預(yù)分解窯燒低揮發(fā)分煤是近幾年水泥生產(chǎn)技術(shù)的新成果,是大幅度節(jié)能降耗的有效途徑之一。利用無煙煤、劣質(zhì)煤煅燒水泥,是現(xiàn)代水泥廠充分合理利用資源,降低成本的有效途徑。我院先于湖南河田白石建材有限公司新建線應(yīng)用劣質(zhì)煤煅燒水泥熟料技術(shù),后于云南祥云建材(集團)有限公司改造線中成功應(yīng)用100%無煙煤煅燒水泥熟料。
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劣質(zhì)煤低揮發(fā)分煤在新型干法水泥生產(chǎn)中的應(yīng)用

2008-07-21 00:00

  一 長沙河田1000t/d新建線

  1.1 工程背景

  長沙河田白石建材有限公司委托我院建設(shè)1000t/d生產(chǎn)線,于2004年3月31日開工建設(shè),于2005年3月31日通過100%燒劣質(zhì)煤的3d達標(biāo)考核,至2005年12月熟料最高產(chǎn)量1350t/d,現(xiàn)平均產(chǎn)量1200t/d。

  1.2主要設(shè)備

  新建從石灰石破碎到水泥包裝成品出庫整條熟料水泥生產(chǎn)線,地址于原有的立窯老線旁建設(shè),在充分利用其地形的基礎(chǔ)上,新建線設(shè)計緊湊,工藝線簡單流暢,其主要設(shè)備見表1。

表1   主要設(shè)備技術(shù)參數(shù)

  1.3主要生產(chǎn)工藝

  1.3.1原燃料儲存

  由于生產(chǎn)線采用的石灰石和燃煤來料點較多,成分波動大,生產(chǎn)區(qū)場地的限制,因而對石灰石和燃煤的儲存均采用了預(yù)均化堆棚的形式。預(yù)均化堆棚為密封混凝土方庫,庫頂由多條帶S型卸料小車的皮帶機進行連續(xù)布料。每條皮帶機對應(yīng)一個堆取料區(qū),物料在此預(yù)均化堆棚可以堆放的高度較高(庫高8m堆高邊坡5m),使石灰石和燃煤的儲存時間都達到設(shè)計及使用要求。取料時對應(yīng)布料的每條皮帶機下設(shè)多個卸料小倉,倉下帶棒條閥,人工控制對閥門的開閉起到橫鋪豎取的作用,從而對物料起到預(yù)均化的目的。此堆棚雖為簡易的預(yù)均化方式,但是卻根據(jù)廠里的實際情況因地制宜,取得了理想的效果。

  原燃料部分在實施預(yù)均化堆棚的措施下,再加上生料均化庫的成功使用,使得原料和燃料的成分波動在我方的設(shè)計范圍內(nèi)。解決了原燃料段的穩(wěn)定供應(yīng),從一個方面也保障了劣質(zhì)煤的熟料生產(chǎn)線的達標(biāo)達產(chǎn)。

  1.3.2 廢氣處理

  窯尾廢氣處理采用的是電收塵器。出預(yù)熱器廢氣由高溫風(fēng)機送至增濕塔內(nèi)調(diào)質(zhì)降溫后進入電收塵器,經(jīng)電收塵器處理后的廢氣由窯尾排風(fēng)機送入預(yù)熱器框架旁煙囪排放至大氣。出預(yù)熱器的廢氣溫度一般為320~350℃,其廢氣濃度約為80g/Nm3,經(jīng)增濕塔噴水調(diào)質(zhì)降溫后,出口溫度控制在140~150℃,粉塵比電阻下降,收塵效率提高。增濕塔的供回水系統(tǒng)通過自動化可根據(jù)實際的溫度等條件實現(xiàn)自動調(diào)節(jié)從而控制在設(shè)計的條件范圍內(nèi)。

  1.3.3 窯尾系統(tǒng)

