受命于危難之際 姜海峰再造重齒

  姜海峰已在重慶齒輪箱有限責任公司工作了38年。1969年,姜海峰從學校畢業(yè)后便投身于轟轟烈烈的大三線建設中。1999年底,開始擔當起重齒公司董事長、總經理。他一步一個腳印帶領全體員工不僅讓重齒公司走出困境,而且創(chuàng)造出重齒公司今天的輝煌。2006年,重齒的工業(yè)總產值、銷售收入、利稅分別達到12億元、10億元、8000萬元,主要經濟指標每年保持了35%以上的增長速度。由于成績突出,姜海峰2005年升任重慶船舶工業(yè)公司副總經理,并當選重慶市第二屆人大代表。他還先后獲得了中央企業(yè)勞動模范、中船重工勞動模范、重慶市勞動創(chuàng)新獎章等諸多殊榮。

  銷售收入連年遞增

  1998年,重齒公司生產經營遇到前所未有的困難,出現(xiàn)了近3000萬元的巨額虧損,一時人心浮動。在廣大職工的強烈要求下,姜海峰同志走馬上任重齒公司董事長、總經理。他一上任,就提出“加速發(fā)展,做大做強”的企業(yè)發(fā)展思路,并以“勞動、人事、分配”三項制度改革為突破口,抓內部管理、抓改革創(chuàng)新、抓隊伍建設,職工信心倍增。當年,完成工業(yè)總產值1.6億元,增幅達60%,初戰(zhàn)告捷。第二年,他又力排眾議,提出再增長40%的發(fā)展目標,經過全體職工的努力拼搏,當年又超過計劃,順利實現(xiàn)了目標。

  在擔任董事長、總經理的7年多時間里,姜海峰堅持以生產經營為中心,把發(fā)展壯大重齒公司作為第一任務,抓管理、抓經營。在他的領導下,重齒公司生產經營業(yè)績節(jié)節(jié)攀升,1999年至2006年,工業(yè)總產值、銷售收入、利稅分別由11534萬元、10502萬元、686萬元增長到12億元、10億元、8000萬元,工業(yè)總產值增長了1040%、銷售收入增長了952%,利稅增長了12倍,主要經濟指標保持了35%以上的增長速度。

  2004年,原重慶紅陽機械廠因各種原因而破產,近千名職工需要再就業(yè)。在上級部門和當?shù)卣闹С窒?,姜海峰與重齒公司領導班子果敢決策,出資收購原重慶紅陽機械廠。當時,很多人都為這個決定捏一把汗,擔心收購后消化不了,引起社會的不穩(wěn)定。事實證明收購后重組的江津永進齒輪有限責任公司運行良好,2006年產值達1.15億元,超過了原紅陽機械廠歷史的最好水平。一個破產企業(yè)最終起死回生,充滿了生機和希望。

  重齒的快速發(fā)展也為重慶的經濟發(fā)展做出了貢獻,為此,公司先后8次被評為重慶市工業(yè)企業(yè)五十強,受到了重慶市政府的表彰。尤其是姜海峰提出“核心自制,內外結合”,以重齒公司為核心,建立和完善產業(yè)鏈,為江津工業(yè)園區(qū)引進了重慶焱煉、重慶宏冠、金象起重等十幾家企業(yè)。他真切地對這些廠長經理說,江津政策好,交通便利,是做事業(yè)的好地方。一批批企業(yè)在為重齒公司配套的同時,帶動了江津的經濟發(fā)展,解決了部分市民的就業(yè)問題。

  在江津遇到百年不遇的特大旱災時,姜海峰指示企業(yè)有關部門,要大力支持江津的抗旱救災工作,派出消防車,為災區(qū)群眾送水,積極為災區(qū)群眾捐款,出動消防車撲滅山火。特別是知道國家級旅游風景區(qū)四面山發(fā)生火險、撲火軍民缺乏食物后,他立即給職工食堂打電話,趕制饅頭、煮好雞蛋,支援救火軍民。

  創(chuàng)新企業(yè)文化

  姜海峰將改革和創(chuàng)新的企業(yè)文化注入企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃中,他提出了企業(yè)的中長遠發(fā)展思路,經公司董事會反復研究,制定了切實可行的“十五”規(guī)劃和“十一五”規(guī)劃。

