利用溫度校正生料成分的可行性研究

2014/06/13 13:41 來源:余秀蓮 程德勇…

在水泥生產(chǎn)中,“五穩(wěn)保一穩(wěn)”是實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的前提,生料成分的穩(wěn)定又是“五穩(wěn)”中的重中之重。本文通過對立磨出磨溫度的研究,來預(yù)判石灰石的變化,再結(jié)合熒光配料的計算值進(jìn)行修正,從而提高出磨生料的合格率。......

  摘要:在水泥生產(chǎn)中,“五穩(wěn)保一穩(wěn)”是實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的前提,生料成分的穩(wěn)定又是“五穩(wěn)”中的重中之重。本文通過對立磨出磨溫度的研究,來預(yù)判石灰石的變化,再結(jié)合熒光配料的計算值進(jìn)行修正,從而提高出磨生料的合格率。

  0  前 言

  新型干法水泥生產(chǎn)技術(shù)是以懸浮預(yù)熱和預(yù)分解技術(shù)為核心,并把現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)全過程,使水泥生產(chǎn)具有高效、優(yōu)質(zhì)、節(jié)約資源、清潔生產(chǎn)、符合環(huán)境保護(hù)要求和工藝裝備大型化、生產(chǎn)控制自動化、實(shí)行科學(xué)管理的現(xiàn)代化水泥生產(chǎn)方法,而生料配料和熟料煅燒是整個生產(chǎn)過程的兩大核心環(huán)節(jié)。在新型干法水泥生產(chǎn)過程中,為保證煅燒穩(wěn)定,提高熟料產(chǎn)量和質(zhì)量,生料成分的穩(wěn)定性要求遠(yuǎn)比其他生產(chǎn)方法要嚴(yán)格得多。在生產(chǎn)過程中,為了有效進(jìn)行生料質(zhì)量控制,必須隨時對生料化學(xué)成分進(jìn)行檢測,根據(jù)化學(xué)成分的變換趨勢對原料配合比進(jìn)行更改確保生料化學(xué)成分在控制范圍,因此,合理的原料配合比顯得特別重要。

  1  研究背景

  我公司現(xiàn)在采用五組分原材料配料,包括石灰石、砂巖、鋁礬土、銅礦渣以及煤矸石,其中石灰石原料占配料比例的80%以上。公司擁有自己的石灰石礦山,能提供豐富的資源。但是生產(chǎn)中為了實(shí)現(xiàn)礦山的零排放,石灰石的品位總有一些差異,另外,原料配料庫內(nèi)也有一定的離析等因數(shù)造成有時配料用石灰石波動偏大,使生料配料存在一定困難,出磨生料化學(xué)成分波動大。同時,由于生料均化庫的均化效果遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能達(dá)到設(shè)計范圍,從而導(dǎo)致入窯生料化學(xué)成分波動偏大,制約了進(jìn)一步提高窯產(chǎn)量和降低消耗。再者,通過熒光控制生料化學(xué)成分最快都要一個小時作為一個周期,而熒光控制生料化學(xué)成分的計算基礎(chǔ)是以上一個生料化學(xué)成分與目標(biāo)值偏差的情況進(jìn)行計算控制,如果在自動取樣的時間內(nèi)石灰石偏好,就容易造成出磨生料化學(xué)成分偏高,而熒光分析儀只能從測量數(shù)據(jù)與目標(biāo)值之間的絕對偏差對原料配比進(jìn)行更改,但這與出磨生料化學(xué)成分變化至少相差半個小時,這樣就容易造成熒光分析儀修改的原材料配比滯后性偏大,如果更改原材料配比的時候石灰石發(fā)生波動,就會造成生料化學(xué)成分出現(xiàn)劇烈波動。

  在實(shí)際生產(chǎn)中,通過統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),出磨溫度的高低在很大程度上能夠反應(yīng)生料化學(xué)成分的變化趨勢,同時通過統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn)生料磨出磨溫度的高低與出磨生料的飽和比成一元正相關(guān)關(guān)系,在此統(tǒng)計分析基礎(chǔ)上提出通過出磨溫度來修正原材料配比的可行性研究。

  2  研究過程

  通過長期對石灰石化學(xué)成分的波動情況進(jìn)行監(jiān)測,結(jié)合生料磨入磨溫度、出磨溫度以及產(chǎn)量總結(jié)發(fā)現(xiàn),當(dāng)生料磨的入磨溫度和產(chǎn)量保持不變時,石灰石的品位好壞會引起生料磨出磨溫度的變動,即相同情況下,當(dāng)石灰石品位好時,出磨溫度高,反之則低。為此從出磨和入磨溫度的變化入手,科學(xué)地利用統(tǒng)計分析技術(shù),對大量出磨生料化學(xué)成分、原材料配比的調(diào)整數(shù)據(jù)和當(dāng)時溫度數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析,找出溫度變化與出磨生料化學(xué)成分的線性關(guān)聯(lián)關(guān)系。通過出磨溫度的變化對原料配比進(jìn)行優(yōu)化,使原料配比的修改具有更強(qiáng)的可靠性和準(zhǔn)確性,從而改善出磨生料化學(xué)成分的可控性。