  1. 預(yù)熱器

  本系統(tǒng)中旋風(fēng)預(yù)熱器采用三心、270度抱角的螺旋線蝸殼,力求使氣流從進口緩慢旋轉(zhuǎn)進入筒內(nèi),氣流平緩旋轉(zhuǎn)過渡以利于降低阻力,同時,該結(jié)構(gòu)使進口偏離內(nèi)筒較遠以利于提高分離效率。預(yù)熱器采用等角度變高度的切角斜蝸殼,進風(fēng)口采用切角形進風(fēng)口,用斜面代替平面,以求減少物料堆積和降低摩擦阻力,而向下傾斜的螺旋線,順應(yīng)了旋風(fēng)筒內(nèi)氣流向下旋轉(zhuǎn)的需要,同時引導(dǎo)已在蝸殼內(nèi)分離的物料,誰氣流沿著平行于蝸殼與筒體交線形成夾角而貼壁面自然下滑,減少了渦流阻力和二次飛揚。

  各級間連接管道尺寸和風(fēng)速設(shè)計合理,進口管道取消平煙道,避免管道積料;各級預(yù)熱器撒料裝置為盒式撤料器,內(nèi)部用澆筑料打出撒料斜坡,且入出風(fēng)管部分有一撒料臺,此撒料盒結(jié)構(gòu)簡單,壽命比普通板式長,而且撒料效果好,更換方便,價格低;各級內(nèi)筒采用分片掛式內(nèi)筒,便于安裝及檢修;C3C4C5錐體設(shè)置膨脹倉,在煙室及各級下料管適當(dāng)位置設(shè)置空氣炮

  2. 內(nèi)置爐 

  內(nèi)置爐為NSF分解爐,由于另使用外掛分解爐,煤噴嘴和三次風(fēng)都未直接進入內(nèi)置爐,而是通入外掛爐內(nèi)。在為保證劣質(zhì)煤的完全燃燒,故設(shè)計上特意增加了NSF爐高度,提高了其有效容積,增大煤粉在爐內(nèi)的停留時間。

  在爐窯的上升煙道中設(shè)置平衡窯內(nèi)和三次風(fēng)管內(nèi)壓力的縮口,及加一手動的調(diào)節(jié)閘板,尤其在試生產(chǎn)的初期,通過調(diào)節(jié)閘板的開度,找到正常生產(chǎn)參數(shù),即可將此縮口尺寸固定下來。

  針對燃用劣質(zhì)煤,本工程采用離線爐和在線爐相結(jié)合的方式(見圖1)。這種方式采用懸浮、噴騰及流化床的形式強化煤粉與空氣的接觸,將之混合充分,且可以延長煤粉在分解爐的停留時間,三次風(fēng)的熱氣流和C4的高溫物料也能夠迅速預(yù)熱煤粉,使其在短時間內(nèi)燃燒。

  3. 外掛爐

圖1  窯尾系統(tǒng)流程圖

  本工程的外掛爐為N-MFC的流化床分解爐,其結(jié)構(gòu)在爐筒體的下部裝有流化床,流化床下部設(shè)一個空氣室,設(shè)有進風(fēng)口,流態(tài)化風(fēng)機鼓入高壓風(fēng),通過噴嘴吹向流化層。三次風(fēng)管以45°切向進入爐下部,加料點位于其上部,從而熱氣流攜帶流化生料向上形成旋流床區(qū)。C4筒卸出生料通過分料閥分成兩部分:一部分喂到出窯的上升煙道,降低窯尾廢氣溫度,使廢氣中堿、硫元素凝聚在生料顆粒上再回到窯內(nèi),減少在煙道的結(jié)皮。另一部分則喂入N-MFC爐內(nèi),試生產(chǎn)時可調(diào)節(jié)內(nèi)外生料的比例,正常生產(chǎn)時100%生料投入外掛爐內(nèi)。煤管無特殊燃燒器,由煤管道直接送入,位于爐底與三次風(fēng)口之間,相對位置固定,及料、風(fēng)、煤三者的相對位置合理,從而實現(xiàn)了爐內(nèi)物料、煤粉與氣流的充分混合,從設(shè)計上消除爐內(nèi)壓床的現(xiàn)象。爐體在上、中、下部均設(shè)有測溫、測壓點,通過這三個部分的溫度壓力變化判斷爐內(nèi)煤粉燃燒、物料結(jié)皮等情況,便于生產(chǎn)中及時調(diào)整。分解爐出口為加長的鵝頸管,與內(nèi)分解爐NSF渦殼相連,通過對此段管道的容積的加大也增加了煤粉的燃燒時間。

