高壓變頻器在高溫風(fēng)機節(jié)能改造中的應(yīng)用

2008/04/28 00:00 來源:

原高溫風(fēng)機的風(fēng)壓控制由液力耦合器調(diào)節(jié),改用高壓變頻器調(diào)節(jié)后,消除了機械、液壓較高故障的缺陷,運轉(zhuǎn)率提高,維護費用降低;電動機運行振動及噪聲明顯下降;電動機不需長期高速運行,節(jié)電效果顯著,節(jié)電率在20%以上。......

  高壓交流變頻調(diào)速技術(shù)是20世紀(jì)90年代迅速發(fā)展起來的一種新型電力傳動調(diào)速技術(shù),主要用于交流電機的變頻調(diào)速,其技術(shù)和性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)勝過以前采用的調(diào)速方式(如串級調(diào)速、液力耦合器調(diào)速、轉(zhuǎn)子水阻調(diào)速等)。高壓變頻器以其顯著的節(jié)能效益、較高的調(diào)速精度、較寬的調(diào)速范圍、完善的保護功能、方便的通訊功能,得到了廣大用戶的認(rèn)可,現(xiàn)在已經(jīng)成為企業(yè)電機節(jié)能方式的首選方案。但在2000年前后,由于當(dāng)時高壓變頻器是洋品牌占壟斷地位,且大都價格不菲,所以水泥企業(yè)采用高壓變頻器的用戶并不多。隨著國產(chǎn)高壓變頻調(diào)速技術(shù)的成熟,從2005年起,山水集團在所有新建生產(chǎn)線的大功率風(fēng)機類設(shè)備全部采用高壓變頻器的同時,對原有生產(chǎn)線的大功率風(fēng)機類設(shè)備,也全部實施了高壓變頻器改造,共有近百臺之多,取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。 

  在改造過程中,其中的高溫風(fēng)機功率大,節(jié)電效果顯著,但工藝、設(shè)備狀況相對復(fù)雜一些,進(jìn)行高壓變頻技術(shù)改造時,在技術(shù)方案的確定、設(shè)備選型、安裝調(diào)試等方面,我們都有一些成功的經(jīng)驗,在此作一介紹,以供同行參考。

  1、變頻節(jié)能的技術(shù)原理    

  建設(shè)初期,在對通風(fēng)機的應(yīng)用設(shè)計中,風(fēng)機的功率是根據(jù)最大需求量來選擇的,存在較大的富裕量。實際生產(chǎn)中,所需的風(fēng)量是不可能長久處于最大狀態(tài)的,要經(jīng)常變化,這樣就存在“大馬拉小車’’的情況,需要進(jìn)行調(diào)節(jié),而調(diào)節(jié)的方式通常都是通過調(diào)節(jié)管道匕擋板與閥門的開度來實現(xiàn)的。 

  對離心式風(fēng)機而言,流體力學(xué)有以下原理:輸出風(fēng)量Q與轉(zhuǎn)速n成正比;輸出壓力H轉(zhuǎn)速n的平方正比;輸出軸功P與轉(zhuǎn)渤的立方正比;即: 

  當(dāng)風(fēng)機風(fēng)量需要改變時,如采用調(diào)節(jié)風(fēng)門開度的方式,則會使大量電能白白消耗在閥門阻力上。如采用變頻調(diào)速調(diào)節(jié)風(fēng)量,可使軸功率隨流量的減小大幅度下降。變頻調(diào)速時,當(dāng)風(fēng)機低于額定轉(zhuǎn)速時,理論節(jié)電為:

   

  式中:  n一額定轉(zhuǎn)速;
  n’一實際轉(zhuǎn)速;
  P一額定轉(zhuǎn)速時電機功率;
  T一工作時間。    

  可見,如果通過變頻對風(fēng)機進(jìn)行改造,調(diào)節(jié)風(fēng)  量改為通過調(diào)節(jié)速度來實現(xiàn),具有較大的節(jié)能潛力。以上公式為變頻節(jié)能提供了充分的理論依據(jù)。  

  2、工況簡介     

  回轉(zhuǎn)窯是一個有一定斜度的圓筒狀物,均化好  的生料預(yù)熱后由窯尾進(jìn)入到窯中,借助窯的轉(zhuǎn)動來促進(jìn)料在旋窯內(nèi)攪拌,使料互相混合、接觸進(jìn)行反  應(yīng),物料依靠窯筒體的斜度及窯的轉(zhuǎn)動在窯內(nèi)向前運動,同時需要合適的氣壓及溫度,才能使煤粉有  一定的懸浮時間進(jìn)行充分的燃燒,生料才能在窯內(nèi)得到很好的煅燒,形成高質(zhì)量的熟料產(chǎn)品。窯內(nèi)因  物料的堆積變化很大,所以瞬時氣壓變化頻繁。窯尾高溫風(fēng)機一方面用來調(diào)整窯內(nèi)氣壓,另一方面將  回轉(zhuǎn)窯內(nèi)煅燒時產(chǎn)生的廢氣(含塵)引出,進(jìn)入收塵器將灰塵進(jìn)行處理后,再將廢氣排到大氣中。   

