對丹麥FLS公司824S型篦冷機的改造
1、原篦冷機存在的問題我廠的Folax824S型篦冷機實際上是丹麥FLS公司第二代厚料層操作推動式篦冷機,篦床寬3.2m、長23m,篦床有效面積為64.4m2,分三段傳動,沖程為125mm,生產(chǎn)能力為2000t/d.存在的問題主要有:
1.1.第一排篦板為固定篦板,當(dāng)窯操作出現(xiàn)波動,煤粉沒有完全燃燒,熟料煅燒結(jié)粒不佳時,容易在窯口堆積“雪人”。且有時不易清除,越積越大,容易造成前端幾排篦板燒壞。
1.2.出料溫度高,通常在100℃左右,經(jīng)常伴有紅料,有時篦床甚至出現(xiàn)“紅河”現(xiàn)象,導(dǎo)致篦板磨損快,使用壽命短,有時還會燒壞篦板,經(jīng)常需要更換大量篦板和側(cè)板。
1.3.風(fēng)室間存在漏風(fēng)、串風(fēng)現(xiàn)象,密封效果差,如果損壞的篦板和側(cè)板由于某些原因沒有及時更換,漏料及漏風(fēng)現(xiàn)象就會變得愈加嚴重,進一步降低冷卻效果,造成其他篦板、側(cè)板的損壞,加劇篦下支承滾輪、導(dǎo)向輪、各部軸承,甚至橫梁的損壞,帶來一系列的機械故障,對設(shè)備運轉(zhuǎn)率造成較大影響。
1.4.熱效率低,據(jù)南京水泥工業(yè)設(shè)計研究院測定,不足60%,且二、三次風(fēng)溫低,分別為950℃和800℃左右,無法滿足窯和分解爐的無煙煤燃燒條件,南方豐富且廉價的無煙煤資源得不到利用,使熟料成本居高不下。
2、主要改造內(nèi)容本次改造兼顧投資和工期,經(jīng)南京水泥工業(yè)設(shè)計研究院論證,只要將第一段篦床改為高效節(jié)能的充氣梁控制流篦床,而第二、三段篦床及相應(yīng)的冷卻風(fēng)機等均保持原狀,即能滿足燃燒100%無煙煤和日產(chǎn)2200t熟料的生產(chǎn)要求。這種第三代充氣梁控制流篦床的工作原理為:出窯的熾熱熟料(1300℃~1500℃)落入篦冷機后,在篦床頭部采用新型控制流高阻凹槽篦板對熟料進行快速急冷,這種冷卻方式與傳統(tǒng)篦冷機差別較大。其中固定篦板的冷卻空氣是通過風(fēng)機、各支管、支管風(fēng)量調(diào)節(jié)閥、固定充氣橫梁到各固定篦板;而活動篦板的冷卻空氣是通過風(fēng)機、各支管、支管風(fēng)量調(diào)節(jié)閥、撓性活動金屬軟管、活動充氣縱梁、活動空氣橫梁,最終到達各活動篦板。通過上述供氣系統(tǒng),篦床上各活動、固定篦板在不同區(qū)域劃分為一組一組供氣(特別是粗細不同區(qū)域),冷卻風(fēng)由各支管風(fēng)門調(diào)節(jié)閥得到合理而細致的調(diào)節(jié)控制,能更有效地克服熟料粒度變化及粗細料離析帶來的影響,冷卻風(fēng)分布更加均勻,確保熟料的充分冷卻和出料溫度的降低。具體的改造內(nèi)容有:
2.1.篦板及護板改造將原篦板、護板改造為新型控制流篦板及新型護板,篦板的有效面積基本保持不變,但篦板的排列方式及數(shù)量進行了調(diào)整,數(shù)量由原來的58塊增加到69塊。篦板安裝形式采用傾斜式設(shè)計,篦板面與水平面夾角為10度,以限制料堆的高度,有利于熟料的輸送。另外在篦床的頭部增加了一排活動篦板,這樣第一排篦板就由原固定式改為活動式,可以防止在落料點形成死料、不易堆積“雪人”。
南京水泥工業(yè)設(shè)計研究院開發(fā)的高阻控制流篦板是由篦板體和兩塊導(dǎo)板焊接在一起構(gòu)成,其表面為一凹槽,每塊篦板有四條狹長型篦縫,篦縫長寬尺寸為330×4mm,篦板結(jié)構(gòu)。篦板阻力經(jīng)冷態(tài)測定在3500MPa以上,高壓空氣經(jīng)篦縫由水平偏下方向噴出,速度很快,因此能對篦床上的熟料進行再分配,有效地克服熟料粒度變化及粗細料離析的影響,使冷卻空氣分布更加均勻,確保熟料充分的冷卻和出料溫度的降低。凹槽面也得到有效冷卻,且槽內(nèi)填滿的熟料減少了篦板面的直接磨損,成倍的延長了篦板的使用壽命。
