袋、電除塵器的改造技術(shù)

2004/11/23 00:00 來源:中國硅酸鹽學(xué)會(huì)環(huán)境保護(hù)分會(huì) 理事長

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現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)中,有不少的袋、電除塵器需要進(jìn)行技術(shù)改造。

.改造的前提

1.必要性

⑴除塵器先天缺陷,選型偏小,過濾風(fēng)速大,阻力大,排放不達(dá)標(biāo)。

⑵主機(jī)設(shè)備改造,增風(fēng)、提產(chǎn)。

⑶主機(jī)系統(tǒng)采用先進(jìn)工藝,如水泥磨+O—SEPA選粉機(jī)系統(tǒng)等。原除塵設(shè)備不適應(yīng)新的入口濃度及處理風(fēng)量的要求。

⑷環(huán)保新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,原有除塵器難以滿足新的排放要求。

2.可能性

⑴有可行的方案和可靠的技術(shù)。

⑵現(xiàn)場條件許可。

a)現(xiàn)場空間允許。

b)原收塵器尚有可利用價(jià)值。

二.改造的原則

1.滿足排放要求。

2.切合工廠實(shí)際(原有除塵器狀況、操作習(xí)慣、允許的施工周期、空壓機(jī)氣源等)。

3.適應(yīng)工藝要求:風(fēng)量﹑阻力﹑濃度﹑溫度﹑濕度﹑粘度等。

4.投資相對(duì)合理(初次投資與綜合效益)。

5.便于現(xiàn)場施工(外型尺寸適應(yīng)場地空間,設(shè)備接口滿足工藝布置要求)。

三.改造的四種方式

1.袋改(為)袋

2.電改(為)電

3.電改(為)袋

4.電改(為)“電-袋”

.袋除塵器的改造――袋改(為)袋

1.基本要求

⑴排放達(dá)標(biāo)

⑵阻力適當(dāng),能長期穩(wěn)定運(yùn)行

⑶濾材要有-定的壽命周期

⑷除塵器的故障盡可能少

2.技術(shù)手段

⑴更換過濾材料

a.針刺氈取代“729” 濾布

b.覆膜濾料取代普通濾料

c.褶式濾筒取代濾布

⑵更換(強(qiáng)化)清灰方式

用高能型脈沖清灰取代中能型機(jī)械搖動(dòng)及低能型反吹清灰,提高處理(風(fēng)量、濃度等)能力。

采用傻瓜式的“水天蘭牌”機(jī)理,用-臺(tái)風(fēng)機(jī)同時(shí)承擔(dān)抽風(fēng)和反吹清灰功能,結(jié)構(gòu)簡單,功能強(qiáng)、動(dòng)力大。它采用圓型電磁鐵控制閥門,不用氣源,在供氣不便的地方,尤為適用。

⑶用新型結(jié)構(gòu)取代老式結(jié)構(gòu)

老式的ZC和FD等機(jī)械回轉(zhuǎn)反吹袋收塵器存在清灰強(qiáng)度弱,且內(nèi)外圈清灰不均,清灰相鄰濾袋粉塵的再吸附及花板加工要求嚴(yán)等諸多缺點(diǎn)。新型HZMC型袋除塵器圓筒形結(jié)構(gòu),扁圓型濾袋,只用一只高壓脈沖閥,即可實(shí)現(xiàn)回轉(zhuǎn)定位分室脈沖清灰,它克服了ZC和FD的上述缺點(diǎn),吸收了回轉(zhuǎn)收塵器結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小以及分箱脈沖袋收塵器清灰強(qiáng)度大,時(shí)間短,清灰徹底的優(yōu)點(diǎn)。該除塵器能直接處理較高含塵濃度和高粘度的粉塵,特別適用生料磨和水泥磨采用回轉(zhuǎn)反吹收塵器的改造。

例如,在安徽桐城、蘭州窯街、湖北枝江等水泥廠

水泥磨采用FD回轉(zhuǎn)反吹袋收塵器的改造。

⑷增加過濾面積,降低過濾風(fēng)速

a.增加袋室。

b.更換花板,增加開孔率,減少濾袋直徑。

c.改變?yōu)V袋形狀,如采用扁袋,菱形袋,“W”形內(nèi)外雙濾袋等。

⑸優(yōu)化通風(fēng)管道,均化氣流分布。

⑹更換新型配件

如電磁脈沖閥,自控儀,油水分離器,各種氣動(dòng)器件、閥門等。

案例:

⑴覆膜濾料取代普通濾料

山西晉牌水泥廠(潞城),2000t╱d窯尾袋除塵器改造;

山東魯南水泥廠,二臺(tái)水泥磨回轉(zhuǎn)反吹袋除塵器改造;

湖南金磊水泥集團(tuán),4#水泥磨氣箱脈沖袋除塵器改造;

北京新港水泥制造有限公司, 熟料帳篷庫頂SSUF(FM)-6袋除塵器改造。

⑵褶式濾筒取代濾布

●北京新港水泥制造有限公司,石膏、碎石破碎系統(tǒng)LPF-4╱8╱6袋除塵器改造;