  我集團的山東水泥廠目前有兩條新型干法生產(chǎn)  線,日產(chǎn)量分別為1700 t、2300 t,并擁有一臺7.5 MW中、低溫余熱發(fā)電機組,高溫風(fēng)機電機配置為6 kV、  1 250 kW。在高溫風(fēng)機的電機與風(fēng)機之間,配有液力耦合器對風(fēng)機進(jìn)行調(diào)速,整個工藝過程主要是通過  DCS的控制來調(diào)節(jié)液力耦合器的速度,從而調(diào)整風(fēng)機的風(fēng)量,達(dá)到控制窯內(nèi)負(fù)壓。在生產(chǎn)中依靠風(fēng)機  擋板進(jìn)行風(fēng)量調(diào)節(jié)。液力耦合器是通過控制工作腔內(nèi)工作油液的動  量矩變化,來傳遞電動機能量并改變輸出轉(zhuǎn)速的,電動機通過液力耦合器的輸入軸拖動其主動工作輪,  對工作油進(jìn)行加速,被加速的工作油再帶動液力耦合器的從動工作渦輪,把能量傳遞到輸出軸和負(fù)載,  這樣,可以通過控制工作腔內(nèi)參與能量傳遞的工作油多少來控制輸出軸的力矩,達(dá)到控制負(fù)載的轉(zhuǎn)速的目地。因此液力耦合器也可以實現(xiàn)負(fù)載轉(zhuǎn)速無級調(diào)節(jié)。但由于液力耦合器在調(diào)節(jié)過程中產(chǎn)生的轉(zhuǎn)差  功率損耗、容積損耗、機械損耗高達(dá)10%以上,所產(chǎn)生的熱量需要油泵及冷卻水等輔助運行,故障率較  高,特別是在夏季因耦合器產(chǎn)生熱量較大,需要加入四組冷油器,用循環(huán)水強降溫,水消耗量大,資  源浪費嚴(yán)重。  

  3、高溫風(fēng)機變頻改造方案    

  經(jīng)過對原系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)計,在生產(chǎn)過程中,風(fēng)機擋板開度大都在80%左右,根據(jù)公式(4)可見,節(jié)電空間較大,我們決定對原系統(tǒng)進(jìn)行變頻改造,將風(fēng)壓控制由原來的液力耦合器調(diào)節(jié)改為變頻器調(diào)節(jié):取消原液力耦合器,將電機與液力耦合器之間用一連接軸取代液力耦合器連通,而由變頻器對電機本身進(jìn)行調(diào)速,最后達(dá)到調(diào)整窯尾預(yù)熱器(高溫風(fēng)機人口)的壓力為工況要求值;變頻器設(shè)備接人風(fēng)機側(cè)高壓開關(guān)和擬改造電機之間,變頻器控制接人原有的DCS系統(tǒng)。電機、高壓斷路仍采用原有設(shè)備。 

  為了充分保證系統(tǒng)的可靠性,變頻器加裝了工頻旁路裝置,保留了原有管道上的擋板(閥門)。這樣,當(dāng)變頻器發(fā)生故障時,可將電機切換至工頻狀態(tài)下運行,仍舊利用風(fēng)門進(jìn)行風(fēng)量調(diào)節(jié)。 

  根據(jù)負(fù)載參數(shù)及運行工況,我們?yōu)楦邷仫L(fēng)機配置了HIVERT系列高壓變頻器,其主要參數(shù)為:變頻器型號HIVERT-Y06/173,隔離變壓器容量1800 kVA,旁路開關(guān)柜容量400A。

  4、改造過程    

  為了安裝變頻器,必須重新設(shè)計變頻器專用房。根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境,我們選擇在高壓配電室旁另建一變頻器專用房,此地方距高壓室較近,動力電纜敷設(shè)方便。  