2.2.活動框架的改造廢棄原活動框架(兩縱六橫),以新型的充氣式活動框架(兩縱七橫)代之,兩根活動縱梁通過撓性活動金屬軟管(共7根)與篦床底部的固定風(fēng)管聯(lián)結(jié),該金屬軟管為充氣梁技術(shù)的關(guān)鍵部件,采用了特殊設(shè)計,既可伸縮又能偏轉(zhuǎn);既要耐溫又要耐磨,主要零件材質(zhì)為1Cr18Ni9Ti,以確保活動縱梁與底部固定風(fēng)管聯(lián)結(jié)、密封安全可靠。
2.3.固定框架的改造固定框架保留了原底部框架,最大限度地利用原構(gòu)件。本次改造除更換6根固定充氣橫梁外,還更換了中心縱梁和各部支承梁等構(gòu)件。
2.4.殼體改造對上部殼體進行了局部改造,而下部殼體則全部進行了更新。
2.5.傳動裝置改造由于篦床軌跡由原水平往復(fù)運動改為傾斜向上10度的往復(fù)運動,因此電機功率放大到30kW,且調(diào)速方式也由直流調(diào)速改為變頻調(diào)速。
2.6.潤滑系統(tǒng)改造由于一段篦床傳動裝置及活動篦床頭部進行了徹底改造,潤滑點變化大、數(shù)量增加,因此,一段篦床增加了一套單獨的潤滑系統(tǒng)(二、三床仍使用原潤滑系統(tǒng))。
2.7.增加4個重錘鎖風(fēng)閥一段篦床底部有4個灰斗,每個灰斗配置一個氣動卸料閥鎖風(fēng),定時卸料。由于灰斗受局部高溫影響電磁閥容易損壞,故障率高,為確保鎖風(fēng)效果,在氣動卸料閥下方的下料管上又增加了一道單層單門重錘鎖風(fēng)閥。
2.8.增加8臺冷卻、密封風(fēng)機由于冷卻原理的本質(zhì)變化,一段篦床原有4臺冷卻風(fēng)機全部廢棄,最初的改造方案新增了7臺風(fēng)機,其中1臺用于頭部風(fēng)室密封,經(jīng)過一段時間運轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)這臺“密封”風(fēng)機選型太小,無法確保篦下壓力起到有效的密封作用,造成頻繁漏料降低篦板使用壽命。為避免浪費和長時間的停產(chǎn),利用定檢機會在頭部風(fēng)室再增加1臺同規(guī)格的“密封”風(fēng)機,因此總共增加了8臺風(fēng)機。
3、存在的問題及解決措施1.控制流篦板損壞改造投產(chǎn)后的最初幾個月內(nèi),頭幾排控制流篦板、端護板及側(cè)板出現(xiàn)過幾次因高溫而產(chǎn)生的變形、磨損和開裂現(xiàn)象。經(jīng)過對篦板材質(zhì)取樣化驗和分析后發(fā)現(xiàn),除篦板材質(zhì)中最關(guān)鍵的Ni元素的含量嚴重偏低外,重要的原因是密封風(fēng)機(0號)選型偏小,密封空氣無法托住經(jīng)篦板之間縫隙下落的高溫細顆粒物料,通過觀察孔可以看到大量細紅料落入灰斗,因此,我們利用小修機會在頭部風(fēng)室增加1臺密封風(fēng)機(01號),加大風(fēng)量,保證了密封壓力。同時,更換化學(xué)成分能達到設(shè)計要求的篦板,從而解決了漏料和篦板早期失效問題。
3.1.傳動裝置電機選型偏小最初的改造方案,一床電機功率僅為22kW,投運后經(jīng)常出現(xiàn)過載跳?,F(xiàn)象,且有時不能啟動,也導(dǎo)致了篦板的燒壞,影響正常生產(chǎn)。重新核算后又將電機功率加大到30kW,并更換能力相當(dāng)?shù)臏p速機和變頻器。
3.2.風(fēng)機配置不合理,今后仍需整改經(jīng)過一段曲折和再改造之后,終于使篦冷機能穩(wěn)定運行,達到提高二、三次風(fēng)溫,降低出料溫度,延長篦板使用壽命的目的。改造后的總風(fēng)量稍大于改造前的設(shè)計值,即使扣除又增加的1臺(01號)密封風(fēng)機,總風(fēng)量仍然很大,有悖于充氣梁控制流篦床減少熟料冷卻風(fēng)用量的改造初衷,不利用二、三次風(fēng)溫的大幅提高,從改造后的儀表顯示值可以看出二、三次風(fēng)溫確實提高了,但熱效率仍然偏低,未達到令人滿意的效果。
因此,下一步我們打算再采購1臺合適的風(fēng)機,以替代原2臺密封風(fēng)機(0號及01號),對風(fēng)量過剩嚴重的1號、2號、5號風(fēng)機也進行調(diào)整,以降低用風(fēng)量和電耗,進一步提高二、三次風(fēng)溫,使冷卻機改造后真正發(fā)揮其高效節(jié)能的優(yōu)勢。
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