  在研究過程中主要以我廠某臺生料磨進(jìn)行研究,研究的開始階段分別統(tǒng)計以前的生產(chǎn)數(shù)據(jù)以及不同時候的化學(xué)成分情況。分析數(shù)據(jù)時生料磨入磨溫度以170℃為基準(zhǔn),生料磨臺時產(chǎn)量以230t為基準(zhǔn),通過對大量數(shù)據(jù)的研究過后發(fā)現(xiàn)其主要關(guān)系如下圖:

  從以上關(guān)系圖中可以發(fā)現(xiàn)出磨溫度與出磨生料的KH基本上是呈一元線性相關(guān)的,在對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)行線性回歸分析發(fā)現(xiàn)其關(guān)系式如下:

  KH=0.017*t-0.052                          (2—1)

  式中:KH——表示出磨生料飽和比;

  t——表示校正后出磨溫度,℃。

  當(dāng)確定出磨溫度與生料率值的關(guān)系后,要研究的就是如何根據(jù)溫度的變化來更改配比。為了簡化計算方法以及簡化計算工作量,利用回歸分析出磨生料成分的變化與出磨溫度的關(guān)系,并進(jìn)行簡單的程序編譯,通過程序計算能夠降低更多的勞動強(qiáng)度。在實(shí)際的程序編譯中主要以熒光分析的數(shù)據(jù)為主,在對熒光計算配比進(jìn)行修正的過程中,主要考慮的是石灰石與砂巖的配比變化(石灰石與砂巖的配比在生料配比中占90%以上),而其它組分的變化主要以熒光計算的為主,這樣不但提高了準(zhǔn)確性,同時也減少程序的計算次數(shù),提高程序?qū)嵱眯?。在程序的編寫初始階段必須明白現(xiàn)目前所使用率值系統(tǒng)的控制原理,它以目標(biāo)值為基礎(chǔ),在以出磨生料的率值為對象,在結(jié)合上一次所發(fā)原料配比為基準(zhǔn)進(jìn)行下一次的計算,從而能夠給出這次應(yīng)該對各種原材料分別配多少,在讀懂這控制原理的基礎(chǔ)上我們才可以進(jìn)行程序編譯。通過程序的編譯,只需在控制程序中輸入目標(biāo)值以及給定的其他原料配比和生料磨臺時產(chǎn)量、入磨溫度、出磨溫度以及校正系數(shù)就可以進(jìn)行優(yōu)化配比計算。配比優(yōu)化計算程序如下圖:

  3  研究結(jié)果分析

  3.1 使用原有的率值系統(tǒng)修改配比




  對以上三圖簡要分析如下:

  (1)出磨生料的目標(biāo)值不是固定值,但是不管目標(biāo)值控制在什么范圍內(nèi),總是可以看出生料的實(shí)際成分與目標(biāo)值偏離較大;

  (2)三幅圖中可以明顯看出往往會出現(xiàn)連續(xù)兩個小時出磨生料的實(shí)際值振幅巨大,兩者之間甚至超過0.10,當(dāng)這種情況出現(xiàn)時往往是因?yàn)樵蠋炖锩姘l(fā)生離析,造成石灰石粒度大小不均從而造成石灰石質(zhì)量波動大,這時只通過熒光控制就顯得比較困難;

  (3)有時出磨生料成分還容易出現(xiàn)連續(xù)偏低甚至連續(xù)偏高的狀態(tài),這種情況出現(xiàn)主要是因?yàn)槭沂B續(xù)偏差或者連續(xù)偏好,而熒光控制時它總是在前一次的基礎(chǔ)上一點(diǎn)一點(diǎn)把石灰石配比加上去或者是減下來,從而就容易連續(xù)偏高或者連續(xù)偏低。

  3.2 通過溫度優(yōu)化控制配比后出磨生料波動情況




  從以上三圖可以得出如下結(jié)論:

  (1)通過出磨溫度將原料配比校正后,所得的出磨生料成分波動振幅有所減??;

 ?。?)通過出磨溫度將原料配比校正后,連續(xù)兩個小時出磨生料成分很少有巨大波動;

 ?。?)通過出磨溫度將原料配比校正后,出磨生料成分很少有連續(xù)偏低或者連續(xù)偏高的情況產(chǎn)生。

  4  結(jié)束語

  在生料控制過程中通過引入出磨溫度對原料配比進(jìn)行優(yōu)化,能夠有效的降低生料成分的波動范圍,降低波動振幅,但要使出磨生料成分合格率更高必須考慮生料磨的工況,因?yàn)樯夏ピ诓煌墓r下會有不同的出磨溫度,容易對控制結(jié)果產(chǎn)生誤導(dǎo)??偟恼f來,通過本次研究,為降低出磨生料成分波動范圍,提高出磨生料成分合格率提供了一種新的研究思路。

編輯:王欣欣

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