水泥熟料生產(chǎn)線篦冷機技改:提升效率,降低成本,實現(xiàn)顯著經(jīng)濟效益

水泥技術(shù)資料 · 2024-06-13 19:28 留言

前言

某公司水泥熟料生產(chǎn)線回轉(zhuǎn)窯規(guī)格為5.2m×78m。篦冷機采用JL4×7推料棒式篦冷機,經(jīng)過近幾年連續(xù)運轉(zhuǎn),篦冷機熱效率、能耗、余熱發(fā)電回收效率等指標(biāo)低于同行業(yè)水平。同時設(shè)備損耗,備品備件更換等問題突顯,每年篦冷機維修費用居高不下。該公司與設(shè)備生產(chǎn)單位通過多次溝通和探討,確定了篦冷機技改方案,并利用錯峰生產(chǎn)時間進(jìn)行技改實施。

1. 技改目標(biāo) ?? ?
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采用最新式的步進(jìn)式第四代篦冷機系統(tǒng),替代現(xiàn)在的熟料冷卻機(冀東裝備JL4×7),拆除目前篦冷機內(nèi)部篦床,保留殼體,掏芯更換,將尾置錘式破碎機改為輥式破碎機,技改目標(biāo)見表1。

2. 技改方案

采用最新式的步進(jìn)式第四代篦冷機系統(tǒng),替代現(xiàn)在的熟料冷卻機,保留目前篦冷機的上下殼體,部分液壓站及部分潤滑站,錘破更換為輥破。新篦床規(guī)格為SCLW4-13×15(13列15個段節(jié)),篦床有效面積從161m2增加到165m2,滿足熟料線8100t/d的生產(chǎn)能力需求。

保留部分:原篦冷機的上下殼體、部分風(fēng)機、空氣炮、高溫攝像頭、樓梯、平臺、窯門罩、余熱風(fēng)管、廢氣風(fēng)管。

拆除部分:原斜坡、篦床、傳動、密封、液壓站、潤滑站、錘破、兩側(cè)小矮墻澆注料,冷卻機尾端上殼體。

2.1 風(fēng)機部分

由于本次是技術(shù)技改工程,綜合考慮原風(fēng)機配置,在保證冷卻性能的前提下,使用現(xiàn)有風(fēng)機,技改后的風(fēng)機配置表2所示。

本次技改,不用新購風(fēng)機,并拆除原F6和F7風(fēng)機,利舊風(fēng)機位置不動,冷卻風(fēng)機總裝機功率比原來減少了500kW。

2.2 液壓潤滑及控制

(1)液壓站電機:共計(原液壓泵8個)6套(5用1備):電機75kW,泵A3H180。

(2)油箱組件利舊。

(3)新增比例換向閥5組:品牌:Hawe,額定壓力:25MPa。

(4)新增油缸(90/50)39個,每列篦床3個,共13列。(5)PLC電氣控制柜一臺(內(nèi)部元器件進(jìn)行技改)。干油集中潤滑系統(tǒng)全部新供貨,不再使用原有設(shè)備。