北京水泥廠,水泥磨閉路系統(tǒng)氣箱脈沖袋除塵器改造;

昆明水泥股份有限公司,水泥磨回轉(zhuǎn)反吹袋除塵器改造;

陜西秦嶺水泥股份有限公司干法分廠,F(xiàn)D回轉(zhuǎn)反吹袋除塵器改造。

.電改為電

1.改造途徑

在原有電除塵器仍有使用價(jià)值的情況下,串聯(lián)或并聯(lián)一臺(tái)新的電除塵器。

在原有電除塵器基礎(chǔ)上增大電除塵器(包括加長,加寬和加高)。

保留原電除塵器外殼,利用先進(jìn)技術(shù)對(duì)內(nèi)部核心部件改造,提高收塵效果。

2.“留殼改仁”的改造內(nèi)容

利用先進(jìn)技術(shù)對(duì)影響收塵效果和關(guān)鍵部件進(jìn)行改造使之與原有殼體結(jié)構(gòu)相匹配。

⑴陰極線,陽極板的形式及布置方案。

⑵氣流分布板,阻流板,擋風(fēng)板。

⑶振打系統(tǒng)(分布板及電極)。

⑷瓷套管清掃反吹系統(tǒng)。

⑸頂蓋防爆裝置。

3.案例:白馬山水泥廠2號(hào)窯(1000t/d)電除塵器的改造。

.電改為袋   -----以北京市燕山水泥廠窯尾電收塵系統(tǒng)方案改造為例

該廠原有日產(chǎn)700噸水泥熟料干法生產(chǎn)線,主機(jī)為帶五級(jí)預(yù)熱器及分解爐的Ø3×48m回轉(zhuǎn)窯,窯尾使用Ø6×20m增濕塔和WY-70三電場電除塵器。自1987年投產(chǎn)至除塵器改造前,窯尾除塵器煙氣排放不穩(wěn)定,有時(shí)不能確保排放標(biāo)準(zhǔn)。為配合北京市申奧成功后的城市建設(shè)工作,原窯尾除塵器急需改造,以達(dá)到新的環(huán)保排放要求(排放<50mg/Nm3,穩(wěn)定在30 mg/Nm3)。方案是利用原除塵器外殼,改造成脈沖袋式除塵器,該項(xiàng)目30天內(nèi)完成安裝,于2002年4月23日投入使用,至今運(yùn)行正常。經(jīng)北京市環(huán)保監(jiān)測中心監(jiān)測,排放濃度小于10 mg/Nm3。

1.原窯尾除塵系統(tǒng)存在問題

旋窯在點(diǎn)火投料長達(dá)8小時(shí)的時(shí)間內(nèi),電除塵器常因燃料的不完全燃燒使廢氣中CO含量超標(biāo)而停止向電場送電,煙筒排出黑煙。

當(dāng)旋窯設(shè)備因意外事故停止供料時(shí),因增濕塔是人工調(diào)節(jié)噴水量,水量不能及時(shí)跟蹤煙氣量的變化,使煙氣溫度及粉塵比電阻值產(chǎn)生了波動(dòng),影響了電除塵效率。

原電除塵器是80年代的產(chǎn)品,原設(shè)計(jì)排放≤150 mg/Nm3,已經(jīng)落后,亟需改造。

2.改造方案的確定

2.1電改電的方案,難以滿足“旋窯提產(chǎn)”和“環(huán)保從嚴(yán)”雙目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);

2.2徹底廢除舊的、重上新的袋除塵器,固然可滿足提產(chǎn)和排放,但成本高、施工周期長;

2.3考慮到原有的電除塵器殼體、灰斗、管道,承重基礎(chǔ)、物料輸送系統(tǒng)都可以保留、沿用。從確保雙目標(biāo)、工期及綜合效益考慮, “留殼改仁”,其內(nèi)設(shè)置技術(shù)成熟、性能先進(jìn)的脈沖袋式除塵器的方案是最佳選擇。

3.改造內(nèi)容

3.1穩(wěn)定運(yùn)行的增濕塔是系統(tǒng)改造的前提。

旋窯內(nèi)高溫氣流經(jīng)五級(jí)預(yù)熱器后,溫度高達(dá)3500℃左右,且時(shí)有波動(dòng),應(yīng)用袋除塵器時(shí)必須確保除塵器的入口溫度的穩(wěn)定,才能保證運(yùn)行正常,延長濾袋使用壽命。這主要依賴增濕塔(EGC)的可靠運(yùn)行來實(shí)現(xiàn),采用BHA設(shè)計(jì)的控制系統(tǒng)將煙氣溫度降至2000℃以下,波動(dòng)范圍不得過大。BHA全自動(dòng)控制系統(tǒng)響應(yīng)速度極高,在極短的時(shí)間內(nèi)跟蹤煙氣溫度的變化,并指令噴霧量的大小。特制的高強(qiáng)度鈦合金噴嘴霧化效果好,且使用壽命長。由于采用了先進(jìn)的技術(shù)與產(chǎn)品,確立袋除塵器入口溫度的恒定范圍,徹底杜絕了原增濕塔屢有發(fā)生的“濕底”現(xiàn)象,也保證袋收塵器的無故障運(yùn)行。

