大型生料球磨機效能低問題及其對策
近幾年來,我國水泥企業(yè)發(fā)展速度較快,特別是新型干法水泥生產(chǎn)線的建設(shè)更是突飛猛進。在生料粉磨方面,日產(chǎn)4000噸以上新型干法生產(chǎn)線多采用立磨,立磨的優(yōu)點是產(chǎn)量高、電耗低,缺點是投資大、運轉(zhuǎn)率低、維修難度大;而日產(chǎn)2500噸以下的新型干法生產(chǎn)線多采用球磨機,例如日產(chǎn)1000噸生產(chǎn)線多選用φ3.8×7.5m風(fēng)掃烘干磨、日產(chǎn)2500噸生產(chǎn)線多選用φ4.6×10+3.5m烘干中卸磨、日產(chǎn)3000噸生產(chǎn)線多選用φ5.0×10.5m風(fēng)掃烘干磨生料球磨,球磨機的優(yōu)點是投資省、運轉(zhuǎn)率高、維修簡單,因此受到眾多水泥企業(yè)的青睞,但其缺點是產(chǎn)量低,電耗高。球磨機從10年前國內(nèi)普遍用φ2.2m或φ2.4m發(fā)展到目前普遍用φ4.2m或φ4.6m以及φ5.0m大型球磨機,其規(guī)格越來越大型化了。生料球磨機向大型化發(fā)展的目的一則為工藝布局便利,二則為提高粉磨效率,降低單產(chǎn)電耗。然現(xiàn)實結(jié)果卻是粉磨效率隨著磨機大型化反而降低了,噸生料綜合電耗最高竟達29-30度,幾乎高于優(yōu)秀小磨機的一倍,這無疑影響了相關(guān)企業(yè)經(jīng)濟效益的發(fā)揮并與設(shè)計者初衷大相徑庭。
1、生料磨機的調(diào)查數(shù)據(jù)
1.1 φ5.0×10.5m 球磨機
表1
企業(yè)名稱 |
破碎系統(tǒng) |
磨機系統(tǒng) |
臺時產(chǎn)量(t/h) |
綜合電耗(kwh/t) | ||
破碎機型號 |
功率 |
磨機型號 |
功率 | |||
BJBZ |
TPC20.22 |
800kw |
φ5.0×10.5m |
|
195 |
29.6 |
四會駿馬 |
DLPC20.22 |
800kw |
φ5.0×10.5m |
3800kw |
209 |
28.2 |
平均 |
|
|
|
|
|
28.9 |
1.2 φ4.6×10+3.5m中卸烘干磨
表2
企業(yè)名稱 |
破碎系統(tǒng) |
磨機系統(tǒng) |
臺時產(chǎn)量(t/h) |
綜合電耗(kwh/t) | ||
破碎機型號 |
功率 |
磨機型號 |
功率 | |||
ZJJY |
PE1200×1500
PDC20.18 |
|
φ4.6×10+3.5m |
3550kw |
230 |
24.5 |
ZJSF |
TPC-20.18 |
710kw |
φ4.6×10+3.5m |
3550kw |
210 |
25.5 |
CXZS |
DPC20.18/2臺 |
|
φ4.6×10+3.5m |
3550kw |
230 |
25.5 |
ZSHZ |
TPC20.22 |
800kw |
φ4.6×10+3.5m |
3550kw |
190 |
29.2 |
平均 |
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|
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26.18 |
1.3 φ3.8×7.5m風(fēng)掃烘干磨 表3
企業(yè)名稱 |
破碎系統(tǒng) |
磨機系統(tǒng) |
臺時產(chǎn)量
(t/h) |
綜合電耗(kwh/t) | ||
破碎機型號 |
功率 |
磨機型號 |
功率 | |||
ZSXX |
PCF16.16 |
|
φ3.8×7.5m |
|
80 |
27.3 |
ZJHL |
PCF16.16
PCX100 |
|
φ3.8×7.5m |
|
108 |
24.0 |
QLS |
PE600×900/2臺
立式破碎機 |
|
φ3.8×7.5m |
|
85 |
25.7 |
平均 |
|
|
|
|
|
25.67 |
1.4 φ2.2m或φ2.4m球磨機 表4
企業(yè)名稱 |
破碎系統(tǒng) |
磨機系統(tǒng) |
臺時產(chǎn)量(t/h) |
綜合電耗(kwh/t) | ||