  1.3.4 回轉(zhuǎn)窯和熟料冷卻系統(tǒng)

  回轉(zhuǎn)窯采用的是Φ3.3×50m三檔支承窯,生產(chǎn)能力:1200t/d。窯頭罩采用大窯頭罩方式,三次從窯頭罩引出,熟料冷卻采用國內(nèi)成熟的第三代篦式冷卻機,出冷卻機熟料溫度低,冷卻效果較好,因而提高了入窯的二次風(fēng)溫,有利于劣質(zhì)煤的煅燒。

  1.3.5 煤粉制備

  煤的粉磨功指數(shù)Wi=16~30KW/t ,但低揮發(fā)分煤除在燃燒性能方面有著火溫度高,燃燒速度慢、燃盡率差的特點外,在粉磨性能方面也有較為明顯的差別。由于無煙煤較之煙煤通常成礦地質(zhì)年代更為久遠,因而質(zhì)地變硬,易磨性變差。因此,必須盡可能地降低低揮發(fā)分煤地煤粉細(xì)度(篩余值)和水分以彌補其燃燒特性的不足。   

  煤粉制備采用Φ2.6x7.5m風(fēng)掃式煤磨臺時產(chǎn)量12t/h,煤粉細(xì)度<1-3%(0.08mm標(biāo)準(zhǔn)篩篩余),出磨物料濕度<1%??紤]到原煤的波動,進廠原煤入庫后經(jīng)皮帶機送入煤磨系統(tǒng)的兩個碎煤倉,經(jīng)計量稱計量后入磨,粉磨后的煤粉隨氣流經(jīng)過動態(tài)選粉機,分離出的粗粉回磨繼續(xù)粉磨,細(xì)粉隨氣流進袋收塵器,收出的成品由螺旋運輸機送入煤粉倉或回磨頭,根據(jù)粉磨情況可隨時作出調(diào)整。煤粉倉的煤粉經(jīng)過轉(zhuǎn)子粉體稱計量,由一次風(fēng)把煤粉通過四通道燃燒器吹入窯內(nèi)燃燒。

  項目建成后,煤磨系統(tǒng)完全能夠滿足生產(chǎn)需要,動態(tài)選粉機的應(yīng)用使得系統(tǒng)產(chǎn)能有了較好的保障,臺時產(chǎn)量達到10t/h,煤粉細(xì)度<1-3%(0.08mm標(biāo)準(zhǔn)篩篩余),出磨物料濕度<1%。

  1.3.6窯頭燃燒器

  窯頭采用四通道燃燒器,可使燃料周圍的一次風(fēng)非常均勻,火焰沿窯軸向噴射很深,活潑有力,形狀長短適宜,對燃燒非常有利,同時可方便的用調(diào)節(jié)手動碟閥來調(diào)節(jié)風(fēng)的比例,以改變火焰的形狀。

  隨著煤質(zhì)的不斷下降,煤粉水分和細(xì)度也很不穩(wěn)定,但四通道煤粉燃燒器卻均能適應(yīng),滿足窯物料煅燒的需要,而且可以最大限度的降低NOX的生成量。由于四通道煤粉燃燒器更易控制火焰形態(tài),避免了對窯的沖刷,窯內(nèi)物料結(jié)粒均勻,有效地保護了窯皮,也避免了窯的前結(jié)圈。

  1.4 運行技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)

  本次工程從開工建設(shè)到達標(biāo)達產(chǎn)歷時一年時間。在生產(chǎn)調(diào)試階段,由于對劣質(zhì)煤煅燒工藝的認(rèn)識不足,各方人員在調(diào)試上走了不少彎路,最終經(jīng)過建設(shè)方、施工方及我設(shè)計方的共同努力下,實現(xiàn)完全燃用劣質(zhì)煤,窯產(chǎn)量穩(wěn)定在1200t/d。各投產(chǎn)后的數(shù)據(jù)見下表。