3.2除塵器的改造是重頭戲。

⑴設(shè)計(jì)依據(jù)

依據(jù)氣流的溫度,現(xiàn)有電除塵器的尺寸,所需處理的煙氣量,入、出口濃度,過濾元件的材質(zhì)等因素作設(shè)計(jì)取舍。同時(shí)要考慮安全運(yùn)行的雙保險(xiǎn)。 

⑵采用BHA-TEX®聚四氟乙烯覆膜濾袋。

⑶選擇先進(jìn)的脈沖清灰技術(shù),同時(shí)盡可能避免按時(shí)清灰,實(shí)行按壓差清灰。

⑷風(fēng)機(jī)加轉(zhuǎn)滿足系統(tǒng)的全壓流量。

⑸在入口管路系統(tǒng)中增設(shè)了能自動(dòng)開閉的冷風(fēng)閥。 

4.技術(shù)優(yōu)勢(shì)

·效率高(排放低),濾袋壽命4年。

·與傳統(tǒng)袋除塵器相比,改造后的袋式除塵器運(yùn)行阻力低且穩(wěn)定。

·可在線維護(hù)(當(dāng)袋除塵器被分倉隔離時(shí))。

·對(duì)入口粉塵的性質(zhì)變化沒有太多的限制。

·可處理增加的通風(fēng)量。

·脈沖式袋除塵器可制作得很緊湊,外形尺寸可多種多樣。

·設(shè)備所包括的機(jī)械活動(dòng)部件數(shù)量較少,不需要進(jìn)行頻繁維護(hù)或更換。

·過濾元件既可在凈氣室進(jìn)行安裝(從上面將其裝入除塵器),也可在含塵室進(jìn)行安裝(在除塵器下部進(jìn)行安裝)。 現(xiàn)場優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在其改造工程簡便易行。(見圖1)

圖1  典型的電除塵器改造為袋式除塵器的圖示

5.改造過程

5.1增濕塔的改造:

5.1.1 保留原增濕塔上兩套環(huán)形供水管,拆除泵房內(nèi)舊水箱、水泵、各種閥門及管路。

5.1.2 在原增濕塔上新裝德國7短、7長共14根噴水槍?;亓魇絿娮斓脑O(shè)計(jì)可達(dá)到1:10的噴水流量比,運(yùn)行水壓在3.5MPa的條件下,可產(chǎn)生恒定的霧化粒徑。

5.1.3 在增濕塔入口管道內(nèi)增裝四通道的導(dǎo)流板,使進(jìn)入增濕塔的煙氣分布更均勻。

5.1.4 新安裝水箱、水泵、回水調(diào)節(jié)閥及各種儀表。

5.1.5 泵房內(nèi)新裝BHA公司生產(chǎn)的增濕塔控制柜,柜門上安裝有DEDM顯示屏,能顯示噴水系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)和所有的設(shè)定及報(bào)警功能。第二套DEDM站安裝在原電除塵控制室,用于遠(yuǎn)程控制運(yùn)行。

5.2 電除塵器的改造:

5.2.1去除電除塵器內(nèi)部的各種部件,包括極線、極板、振打系統(tǒng)、變壓器、上下框架、多孔板等等。通常所有的工作部件都應(yīng)去除。

5.2.2 安裝花板、擋板、氣體導(dǎo)流系統(tǒng)。對(duì)管道及進(jìn)出風(fēng)口改動(dòng)以達(dá)到最佳效果。在結(jié)構(gòu)體上部設(shè)計(jì)安裝凈氣室。

5.2.3 安裝人孔門,走道及扶梯。根據(jù)凈氣室及通道的位置來安裝人孔門,走道及扶梯。

5.2.4 安裝濾袋、噴吹清灰系統(tǒng)。采用的覆膜玻纖濾袋,正常運(yùn)行溫度為2600℃。袋除塵器的濾材選擇至關(guān)重要,主要取決于風(fēng)量、氣流溫度、除塵器尺寸、安裝使用要求及價(jià)格成本。選擇合適的濾材對(duì)整個(gè)工程的成敗起著舉足輕重的作用,特別對(duì)脈沖除塵器高溫玻纖濾件,沒有合適的過濾介質(zhì),改造后的袋除塵器未必會(huì)優(yōu)于原有的電除塵器。更有甚者,錯(cuò)誤的選擇濾袋會(huì)導(dǎo)致其快速磨損,增加更多的維護(hù)工作量。只有合理的設(shè)計(jì)、選型和安裝濾袋才會(huì)保證高效率除塵及最少的維護(hù)量。

