兆山水泥:余熱發(fā)電項目成效顯著

2009/05/12 00:00 來源:紹興日報

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  每天可以發(fā)電5萬千瓦時,每年節(jié)水可達12萬噸,而且還可減少廢氣和粉塵的排放,這是浙江紹興市兆山建材有限公司最近實施余熱發(fā)電鍋爐項目所達到的效果,也是市質監(jiān)局服務企業(yè)、幫助做好節(jié)能減排工作的一個范例。

  “兆山水泥”是一家年產(chǎn)100萬噸新型干法回轉窯水泥生產(chǎn)線骨干企業(yè),生產(chǎn)多種規(guī)格的普通硅酸鹽水泥。受企業(yè)生產(chǎn)性質影響,行人在距離窯體百米開外,就能感覺到熱浪不斷涌來,站在鍛燒裝置下方,熱氣灼人。據(jù)公司技術人員介紹,鍛燒裝置內(nèi)部的溫度高達1300℃,外部的溫度也有50℃左右,而窯頭產(chǎn)生的廢氣高達450℃,窯尾廢氣也有320℃,并伴有大量粉塵,廢氣帶走的熱量占水泥回轉窯燃料燃燒產(chǎn)生熱量的30%~40%,如此高溫度的廢氣不能直接排放到大氣,必須先用水降溫到90℃,才能排放,僅降溫一項每年就要消耗約12萬噸水,這其中的浪費和產(chǎn)生的污染可想而知。

  充分回收廢氣余熱是實現(xiàn)循環(huán)生產(chǎn)、節(jié)約能源的主要途徑。為此,兆山建材有限公司開展了可行性研究,到市、區(qū)兩級質監(jiān)部門進行鍋爐方面的技術咨詢。在充分論證的基礎上,于去年7月投資3500萬元,上馬水泥生產(chǎn)線余熱發(fā)電工程。有關技術人員告訴記者,該余熱發(fā)電工程直接利用窯頭、窯尾排放的廢氣在鍋爐通過熱交換產(chǎn)生蒸汽,由蒸汽帶動汽輪機進行發(fā)電,不需要補充任何燃料,經(jīng)過余熱鍋爐熱量交換后排氣溫度降至90℃以下,再通過靜電除塵器除去粉塵,不會對大氣產(chǎn)生污染。

  該項目從3月份投入試運行以來運行穩(wěn)定,據(jù)測算,該項目日發(fā)電量5萬千瓦時,約占該公司總用電量的30%,使每噸水泥成本下降12元,一年可節(jié)約生產(chǎn)成本1200萬元,兩年多時間即可收回全部投資。不僅減少廢氣和粉塵的排放,為企業(yè)減少了排污費,而且每年省去12萬噸原冷卻高溫廢氣的用水,節(jié)約了寶貴的水資源。同時,改善了廠區(qū)周邊的生態(tài)環(huán)境,可謂利國、利廠、利民,一舉多得,真正實現(xiàn)了節(jié)能減排增效的目的,產(chǎn)生了巨大的社會和經(jīng)濟效益。當?shù)匾晃淮迕窀嬖V記者,現(xiàn)在路過此處感覺干凈多了,也沒了以前的熱浪撲面。

  據(jù)悉,今年3月,浙江諸暨八方水泥有限公司的余熱發(fā)電鍋爐項目也正在進行中。市質監(jiān)局特種設備安全監(jiān)察處有關負責人表示,他們將履行特種設備安全和節(jié)能監(jiān)管職能,在水泥、玻璃、冶金、化工等更多領域為企業(yè)引路。

  記者點評:節(jié)能減排始終是一件大事,這不但利于企業(yè)自身發(fā)展,也是對社會負責的一種表現(xiàn)?!罢咨剿唷狈e極主動地投入資金進行節(jié)能減排方面的技術改造,而作為特種設備監(jiān)管部門的市質監(jiān)局緊緊圍繞“擴內(nèi)需、保增長、調(diào)結構”,按照“質量安全年”和“企業(yè)服務年”的總體要求,履行特種設備安全和節(jié)能監(jiān)管職能,指導企業(yè)深入開展特種設備節(jié)能減排增效工作。這種服務,值得大力提倡。


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