破碎機型號 |
功率 |
磨機型號 |
功率 | |||
KHMJ |
PE400×600
φ1000立破 |
|
φ2.2×6.5m |
|
22.5 |
19.6 |
LYHL |
PE400×600
φ1000立破 |
|
φ2.2×7m |
|
23 |
19.5 |
TCS |
PE400×600
φ1000立破 |
|
φ2.2×7m |
|
23.5 |
19 |
TTS |
PE600×900
φ1000立破 |
|
φ2.4×7m |
|
31 |
20 |
平均 |
|
|
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|
|
19.53 |
1.5 φ2.2m或φ2.4m球磨機+細碎機 表5
使用廠家
|
破碎系統(tǒng) |
粉磨系統(tǒng) |
臺時
產(chǎn)量
t/h |
綜合
電耗
Kwh/t | |||
破碎機 |
功率KW |
單耗
KW/t |
球磨機 |
電機
KW | |||
廣州石井 |
PE400×600
PCF40D |
30
75 |
3.5 |
φ2.4×8.0 |
475 |
45 |
16.50 |
鎮(zhèn)江長江 |
PE400×600
PCF40D |
30
75 |
3.5 |
φ2.2×7.0 |
380 |
35 |
16.55 |
河南偃師 |
PE400×600
PCF70
YK1220 |
30
90
5.5 |
3.8 |
φ2.2×7.0 |
380 |
36 |
16.50 |
平均 |
|
|
|
|
|
|
16.52 |
2、生料磨機綜合電耗比較
生產(chǎn)線規(guī)格 |
3000噸/日 |
2500噸/日 |
1000噸/日 |
8.8萬噸/年 |
10萬噸/年 |
磨機規(guī)格
項目 |
φ5.0m |
φ4.6m |
φ3.8m |
φ2.2m
或φ2.4m |
φ2.2m或φ2.4m
+細碎機 |
平均綜合電耗(kwh/t) |
28.9 |
26.18 |
25.67 |
19.53+2.5* |
16.52+2.5* |
與φ2.2m或φ2.4m+細碎機比較多耗電能
(kwh/t) |
9.88 |
+7.16 |
+6.65 |
+3.01 |
+0 |
151.94% |
137.64% |
134.96% |
115.82% |
100% | |
折合熟料多耗電(kwh/t) |
15.3 |
11.1 |
10.3 |
5.12 |
0 |
每噸熟料多耗電折合金額(元/t) |
9.18 |
6.9 |
6.18 |
3.07 |
0 |
全年多消耗電(萬元/年) |
908.8 |
549.5 |
203.9 |
27.6 |
/ |
*注:為了便于比較,“+2.5 kwh/t”為烘干用電調(diào)整量。
3、 經(jīng)濟效益比較
3.1 以1000噸/日新型干法生產(chǎn)線生料磨機φ3.8×7.5m風(fēng)掃烘干磨與φ2.2m生料磨或φ2.4m球磨機+細碎機系統(tǒng)比較,前者比后者每噸生料多耗電6.65度,每度電按0.6元計算,則每噸生料成本增加3.99元,每天需要生料約1600噸,則每天增加成本約0.638萬元,每年按300天生產(chǎn),則每年因此增加成本203.9萬元。
3.2 以2500噸/日新型干法生產(chǎn)線生料磨機φ4.6×10+3.5m中卸烘干磨與φ2.2m生料磨或φ2.4m球磨機+細碎機系統(tǒng)比較,前者比后者每噸生料多耗電7.16度,每度電按0.6元計算,則每噸生料成本增加4.296元,每天需要生料約4000噸,則每天增加生產(chǎn)成本約1.72萬元,每年按300天生產(chǎn),則每年因此增加成本549.5萬元。
3.3 而以配備了φ5.0m磨機的3000噸/日生產(chǎn)線與φ2.2+細碎機相比一噸生料粉耗電竟高出近10度,一噸熟料多耗電15度,僅此一項一年竟多消耗908.8萬元,這簡直是匪夷所思。
通過上述數(shù)據(jù)的分析比較可以看出大型生料磨機與小型生料磨機相比,其效能低,綜合電耗高,生產(chǎn)成本高,這是大型生料磨機普遍存在的嚴重問題,在能源日益緊張(特別是煤炭資源相對緊張的省份)的今天,應(yīng)當(dāng)引起我們的高度重視!