5.2.5 安裝清灰系統(tǒng)。

清灰系統(tǒng)主要包括壓縮空氣管線,脈沖閥、氣包、吹管及相關(guān)的電器元件。同時(shí)盡可能實(shí)行按壓差清灰。當(dāng)控制器感應(yīng)到壓差增到高位時(shí)會(huì)啟動(dòng)脈沖閥噴吹至合適的壓差即行停止。根據(jù)不同的工藝條件,清灰的“開”“關(guān)”點(diǎn)可以分別設(shè)置。

         

圖2 改造后的電除塵器內(nèi)的凈氣室,易于卸裝的噴吹管安裝在過濾元件之上

整個(gè)停車改造過程僅用不到一個(gè)月的時(shí)間,增濕塔的改造同步進(jìn)行。工作包括清除原電收塵器內(nèi)部件70噸,新安裝袋收塵器部件50噸,以及試開車運(yùn)行等。由于具備豐富的改造經(jīng)驗(yàn)和充分的準(zhǔn)備工作,加之設(shè)計(jì)合理,設(shè)備及配件制作精良,開車運(yùn)行一次成功。

5.3 技術(shù)特點(diǎn):

5.3.1現(xiàn)有增濕塔的外殼及入口管路的結(jié)構(gòu)布置無須做大的改動(dòng),即可改造為一個(gè)新型的自動(dòng)控制回流噴槍噴霧增濕系統(tǒng),處理煙氣量比以前增加40,000m3/h。

5.3.2現(xiàn)有的除塵器地基不動(dòng),外殼、進(jìn)出風(fēng)管路,輸灰裝置也不作改動(dòng),即可改造為脈沖式袋除塵器,可利用原外殼110t,節(jié)約資金,縮短改造工期。

5.3.3 新改造的增濕塔和脈沖式袋除塵器,能夠及時(shí)處理非正常工況粉塵變化,保證窯尾除塵排放穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

5.3.4該窯尾脈沖式袋除塵器,因采用BHA-Tex覆膜濾袋,過濾風(fēng)速高,過濾面積只是國內(nèi)現(xiàn)在常用的干法窯尾反吹風(fēng)清灰袋除塵器的-半,體積縮小一倍。

5.3.5除塵系統(tǒng)管理簡單,維護(hù)工作量小。

6.改造后的效果

6.1改造后除塵系統(tǒng)的處理風(fēng)量增加40%以上,為旋窯增產(chǎn)提供了有力保證。

6.2改造工期的壓縮,有力地保證了工廠生產(chǎn)旺季的產(chǎn)品銷售,保證了工廠應(yīng)獲得的經(jīng)濟(jì)效益。

6.3新型脈沖袋式除塵器運(yùn)行后,顯示其極高的收塵效率,經(jīng)市環(huán)保監(jiān)測中心檢測,排放均小于10mg/Nm3,年減少向大氣排放粉塵120噸左右,達(dá)到了清潔生產(chǎn)和保護(hù)生態(tài)環(huán)境的雙目標(biāo)。

6.4新改造的增濕塔和脈沖除塵器控制系統(tǒng)采用先進(jìn)技術(shù),能夠及時(shí)處理非正常工況的出現(xiàn),使窯尾收塵系統(tǒng)的操作運(yùn)行自動(dòng)化。

除塵器及增濕塔改造前后的參數(shù)比較見下面表一和表二。

 

表一、除塵器改造前后參數(shù)比較

 

指標(biāo)

改造前

改造后

規(guī)格

70m2電除塵器

在線脈沖袋除塵器4290m2

處理煙氣量(m3/h)

176000

240000

粉塵入口濃度(g/Nm3

≤80

≤80

煙氣最高溫度(0C)

<300

<260

阻力(Pa)

<250

<1000

風(fēng)速

電場風(fēng)速0.7m/s

過濾風(fēng)速0.93m/min

粉塵排放實(shí)測(mg/Nm3

99.6

<10

使用效果

正常

從2002.4至今全程正常

 

表二、Φ6m×20m增濕塔改造前后參數(shù)比較

指標(biāo)

改造前

改造后

入口煙氣量(m3/h)

219000

264700

出口煙氣量(m3/h)

 

240000

進(jìn)口煙氣溫度(℃)

330

330

出口煙氣溫度(℃)

170

180

噴水量(t/h)

8

10.8

歷史上對(duì)袋式除塵器較為關(guān)注的一個(gè)問題是其適應(yīng)溫度高的粉塵氣體的能力,這也是為什么在發(fā)電廠、水泥廠等工業(yè)中靜電除塵器如此流行的原因之一。另外較為關(guān)注的是高磨損性的粉塵易導(dǎo)致過濾元件過早的損壞(此問題在靜電除塵技術(shù)中鮮為發(fā)生)。在制定電改袋方案時(shí),應(yīng)充分考慮這一問題,能夠提出可行的相應(yīng)解決辦法。

