淺談¢2.4×10m水泥磨提產(chǎn)降耗的幾點(diǎn)措施

  我單位于2000年11月份建成一臺(tái)¢2.4×10m圈流磨,磨前為一臺(tái)反擊式破碎機(jī),磨尾為脈沖式袋式除塵器和一臺(tái)旋風(fēng)式高效選粉機(jī),設(shè)計(jì)產(chǎn)量為18t/h。通過(guò)2001年試生產(chǎn),磨機(jī)平均臺(tái)時(shí)能達(dá)到17.5t/h.。雖接近設(shè)計(jì)能力,但生產(chǎn)中常出現(xiàn)以下情況: 

  1、細(xì)碎機(jī)物料粒度達(dá)不到要求,且配件耐磨性差,更換調(diào)整頻繁,配件費(fèi)用高。 
  2、入磨物料水份偏大且常出現(xiàn)糊球、飽磨、竄倉(cāng)現(xiàn)象。 

  為解決以上問(wèn)題,提高磨機(jī)產(chǎn)量,降低能耗,主要做以下幾個(gè)方面工作: 

  1)、細(xì)碎機(jī)為浙江雙馬—Ⅳ型細(xì)碎機(jī),其易損配件,如反擊板,錘頭,拋料板耐磨性差。與生產(chǎn)廠家溝通,建議將配件中的錘頭由原來(lái)的一體改為分體兩部分,前端能發(fā)揮效益部分我們采用高鉻合金材質(zhì)鑄造加工,后端只起到固定作用并不涉及磨損,我們只是用普通鑄鐵加工,檢修時(shí)并不需要更換,這樣可以大大節(jié)約配件費(fèi)用。另一方面我們將其前端錘頭錘面加長(zhǎng)加寬,使其與反擊板相對(duì)接觸面加大,一是保證了入磨物料粒度相對(duì)穩(wěn)定,二是也減少了細(xì)碎機(jī)因調(diào)整間隙或更換配件次數(shù),保證了磨機(jī)正常有序生產(chǎn),節(jié)約配件費(fèi)用,降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度。 通過(guò)這一改進(jìn),配件費(fèi)用降低一半左右,且入磨物料粒度較前期大為改善,產(chǎn)量提高,調(diào)整錘頭次數(shù)減少,工人勞動(dòng)強(qiáng)度降低。 

  2)、合理確定磨機(jī)一倉(cāng)平均球徑及時(shí)補(bǔ)充球耗,因該套系統(tǒng)為帶有預(yù)粉碎設(shè)備的閉路磨機(jī),入磨物料粒度平均在5-15mm范圍內(nèi),一倉(cāng)襯板為普通階梯襯板,依照平均球徑選擇若干原則和參照一些經(jīng)驗(yàn)公式,初次確定一倉(cāng)平均球徑為69mm,后根據(jù)篩余曲線,檢查磨內(nèi)物料情況和磨機(jī)產(chǎn)質(zhì)量情況多次調(diào)整一倉(cāng)平均球徑,最終確定為一倉(cāng)平均球徑在74.0±1.0mm范圍內(nèi)較為理想,一方面是因?yàn)槿肴肽ノ锪狭6却嬖诓▌?dòng),需增大球徑加強(qiáng)沖擊功,使物料粉碎盡量在一室達(dá)到要求,同時(shí)加快物料流速,控制好球料比,減少緩沖象的發(fā)生,另一方面在生產(chǎn)過(guò)程中,根據(jù)產(chǎn)量計(jì)算球耗及時(shí)補(bǔ)充。 

  篩余曲線 :一倉(cāng)42.0 50.0 50.0 54.0 47.0 55.0   
                      二倉(cāng)51.0 49.0 44.7 39.7 40.1 40.0   
                      三倉(cāng)38.0 36.0 35.0 32.0 27.0 28.0  

 

   3)、隔倉(cāng)板合理改造:將隔倉(cāng)板長(zhǎng)度增加,縮小中心孔直徑,將原有24塊隔倉(cāng)板改成16塊,增加隔倉(cāng)板寬度,提高了隔倉(cāng)板的抗折強(qiáng)度,延長(zhǎng)了隔倉(cāng)板的使用壽命,同時(shí)將其篦縫由原來(lái)的”同心圓形”改成”放射形”,這樣物料通過(guò)后不易返回,同時(shí)將篦孔由

形,其好處是物料易通孔且不易堵塞而影響通風(fēng)走料,同時(shí)在磨損過(guò)程中不會(huì)改變其形狀。 

  4)、加強(qiáng)磨機(jī)通風(fēng),確定合理通風(fēng)量 

  經(jīng)過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐和理論計(jì)算,將風(fēng)量為8700m3/h的磨尾排風(fēng)機(jī)更換成一臺(tái)風(fēng)量為12980m­3/h排風(fēng)機(jī),使磨內(nèi)風(fēng)速由原來(lái)的0.52m/s提高至上0.9m/s,使磨機(jī)通風(fēng)狀況大為改善,磨內(nèi)溫度控制在合理范圍內(nèi),,使磨內(nèi)水蒸氣能及時(shí)排出, 減少糊球、飽磨現(xiàn)象,也能及時(shí)排出合格產(chǎn)品,減少產(chǎn)生過(guò)粉磨現(xiàn)象.從而提高磨機(jī)產(chǎn)量,達(dá)到降耗目的. 

  5)、磨尾收塵微粉改入成品提升機(jī), 磨尾收塵微粉最初設(shè)計(jì)是同選粉機(jī)選出的粗粉一同入磨進(jìn)行重新粉磨,考慮會(huì)給磨機(jī)帶來(lái)多余負(fù)擔(dān)或產(chǎn)生過(guò)粉磨現(xiàn)象,于2005年4月份將其改入磨尾提升機(jī)提升入選粉機(jī). 

  在2005年連續(xù)三個(gè)月定期抽檢,收塵微粉比面積均在4000cm2/g以上,完全符合成品要求,于2005年6月份將收塵微粉改入成品提升機(jī)而入水泥庫(kù),這樣不但提高磨機(jī)粉磨效率,也提高了選粉機(jī)選粉效率,提高磨機(jī)產(chǎn)能。 

  經(jīng)過(guò)以上幾個(gè)方面措施,磨機(jī)產(chǎn)量由最初17.5t/h提高至21.5t/h,最高時(shí)達(dá)22.5t/h產(chǎn)量提高22-28%磨機(jī)電耗由39.2度/噸降至29-31度/噸,降幅為18-25%,真正達(dá)到了提產(chǎn)降耗目的.

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