我廠Ф3.2m×50m日產(chǎn)600t的五級(jí)懸浮預(yù)熱器窯于2004年6月15日調(diào)整配料方案后,窯內(nèi)開(kāi)始頻頻結(jié)蛋,嚴(yán)重影響了看火操作工的正常煅燒,給操作帶來(lái)了一定的難度,現(xiàn)就本人在操作過(guò)程中快速處理窯內(nèi)結(jié)蛋談一點(diǎn)自己的心得體會(huì)。
1 結(jié)蛋出現(xiàn)前的征兆
1)電流曲線在窯況正?;虿徽5那闆r下突然出現(xiàn)上竄或下竄,且電流差值較大。
2)火焰伸不進(jìn)去,窯頭白亮,尾溫下降。
3)煙室負(fù)壓升高。
4)窯提速困難。
2 結(jié)蛋原因的分析
2.1 出磨生料細(xì)度粗,生料均化效果差
由于生料磨的用風(fēng)直接從高溫風(fēng)機(jī)出口引進(jìn),因此在窯況不正常時(shí),生料細(xì)度出現(xiàn)波動(dòng)。同時(shí)由于生料均化庫(kù)底的十六嘴風(fēng)機(jī)從2002年起不能正常工作后,均化庫(kù)僅起生料倉(cāng)的作用。
2.2 燃料極不穩(wěn)定
因我廠所用燃煤不是定點(diǎn)供應(yīng),煤的成分極不穩(wěn)定,同時(shí)由于煤工業(yè)分析滯后,在操作中完全憑經(jīng)驗(yàn)及感覺(jué)煅燒,若煤質(zhì)突然發(fā)生變化時(shí),往往令看火工措手不及,不得不重新調(diào)整操作方案。表1為我廠所用燃煤工業(yè)分析。
表1 燃煤工業(yè)分析
日期 |
Mad/% |
Vad/% |
Aad/% |
FCad/% |
Qnet,ad/(kJ/kg) |
SO3/% |
03—14 |
0.40 |
25.48 |
34.24 |
39.88 |
21240 |
2.06 |
04—16 |
0.53 |
24.72 |
34.93 |
39.82 |
20947 |
2.84 |
04—23 |
0.64 |
22.40 |
28.02 |
48.94 |
23304 |
0.89 |
05—16 |
0.61 |
26.40 |
32.85 |
40.14 |
21080 |
1.01 |
05—20 |
0.22 |
25.51 |
29.80 |
44.47 |
22648 |
0.48 |
2.3 配料方案不穩(wěn)定
由于我廠燃料成分不穩(wěn),故配料方案也頻頻發(fā)生改變。具體的配料指導(dǎo)方針是:根據(jù)燃料的特性在不影響窯的安全及熟料質(zhì)量的前提下,對(duì)生料配料方案作出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。因此,在生產(chǎn)中遇到長(zhǎng)厚窯皮及結(jié)圈時(shí),適當(dāng)提高物料的硅酸率,降低鋁率,利用飛砂料不易掛窯皮且具有蝕薄窯皮的特性來(lái)控制長(zhǎng)厚窯皮及結(jié)圈的增長(zhǎng)。因煅燒此種物料所需要的溫度比較高,在煤質(zhì)差的情況下,又必須加大喂煤量以此來(lái)滿足窯內(nèi)的煅燒需求。但因煤用量的增加和其中有害物質(zhì)的增多以及操作中時(shí)有的慢車現(xiàn)象,致使預(yù)熱器的上升煙道極易發(fā)生結(jié)皮,且質(zhì)地相當(dāng)堅(jiān)硬,處理起來(lái)相當(dāng)困難。一旦長(zhǎng)厚窯皮及結(jié)圈有好轉(zhuǎn)跡象時(shí),又再次調(diào)整配料方案。如此,生料成分不穩(wěn),煤質(zhì)時(shí)好時(shí)壞,配料方案的頻繁改變,就為窯內(nèi)結(jié)蛋提供了可能,綜合我廠多次結(jié)蛋的情況看,無(wú)不是與這幾種因素有關(guān)。表2為我廠近期配料情況。
