新型DCS系統(tǒng)在水泥回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)過程控制中的應(yīng)用

2007-01-11 00:00

1 水泥生產(chǎn)工藝簡介

  年產(chǎn)30萬噸帶窯外分解爐的干法水泥生產(chǎn)線主要工藝流程圖如圖1所示。
  回轉(zhuǎn)窯水泥生產(chǎn)線的主要組成部分有:①生料庫;②生料預均化倉;③窯尾五級旋風;④窯外預分解爐;⑤窯體;⑥窯頭蓖式冷卻機、熟料入庫;⑦煤磨及選煤輸送裝備;⑧窯尾廢氣處理、增濕塔、電收塵;⑨水泥磨;⑩水泥貯存和包裝。

 

圖1 年產(chǎn)30萬噸五級旋風預分解窯系統(tǒng)工藝流程圖

  整個工藝流程主要有生料粉末預均化,五級旋風預熱,預分解,窯內(nèi)煅燒,蓖冷機冷卻及熟料粉碎等工序組成。

2 水泥生產(chǎn)自動化對DCS系統(tǒng)的要求

  我們選用的Honeywell PlantScape中小型集散控制系統(tǒng)是Honeywell公司推出的最新系列產(chǎn)品,這也是在我國國內(nèi)應(yīng)用的第一套。
 

 對于年產(chǎn)30萬噸水泥生產(chǎn)線,按工藝及實現(xiàn)生產(chǎn)過程控制對DCS系統(tǒng)有如下要求:
  

(1)根據(jù)廠方的具體技術(shù)要求,目前DCS主要監(jiān)控生產(chǎn)線的四大部分:窯頭、窯中、窯尾和煤粉制備。共設(shè)置560個I/O點,其中模擬量輸入72點,模擬量輸出25點,數(shù)字量輸入267點,數(shù)字量輸出139點,熱電偶及熱電阻分別為22點和35點。具體各部分的分配如表1。

表1 I/O各點分布
 

  窯頭、窯中(點) 窯尾(點) 煤粉制備(點)
AI 21 11 40
AO 7 6 12
DI 112 48 107
DO 64 20 55
RTD 5 16 14
T/C 3 4 15


  (2)根據(jù)該水泥廠實際情況和生產(chǎn)工藝,整個回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)共設(shè)置12個控制回路,其它各設(shè)備則采用直接控制和順序控制方式。12個控制回路中,壓力控制回路6個,流量控制回路3個,料位控制回路1個,溫度控制回路2個。
 

 (3)為減輕人工操作強度,提高自動化程度和系統(tǒng)可靠性,由DCS系統(tǒng)實現(xiàn)聯(lián)鎖保護功能。同時為了操作方便和直觀,在工作站界面中,將工藝流程及各種運行設(shè)備工況按比例設(shè)計操作界面,并隨時對各部位進行動態(tài)顯示。測量值如溫度、壓力、流量、料位等數(shù)據(jù)實現(xiàn)動態(tài)顯示,閥位開度以百分比表示,料位用彩色棒圖動態(tài)模擬。不同物料管道用不同顏色來區(qū)別,其物料流向用箭頭表示。
 

 (4)為了對生產(chǎn)進行有效監(jiān)控,以便優(yōu)化工藝條件如故障查找,對32個重要參數(shù)用歷史趨勢曲線進行匯總。如回轉(zhuǎn)窯各段的窯溫,五級旋風及窯尾分解爐等處的溫度、壓力等,以及各控制回路的測量值等。
3 系統(tǒng)總體方案