2.3 尾置輥破
拆除原有錘式破碎機,新增尾置輥式破碎機。
輥破規(guī)格:4個輥,轉(zhuǎn)速4r/min,中間兩輥正反轉(zhuǎn)控制、首輥和尾輥不允許反轉(zhuǎn)。
配套電機:4臺18.5kW。
輥破基礎(chǔ):現(xiàn)有錘破基礎(chǔ)拆除,重新制作新輥破基礎(chǔ)。
2.4 電氣
本次技改中的風(fēng)機、液壓站的電機,全部利舊;相對應(yīng)地啟動柜和變頻器,全部利舊;潤滑站電機電纜重新鋪設(shè);部分風(fēng)機需要重新鋪設(shè)電纜,輥破減速電機電纜重新鋪設(shè)。所有風(fēng)室的測壓儀表,全部保留,部分移位,重新鋪設(shè)電纜;PLC控制柜進(jìn)行技改。
3. 技改前后運行情況對比分析
3.1 熟料能耗降低
去掉了2臺篦冷機冷卻風(fēng)機(F6和F7),2臺液壓泵及電機,原破碎機功率132kW,技改后總功率74kW(18.5kW×4),篦冷機系統(tǒng)裝機功率下降了783kW。篦冷機的冷卻風(fēng)量減少,窯頭排風(fēng)機轉(zhuǎn)速降低、電流下降,二、三次風(fēng)溫明顯提高,技改后二次風(fēng)溫達(dá)到1200℃,三次風(fēng)溫達(dá)到950℃,熟料分步電耗明顯下降,基本實現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)。技改后熟料分布電耗和標(biāo)煤耗對比如表3所示。
3.2 臺時產(chǎn)量提高
篦冷機技改后,熟料系統(tǒng)運行可靠性提高,輸送能力高,故障率低,窯臺時產(chǎn)量較技改前大幅度提高,技改前后回轉(zhuǎn)窯臺時產(chǎn)量對比如表4所示。
3.3 熱回收率明顯增加
發(fā)電量較技改前提高增加,篦冷機技改前后噸熟料發(fā)電量對比如表5所示。
3.4 熟料溫度
技改前窯產(chǎn)量在7600t/d,技改后產(chǎn)量提高到8200t/d,雖然冷卻面積增加,但是熟料溫度偏高。受限于發(fā)電系統(tǒng)汽輪機和發(fā)電機的能力,以及原篦冷機殼體尺寸限制,熟料提產(chǎn)后,改造后的篦冷機單位截面負(fù)荷接近50t/m2/d,已經(jīng)超過四代篦冷機額定負(fù)荷,雖然冷卻風(fēng)機單位配風(fēng)量約2.2Nm2/kg-cl,熟料溫度仍超過預(yù)期指標(biāo)。在今后改造中,重點對篦冷機熱端急冷進(jìn)行升級,進(jìn)一步降低熟料溫度。熟料溫度由技改前115℃降低為90℃。
3.5 熟料強度
技改后,熟料3d強度由技改前28.1MPa提高為29.1MPa;熟料28d強度由技改前53.4MPa提高為53.7MPa。
3.6 設(shè)備運行說明
3.6.1 運轉(zhuǎn)率、可靠性明顯提高
技改后的篦冷機,篦冷機速度和油泵壓力較低,運行靠性好,提高了窯系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)率,除了正常的停窯停機,沒有出現(xiàn)因為篦冷機的故障導(dǎo)致停窯或減產(chǎn),技改前后篦冷機運行參數(shù)對比如表6所示。
3.6.2 維修情況比較
技改前的JL4×7篦冷機易損件更換頻繁,技改后的中材裝備四代篦冷機維護(hù)及備件量相對較少。2019年4月份投產(chǎn)運行至今,篦冷機主要維修量是更換固定斜坡的篦板;日常維護(hù)主要對風(fēng)室螺栓進(jìn)行緊固,其他沒有維修量。
3.6.3 破碎機運行狀況
技改前錘式破碎機每年需要更換錘頭1套,錘頭使用后期無法保證出料熟料粒度的穩(wěn)定,直接影響熟料質(zhì)量,并且錘頭更換難度大、周期長,技改后的輥破可靠性高,備件少,裝機功率低。技改前熟料粒度≤55mm,技改后熟料粒度≤25mm。
4. 技改效益分析
(1)回轉(zhuǎn)窯臺時增加,增加效益
篦冷機技改后,設(shè)備可靠性提高,窯系統(tǒng)運轉(zhuǎn)率得到保障,除了正常的停窯檢修,不會因為篦冷機的故障導(dǎo)致減料、停窯。平均每天增加熟料約608t,每年增加熟料產(chǎn)量608t/d×160d=97280t,每噸熟料的利潤按照50元計算,則增加的效益為486.40萬元。
(2)維護(hù)量減少,降低維修費用
目前篦冷機的易損件更換頻繁,改造后的最新式步進(jìn)式篦冷機維護(hù)及備件量極少,參考?xì)v年維修費用,每年可以節(jié)省150萬元。
(3)節(jié)能降耗
改造后,將減少篦冷機冷卻風(fēng)機、液壓站油泵及破碎機的裝機功率,總裝機功率降低,綜合考慮電耗,改造后每噸熟料節(jié)電3.47kWh。按照年生產(chǎn)熟料120萬噸,每年預(yù)計節(jié)省電耗費用120×3.47×0.50=208.20萬元。
篦冷機升級改造后,二次風(fēng)溫由目前的1100℃提高到1200℃,三次風(fēng)溫由目前的830℃提高到950℃以上,換熱效率提高,標(biāo)煤耗降低,每噸熟料標(biāo)煤節(jié)省5.93kg,燃煤按照5600kcal/kg、520元/t計算,得出節(jié)省費用120×5.93/1000×7000/5600×520=462.54萬元。總計每年產(chǎn)生效益:486.4+150+208.2+462.54=1307.14萬元。
項目總投資額1608.85萬元,預(yù)計1.3年左右能夠收回投資。
經(jīng)濟效益分析如表7所示。
5. 結(jié)束語
該公司此次篦冷機技改項目,符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)政策,改造后熟料冷卻機的設(shè)備可靠性提高,運轉(zhuǎn)率提高,回轉(zhuǎn)窯可連續(xù)高臺時運轉(zhuǎn),同時大幅度降低維修費用、能耗以及生產(chǎn)成本,帶來可觀的經(jīng)濟效益,此類技改可以在新型干法水泥企業(yè)推廣實施。
作者:王世超,劉彥偉2,付小雙2
所屬:1.秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院;
2.唐山冀東水泥股份有限公司唐山分公司
天瑞水泥" data-alias="TianRuiCement" data-signature="天瑞水泥系天瑞集團(tuán)旗下的香港上市公司(1252.HK),成立于2000年,主要從事石灰?guī)r開采利用和熟料、水泥、建筑骨料等建材產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。公司是河南省及遼寧省領(lǐng)先的熟料水泥生產(chǎn)商,2020年熟料產(chǎn)能全國水泥行業(yè)排名第九位。" data-from="0" data-is_biz_ban="0">

原標(biāo)題:技術(shù) | 第四代篦冷機技改效益分析

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