二、 原因分析
1、大型球磨機生產(chǎn)效能的發(fā)揮受到隔倉板通料能力束縛
根據(jù)托瓦洛夫公式,磨機產(chǎn)量為:Q=q·N0≈0.184DiVinφ(6.16-5.75φ)·q
磨機隔倉板的通料能力取決于隔倉板(篦縫)的面積S,S= πDi2,這樣,單位面積隔倉板需要的通料量:Q2=Q/S= k 2Di1.5(k 2——常數(shù))
上式表明:單位面積隔倉板的通料能力與磨機直徑的1.5次方成正比,隨著磨機直徑的增大,隔倉板通料能力嚴重束縛了磨機產(chǎn)量的增加,這正是影響大型球磨機生產(chǎn)效能發(fā)揮的重要因素之一。
2、大型球磨機單位時間做功頻率低。
3、磨機直徑越大研磨體滯留帶的不利影響越大
4、入磨物料粒度太大且粒徑分布過寬
新型干法水泥廠在石灰石破碎系統(tǒng)一般選用單段(反擊)錘式破碎機,其理想出料粒度指標(biāo)為90%≤25mm(這是老的《工藝管理規(guī)程》的基本要求),但錘頭磨損到中、后期,其出料粒度會大大增加,有的達到40mm甚至50mm,遠遠大于φ4.6m球磨機的最佳經(jīng)濟入料粒度15mm(詳見內(nèi)部資料《磨外預(yù)粉碎的幾個共性問題》),同時入磨物料粒度從0~40mm甚至50mm分布太寬、級差太大,而磨內(nèi)研磨體級配無法綜合兼顧,細碎粗磨、細磨的能力難以平衡,進一步影響磨機效能的發(fā)揮。因此,粉磨效率低,電耗高。盡管說大型球磨機對研磨體的提升高度大、對入磨物料的沖擊力大,但是,就破碎來講,破碎機的電能利用率比球磨機要高數(shù)十倍早已有定論。
5、“過粉磨”問題
由于輸送設(shè)備和分級設(shè)備的制約,大型生料磨機的循環(huán)負荷率未必達到最佳值,因而“過粉磨”現(xiàn)象必然存在。
三、 對策及實例分析
1.1 對新上新型水泥生產(chǎn)線生料磨盡量采用節(jié)能效果明顯的立磨;
1.2 對現(xiàn)有大型生料球磨機的使用廠家,要盡快選用大型細碎機把主要原料——石灰石進行充分細碎。
2、實例分析
2.1 浙江兆山新星集團公司
浙江兆山新星水泥集團第一條新型干法生產(chǎn)線是一條日產(chǎn)1000t/d熟料新型干法生產(chǎn)線,其石灰石破碎系統(tǒng)采用的是一臺PCF1616破碎機,生料制備系統(tǒng)采用的是一臺φ3.8×7.5m風(fēng)掃烘干磨。自2001年9月18日投產(chǎn)以來,磨機臺時產(chǎn)量一直徘徊在80噸左右,不能滿足窯系統(tǒng)的需求,嚴重制約公司經(jīng)濟效益的進一步提升,有時影響到公司的生產(chǎn)的順利進行,針對這種狀況,公司決定對生料磨系統(tǒng)進行技術(shù)改造。
A 增設(shè)預(yù)破碎系統(tǒng)前后部分數(shù)據(jù)對比表
項目 |
月份 |
產(chǎn)量t |
臺時t/h |
耗電量kwh |
噸電耗kwh/t | ||||
本月 |
累計 |
本月 |
累計 |
本月 |
累計 |
本月 |
累計 | ||
破碎
(未加PCF200) |
3 |
39009 |
121934 |
/ |
/ |
72119 |
266621 |
1.85 |
2.19 |
原料磨
(未加PCF200) |
3 |
41007 |
129145 |
79.6 |
78.66 |
1046058 |
3523803 |