  他推進信息化建設,建成CCERP系統(tǒng);加強財務預算、資金管理和財務內控工作;在集團公司內率先完成了“質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全”三大管理體系整合認證,加強了內部質量和供方的質量管理,安全文明生產得到持續(xù)改進;企業(yè)文化建設進一步豐富和深化,提煉出了“扎根、奉獻、求實、自強”的企業(yè)精神,樹立了“高、大、精、特”的產品品牌形象,培育了職工共同的經營理念和價值觀,形成了“服務國防、奉獻社會、關愛員工、回報股東”的企業(yè)宗旨。

  他大刀闊斧地進行改革,職工分配制度由崗位技能工資向崗位績效工資轉變,實現(xiàn)了計件工資、項目工資、效益工資的多元化分配形式;形成人員能進能出、能上能下,收入能增能減的動態(tài)機制。近幾年,重齒公司已完成了車間制向分廠制的轉變,子公司獨立經營,自負盈虧,增強了各單位的主動性,改變了計劃經濟的思維模式,為公司走向市場打下了基礎。主輔分離、輔業(yè)改制取得突破,重齒公司下屬的金屬結構分廠、運輸公司、重機公司、蓬萊分廠按國家規(guī)定,進行投資主體多元化改制,脫立了主體企業(yè),分離輔業(yè)人員140余人,精干了主業(yè),為重齒輕裝前進搏擊市場創(chuàng)造了條件。

  在職工生活方面,姜海峰認真踐行“三個代表”重要思想,把職工群眾的利益落實好、維護好。職工年收入逐年提高,住房公積金連續(xù)多年繳存達到國家規(guī)定的最高水平,公司不斷改善職工的生活福利,改建了單身公寓和新婚職工周轉房,提供了工作餐,每年組織職工赴港澳休假,堅持兩年一次的職工體檢和一年一次的女工體檢;為改善職工的居住條件,公司在江津城區(qū)修建了570套重齒滿庭芳、水木年華小區(qū),建成了近2萬平方米的重齒文化廣場,公司職工有一種自豪感。

  立足自主創(chuàng)新

  在姜海峰的提議下,重齒的技術中心整體移至重慶主城區(qū),2006年9月,重齒技術中心被國家發(fā)改委、科技部、財政部、海關總署和國家稅務總局認定為國家級技術中心,這對重齒的持續(xù)發(fā)展具有重要作用和深遠影響。此外,姜海峰大力改革技術研發(fā)體制,加大新產品開發(fā)力度,提高專利意識,進行工藝創(chuàng)新,提高技術人員的待遇。通過這些措施,重齒公司的產品研發(fā)能力和適應市場的能力達到了新的水平。近幾年,開發(fā)的新產品達500余項,申報并取得國家專利24項,制定了國家和行業(yè)標準18項,獲得國家和省部級科技進步獎29項。

  至今,重齒公司連續(xù)8次榮獲“重慶市工業(yè)企業(yè)50強”稱號,進入了重慶市百強企業(yè)行業(yè),榮獲了“全國五一勞動獎狀”、“全國模范職工之家”、“全國精神文明建設先進單位”、“中國企業(yè)文化建設先進單位”、“國家火炬計劃重點高新技術企業(yè)”、“重慶市質量效益型企業(yè)”等一系列榮譽稱號。目前,重齒公司正以矯健的步伐向著做強做大的目標邁進。

  瓦軸集團技術改造與環(huán)境改造同步

  “十五”期間,瓦軸集團公司投入了近十億元資金進行技術改造,進行了冶金礦山軸承、轎車輪轂軸承、低噪音電機軸承、汽車軸承等重大國債支持技術改造項目,并通過國家驗收;完成了鐵路軸承、萬向節(jié)、SAPR/3企業(yè)資源計劃系統(tǒng)、THK滾珠絲杠擴產、檢測實驗中心建設和軸承零部件等項目改造。

  近年來,瓦軸股份公司、斯凱孚瓦軸公司先后通過了ISO14001環(huán)境管理體系認證,集團公司還先后榮獲“大連市環(huán)境保護模范企業(yè)”、“大連市環(huán)境宣傳教育先進單位”等榮譽稱號,連年被遼寧省評為“花園式工廠”。

