洞庭公司水泥粉磨系統(tǒng)技改顯實效

    湖南洞庭水泥工業(yè)公司是一個年產(chǎn)25萬噸的水泥立窯企業(yè)。有機立窯3臺,分別為直徑2.5×10米、直徑2.85×10米、直徑3×11米;生料磨3臺,分別為直徑2.2×6.5米2臺,直徑2.2×7米1臺;2臺直徑2.2×6.5米水泥磨。技改前,水泥磨臺時產(chǎn)量13.5噸左右,居一般水平,但生產(chǎn)非常吃緊。為改變以上面貌,他們在狠抓企業(yè)管理,深挖設(shè)備潛力,提高其運轉(zhuǎn)率的同時,走采用新技術(shù)、新工藝、新裝備、提高企業(yè)經(jīng)濟效益之路。2001年初,公司與江蘇鹽城市科行建材環(huán)保有限公司合作,對其中1臺直徑2.2×6.5米的水泥磨進行了技術(shù)改造,在科行公司的全面協(xié)作下使該臺水泥磨臺時產(chǎn)量先后從13.5噸提高到18.5~19噸。

    具體技改步驟是:采用KX600高效高細轉(zhuǎn)子式選粉機。直徑2.2×6.5米水泥磨原來配用1臺直徑3.5米離心式選粉機,廠方工程技術(shù)人員、工人經(jīng)多年摸索,從磨機研磨體裝載量、級配、磨內(nèi)通風等小改小革入手,雖已達到臺時產(chǎn)量13.5噸左右的水平,但要進一步提高有較大難度。技改小組通過分析比較,認為離心選粉機主要技術(shù)性能已基本達到,沒有多大潛力可挖,決定更換比其技術(shù)性能好的KX600型高效高細轉(zhuǎn)子式選粉機。從拆除舊選粉機到安裝好選粉機,同時對水泥磨內(nèi)的研磨體裝載量、鋼球級配、平均球徑、填充率、隔倉板的位置及篦孔的調(diào)整,并達到正常生產(chǎn)只用了12天。在水泥細度(0.08毫米方孔篩篩余)3.5%不變的情況下,磨機臺時產(chǎn)量由13.5噸提高到16噸,噸水泥電耗由38.9千瓦小時下降到33.7千瓦小時。

    在此基礎(chǔ)上,他們采用PSL70型噴射式破碎機,縮小了入磨物料粒度。國內(nèi)外水泥專家和工程技術(shù)人員,通過實踐提出的“預(yù)粉碎技術(shù)”在水泥生產(chǎn)磨機上的應(yīng)用,可取得明顯的增產(chǎn)、節(jié)能、降耗效果,在此得到了驗證。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示,采用“預(yù)粉碎技術(shù)”后,磨機臺時產(chǎn)量可提高20%~30%,成品電耗可下降10%~15%。洞庭水泥工業(yè)公司技改小組建議在采用性能好的KX600型高效高轉(zhuǎn)子式選粉機并取得好效果后,采用預(yù)粉碎技術(shù),進一步提高經(jīng)濟效益。在技改中,技改小組在廣泛調(diào)研基礎(chǔ)上采用了鹽城市科行建材環(huán)保有限公司的PSL70型噴射式破碎機和回轉(zhuǎn)篩,在磨頭形成“小圈流”工藝。安裝調(diào)試正常生產(chǎn)后,使原來入磨物料最大粒度60毫米、平均26毫米下降到≤5毫米。同時對磨機內(nèi)的鋼球平均球徑進一步作了調(diào)整。最終使直徑2.2×6.5米水泥磨臺時產(chǎn)量再由16噸上升到18.5~19.0噸,噸水泥電耗再由33.7千瓦小時下降到28.7千瓦小時。

    通過以上兩項技術(shù)改造后,直徑2.2×6.5米水泥磨,臺時產(chǎn)量提高了5.0~5.5噸;噸水泥電耗下降10.2千瓦小時。如果按每度電0.5元計算,噸水泥下降5.1元。即每臺水泥磨年省電費用近61.2萬元左右,而技術(shù)改造兩項合計設(shè)備費用僅26萬~27萬元。

編輯:

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個人觀點,不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

最新評論

網(wǎng)友留言僅供其表達個人看法,并不表明水泥網(wǎng)立場

暫無評論

發(fā)表評論

閱讀榜

2024-12-23 05:44:15