  根據(jù)上述要求,本系統(tǒng)設(shè)立兩個監(jiān)控工作站,其中一個工作站兼當 PlantScape服務(wù)器,設(shè)在窯頭中央控制室,既承擔總體網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的服務(wù)器功能,又作為工作站管理和控制窯頭、窯中和煤粉制備部分的各主要設(shè)備,另一個工作站(窯尾數(shù)據(jù)采集站)主要負責窯尾及廢氣處理等設(shè)備的監(jiān)控。工作站采用兩臺Dell 6200/OP GXPRO 200計算機,用以太網(wǎng)聯(lián)接,為主從關(guān)系,系統(tǒng)軟件除具備編程、組態(tài)、系統(tǒng)生成功能外,還具備了操作站的所有操作及顯示功能。該系統(tǒng)采用基于以太網(wǎng)的Window NT Client/Server通訊模式,窯頭工程師站作為系統(tǒng)服務(wù)器(兼工作站),處理整個系統(tǒng)的通訊、數(shù)據(jù)庫管理和控制;窯尾數(shù)據(jù)采集站,同時作為操作員工作站,主要用作監(jiān)控處理數(shù)據(jù)采集和設(shè)備控制。工作站下層的現(xiàn)場控制級由Honeywell控制器模塊、通訊模塊及I/O模塊等組成。具有數(shù)據(jù)采集和控制功能。圖2為DCS系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)示意圖。

 

圖2 采用PlantScape的DCS系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)圖

  Honeywell PlantScape DCS系統(tǒng)采用Client/Server結(jié)構(gòu)(至少包括一個Server服務(wù)器),其Server服務(wù)器又可兼作工作站(Station)使用,最多可帶10個工作站和6個控制器。PlantScape的控制器具有384點I/O能力,考慮到每臺PlantScape控制器最大模擬量I/O為192點,故本系統(tǒng)選用了兩臺PlantScape控制器。
  

考慮到系統(tǒng)安全與可靠運行,系統(tǒng)對所控設(shè)備分別設(shè)置了計算機控制和現(xiàn)場控制兩種操作功能,各主要設(shè)備在現(xiàn)場都配有手操和急停開關(guān)等。由于水泥廠生產(chǎn)線現(xiàn)場設(shè)備多,故系統(tǒng)內(nèi)部在軟件上對各設(shè)備的聯(lián)鎖、順序啟停以及故障停車順序等都編制相應(yīng)程序,避免事故發(fā)生。整個供電系統(tǒng)有兩套,相互熱備。同時計算機用電與設(shè)備用電作了很好的隔離。

4 增濕塔控制回路

  在水泥生產(chǎn)過程中,隨著窯尾排出煙氣量及煙氣溫度的變化,以及余熱利用系統(tǒng)(生料烘干兼粉磨)的開停,增濕塔的噴水量也需作相應(yīng)的調(diào)節(jié)。通常可在增濕塔出口處安裝一個測溫裝置,根據(jù)溫度的高低來調(diào)節(jié)噴水量。目前,大多數(shù)工廠都采用人工調(diào)節(jié)水量。中、大型增濕塔人工調(diào)節(jié)很不理想,不但很難使增濕塔處于最理想的工作狀態(tài),而且容易造成濕底故障。
  

由于本水泥生產(chǎn)線采用了新型干法生產(chǎn)技術(shù),窯尾的煙氣溫度高(一般為220~350℃),煙氣含塵量高,水分低,粉塵電阻率又高,因此在電收塵前先經(jīng)過增濕塔,可大大提高收塵率。增濕塔控制回路主要控制其出口廢氣溫度,大量研究和實際情況表明,把增濕塔出口和電收塵入口溫度降到150~170℃之間,既保護了電收塵設(shè)備的安全運行,又可提高其收塵率,同時可大大降低粉塵排放濃度。具體措施是控制增濕塔噴水量,一般所用調(diào)節(jié)方法為:

 

  為了更加有效地控制溫度,實現(xiàn)連續(xù)調(diào)節(jié)噴水量的目的,同時避免打開噴水頭過多或過少所造成的增濕塔溫度過低或過高(高達200~220℃)等現(xiàn)象,我們采用了通過變頻器控制電泵來調(diào)節(jié)增濕塔噴水量的控制方案,如圖3所示,這樣有效地解決了煙氣調(diào)質(zhì)問題。

 