將電除塵改造為袋除塵,到目前為止在世界各地已有些改造的案例。近來,隨著電除塵使用的老化,對(duì)除塵效率要求的日益提高,電除塵改造為袋除塵的需求又被賦予了新的要求和生命力。從長遠(yuǎn)眼光看,一次性投資稍高些但搞得成功有效,比重復(fù)投資反復(fù)改造要經(jīng)濟(jì)得多,而且也有利于連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)。少花費(fèi)資金,減少停工時(shí)間,電除塵器改造成袋除塵器是提高生產(chǎn)效率和收塵效率的一個(gè)有效且成功的方式。 

.電改為“電-袋”

以上海浦東水泥廠窯尾電除塵器的改造為例。

 概述

該廠地處浦東張江高新開發(fā)區(qū)。始建于1987年,一條日產(chǎn)700t/d、規(guī)格為Φ3×48m的回轉(zhuǎn)窯,窯尾配一臺(tái)70 m2三電場電收塵器及規(guī)格為Φ6×20m的增濕塔,設(shè)計(jì)排放濃度小于150mg/ m3。1999年因設(shè)備更新及降低排放濃度的需要,曾對(duì)增濕塔、電收塵器進(jìn)行過一次技術(shù)改造。改造后,在正常條件下,可以使排放濃度降至100mg/ m3以下。近幾年來,由于上海浦東經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,張江一帶已成為高新開發(fā)區(qū),為滿足環(huán)境要求,水泥廠煙氣排放濃度高的問題急待解決。因此,該廠決定再次對(duì)預(yù)熱器、分解爐進(jìn)行改造,使其生產(chǎn)能力由700t/h提高到1000t/h,這樣被處理的煙氣量將由175000m3/h增至240000m3/h,同時(shí)要求出口排放降至30mg/Nm3以下。經(jīng)廠方領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員、收塵專家論證研究,決定采用電、袋聯(lián)合的收塵器技術(shù),對(duì)原有70m2電收塵器進(jìn)行重新設(shè)計(jì),即“電--袋收塵器”。

工程由2003年2月25日開始,周期35天,4月1日開窯點(diǎn)火,4月3日正式投產(chǎn)。投產(chǎn)以來,設(shè)備運(yùn)行正常,經(jīng)多次標(biāo)定其排放濃度均在30mg/Nm3以下,其阻力在900~1000Pa左右,達(dá)到了預(yù)期效果。

2. 電—袋收塵器的由來

電收塵器是利用粉塵顆粒在電場中荷電并在電場力作用下向收塵極運(yùn)動(dòng)的原理實(shí)現(xiàn)煙氣凈化的。在一般情況下,當(dāng)粉塵的物理、化學(xué)性能都適合時(shí),電收塵器可達(dá)到很高的收塵效率且運(yùn)行阻力低,所以,它是目前廣泛應(yīng)用的一種收塵設(shè)備,但它也存在一些不足。

首先,收塵器的收塵效率受粉塵性能和煙氣條件影響較大(如比電阻等);

其次,電收塵器雖是一種高效收塵設(shè)備,但其收塵效率與收塵極極板面積呈指數(shù)曲線關(guān)系。通常,一臺(tái)三電場的電收塵器,其第一電場常有80~90%的收塵效率,而第二、三電場僅收集含塵量10g/Nm3左右的煙塵。有時(shí)為了達(dá)到20~30mg/Nm3的低排放濃度,收集很少的粉塵,需要增設(shè)第四、五電場。也就是說,為了收集很少的粉塵而需增加很大的設(shè)備投資。

袋式收塵器有很高的收塵效率,不受粉塵比電阻性能的影響,但也存在阻力大、濾袋壽命短的缺點(diǎn)。

“電—袋”收塵器,就是在收塵器的前部設(shè)置一個(gè)收塵電場,發(fā)揮電收塵器在第一電場能收集80~90%粉塵的優(yōu)點(diǎn),收集煙塵中的大部分粉塵,而在收塵器的后部裝設(shè)濾袋,使含塵濃度低的煙氣通過濾袋,這樣可以大大降低濾袋的阻力,延長噴吹周期,縮短脈沖寬度,降低噴吹壓力,從而大大延長濾袋的壽命。

                                

 

電—袋收塵器與電收塵器一次投資比較如圖1?!癮”點(diǎn)的位置是根據(jù)不同煙塵性質(zhì)而定,對(duì)比電阻高的煙塵“a”點(diǎn)將向左移

3.“電—袋”收塵器需解決的主要技術(shù)問題

3.1 如何保證煙塵流經(jīng)整個(gè)電場,提高電收塵部分的收塵效果

煙塵進(jìn)入電收塵部分,以采用臥式為宜,即煙氣采用水平流動(dòng),類似常規(guī)臥式電收塵器。但在袋收塵部分,煙氣應(yīng)由下而上流經(jīng)濾袋,從濾袋的內(nèi)腔排入上部凈氣室。這樣,應(yīng)采用適當(dāng)措施使氣流在改向時(shí)不影響煙氣在電場中的分布。(如圖2)