表2 入窯生料、熟料情況
項(xiàng)目 | Loss | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | KH | n | p |
1 | 入窯生料 | 36.72 | 11.90 | 2.81 | 2.16 | 45.2 | 1.19 | 2.39 | 1.30 |
熟料 | 0.14 | 21.60 | 5.35 | 3.17 | 68.08 | 0.96 | 2.54 | 1.69 |
2 | 入窯生料 | 35.69 | 13.58 | 2.57 | 2.31 | 43.95 | 1.02 | 2.78 | 1.11 |
熟料 | 0.01 | 22.86 | 4.56 | 3.11 | 66.92 | 0.91 | 2.99 | 1.46 |
3 | 入窯生料 | 35.89 | 13.76 | 2.94 | 2.10 | 43.82 | 0.99 | 2.73 | 1.40 |
熟料 | 0.19 | 22.42 | 5.55 | 3.11 | 65.92 | 0.88 | 2.59 | 1.78 |
4 | 入窯生料 | 36.08 | 13.74 | 2.50 | 2.28 | 44.66 | 1.03 | 2.87 | 1.10 |
熟料 | 0.22 | 23.42 | 4.85 | 3.07 | 66.68 | 0.87 | 2.96 | 1.58 |
3 結(jié)蛋的危害
窯內(nèi)一旦結(jié)蛋后,因大蛋在窯內(nèi)反反復(fù)復(fù)滾動(dòng),將掛好的窯皮破壞掉。同時(shí)由于大蛋致使系統(tǒng)用風(fēng)受到影響頻繁發(fā)生塌料,嚴(yán)重破壞了窯風(fēng)的熱工制度,給操作帶來(lái)相當(dāng)大的難度。因?yàn)榇蟮暗挠绊懀鹧嫔觳贿M(jìn)去,使得窯內(nèi)熱負(fù)荷過(guò)重,嚴(yán)重影響耐火磚的使用壽命,若處理不當(dāng),就有紅窯的危險(xiǎn)。
4 窯蛋的快速處理
4.1 有圈結(jié)蛋
在確定窯內(nèi)有結(jié)蛋后,一般的常規(guī)方法是將窯燒起來(lái),全速運(yùn)轉(zhuǎn),利用窯本身的斜度將其轉(zhuǎn)出來(lái)。其實(shí)這種方法往往事與愿違。因?yàn)楦G高速運(yùn)轉(zhuǎn)的前提必須是使窯內(nèi)物料燒好,不讓窯內(nèi)竄生料。因燒好的熟料煤粉落在物料及大蛋上,致使大蛋在處理過(guò)程中越結(jié)越大,給處理大蛋帶來(lái)難度。
5)圈體太高運(yùn)用此種方法處理不掉時(shí),需先處理結(jié)圈,將其燒掉或燒矮,再進(jìn)行處理。
4.2 無(wú)圈結(jié)蛋
處理此種窯蛋相對(duì)于有圈結(jié)蛋要容易得多,因窯內(nèi)無(wú)圈,滯留在窯內(nèi)的物料少,此時(shí)只需將溫度降低,以不跑生料為原則,就可將其處理掉。
5 處理效果
本人在操作中運(yùn)用此種方法,在窯內(nèi)有圈的情況下,曾一次性處理掉3個(gè)大蛋,最大的直徑達(dá)50cm,最小的也有20多厘米。2004年3月份,我廠窯內(nèi)出現(xiàn)一直徑達(dá)1.2m左右的大蛋(無(wú)圈),也是運(yùn)用此種方法處理掉的。實(shí)踐證明,這是一種比較行之有效的方法。所用時(shí)間短,操作方便,對(duì)窯皮及產(chǎn)質(zhì)量影響也不大。
6 注意事項(xiàng)
