實(shí)用新型通風(fēng)豎井除塵系統(tǒng)

2008-10-23 00:00

  一、引言

  在轉(zhuǎn)爐煉鋼過程中,當(dāng)爐前罩打開向轉(zhuǎn)爐中加入廢鋼和兌鐵水,以及爐后罩打開轉(zhuǎn)爐出鋼水的時(shí)候,會(huì)產(chǎn)生大量含塵煙氣。雖然兌鐵水和出鋼水的時(shí)間只有3min左右,而在二次除塵密封罩打開的情況下,兌鐵水和出鋼水時(shí)產(chǎn)生的煙氣直接竄升到廠房屋頂。一小部分煙氣攜帶的粉塵沉降到爐前平臺(tái)、行車等其它設(shè)備上,造成設(shè)備運(yùn)行的安全隱患和車間內(nèi)的環(huán)境污染,而且對(duì)職工身體健康造成較大影響。另一大部分煙氣通過房頂?shù)耐L(fēng)豎井直接排入大氣,污染房頂及周邊環(huán)境。在對(duì)環(huán)境要求越來越高的今天,對(duì)通風(fēng)豎井的煙塵治理顯得非常必要。

  二、除塵系統(tǒng)解析

  1、現(xiàn)有除塵治理方法分析

  由于我國以前對(duì)環(huán)境污染治理不夠重視,到目前為止絕大部分鋼廠也只對(duì)轉(zhuǎn)爐煉鋼的一次煙氣和二次煙氣進(jìn)行了治理,有的甚至連二次煙氣都沒有治理,更不用說投入資金來治理兌鐵水和出鋼水時(shí)產(chǎn)生的竄入通風(fēng)豎井內(nèi)的煙氣了。因?yàn)橐环矫娴脑蚴俏覈鴮?duì)環(huán)境污染治理的重視程度不夠;另外一方面的原因是對(duì)環(huán)境治理需要投入很多的財(cái)力、物力、人力,直接增加了企業(yè)的成本;還有一方面的原因就在每一爐鋼水冶煉周期內(nèi),在兌鐵水和出鋼水時(shí)竄入通風(fēng)豎井內(nèi)的煙氣持續(xù)的時(shí)間不是很長,前后各只有3分鐘左右,加起來也只有6分鐘左右的時(shí)間,各個(gè)企業(yè)認(rèn)為花很大的成本來治理這6分鐘內(nèi)產(chǎn)生的煙氣很不劃算,對(duì)這部分的治理不夠重視??梢哉f目前國內(nèi)對(duì)通風(fēng)豎井內(nèi)的煙氣治理還是一片空白。

  即使要對(duì)通風(fēng)豎井內(nèi)的煙氣進(jìn)行治理,一般想到的方法也是新建一套除塵系統(tǒng)用來治理通風(fēng)豎井煙氣的污染問題,包括新建土建、吸塵罩、管道、除塵器、風(fēng)機(jī)、電機(jī)、輸灰設(shè)備等。而新建一套除塵系統(tǒng)要耗費(fèi)巨額的成本,包括前期的建設(shè)費(fèi)用和日常的運(yùn)行費(fèi)用等,給企業(yè)增加了很大的成本壓力。另外在每一爐鋼水冶煉周期內(nèi),兌鐵水和出鋼水時(shí)產(chǎn)生煙氣的持續(xù)時(shí)間只有6分鐘左右,而一爐鋼水的冶煉時(shí)間有40分鐘左右,兌鐵水和出鋼水兩者的時(shí)間之和也只占一爐鋼整個(gè)冶煉周期的15%,如果讓除塵系統(tǒng)在40分鐘內(nèi)持續(xù)運(yùn)行,會(huì)產(chǎn)生很大的運(yùn)行成本。即使要節(jié)約運(yùn)行成本,不可能讓除塵系統(tǒng)在兌鐵水和出鋼水時(shí)的6分鐘左右時(shí)間內(nèi)運(yùn)行,而在其它時(shí)間內(nèi)停止。因?yàn)檫@樣頻繁的啟動(dòng)和停止對(duì)設(shè)備的運(yùn)行壽命會(huì)造成很大的影響,特別是高壓電機(jī)。降低運(yùn)行成本的方法也只能是在除塵系統(tǒng)內(nèi)配置液力偶合器或變頻器等設(shè)備,在兌鐵水和出鋼水時(shí)的6分鐘左右時(shí)間內(nèi)使除塵系統(tǒng)高速運(yùn)行,而在其它冶煉時(shí)間內(nèi)使除塵系統(tǒng)低速運(yùn)行??梢哉f新建一套除塵系統(tǒng)用來專項(xiàng)治理通風(fēng)豎井煙氣污染不是一種很好的方法。