                    

3.2 應(yīng)使煙塵性能既適合電收塵的操作又符合袋收塵操作要求。

煙塵的化學(xué)組成和物理性能,煙氣的化學(xué)組成、溫度等對(duì)粉塵的比電阻影響很大,很大程度上影響了電收塵部分的收塵效率。所以,在可能條件下應(yīng)對(duì)煙氣進(jìn)行調(diào)質(zhì)處理,使電收塵器部分的收塵效率盡可能提高。對(duì)袋收塵部分最主要的是煙氣的溫度,一般應(yīng)小于200℃ 。

3.3 在同一個(gè)箱體內(nèi),要正確確定電場的技術(shù)參數(shù),同時(shí)也應(yīng)正確的選取袋收塵各個(gè)技術(shù)參數(shù)。(在舊有電收塵器改造時(shí),往往受原有殼體尺寸的限制,這個(gè)問題更為突出。)
   在電—袋收塵器中,由于大部分粉塵已在電場中被捕集,而進(jìn)入袋收塵部分的粉塵濃度、粉塵細(xì)度、粉塵顆粒級(jí)配等與進(jìn)入收塵器時(shí)的粉塵發(fā)生很大變化,在這樣條件下,過濾風(fēng)速、清灰周期、脈沖寬度、噴吹壓力等參數(shù)也必須隨著變化。這些參數(shù)的確定也是需要認(rèn)真研究的。

3.4  如何使收塵器進(jìn)、出口的壓差(即阻力)降至1000Pa以下。收塵器阻力的大小,直接影響電耗的大小,所以正確的氣路設(shè)計(jì),是減少壓差的主要途徑。

 

4. 具體改造內(nèi)容

上海浦東水泥廠工藝流程如圖3。這次改造也包括增濕塔的改造。      

4.1 增濕塔的改造

該廠Φ6×20的增濕塔是70年代設(shè)計(jì)的,其進(jìn)口喇叭處的氣流均布裝置存在一定缺陷,沿圓筒部分?jǐn)嗝嬷虚g的氣流速度較大,此外,由于上部進(jìn)風(fēng)管缺少導(dǎo)流板,所以,沿左右側(cè)也出現(xiàn)偏流,這對(duì)塔內(nèi)水滴的蒸發(fā)很不利。另外,該增濕塔原配用兩臺(tái)高壓射流泵和6~10個(gè)壓力式噴嘴,壓力高達(dá)80kg/㎡,但水量也僅為4~6t/h,水霧滴大小波動(dòng)大。加之電控裝置設(shè)計(jì)存在一定問題,不能適應(yīng)工藝上“直接操作”和“間接操作”不同特點(diǎn)的要求,所以,容易出現(xiàn)濕底的故障,進(jìn)入電收塵的溫度常常超過150℃,不能達(dá)到理想的收塵效率。這次改造包括:

4.1.1  改善氣流均布性能

改善氣流均布性能包括增加導(dǎo)流板和增設(shè)均布裝置。(如圖4)導(dǎo)流板的設(shè)置可以解決氣流沿?cái)嗝嫫鞯膯栴},其片數(shù)和長度由計(jì)算確定。均布裝置的改造是拆去原有的同心圓錐結(jié)構(gòu),增設(shè)雙層孔板,它們的間距和孔隙率也需根據(jù)計(jì)算確定。

                

4.1.2  改造噴霧系統(tǒng)

噴霧系統(tǒng)的改造一方面將流量小、水滴直徑變化大的壓力式噴嘴更換成德國進(jìn)口的10套回流式噴嘴,這樣便可將噴水量由原來的4~6t/h增至10t/h,且霧滴直徑可以穩(wěn)定在100μm以下;另一方面,將兩臺(tái)噴射泵更換為兩臺(tái)高壓離心泵,其水路系統(tǒng)如圖5。其中電動(dòng)調(diào)節(jié)閥選用法國進(jìn)口產(chǎn)品。

水泵的規(guī)格和性能如下:

型號(hào):2 1/2LGC—3.5系列,10級(jí)

流量:15t/h

揚(yáng)程:450m

      

4.1.3  配套一臺(tái)性能良好的電控裝置

電控裝置應(yīng)具有工藝參數(shù)顯示性能、控制性能、報(bào)警性能等。在增濕塔的進(jìn)、出口處設(shè)置溫度計(jì)和壓力計(jì)(在條件允許時(shí),在進(jìn)口處設(shè)置流量計(jì)),以反映增濕塔的工作狀況。當(dāng)回轉(zhuǎn)窯運(yùn)行且進(jìn)口煙氣溫度高于200℃時(shí),控制裝置啟動(dòng)其中一臺(tái)水泵(先打開進(jìn)水截止閥,待水泵運(yùn)行正常后再打開出口處的截止閥),向噴嘴輸水。噴嘴的噴水量大小是借助于改變回流管路上電動(dòng)調(diào)節(jié)閥開度實(shí)現(xiàn)的,電動(dòng)調(diào)節(jié)閥的工作應(yīng)與窯的“直接操作”和“間接操作”狀態(tài)相適應(yīng)。