圖3 增濕塔控制回路方案圖

5 系統(tǒng)軟件開發(fā)

  PlantScape集散控制系統(tǒng)具有其鮮明的特色。在軟件方面,PlantScape可應(yīng)用于Windows NT(NT 3.51,NT4.0),Windows 95等操作環(huán)境??紤]到今后軟件的發(fā)展,我們選用Windows NT4.0系統(tǒng)平臺,并用Rich WIN97 for NT4.0漢化,有利于工人操作和生產(chǎn)實際應(yīng)用。PlantScape的基本功能有:
  .實現(xiàn)生產(chǎn)過程監(jiān)控一體化;
  .緊急事件報警;
  .記錄(Logging)由設(shè)備或操作員觸發(fā)的事件;
  .用戶界面開發(fā);
  .可根據(jù)需要,定期或由事件觸發(fā)來生成記錄報表或報告;
  .記錄并采用映象、圖形、總計和平均等方式顯示定期采樣的歷史數(shù)據(jù);
  .系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)API(Application Programming Interface)均支持服務(wù)器鏡像。
  PlantScape的特征有:
  .定時控制,隔離的控制器,預建的下部結(jié)構(gòu)——包括為立即查看的過程信息而預先形成的顯示和報告;
  .可實施本地或遠程通訊;
  .可限制在線通道、控制器和點的結(jié)構(gòu);
  .在線用戶化的報表和趨勢顯示,操作員注冊權(quán)限和控制級別設(shè)置。
  軟件系統(tǒng)的框架主要有系統(tǒng)軟件(包括數(shù)據(jù)庫)(Controller Interface,Application Interface Library和Network Server)、客戶軟件(Station,Quick Buider和Display Builder)和網(wǎng)絡(luò)軟件(Network API和Microsoft Excel Data Exchange),還備有用戶可自行開發(fā)應(yīng)用軟件的C++函數(shù)庫和Fortran函數(shù)庫及API。此外,我們利用系統(tǒng)軟件所提供的API接口,采用Visual C++ 4.0自行開發(fā)了新的控制策略軟件(如模糊、預測控制策略)。
  DCS系統(tǒng)軟件主要包括控制組態(tài)軟件(Control Building)和監(jiān)控組態(tài)軟件(Station,Quick Builder,Display Builder)。
  工作站界面主要有:系統(tǒng)總圖,DCS工作站主頁面圖,窯頭工作站控制頁面圖,氣力提升泵工作站控制頁面圖(又稱窯尾喂料),窯頭控制站總圖等。圖4為監(jiān)控組態(tài)軟件結(jié)構(gòu)框圖。根據(jù)工藝要求及設(shè)備控制需要編制的水泥生產(chǎn)過程實時控制應(yīng)用軟件,主要有:
  (1)有關(guān)順序控制及聯(lián)鎖系統(tǒng)和報警系統(tǒng)的組合軟件。

 

圖4 監(jiān)控組態(tài)軟件結(jié)構(gòu)框圖

  (2)利用PlantScape提供的API應(yīng)用編程接口,用Visual C++編寫模糊控制等應(yīng)用軟件。
  

(3)根據(jù)操作的要求,編制工藝流程圖,順序控制圖,控制回路圖,歷史趨勢圖和報警系統(tǒng)圖,實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)動態(tài)顯示。
  

(4)編制動態(tài)參數(shù)報表,以便掌握第一手資料和規(guī)律,為實現(xiàn)工藝和控制參數(shù)的優(yōu)化提供參考。

6 結(jié)論

  該系統(tǒng)自1998-05正式一次投運成功以來,控制效果良好,無濕底和溫度過高現(xiàn)象。DCS系統(tǒng)實現(xiàn)了對水泥生產(chǎn)過程的實時控制及數(shù)據(jù)采集、處理,操作直觀方便。且人機界面友好,可提供的信息量豐富,對今后優(yōu)化工藝和改進控制策略有直接的指導意義,并初見明顯的經(jīng)濟效益。
 

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