  如何研究一種投資省、除塵效果好的新的通風(fēng)豎井除塵方法,是通風(fēng)豎井除塵領(lǐng)域的一項(xiàng)重要課題。

  2、新型通風(fēng)豎井除塵系統(tǒng)

  本新型通風(fēng)豎井除塵系統(tǒng)的目的是設(shè)計(jì)一套通風(fēng)豎井除塵系統(tǒng),該系統(tǒng)要求投資少、除塵效果好、系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定、維護(hù)工作量小、運(yùn)行費(fèi)用低。

  為了達(dá)到上述目的,經(jīng)過多年的探索和實(shí)踐,在轉(zhuǎn)爐二次煙氣除塵系統(tǒng)的基礎(chǔ)上開發(fā)出了一套新型除塵系統(tǒng),并已經(jīng)成功應(yīng)用,取得了巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。針對(duì)轉(zhuǎn)爐二次煙氣除塵系統(tǒng)沒有考慮通風(fēng)豎井除塵的缺陷,以及兌鐵水和出鋼水時(shí)產(chǎn)生的竄入通風(fēng)豎井內(nèi)的煙氣間斷性的特點(diǎn),本新型除塵系統(tǒng)主要設(shè)計(jì)思想在于將通風(fēng)豎井煙氣除塵并入原有二次煙氣除塵系統(tǒng)內(nèi),既治理了通風(fēng)豎井內(nèi)的煙氣,又不影響原有二次煙氣除塵效果。新型除塵系統(tǒng)流程圖如下:

如上面附圖--除塵系統(tǒng)流程圖,本新型除塵系統(tǒng)包括原有的轉(zhuǎn)爐二次煙氣除塵系統(tǒng)(包括轉(zhuǎn)爐二次煙氣除塵密閉罩、爐前移動(dòng)門、爐后移動(dòng)門、爐前吸塵罩、爐后吸塵罩、LQF爐前蝶閥、LHF爐后蝶閥、轉(zhuǎn)爐二次煙氣除塵管道、布袋除塵器、風(fēng)機(jī)電機(jī)、煙囪、PLC自動(dòng)控制中心等)和新增加的通風(fēng)豎井除塵管道、SJF豎井蝶閥、豎井吸塵罩、BYF百葉閥等。在新系統(tǒng)內(nèi),通過調(diào)節(jié)LQF爐前蝶閥和LHF爐后蝶閥的開度大小來控制爐前或爐后的抽風(fēng)量,控制SJF豎井蝶閥的開關(guān)來決定通風(fēng)豎井是否抽風(fēng)除塵,控制BYF百葉閥的開關(guān)來決定通風(fēng)豎井的煙氣是否直接排入大氣。PLC控制系統(tǒng)接收爐前控制室發(fā)來的信號(hào)后控制新系統(tǒng)內(nèi)各個(gè)閥門的開度大小。本新型除塵系統(tǒng)具體實(shí)施方式如下:

