淺析影響聯(lián)合粉磨系統(tǒng)產(chǎn)量的幾點機械工藝因素

  隨著粉磨工藝技術的不斷成熟、現(xiàn)場實際操作水平的不斷提高,使用輥壓機、打散分級機、球磨機即聯(lián)合粉磨工藝技術的用戶,已嘗到(相對于傳統(tǒng)開流或圈流、高產(chǎn)高細磨等工藝)節(jié)能降耗、增產(chǎn)增效的好處,使自身在行業(yè)競爭中占得先天性設備與工藝技術的優(yōu)勢。筆者通過長期對使用合肥、洛礦、海安出產(chǎn)的“輥壓機”+“打散機”+“球磨機”聯(lián)合粉磨工藝現(xiàn)場進行調(diào)研發(fā)現(xiàn),80%以上的用戶因為過程操作、設備運轉(zhuǎn)存在不合理的因素,導致:粉磨系統(tǒng)機械物理性能未得到合理發(fā)揮,系統(tǒng)產(chǎn)量未能得到最佳提升,噸位水泥能耗未能得到最合理的控制。筆者對這些不合理因素簡單羅列如下:
  1、輥壓機擠壓效果不理想,物料未能擠壓成料餅。
  2、打散分級機分級效果不明顯
  a、回料粗粉中,混有大量細粉;
  b、進磨細粉,混有部分中大粗粉;
  c、分級設備對水分敏感性強,水份略偏高,系統(tǒng)產(chǎn)量顯著下降。
  3、入磨粒度偏粗
  4、磨內(nèi)結(jié)構(gòu)不合理:磨內(nèi)流速快,通風不合理,倉長球鍛配比不合理
  原因分析:
  筆者現(xiàn)結(jié)合工藝流程以及設備運作、操作過程,就以上產(chǎn)生不合理的因素的原因進行剖析:
  1.輥壓機、打散分級機部分
  1.1物料經(jīng)擠壓后成散狀,不能成為料餅,即擠壓效果不明顯,未能發(fā)揮擠壓效應,主要原因:
  a、料倉的料位、料壓不夠,不能連續(xù)供料;即工藝布置及參數(shù)不合理。
  b、輥面失圓或輥縫偏大,輥壓機充當破碎機用;
  c、工作壓力設定偏低或液壓系統(tǒng)不正常,不能提供物料擠壓粉碎所需要的壓力。
  后果:造成料層粉碎不夠,達不到擠壓預粉磨應有的作用。直接影響、制約了聯(lián)合粉磨系統(tǒng)功效的發(fā)揮,造成產(chǎn)量不能提高,綜合能耗不能下降。
  1.2 打散分級機效果不明顯,主要因為設備(打散分級機)設計制造不合理,即機械設備內(nèi)部結(jié)構(gòu)存在缺陷,導致粗、細粉分離不清,造成了應當入磨的細粉不能分選入磨,有部分中、大粗粉也隨細粉進入磨機粉磨。
  后果:a、因已經(jīng)擠壓后的合格細粉重復回到輥壓機擠壓,造成擠壓能耗的浪費;b、因回料粉中細粉偏多,導致輥壓機正常使用時可能產(chǎn)生振動,造成液壓系統(tǒng)操作不穩(wěn)的狀況;c、因中、大粗粉入磨粉磨,造成磨機相關參數(shù)設定偏于保守,導致能量浪費,直接導致系統(tǒng)產(chǎn)量得不到提高。
  1.3 入磨粒度偏粗。
  a、設備設計制造原因,入磨細粉中混有部分粗粉;
  b、打散分級機未經(jīng)過合理改造、改進,過分強調(diào)分級效果,采取加大過濾篩板篦縫的措施,造成入磨細粉偏粗,某些使用廠家甚至將篩板篦縫提高到8-10㎜。
  后果:入磨粒度偏粗,因粉磨這些中、粗顆粒到合格細度,磨機相關物理參數(shù):一倉偏長、鋼球、鋼鍛級配比表面積變小,球徑、鍛徑必須配大,不利于粉磨能量的利用,制約了球磨機粉磨功效的發(fā)揮,制約了產(chǎn)量不能提升!
  以上幾點不合理的過程操作、設備運作、工藝布置因素給聯(lián)合粉磨工藝系統(tǒng)能效發(fā)揮,帶來了制約性的瓶頸。該瓶頸不能突破,只能使現(xiàn)有工藝系統(tǒng)處于低水平運作,對能耗也是極大的浪費,其損失的經(jīng)濟效益也是非??捎^的。
  筆者組織海安天濟機械公司的技術人員成立攻關小組,圍繞著“以控制、降低入磨粒徑為中心的粉磨理論”入手,即入磨粒度越細、粒徑分布帶越窄,對磨內(nèi)參數(shù)調(diào)整、產(chǎn)量提高、降低能耗越有利,經(jīng)過針對性地對用戶工藝系統(tǒng)、設備進行現(xiàn)場綜合改進、改造,取得了理想效果。
  2.磨機部分
  2.1.一倉二倉磨內(nèi)流速太快,水泥細度無法控制;
  2.2.磨內(nèi)通風不合理,
  改進、改造方案:
  1. 修復輥壓機:a、檢查、修復輥面寬度、圓度,保證輥面圓柱度;b、檢查、修復輥壓機液壓部分,即恢復輥壓機的工作性能,保證擠壓料層粉碎效應;
  2. 實際系統(tǒng)操作注意控制物料流速平衡,保持料位料壓,形成料柱;
  3. 對打散分級機內(nèi)部進行綜合改造、改進。改造后粗細粉分離清晰 ,分級粒徑準確;≤1mm細粉分級≥95%。使得應當入磨的細粉充分選入磨、應當回料倉重新擠壓的粗粉全部反回料倉,杜絕中粗顆粒入磨。同時,改選后分級設備對水分適應性增強,給系統(tǒng)工藝操作帶來了較強的穩(wěn)定性。
  以上三步保證了入磨粉料粒徑、細度得到了絕對控制,使得物料可磨性大幅度地提高,再對磨機內(nèi)部結(jié)構(gòu)以及參數(shù)作適應性地技改調(diào)整,充分發(fā)揮了磨機的研磨功效,提高了粉磨產(chǎn)量,減少了能耗浪費。
  改造、改進后的綜合效果:工藝水平得到極限發(fā)輝,物料配比不變,水泥細度不變,比表面積不變,水泥強度等級不變情況下,單位臺時產(chǎn)量在原有的基礎上增產(chǎn)10~30%,噸位水泥能耗按相應比例下降,達到了節(jié)能、增產(chǎn)、增效的目的!

編輯:姜立東

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2025-01-11 10:25:19