1)一旦窯內(nèi)大蛋處理掉,應(yīng)在最短的時(shí)間內(nèi)將窯快速運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)并穩(wěn)定,以防再次形成結(jié)蛋的可能。
2)進(jìn)入冷卻機(jī)的大蛋(我廠為單筒冷卻機(jī)),應(yīng)將單冷機(jī)轉(zhuǎn)速降至最低,利用冷卻機(jī)內(nèi)的揚(yáng)料斗將大蛋摔碎,防止因轉(zhuǎn)速過(guò)快造成大蛋摔不碎而堵下料口。
7 預(yù)防措施
窯內(nèi)結(jié)蛋雖然在所難免,但在實(shí)際操作中處理得當(dāng)仍然是可以預(yù)防的,主要應(yīng)從以下幾方面人手:
1)穩(wěn)定窯的熱工制度,保持窯的長(zhǎng)期、快速運(yùn)轉(zhuǎn),嚴(yán)防大起大落及慢窯時(shí)間過(guò)長(zhǎng),用煤量過(guò)大。
2)提高操作技能,快速適應(yīng)原燃料的變化。
3)優(yōu)化配料方案,嚴(yán)格控制出磨十料細(xì)度,提高均化庫(kù)的均化效果:
4)嚴(yán)把燃料質(zhì)最關(guān):
5)及時(shí)處理掉窯內(nèi)長(zhǎng)厚窯皮及結(jié)圈是有一定的結(jié)粒的,而熟料顆粒的表面積比大蛋的表面積要小得多。因此,其翻滾也要比大蛋靈活得多。所以當(dāng)大蛋隨窯的轉(zhuǎn)動(dòng)而向下滾落的過(guò)程中,早就有相當(dāng)數(shù)量的熟料顆粒滾到大蛋之前,同時(shí)由于圈體的作用滯留了大量的物料,一定程度上起到了墊高大蛋前面位詈的作用。阻礙了大蛋前進(jìn)的速度,甚至使大蛋不斷向相反的方向運(yùn)動(dòng)。因此,在處理大蛋時(shí),除了將窯頭溫度燒高,保持適當(dāng)?shù)目燹D(zhuǎn)率外,投料量適當(dāng)增加2~3t/h。在此煅燒過(guò)程中等待后面下料的到來(lái):一旦窯后大料到來(lái),窯頭溫度開(kāi)始降低,立即將窯速慢至不跑生料為準(zhǔn),同時(shí)減少投料量及用煤量,并關(guān)小排風(fēng)。這樣做的目的在于:
1)降低窯速的目的是因?yàn)楦G內(nèi)窯皮及大蛋的表面高低不平,大蛋在隨窯的運(yùn)行過(guò)程中,有可能在窯皮的低凹處而否斜過(guò)來(lái)。再加上窯本身的斜度,大蛋向下運(yùn)行的幾率相對(duì)要更多一點(diǎn)。這就是為什么窯快速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)大蛋越轉(zhuǎn)越遠(yuǎn),而一旦窯速低下來(lái)時(shí)反而看到大蛋在圈體附近運(yùn)動(dòng)的原因。
2)加大喂料量、降溫的好處在于:由于料量的增加,致使后面物料不斷向前涌動(dòng),加上窯本身的斜度,就對(duì)大蛋起到向前推動(dòng)的作用。但此時(shí)應(yīng)嚴(yán)禁跑生料,這是因?yàn)樯线\(yùn)動(dòng)速度太快,且被窯帶不起來(lái),往往從大蛋的兩側(cè)流走,對(duì)大蛋起不到推動(dòng)作用,此時(shí)物料的最佳情況是,保持一定的結(jié)粒又不致燒高、
3)大小排風(fēng)門(mén)的在于減小因風(fēng)拉的過(guò)大而增加大蛋向前運(yùn)動(dòng)的阻力。同時(shí)還可集中火力燒好前面將要竄出的生料。
4)減少喂煤量以防止用煤過(guò)多造成不完全燃燒。
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