 

  2.1 工程背景

  祥云建材(集團)有限責(zé)任公司1000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線于2001年底建成點火投產(chǎn)。由于各方面的原因,工廠一直不能達標(biāo)達產(chǎn)。云南瀾滄江開發(fā)實業(yè)公司收購該工廠后,委托我院對生產(chǎn)線燒成段進行使用無煙煤的擴能改造,并滿足制成中熱水泥的熟料要求。工廠于2005年9月15日停窯改造,2006年1月25日改造完成開窯,于2006年3月燃用100%無煙煤達產(chǎn)達標(biāo),且完全滿足制成中熱水泥的熟料要求。

  2.2 技改原則及內(nèi)容

  要求采用成熟可靠的先進技術(shù),使用100%無煙煤為燃料,熟料產(chǎn)量達到1300t/d,且施工周期短,充分利用原有的建筑物和設(shè)備以降低投資。

表5 技改前后部分主機配置

  2.2.1 生料配料

  由于原設(shè)計的石灰石預(yù)均化堆場未能實際使用,為保證技改后生產(chǎn)原料供應(yīng)的穩(wěn)定,在生料配料庫中加入在線射線分析儀,實時對生料配料進行調(diào)節(jié)。

  2.2.2 回轉(zhuǎn)窯改造

  更換回轉(zhuǎn)窯主減速機大小齒輪,速比i=30.794改為i=26.8,從而將窯速提高到4.0r/min降低負(fù)荷,從而為系統(tǒng)擴能創(chuàng)造條件。

  2.2.3 預(yù)熱器

  經(jīng)過我方工藝核算(見表6),原五級旋風(fēng)筒系統(tǒng)可以滿足無煙煤燃燒及提產(chǎn)的要求,對系統(tǒng)中部分部位進行了改造。

表6 預(yù)熱器工藝核算參數(shù)表

  為增加C1筒收塵效率,增加了其內(nèi)筒的高度,在進口處增設(shè)導(dǎo)流裝置。

  更新了鎖風(fēng)閥,此種鎖風(fēng)閥為外支撐雙軸承式單層鎖風(fēng)閥,閥板活動靈活,考慮其長期受高溫生料沖刷情況下,閥板采用耐熱鋼,且打上澆筑料。

  窯尾縮口原尺寸1140X1140mm在1300t/d下風(fēng)速為34.87m/s偏高,將其改為1200mmX1200mm,且加上閘板,便于生產(chǎn)中對窯內(nèi)的壓力進行方便的調(diào)節(jié)。此處下料管上翻板閥的位置太高,將其下移到離撒料盒2.5m處。

  C4原下料分為2部分,原分料閥為手動閥,現(xiàn)改為執(zhí)行器接入中控。下到窯尾縮口出的料管保留,而另一部分分到內(nèi)爐現(xiàn)改為下到外掛爐內(nèi)。下料管以60°穿過預(yù)熱器各樓層,在其中段樓層面處設(shè)一翻板閥。原內(nèi)分解爐的噴煤管道取消,改到外掛爐底部分兩處噴入。

  由于使用無煙煤,在預(yù)熱器的部分下料管及錐體處增設(shè)了空氣炮。

  2.2.4 分解爐

  在同一規(guī)格的系統(tǒng)配置下,想大幅度提產(chǎn),可以提高入窯物料的分解率,另需應(yīng)用無煙煤的正常煅燒熟料,在河田廠的設(shè)計及投產(chǎn)的基礎(chǔ)上,我方仍使用加外掛N-MFC爐的方式(見圖2,工藝參數(shù)見表7)。此爐型為獨立的的框架結(jié)構(gòu),土建上不與原有預(yù)熱器框架發(fā)生影響,土建投資低,而且在建設(shè)前期原系統(tǒng)仍可以正常生產(chǎn),當(dāng)兩個系統(tǒng)接口安裝時才需停窯改造,從而大大縮短施工生產(chǎn)投產(chǎn)時間。

