Φ4.2m×11m水泥磨調(diào)試達標分析

2005/12/28 00:00 來源:

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  我公司現(xiàn)有一條日產(chǎn)5 000t/d熟料新型干法生產(chǎn)線,新上兩條水泥粉磨系統(tǒng),如圖1,設(shè)計能力是120t/h20047月份開始對此系統(tǒng)進行調(diào)試,調(diào)試過程中出現(xiàn)了很多問題。雖然輥壓機擠壓效果不錯,但磨機產(chǎn)量始終較低,給達標、達產(chǎn)造成了較大的困難,通過研究分析,克服了工藝、設(shè)備上存在的缺陷,順利達產(chǎn)并有所突破。

  調(diào)試初期,RP120-80輥壓機+Φ4.2m×11m+O-Sepa+大布袋收塵器系統(tǒng)正常工作后,發(fā)現(xiàn)磨機最多只能喂料70t/h并還時常出現(xiàn)飽磨現(xiàn)象,與120t/h目標相差太多,對系統(tǒng)拉風(fēng)量,磨內(nèi)拉風(fēng)量調(diào)整都沒好轉(zhuǎn),產(chǎn)量、質(zhì)量也不高。

1 存在問題

  通過對以上現(xiàn)象跟蹤,系統(tǒng)檢查,數(shù)據(jù)采集分析后,發(fā)現(xiàn)了存在的幾個問題:

1.1 選粉機風(fēng)道里面過2~3天,就會積1m多深的水泥灰將風(fēng)道一半多堵死,導(dǎo)向葉片全部糊掉,嚴重影響系統(tǒng)風(fēng)量。

1.2 磨機工況難以穩(wěn)定,飽磨頻繁,磨機沉得快,出磨提升機電流高得也快,從空載48A一直升到140A以上,甚至超過額定電流139.8A,出磨提升機電流高的同時,入庫斗提電流并不高,有時反而減小,也就是說,出磨粗粉多,成品產(chǎn)量并不高。

1.3 取樣分析選粉效率和循環(huán)負荷,得出分別為30%、420%。

1.4 對輥壓機擠壓過后入磨的料餅,打散后的顆粒做篩余,0.08篩篩余為68.5%。

1.5 對大布袋收塵器進行檢查,發(fā)現(xiàn)廠家設(shè)定脈沖清灰間隔最短5min/次。

1.6 磨尾時常有噴灰,大量吐粒子現(xiàn)象。

1.7 比表面積偏低,在330m2/kg左右。

2 問題分析與改進

  由以上現(xiàn)象分析:這兩套系統(tǒng)存在工藝上較多問題,需要進一步的調(diào)整、改進。系統(tǒng)存在問題的原因主要如下:

2.1 磨內(nèi)拉風(fēng)量太多,物料流速快,是造成磨尾噴灰、粒子多的主要原因。

2.2 選粉風(fēng)量不夠,漏風(fēng)點多,選粉效率太低,循環(huán)負荷大,是造成飽磨,選粉機風(fēng)道積灰,出磨斗提電流高,入庫產(chǎn)量太低的主要原因。

2.3 就這系統(tǒng)設(shè)備配置看,原來一次風(fēng)管上有一個300mm×1 200mm外風(fēng)門,對各風(fēng)門進行調(diào)節(jié),滿足了磨內(nèi)拉風(fēng),卻又解決不了選粉風(fēng)量曰種種跡象表明,系統(tǒng)配置上不完善。

  改進措施如下:

  2.3.1 在選粉機一次拉風(fēng)管上再加一個補風(fēng)風(fēng)門1 400mm×600mm,再用2mm的篩網(wǎng)做防護罩,位置在選粉機一次風(fēng)入口,用來調(diào)節(jié)選粉風(fēng)量和磨內(nèi)拉風(fēng),保證磨內(nèi)流速,又補充選粉風(fēng)量。

  2.3.2 對雙層隔倉板中心通風(fēng)篩進行補焊,減小通孔率,降低通風(fēng)面積,控制物料流速。

  2.3.3 大布袋清灰間隔周期長,修改收塵器脈沖時間控制程序,間隔改為1min/次。

  2.3.4 O-Sepa選粉機風(fēng)量搭配上滿足1次風(fēng)占70%、2次風(fēng)占20%、3次風(fēng)占10%,總風(fēng)量接近約15m3/h。

2.4 鋼球級配不合理,2倉級配不到位,小球太集中(見表1)

調(diào)整前:

球徑/mm 1倉 平均球徑64.7mm 2倉 平均球徑30mm 總計
Φ90,Φ80,Φ70,Φ60,Φ50 Φ50,Φ40,Φ30,Φ25
裝載量/t 2,6,13,14,10 總量:45t 12,5,17,35,83 總量:147.5t 192.5t
調(diào)整后:
球徑/mm 1倉 平均球徑64.7mm 2倉 平均球徑30mm 總計
Φ90,Φ80,Φ70,Φ60,Φ50 Φ50,Φ40,Φ30,Φ25
裝載量/t 2,6,13,14,8 總量:44t 15,19,34,38,32 總量:138t 182t

  鋼球級配調(diào)整后,裝載量由192.5t減到182t,能耗由原來39kWh/t降到33kWh/t, 減少6kWh/t,2倉增加了20mm的鋼球,使級配合理化。

  比表面積低的主要原因是鋼球級配中小球太集中,造成水泥顆粒的形狀、組成不合理。原來是以棱柱、片狀為主,級配調(diào)整后水泥顆粒多以球狀、橢圓球為主,顆粒組成合理化,比表面積有所提高。

  經(jīng)過以上調(diào)整后,產(chǎn)量確實由70t/h提高到95t/h,但沒有達到預(yù)期目標。風(fēng)道積灰問題解決了,磨機工況有好轉(zhuǎn)但不理想,出磨斗提電流野跑高冶現(xiàn)象還有,選粉效率由30%提高到55%,循環(huán)負荷提高到360%。分析發(fā)現(xiàn)回粉中含有較多的細粉,2mm的篩網(wǎng)阻力大,問題關(guān)鍵還是選粉風(fēng)量不夠,換成30mm篩網(wǎng)后,通風(fēng)大大改善,滿足了系統(tǒng)需要,效果一下子出來了,產(chǎn)量由90t/h提高到115t/h,通過實物標定,產(chǎn)量實際應(yīng)為126t/h(配料稱顯示偏小)。經(jīng)過一年摸索,42.5水泥基本穩(wěn)定在120t/h左右,32.5水泥基本穩(wěn)定在135t/h左右,電耗穩(wěn)定在31kWh/t,比表面積基本在360m2/kg以上。

  總之,日常生產(chǎn)中加強對熟料化學(xué)成分的研究,對混合材的水分、品種搭配等的關(guān)注,在穩(wěn)定磨機產(chǎn)量、質(zhì)量上也是很關(guān)鍵的??偨Y(jié)幾點調(diào)試建議如下:

1)選粉機用風(fēng)與磨內(nèi)拉風(fēng)搭配要合理。

2)合理的鋼球級配。

3)輥壓機良好的擠壓效果。

4)大布袋收塵器較小的阻力損失。
摘自《中國水泥》2005.09

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