  瓦軸是一個有近70年歷史的老企業(yè),設備陳舊,污染源分布較廣,公司在兼顧企業(yè)的生存與發(fā)展的前提下,不斷地增加環(huán)保投入,對企業(yè)的污染項目進行治理?!笔濉币詠?,公司在各項技術改造中,用于環(huán)境保護的投資就達到了3000多萬元,做到了環(huán)境保護與技術改造同步進行。投資375萬元建成的污水處理站,而后又投資600多萬元對污水處理站實施了二期改造工程,并于2002年末通過了上級環(huán)保部門驗收。公司熱電站的建成與使用,即解決了公司集中供熱問題,又取消了四個污染源點、11臺小型鍋爐。為了解決排放的煙塵黑度與濃度不穩(wěn)定問題。2002年,公司又投資300多萬元,對除塵系統(tǒng)進行了改造和完善。2003年,又投資98萬元,采用富氧助燃新技術,強化二次燃燒,徹底改善燃燒狀況,使排放的煙塵達到了國家標準規(guī)定。此外,公司每年還投資幾十萬元,用于廠區(qū)的綠化美化。公司一系列環(huán)保改造項目的實施,使污染物排放量大大削減,煙塵的排放量也逐年減少,極大改善了公司的環(huán)境現(xiàn)狀。

  此外,瓦軸還把清潔生產納入到了公司的環(huán)境方針中,通過不斷改進生產工藝,將末端治理變?yōu)樵聪鳒p。

  2002年,公司投資40多萬元,將保持架銅保酸洗工藝取消,用超聲波清洗代替?zhèn)鹘y(tǒng)的酸洗工藝。公司還投資200多萬元將鍛造加熱爐全部改造為推桿式煤氣加熱爐,不僅每年可節(jié)省燃氣600多萬立方米,節(jié)省燃氣費用600多萬元,也大大減少了廢氣污染。

  為解決酸霧污染問題,2004年,公司投資近40萬元,建成了一個功能齊全、環(huán)保裝備完善的現(xiàn)代化酸洗室,把原有的十幾個酸洗室全部取消,改分散酸洗為集中酸洗,徹底解決了酸污染源多、污染嚴重的問題。

  利用煤油清洗軸承一直是軸承生產的傳統(tǒng)工藝,不僅耗費能源,清洗作業(yè)中產生的廢氣也嚴重污染了空氣環(huán)境。針對這一行業(yè)中的共性問題,2005年,公司與國內某大學科研機構共同進行研究開發(fā)水劑清洗替代煤油清洗新工藝。目前,這一新工藝已在四條清洗線上進行試驗,并取得了較好效果。隨著新工藝的日益成熟,短期內將會在全公司全面普及。

  熱處理生產作業(yè)過程中產生的二氧化硫等有害物質對環(huán)境影響比較大。公司從2004年開始,陸續(xù)在熱處理設備中應用了惰性氣體氣氛保護新技術,即在熱處理淬火時,首先利用氮氣進行覆蓋,抑制油煙產生。產生的少量油煙通過在爐體內循環(huán)進入到淬火油中,從而使油煙的產生量得到了有效控制。

  為了避免廢油浪費和造成二次污染,使廢油能夠再生利用,從2002年起,公司統(tǒng)一制作了設備接油盤,全公司80%以上的設備安裝了接油盤。對機床產生的廢油和報廢油品產生的各類廢油,通過定期或不定期的收集,采取再生技術進行生產,使廢油得到了二次利用,徹底改善了廢油對環(huán)境造成的危害。

  在磨加工工序進行工藝路線調整和設備合理布局,將單機冷卻改為集中冷卻。集中冷卻液采用國家環(huán)保總局推廣的MCT環(huán)保型磨削液,并實行閉路循環(huán)使用,實現(xiàn)了磨削液的零排放。這一工藝改革現(xiàn)已成為瓦軸環(huán)保工作的亮點,不僅大大減少了廢水、廢油的排放量,也從根本上消除了油和磨削液的污染問題。

  瓦軸圍繞環(huán)境保護實現(xiàn)清潔生產,取得了經濟效益與環(huán)境效益的雙收益,也順利通過了國家清潔生產審計,真正走上了科學化、規(guī)范化、標準化的環(huán)境保護工作管理軌道。


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2024-12-23 16:15:14