圖2 分解爐布置圖

  N-MFC爐頂出口鵝頸管支撐在原預(yù)熱器框架上連接,由于原框架為鋼結(jié)構(gòu),在通過結(jié)構(gòu)上的許可后,也通過鋼結(jié)構(gòu)與之相連接。與原內(nèi)爐的接口處,尺寸通過澆筑料對其進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。

表7 分解爐有關(guān)參數(shù)

  2.2.5 窯中三次風(fēng)管改造為Φ1570mm(有效內(nèi)徑),在靠近窯尾處接風(fēng)管對稱分兩處進入分解爐,取消原進入內(nèi)分解爐的三次風(fēng)接口,已改為外掛N-MFC爐鵝頸管進口。

  2.2.6 窯頭對原有的單筒冷卻機進行拆除,在原有的土建基礎(chǔ)上立篦冷機基礎(chǔ),節(jié)省了投資。新加篦冷機,需余風(fēng)收塵系統(tǒng),本次技改設(shè)計的為電收塵器,適當(dāng)?shù)脑龃罅耸諌m風(fēng)量,在生產(chǎn)運行及操作方面有一定優(yōu)勢。篦冷機長度比單筒冷卻機短,因而在其下部增設(shè)一臺熟料槽式輸送機接到原有的熟料輸送設(shè)備上。

  窯頭拆除原有一次風(fēng)機和三通道燃燒器,新增羅茨風(fēng)機和四通道燃燒器。燃燒器采用了NH四通道燃燒器。其尾部進風(fēng)系統(tǒng)可免貼瓷片,徹底解決了煤粉通道入口的磨損問題;不對稱出風(fēng)防止煤粉未燃盡前沉落,強化傳熱、燃燒燃盡過程,特別適合無煙煤;新型倒焰罩避免窯中有害氣體對燃燒器頭部的腐蝕,有效延長燃燒器的使用壽命;且一次風(fēng)用量低,占燃燒空氣量的10%以下;燃燒效率高,消除了不完全燃燒,實現(xiàn)高強度的燃燒,焰強勁有力,結(jié)構(gòu)合理,調(diào)節(jié)便捷,火焰形狀可滿足各種窯工況的需要,有利于水泥熟料的結(jié)粒及f-CaO的吸收,從而達到提高水泥熟料質(zhì)量的目的。

  2.2.7 煤粉制備系統(tǒng)改造

  在Φ6X9m原煤儲存庫下增加兩臺皮帶計量稱,從而可以根據(jù)原煤的波動作出不同煤種的配比調(diào)整,達到較好的粉磨效果。將原有粗粉分離器改為動態(tài)選粉機,取消粗粉分離器及細(xì)粉分離器的循環(huán)風(fēng)道,調(diào)整磨內(nèi)鋼球級配,從而使系統(tǒng)在高產(chǎn)的同時提高粉磨細(xì)度,以達到無煙煤的燃燒要求。

  2.3 建設(shè)效果

  本次工程從停窯改造到改造完成開窯僅歷時4個月時間,而僅經(jīng)過一周時間即達標(biāo)達產(chǎn),實現(xiàn)100%燃用無煙煤,窯產(chǎn)量提產(chǎn)到1300t/d,制成中熱水泥完全滿足各方面指標(biāo)。各投產(chǎn)后的數(shù)據(jù)見下表。


 

  三 小結(jié) 

  通過河田劣質(zhì)煤煅燒再到祥云100%無煙煤的煅燒成功,表明我院在低揮發(fā)分煤及劣質(zhì)煤煅燒水泥熟料技術(shù)上的成熟可靠,其產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)質(zhì),生產(chǎn)投資成本低,這對于我國缺乏煙煤資源的地區(qū),如何利用當(dāng)?shù)責(zé)o煙煤及劣質(zhì)煤煅燒水泥熟料提供優(yōu)質(zhì)水泥,實現(xiàn)水泥行業(yè)的低耗高產(chǎn),提供了一個有效的途徑。

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