提高PCF2022單段錘式破碎機產(chǎn)量的措施

2008-01-10 00:00

  我公司三線5000t/d回轉(zhuǎn)窯石灰石破碎機配備的是PCF2022單段錘式破碎機,機器的結(jié)構(gòu)主要有轉(zhuǎn)子、反擊板、破碎板、排料篦子、給料輥、殼體等部件組成。  轉(zhuǎn)子回轉(zhuǎn)速度300轉(zhuǎn)/分,  轉(zhuǎn)子直徑×長度2010×2230,錘頭共6排,每排8件均布安裝在錘軸上,一套錘頭48件,價值7萬元。

  6月2日破碎機開始試產(chǎn),第一套隨機錘頭只破碎2萬噸,出料中細粉相當(dāng)多,設(shè)備運轉(zhuǎn)時較低的板喂機喂料速度都會產(chǎn)生堆料,一直堆到板喂機頭輪,因此,認(rèn)為給料輥上方是堆料死區(qū),造成錘頭快速磨損,為了消除堆料死區(qū),我們把卸料溜板靠前挪動50cm,這樣一來,  給料輥的緩沖作用幾乎喪失,但喂料石塊落點更接近轉(zhuǎn)子第Ⅰ象限。 第二套錘頭破碎石灰石3萬噸,堆料現(xiàn)象略有改觀, 細粉料少多了,錘頭翻轉(zhuǎn)時磨損倒角線是S(見圖2),但破碎機效能低的真正原因還沒有找出來,為了不影響回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn),連續(xù)用了7套錘頭,每套錘頭產(chǎn)量3萬噸徘徊。經(jīng)觀察發(fā)現(xiàn),運行時轉(zhuǎn)子上方有明顯的堵料,根據(jù)這種現(xiàn)象, 破碎機廠家建議把排料篦子篦縫加寬,為此,我們把中排篦子割去6根篦條,那么,下破碎腔排料快了一些,也有利于上破碎腔的排料,相對來說,錘頭運轉(zhuǎn)減輕了阻力,更容易吸收動能, 結(jié)果第8套錘頭產(chǎn)量是5。5萬噸,翻轉(zhuǎn)時磨損倒角線是M,雖然篦條有改動,但出料粒度超過75mm的很少,基本能滿足ATOX50輥式磨使用。

  盡管產(chǎn)量有所提高,可是比較一線PCF1618單段錘式破碎機,一套32件錘頭亦可破碎石灰石5萬多噸。我們知道,正常中等硬度石灰石磨蝕性指數(shù)是0。01,而我公司的石灰石磨蝕性指數(shù)在0。5以上,含硅量較高,且呈結(jié)晶體狀態(tài),但PCF2022比PCF1618產(chǎn)量要高是無疑的,經(jīng)比較分析,  PCF1618有四排錘頭,相鄰兩排錘頭圓周距離1200mm,錘頭線速24m/s,那么錘頭連續(xù)打擊時間是0。05秒,而PCF2022連續(xù)打擊時間是0。035秒,顯然,過短的連續(xù)打擊時間導(dǎo)致石灰石再次打擊無法進入磨耗面,也使得錘頭難于把石灰石帶入下破碎腔,形成轉(zhuǎn)子上方堵料,并惡性循環(huán),加速了錘頭磨損。從第八套錘頭的破碎情況看,也證明了這個破碎機理,錘頭翻轉(zhuǎn)前產(chǎn)量1。5萬噸, 翻轉(zhuǎn)后產(chǎn)量4萬噸,而翻轉(zhuǎn)后破碎量較多的原因是由于錘頭有較大的磨損倒角線M,也就相當(dāng)于延長了相鄰錘頭的圓周距離,延長了再次打擊間隔時間。

  根據(jù)以上分析,我們采取的措施是用半套新錘頭和半套廢錘頭混裝,也就是 一排新錘頭、一排廢錘頭交叉排列,廢錘頭便于保護錘盤。運行結(jié)果,  翻轉(zhuǎn)時磨損倒角線是L,半套新錘頭達產(chǎn)5。5萬噸,經(jīng)濟效益提高1倍,每月可為公司節(jié)約資金10多萬元。說句題外話,我公司江西分公司同樣的機型、同樣的錘頭,因當(dāng)?shù)厥沂ノg性指數(shù)低,正常使用產(chǎn)量30萬噸,所以本文是因地制宜的增產(chǎn)措施。

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