  (1)為了使豎井除塵抽風(fēng)量適當(dāng),在確定抽風(fēng)量前,要測試或計(jì)算通風(fēng)豎井沒有除塵自然對(duì)流時(shí)的風(fēng)量。因?yàn)楫?dāng)豎井抽風(fēng)量過大時(shí),由于這個(gè)系統(tǒng)抽風(fēng)量是一定的,此時(shí)爐前或爐后的抽風(fēng)量就小,影響爐前或爐后的除塵效果。當(dāng)豎井抽風(fēng)量過小時(shí),即豎井抽風(fēng)量小于豎井沒有除塵正常對(duì)流時(shí)的風(fēng)量,此時(shí)豎井內(nèi)的煙氣不能被及時(shí)抽走,會(huì)出現(xiàn)回流現(xiàn)象,煙氣會(huì)在廠房內(nèi)彌散。測量風(fēng)量時(shí),可以將豎井?dāng)嗝鎱^(qū)均分成若干小的區(qū)域(分得越細(xì)測試結(jié)果越精確),然后用熱球風(fēng)速儀或其它測量儀器來測量每個(gè)小區(qū)域內(nèi)的風(fēng)速,測試完后取平均值計(jì)算出豎井沒有除塵時(shí)的對(duì)流風(fēng)量。特別要強(qiáng)調(diào)的是,密閉罩打開兌鐵水或出鋼水時(shí)豎井內(nèi)的對(duì)流風(fēng)量比密閉罩沒有打開轉(zhuǎn)爐正常冶煉時(shí)的風(fēng)量要大,所以測試的風(fēng)量一定要是密閉罩打開兌鐵水或出鋼水時(shí)豎井內(nèi)的對(duì)流風(fēng)量;如果在密閉罩打開一次的時(shí)間內(nèi)沒有完成測量工作,則要等到密閉罩下一次打開時(shí)再接著測量,直到測量完成。最后確定密閉罩打開兌鐵水或出鋼水時(shí)豎井內(nèi)的對(duì)流風(fēng)量兩者的中最大值作為豎井內(nèi)的對(duì)流風(fēng)量Q1。通過計(jì)算的方式確定豎井內(nèi)正常對(duì)流的風(fēng)量時(shí),也是確定密閉罩打開兌鐵水或出鋼水時(shí)豎井內(nèi)的對(duì)流風(fēng)量兩者中的最大值作為豎井內(nèi)的對(duì)流風(fēng)量Q1。在確定了豎井內(nèi)正常對(duì)流時(shí)的風(fēng)量后,才能確定豎井除塵抽風(fēng)量Q2。根據(jù)多年的實(shí)踐,一般Q2=1.4* Q1比較合適。

 ?。?)新增加用于通風(fēng)豎井除塵的管道、SJF豎井蝶閥、豎井吸塵罩、兩臺(tái)BYF百葉閥等。將通風(fēng)豎井出口進(jìn)行改造,將豎井出風(fēng)口處吸塵罩及BYF百葉閥安裝部分外的部分用鋼板密閉。BYF百葉閥的大小選擇要適當(dāng),如果BYF百葉閥的尺寸過大,則不適合在豎井出口安裝;如果BYF百葉閥的尺寸過小,則影響豎井內(nèi)氣體正常對(duì)流。

  (3)如果原有轉(zhuǎn)爐二次煙氣除塵不是采用PLC自動(dòng)控制,則要將控制系統(tǒng)改造成PLC自動(dòng)控制,并且能與爐前控制中心通訊,接受來自爐前控制中心發(fā)出的信號(hào),與爐前連鎖控制。如果原有轉(zhuǎn)爐二次煙氣除塵系統(tǒng)沒有LQF爐前蝶閥和LHF爐后蝶閥;或者有蝶閥,但蝶閥的開度大小不能任意調(diào)節(jié),則原系統(tǒng)要增加或更換成能調(diào)節(jié)開度大小的電動(dòng)蝶閥。

  (4)當(dāng)PLC自動(dòng)控制中心接收到來自爐前控制室發(fā)出的密閉罩爐前移動(dòng)門打開轉(zhuǎn)爐向前傾倒準(zhǔn)備兌鐵水信號(hào)時(shí),PLC根據(jù)內(nèi)部編好的程序發(fā)出指令使兩臺(tái)BYF百葉閥關(guān)閉,SJF豎井蝶閥全開豎井開始抽風(fēng),兩臺(tái)LHF爐后蝶閥關(guān)閉,兩臺(tái)LQF爐前蝶閥開度調(diào)節(jié)到設(shè)定的大小減少爐前抽風(fēng)量。因?yàn)檗D(zhuǎn)爐向前傾倒兌鐵水時(shí),產(chǎn)生的煙氣主要集中在密閉罩前半部,并且大部分煙氣隨熱氣流上升進(jìn)入了通風(fēng)豎井,所以關(guān)閉兩臺(tái)LHF爐后蝶閥停止?fàn)t后抽風(fēng),將兩臺(tái)LQF爐前蝶閥開度調(diào)小減少爐前抽風(fēng)量,并且保證通風(fēng)豎井除塵抽風(fēng)量。此時(shí)轉(zhuǎn)爐二次除塵抽風(fēng)量減少,原有管道內(nèi)風(fēng)速會(huì)很低,粉塵會(huì)在管道內(nèi)出現(xiàn)沉降現(xiàn)象;由于此種抽風(fēng)狀態(tài)每次只持續(xù)3分鐘左右,粉塵在管道內(nèi)沉降有限,當(dāng)轉(zhuǎn)爐正常冶煉爐前和爐后正常抽風(fēng)時(shí),沉降在管道內(nèi)少量粉塵會(huì)被氣流抽走,不會(huì)堵塞管道。

