窯頭罩抽熱風(fēng)的改造

2007-06-21 00:00

花都水泥有限公司有2條Φ3.2m×52m五級(jí)旋風(fēng)預(yù)熱器回轉(zhuǎn)窯,原設(shè)計(jì)是直接用風(fēng)管將窯頭熱風(fēng)抽到煤磨,由于沒(méi)有對(duì)熱風(fēng)進(jìn)行凈化,入煤磨的熱風(fēng)中含有大量的飛砂,造成入窯煤粉的灰分比進(jìn)廠原煤的灰分多了3%,影響了煤粉的質(zhì)量,同時(shí)由于飛砂的影響,加速了風(fēng)管的磨損,尤其對(duì)三風(fēng)道噴煤管的破壞較大,造成火焰形狀的變形,危害熱工制度穩(wěn)定,不利正常生產(chǎn)。 
  
為解決上述問(wèn)題,我們從1997年終止了從窯頭抽熱風(fēng)到煤磨,而改用熱風(fēng)爐,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的使用后我們發(fā)現(xiàn)熱風(fēng)爐每天要燒約2.5t煤,熱風(fēng)溫度經(jīng)常波動(dòng),不穩(wěn)定,最高達(dá)到560℃,最低只有200℃,并且工人勞動(dòng)強(qiáng)度較大。加之為改善我廠的單筒冷卻機(jī)對(duì)熟料冷卻效果不佳的情況,我們決定對(duì)供熱風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行改造。  

1 改造措施 

  綜合各種因素,根據(jù)煤磨排風(fēng)機(jī)的能力及系統(tǒng)的風(fēng)量,確定了利用沉降室對(duì)熱風(fēng)進(jìn)行凈化的方式,同時(shí)還保留熱風(fēng)爐系統(tǒng)作為備用。工藝流程如圖1。  
   

 圖1 煤磨供風(fēng)系統(tǒng)工藝 

1.1 沉降室 
  
由于煤磨廠房、熱風(fēng)爐和窯頭廠房的影響,考慮到系統(tǒng)要易安裝,同時(shí)建好以后,在窯大中修時(shí),不能妨礙吊車和鏟車的運(yùn)作,我們將沉降室定位在窯的左邊,緊靠煤磨廠房前面和熱風(fēng)爐旁。即不損壞原煤磨廠房基礎(chǔ),又要在狹窄的位置上建沉降室的基礎(chǔ),我們采用了條形基礎(chǔ),基礎(chǔ)預(yù)埋鋼板,焊裝槽鋼做支承,并利用2個(gè)舊的支柱做為沉降室的2個(gè)主要支承。 
  
沉降室長(zhǎng)7000mm,高4000mm,寬4000mm,料斗高2233mm,用6mm的鋼板制造,約重6.22t,其內(nèi)風(fēng)速為1.38m/s,這個(gè)風(fēng)速比設(shè)計(jì)規(guī)范大0.88m/s。為了達(dá)到較好的收塵效果,在沉降室里設(shè)立了三道擋板,做成迷宮式,增強(qiáng)了沉降室的收塵能力。并且開(kāi)了1個(gè)檢查門,為了減輕沉降室的重量,用250mm厚的巖棉做外保溫,在沉降室上面蓋了防雨棚。 

1.2 管道的連接部分 
  
利用原來(lái)的部分抽風(fēng)管從窯頭罩頂部抽取熱風(fēng),通過(guò)Φ800mm的管道連接到沉降室,管道內(nèi)風(fēng)速達(dá)24.85m/s,能較好地防止管道積灰。 
  
在窯頭罩出風(fēng)口安裝了自行設(shè)計(jì)的雙插板閥,以便在其中一條窯檢修時(shí)作鎖風(fēng),這種插板閥鎖風(fēng)效果較好,又不會(huì)被飛砂卡住插板,其結(jié)構(gòu)如圖2。沉降室出風(fēng)管接到熱風(fēng)爐進(jìn)煤磨的風(fēng)管上,所有的風(fēng)管都用250mm厚的巖棉保溫,沉降室收下的灰由自行設(shè)計(jì)的弧形放灰閥排放,這種弧形閥既可鎖風(fēng),又便于放灰,且放灰時(shí)間、放灰量可根據(jù)情況隨時(shí)調(diào)整,弧形放灰閥結(jié)構(gòu)如圖3。 
   

圖3 弧形放灰閥結(jié)構(gòu) 


2 效果 

  沉降室自3月15日投入使用以來(lái),運(yùn)作良好,并且經(jīng)受了廣東雨季的考驗(yàn),達(dá)到了設(shè)計(jì)的要求,每天收下約5t的粗細(xì)顆粒,收塵效果較好。窯頭罩上的抽風(fēng)對(duì)窯火焰形狀沒(méi)有造成不良影響,而且由于加大了冷卻機(jī)的通風(fēng)量,使冷卻機(jī)的冷卻效果得到了提高,減少了冷卻機(jī)的結(jié)圈和下料口的堵塞情況,使熟料得到較好的冷卻。以2號(hào)窯為例,出冷卻機(jī)熟料由原來(lái)的280℃左右降為180℃左右。減少了高溫熟料對(duì)鏈斗機(jī)機(jī)件的侵蝕,提高了水泥磨的產(chǎn)量,減輕了飛砂對(duì)冷卻機(jī)的內(nèi)襯和窯襯的沖刷,有利于窯系統(tǒng)的長(zhǎng)期安全運(yùn)轉(zhuǎn)。為煤磨提供穩(wěn)定的經(jīng)過(guò)凈化的熱風(fēng),入磨風(fēng)溫穩(wěn)定在330℃左右,為原煤的烘干提供穩(wěn)定足夠的溫度。煤磨操作上能做到均勻喂料,保持煤磨在良好的工作狀態(tài)下運(yùn)行,減輕了煤磨操作工的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高煤磨的產(chǎn)量,煤磨產(chǎn)量從6t/h提高到8t/h左右。一般情況下,只要開(kāi)1臺(tái)煤磨就可以供2臺(tái)窯的煅燒用煤,此外入窯煤粉的灰分與使用熱風(fēng)爐時(shí)沒(méi)有明顯的變化,企業(yè)取得了十分可觀的經(jīng)濟(jì)效益。 

3 結(jié)論 

1)利用窯頭熱風(fēng)為煤磨提供熱源是經(jīng)濟(jì)實(shí)用的,但一定要解決熱風(fēng)中的含塵問(wèn)題,沉降室是一種較為理想的方法。 
  
2)如果條件允許,抽取熱風(fēng)的點(diǎn)應(yīng)在窯頭罩的側(cè)邊,而不宜從正上部取熱風(fēng),這樣對(duì)窯系統(tǒng)的影響最小,如果是2臺(tái)窯同時(shí)抽取熱風(fēng),一定要注意平衡2臺(tái)窯的抽熱風(fēng)的比例。 
  
3)要定期檢查管道和沉降室的漏風(fēng)情況,以保證整個(gè)系統(tǒng)能可靠地工作。 

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