25.51 |
27.29 |
破碎
(增設(shè)PCF200) |
7 |
39869 |
294391 |
/ |
/ |
80148 |
601975 |
2.01 |
2.04 |
原料磨
(增設(shè)PCF200) |
7 |
41479 |
314443 |
92.36 |
86.78 |
938914 |
7713507 |
22.64 |
24.53 |
3-7月比較 |
|
|
|
12.76 |
8.12 |
|
|
-2.87 |
-2.76 |
3-7月
增長幅度(%) |
|
|
|
+16.03 |
|
|
|
-11.25 |
|
B 數(shù)據(jù)分析
生料磨采用預(yù)破碎系統(tǒng)后,不但提高了生料磨的臺時產(chǎn)量,滿足了窯熟料煅燒的需要,而且直接降低了生產(chǎn)單位電耗,按每生產(chǎn)一噸生料節(jié)約電2.87度,每度電0.6元計算,每生產(chǎn)一噸生料可節(jié)約電費1.722元,扣除增加細碎機后每噸耐磨件材料消耗0.3元/噸,每生產(chǎn)一噸生料可節(jié)約成本為1.422元,按年產(chǎn)熟料30萬噸,需耗用48萬噸生料粉,則按此計算一年可節(jié)約電費68.26萬元。
2.2廣東四會駿馬公司
該公司新建3000t/日新型干法生產(chǎn)線生料制備系統(tǒng)的工藝流程
A φ5.0×10.5m風(fēng)掃烘干磨使用細碎機與不使用細碎機 臺時、電耗比較表
項目 |
破碎系統(tǒng) |
磨機規(guī)格 |
臺時產(chǎn)量
(t/h) |
綜合電耗
(kwh/t) |
不使用細碎機 |
DLPC20.22B |
φ5.0×10.5m |
209.0 |
28.2 |
使用細碎機 |
DLPC20.22B
+PCF300 |
φ5.0×10.5m |
266.7 |
24.41 |
用與不用
細碎機的比較 |
|
|
+57.7 |
-3.79 |
變化幅度 |
|
|
+27.61% |
-13.44% |
B 數(shù)據(jù)分析
a 磨機臺時產(chǎn)量大幅度提高。使用細碎機后,磨機臺時產(chǎn)量明顯提高,由不使用細碎機時的209.0t/h,提高到266.7t/h,臺時產(chǎn)量提高57.7t/h,增產(chǎn)幅度為27.61%。
b 生料粉磨單位電耗大幅度降低。不使用細碎機時,生料磨機單位電耗為28.2kwh/t,使用細碎機后,生料粉磨單位電耗為24.41kwh/t,降低單位電耗為3.79kwh/t,降低幅度為 13.44%。
C 經(jīng)濟效益評估
生料磨采用細碎機后,不但提高了生料磨的臺時產(chǎn)量,而且直接降低了生產(chǎn)單位電耗,按每生產(chǎn)生料節(jié)約電3.79kwh/t,每度電0.6元計算,每生產(chǎn)一噸生料可節(jié)約電費2.274元,扣除增加細碎機后每噸耐磨件材料消耗0.3元/噸,每生產(chǎn)一噸生料可節(jié)約成本為1.974 元,按年產(chǎn)熟料100萬噸,需耗用155萬噸生料粉,則按此計算一年可節(jié)約電費305.97萬元,該項目總投資僅節(jié)電一項不足半年即可全部收回。
四、 結(jié)論
編輯:
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