  (5)當(dāng)PLC自動(dòng)控制中心接收到來自爐前控制室發(fā)出的兌鐵水完畢密閉罩爐前移動(dòng)門關(guān)閉轉(zhuǎn)爐傾動(dòng)回零位(爐口垂直向上)的信號(hào)時(shí),PLC根據(jù)內(nèi)部編好的程序發(fā)出指令使兩臺(tái)LQF爐前蝶閥和兩臺(tái)LHF爐后蝶閥的開度大小調(diào)節(jié)到正常冶煉時(shí)的開度正常抽風(fēng)進(jìn)行二次煙氣除塵,使SJF豎井蝶閥關(guān)閉停止豎井抽風(fēng),同時(shí)使兩臺(tái)BYF百葉閥全開,讓通風(fēng)豎井自然對(duì)流排放。因?yàn)檗D(zhuǎn)爐正常冶煉時(shí)豎井內(nèi)氣體含塵量小,達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),可以自然排放。

  (6)當(dāng)PLC自動(dòng)控制中心接收到來自爐前控制室發(fā)出的密閉罩爐后移動(dòng)門打開轉(zhuǎn)爐向后傾倒準(zhǔn)備出鋼水信號(hào)時(shí),PLC根據(jù)內(nèi)部編好的程序發(fā)出指令使兩臺(tái)BYF百葉閥關(guān)閉,SJF豎井蝶閥全開豎井開始抽風(fēng),兩臺(tái)LQF爐前蝶閥關(guān)閉,兩臺(tái)LHF爐后蝶閥開度調(diào)節(jié)到設(shè)定的大小減少爐后抽風(fēng)量。因?yàn)檗D(zhuǎn)爐向后傾倒出鋼水時(shí),產(chǎn)生的煙氣主要集中在密閉罩后半部,并且大部分煙氣隨熱氣流上升進(jìn)入了通風(fēng)豎井,所以關(guān)閉兩臺(tái)LQF爐前蝶閥停止?fàn)t后抽風(fēng),將兩臺(tái)LHF爐后蝶閥開度調(diào)小減少爐后抽風(fēng)量,并且保證通風(fēng)豎井除塵抽風(fēng)量。此時(shí)轉(zhuǎn)爐二次除塵抽風(fēng)量減少,原有管道內(nèi)風(fēng)速會(huì)很低,粉塵會(huì)在管道內(nèi)出現(xiàn)沉降現(xiàn)象;由于此種抽風(fēng)狀態(tài)每次只持續(xù)3分鐘左右,粉塵在管道內(nèi)沉降有限,當(dāng)轉(zhuǎn)爐正常冶煉爐前和爐后正常抽風(fēng)時(shí),沉降在管道內(nèi)少量粉塵會(huì)被氣流抽走,不會(huì)堵塞管道。

  三、結(jié)論

  通過以上分析和實(shí)踐證明,本新型除塵系統(tǒng)主要是將原有轉(zhuǎn)爐二次煙氣系統(tǒng)進(jìn)行改造,將控制中心改造成能與爐前控制中心通訊連鎖控制的PLC自動(dòng)控制中心,在爐前和爐后配置能調(diào)節(jié)任意開度大小的電動(dòng)蝶閥;并在原有除塵系統(tǒng)的基礎(chǔ)上新增加了用于通風(fēng)豎井除塵的管道、SJF豎井蝶閥、豎井吸塵罩、兩臺(tái)BYF百葉閥等,將舊有的設(shè)備和新增加的設(shè)備融為一體形成一套新的除塵系統(tǒng)。新系統(tǒng)既保證了轉(zhuǎn)爐正常冶煉時(shí)的二次煙氣除塵,又解決了密閉罩打開兌鐵水或出鋼水時(shí)竄入通風(fēng)豎井煙氣的污染問題,可以說花很小的成本解決了很大問題,非常值得推廣。

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