  由于現(xiàn)場灰塵較大,而變頻器為強迫風(fēng)冷,設(shè)備內(nèi)空氣流通量較大,為保障變頻器盡量少受外界灰塵的影響,在房間通風(fēng)設(shè)計上,設(shè)計了兩扇大面積專用進(jìn)風(fēng)窗,房間不另設(shè)其它窗口,基本上是密閉設(shè)計。通風(fēng)窗采用專用過濾棉濾網(wǎng),這樣使進(jìn)入變頻器室內(nèi)的空氣經(jīng)過通風(fēng)窗濾灰,進(jìn)入變頻器室內(nèi)的灰塵大大減小。 

  由于本變頻器功率較大,為保證足夠的通風(fēng)冷卻效果,在變壓器柜頂和功率柜頂分別獨立安裝了一整體風(fēng)罩,與各自的出風(fēng)口連成整體,形成所謂的“風(fēng)道’’,保證變頻器整體冷卻通風(fēng)要求,即使在夏季高溫季節(jié)也不需要開空調(diào)進(jìn)行降溫。 

  為減小安裝成本,動力電纜保留了原高壓柜至電機的電纜,將電纜原接線由高壓柜牽至變頻器,再重新由高壓柜到變頻器敷設(shè)一根動力電纜,由于變頻器房緊鄰高壓室,此電纜長度較短。 

  變頻改造后,由于需要取消原液力耦合器,我們按照液力耦合器的連接尺寸設(shè)計制作了一套直接連接軸來代替之。連接軸的基座安裝尺寸、軸連接中心尺寸、軸徑尺寸、軸與電機及風(fēng)機側(cè)的連接靠背輪均與原液力耦合器一致。安裝時,僅需將原液力耦合器拆除,將連接軸代替液力耦合器,現(xiàn)場僅作少量調(diào)整即可達(dá)到安裝要求,而不用對風(fēng)機及電機作任何調(diào)整,安裝方便快捷。 

  安裝高壓變頻器,原繞線電機對滑環(huán)進(jìn)行短接,廢除原水阻啟動器,每年對碳刷及水阻啟動器和電機的維護減少,綜合成本大幅度下降,且高壓變頻器啟動時間任意可調(diào),實現(xiàn)平滑啟動,對設(shè)備運行起到良好的保護。

  5、變頻改造效果  

  我公司于2006年開始將高壓變頻器應(yīng)用于窯頭引風(fēng)機、高溫風(fēng)機、生料磨循環(huán)風(fēng)機等大功率風(fēng)機電機上,平均節(jié)電20%以上,取得了顯著的經(jīng)濟效益。表1為兩高溫風(fēng)機安裝高壓變頻器前后的數(shù)據(jù)對比。

  表1 1號、2號窯高溫風(fēng)機采用高壓變頻前后的節(jié)能效果 

  6、結(jié)束語     

  我們對水泥熟料生產(chǎn)線高溫風(fēng)機等大功率風(fēng)機進(jìn)行高壓變頻技改,在技術(shù)方案的制訂、設(shè)備選型、安裝調(diào)試等方面,有以下幾點經(jīng)驗和體會: 

  (1)制定方案前,要充分了解生產(chǎn)工藝和操作過程,了解風(fēng)量、風(fēng)壓的調(diào)節(jié)方式,做好改造前各種工藝參數(shù)(臺時、風(fēng)量、風(fēng)壓等)、設(shè)備參數(shù)(閥門開度、運行電流等)的統(tǒng)計工作,為節(jié)能效果的估算、技術(shù)方案的制訂提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 

  (2)了解運行負(fù)荷狀況和特點,確定變頻器的選型。對于水泥熟料線的高溫風(fēng)機等設(shè)備,建議變頻器選用電壓源型、高.高結(jié)構(gòu),可免除輸出升壓變壓器;對于容量選擇,可適當(dāng)放大一級。 

  (3)由于水泥行業(yè)的粉塵相對而言較大,通風(fēng)窗專用過濾棉濾網(wǎng)需要經(jīng)常清理,所以建議變頻器的冷卻方式采用風(fēng)一水冷方式,這樣可大大減少室內(nèi)與室外的空氣流通,既可保證室內(nèi)空氣的潔凈,又可保證變頻器所需的運行溫度。 

  (4)實踐證明,變頻器需要工頻旁路運行的機會很少,完全可以去掉旁路裝置,節(jié)省電力室空間,減少投資,從而可進(jìn)一步去掉管道內(nèi)的閥門支架,減小管道阻力。 

  (5)采用變頻器后,系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,取消了液力耦合器調(diào)速,消除了機械、液壓較高故障率的缺陷,運轉(zhuǎn)率提高、維護費用降低;電動機運行振動及噪聲明顯下降;電動機不需長期高速運行,工作電流大幅度下降,節(jié)電效果顯著。
                   

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