當(dāng)增濕塔水箱進(jìn)水管因故停水,水箱水位低至某一警界線時(shí),電控裝置應(yīng)報(bào)警,以便采取緊急措施。此外,當(dāng)收塵器進(jìn)口處的溫度上升梯度超過5℃/ s或數(shù)值超過200℃時(shí),應(yīng)發(fā)出警報(bào),操作人員應(yīng)采取必要措施。若溫度繼續(xù)升至220℃時(shí),應(yīng)立即打開收塵器前端管路上的冷風(fēng)閥,當(dāng)這些措施仍無效且溫度升至240℃時(shí),則應(yīng)關(guān)閉前、后風(fēng)機(jī),處理故障。

4.1.4  校核增濕塔的容積

增濕塔原規(guī)格為 Ø6×20m,設(shè)計(jì)噴水量為5~6t/h,改造后調(diào)質(zhì)煙氣量增至240000t/h,噴水量增至10~11t/h。經(jīng)校核,原增濕塔不擴(kuò)容也可以滿足要求。

4.2   收塵器的改造

收塵器是在保持原殼體不變的情況下進(jìn)行改造,包括保留第一電場和進(jìn)、出氣喇叭口、氣體分布板、下灰斗、排灰拉鏈機(jī)等。

煙氣從收塵器進(jìn)氣喇叭口引入,經(jīng)兩層氣流均布板,使氣流沿電場斷面分布均勻進(jìn)入電場,煙氣中的粉塵約有80~90%被電場收集下來,煙氣由水平流動(dòng)折向電場下部,然后從下向上運(yùn)動(dòng),通入六個(gè)收塵室。含塵煙氣通過濾袋外表面,粉塵被阻留在濾袋的外部,純凈氣體從濾袋的內(nèi)腔流出,進(jìn)入上部凈化室,并分別進(jìn)入上部的氣閥,然后匯入排風(fēng)管,流經(jīng)出口喇叭、管道、風(fēng)機(jī)從煙囪排出。

該設(shè)備可以采用在線清灰,也可以采用離線清灰。當(dāng)采用離線清灰時(shí),先關(guān)閉清灰室的主氣閥,然后PLC電控裝置有順序的啟動(dòng)清灰室上每個(gè)脈沖閥的電磁閥,使壓縮空氣沿噴吹管噴入濾袋,進(jìn)行清灰。脈沖寬度可在0.1~0.2s范圍內(nèi)調(diào)節(jié),脈沖間隔時(shí)間為5~30s,噴吹周期為4~50min,噴吹壓力為0.2~0.3MPa。在每個(gè)收塵室的花板上、下側(cè)都安裝了壓差計(jì),可以隨時(shí)了解該室濾袋的積灰情況以及每個(gè)室的氣流均布情況。收塵器的進(jìn)、出口處均設(shè)置壓力計(jì)和溫度計(jì),可以了解設(shè)備工作時(shí)的壓力降變化。

收塵器的氣路設(shè)計(jì)至關(guān)重要,它的正確與否關(guān)系到收塵器的阻力大小,即關(guān)系到設(shè)備運(yùn)行時(shí)的電耗大小。例如一臺(tái)處理煙氣量為240000m3/h的收塵器,其阻力若增大500Pa,每年將多消耗30萬度電。如果煙氣量大,則費(fèi)用更為可觀。收塵器的結(jié)構(gòu)簡圖如圖6。

          

4.2.1電收塵部分的技術(shù)性能

電場部分的結(jié)構(gòu)參數(shù)為:

電場斷面:70m2

極板高度:9m

通道數(shù):19

同極間距:400mm

電場長度:4m

極板型式:C型

電暈線型式:RS線

兩極清灰均采用側(cè)部撓臂錘打

配用電源:GGAJ0.6A/72KV

電場風(fēng)速:0.95m/s

收塵極板投影面積:1368m2

比表面積:20.5m2/m3/s

4.2.2袋收塵部分的結(jié)構(gòu)性能

室數(shù):    6

濾袋規(guī)格:Ø160×6500mm

數(shù)量:1248條

材質(zhì);GORE-TEX薄膜/PTFE處理玻纖織物濾料, 重量:570g/m2

脈沖閥:規(guī)格:GOYEN  3”淹沒閥,數(shù)量:78個(gè)

主氣閥:6個(gè)

總過濾面積:4077m2

過濾風(fēng)速:在線:0.98m/min

離線:1.12~1.23m/min

壓縮空氣機(jī):2臺(tái)-6m3/min

4.3風(fēng)機(jī)改造

將電收塵器改造為“電—袋”收塵器后,由于濾袋阻力較電收塵高,所以原有尾部風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓需提高。此外,為滿足增產(chǎn)的需要,風(fēng)機(jī)風(fēng)量也需提高。

