提高Φ2.4×13m水泥磨產質量的方法

我廠水泥磨由兩臺Φ2.4×13m開流管磨組成,自投產以來,一直達不到21.5t/h的設計能力,臺時產量一直徘徊在17~18t/h之間。通過計算,引風機的風量和風壓基本符合設計要求,除塵器的處理風量和管道的工藝布置都較為合理。但是,磨機的通風效果一直不好,磨頭時、斷時續(xù)地出現(xiàn)倒氣現(xiàn)象。經分析,入磨物料水分偏高,導致一倉糊磨,隔倉板篦子縫隙堵塞,另外,夢魘機結構有缺陷:一是磨內通風阻力較大,二是磨頭進料口直徑太小,使磨頭空氣無法進入,為此我們進行了以下改造:  
     
1 降低入磨物料水分,穩(wěn)定喂料量。  
     
2 加強磨機通風。將四倉改為三倉,把三四倉之間的隔倉板割去,改成擋料圈,以減小磨內的通風阻力。原進料口直徑只有300mm,正常喂料時,進風斷面積只有約236cm2,達不到設計要求;將錐形螺旋改為直筒螺旋,將進料口直徑增大到Φ680mm。  
     
3 延長物料在磨內的停留時間。將隔倉板的縫隙由10mm改為6mm,縮短一倉長度,適當增加二、三倉研磨體填充率,并原雙層篦板反向安裝以使小口成為進料端,這樣有效地增加了物料停留時間。  
     
4 調整研磨體級配。  
     
通過以上改造,使磨機產量由18t/h提高到22t/h,比表面積穩(wěn)定在300±10cm2/kg,粉磨電耗由原來的47kWh/t下降到40kWh/t,每年可節(jié)電175萬kWh。

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2024-12-25 04:06:39