產量提高了17t/h ,生料電耗降低1kWh/t ,窯產量提高14t/h ,熟料電耗降低2kW h/t ,熟料標準煤耗降低了1.5kg/t 。

  5.效益分析
 ?。?)鐵礦尾渣的價格只有除塵灰的1/15,它代替除塵灰生產熟料后,噸生料生產成本降低了3.5元。按我公司年生產230萬噸生料計算,每年可節(jié)約生產成本805萬元。

 ?。?)利用鐵礦尾渣生產熟料后,熟料電耗降低了2kWh/t ,標準煤耗降低了1.5kg/t 。按我公司年生產150萬噸熟料計算,每年可為公司節(jié)約電費160萬元,節(jié)約煤款180萬元。

 ?。?)由于熟料強度的提高,水泥中混合材摻加量提高了2%,噸水泥生產成本降低了3元。按我公司年生產水泥180萬噸計算,每年可為公司降低生產成本540萬元。

 ?。?)利用鐵礦尾渣生產熟料后,年累計可為公司創(chuàng)造經濟效益1600萬元以上。

 ?。?)我公司每年可利用鐵礦尾渣10萬噸以上,不但為當地節(jié)約了大量耕地,而且也大大減輕了當地的環(huán)境污染。鐵礦尾渣代替除塵灰生產熟料后,既為公司創(chuàng)造了巨大的經濟效益,也產生了良好的社會效益。

編輯:

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文內容為作者個人觀點,不代表水泥網立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。
2024-11-10 21:05:05