風(fēng)機(jī)改造有兩種方式:一是更換風(fēng)機(jī)或加長風(fēng)葉;另一方法是適當(dāng)提高轉(zhuǎn)速,以滿足新的風(fēng)壓、風(fēng)量要求。

原風(fēng)機(jī)型號(hào)為:Y4-73-20D

風(fēng)量:180650m3/h

風(fēng)壓:998pa

轉(zhuǎn)數(shù):580r/min

電機(jī)功率:95Kw

改造后的電機(jī)轉(zhuǎn)數(shù):960r/min

電機(jī)功率:460Kw(利用舊有設(shè)備)

5.電—袋”收塵器的調(diào)試和使用

調(diào)試內(nèi)容包括:

5.1 每個(gè)主氣閥的閥板上、下運(yùn)動(dòng)的動(dòng)作是否靈活、正確,電控裝置控制順序是否符合設(shè)計(jì)要求。

5.2  開啟脈沖閥噴吹系統(tǒng)(手動(dòng)),檢查每個(gè)閥噴吹過程,若發(fā)現(xiàn)漏氣或開啟后不能停氣應(yīng)對(duì)閥體進(jìn)行解體檢查,必要時(shí)更換電磁閥。檢查各室的噴吹順序是否符合設(shè)計(jì)要求。

5.3  檢查各袋房內(nèi)是否有雜物,如有雜物應(yīng)及早清除,然后關(guān)閉人孔門。

5.4  檢查每個(gè)收塵室的花板上、下壓差計(jì)、進(jìn)、出口處的溫度計(jì)、壓力計(jì)是否安裝完好。

5.5  檢查電收塵部分的電極安裝是否正確;兩極振打裝置是否運(yùn)行完好;上部絕緣套管處是否清潔;保溫箱內(nèi)電加熱器是否完好。

5.6  下部排灰拉鏈機(jī)運(yùn)行是否平穩(wěn),灰斗需密封良好。

5.7  預(yù)涂灰。預(yù)涂灰是袋收塵器使用前很重要的一項(xiàng)工作。在濾袋工作前使其表面覆蓋一層粉塵層,能防止煙氣中的油污或酸、堿物質(zhì)侵害濾袋。

利用系統(tǒng)上的風(fēng)機(jī)將水泥原料粉從下部的拉鏈機(jī)觀察口處喂入,使其達(dá)到預(yù)涂灰的目的。(電收塵部分不送電)

5.8  熒光粉檢漏。用一定量的紅色熒光粉從拉鏈機(jī)觀察口處喂入,利用系統(tǒng)上的風(fēng)機(jī)讓熒光粉覆蓋在濾袋上(電收塵部分不送電),然后進(jìn)入袋房檢查,觀察袋口和花板、墻板等處是否有漏出熒光,若出現(xiàn)焊縫漏焊或密封性不夠,則需進(jìn)行補(bǔ)焊。

5.9  回轉(zhuǎn)窯點(diǎn)火、烘窯、投料,增濕塔、收塵器進(jìn)行熱態(tài)調(diào)試。在增濕塔泵房內(nèi),調(diào)節(jié)出泵回流管路上的節(jié)流閥,使其進(jìn)水管路的壓力穩(wěn)定在3.8Mpa,電控裝置根據(jù)窯的工作狀態(tài)(直接操作或間接操作)和出口煙氣溫度高低自動(dòng)調(diào)節(jié)電動(dòng)調(diào)節(jié)閥的開度。

收塵器的電收塵部分的電場操作電壓穩(wěn)定在50~55KV,袋收塵部分的清灰壓力選取0.24MPa,清灰周期暫定14分鐘。經(jīng)多次測定,煙囪排放濃度均低于30mg/Nm3,達(dá)到了預(yù)期效果。

6.結(jié)論

實(shí)踐證明電—袋收塵器具有其獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn):

6.1  排放濃度可以長期、穩(wěn)定的保持在30mg/Nm3以下,滿足對(duì)環(huán)境質(zhì)量有嚴(yán)格要求的地區(qū)使用。

6.2  由于煙氣中的大部分粉塵在電場中被收集,收塵器的氣路系統(tǒng)設(shè)計(jì)正確,所以收塵器的總壓力降可以保持在700~900Pa之間,使收塵器的運(yùn)行費(fèi)用遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于袋式收塵器。

6.3  由于濾袋噴吹壓力低,清灰周期長,濾袋廠家認(rèn)為濾袋的壽命可大于4年(或5年),這樣便可以降低維修費(fèi)用。

6.4  電—袋收塵器特別適用于舊有電收塵器的改造。在要求排放濃度小于30mg/Nm3時(shí),它的投資可低于單獨(dú)采用袋收塵或電收塵器。綜上所述,這種電-袋收塵器,充分利用了電、袋收塵器的各自優(yōu)勢(shì),既降低了投資成本,也減少了占地面積,更降低了排放濃度,是值得推廣的一種收塵設(shè)備。(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)

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