滹沱河倒虹吸工程管身段混凝土配合比優(yōu)化實(shí)踐
南水北調(diào)中線京石段應(yīng)急供水工程滹沱河倒虹吸工程Ⅱ標(biāo)承建的管身段55個管節(jié),每管節(jié)過水?dāng)嗝?孔,長度20m,高6.2m,管身總寬23m,每孔寬6.0m,側(cè)墻厚度1.3m,中墻厚度1.2m。截至2005年11月20日,55個管節(jié)施工全部完成,共澆筑混凝土10.4萬m3。完成的管節(jié)沒有出現(xiàn)一條裂縫,混凝土配合比優(yōu)化起到了重要作用。
1.原材料
1.1水泥
河北省鹿泉市鼎鑫水泥有限公司(集團(tuán))的“鼎鑫”牌普通硅酸鹽42.5水泥,其檢測結(jié)果見表1。
1.2粉煤灰
河北省井陘上安電廠Ⅱ級粉煤灰,其檢測結(jié)果見表2。
1.3骨料
1.3.1細(xì)骨料
細(xì)骨料為滹沱河河砂(常山砂廠),其檢測結(jié)果見表3。
1.3.2粗骨料
粗骨料為河北省鹿泉市石井鄉(xiāng)石料廠生產(chǎn)的人工碎石,其檢測結(jié)果見表4。
1.4外加劑
1.4.1高效緩凝減水劑
本工程選用2個品種的高效緩凝減水劑,分別為河北省石家莊市育才建材有限公司生產(chǎn)的GK-4A緩凝高效減水劑、河北省外加劑廠生產(chǎn)的DH4BG高效緩凝減水劑,一期工程選用DH4BG,二、三、四期工程選用GK-4A,其檢測結(jié)果見表5。
1.4.2引氣劑
在第二次混凝土配合比優(yōu)化中,選用河北省石家莊市育才建材有限公司生產(chǎn)的GK-9A引氣劑,其檢測結(jié)果見表6。
2.管身段原混凝土配合比的第一次優(yōu)化
2004年3~6月,一期工程共完成管身段14個管節(jié),采用混凝土配合比見表7。
在一期工程中共成型混凝土抗壓試塊145組,其檢測結(jié)果見表8。
本期工程混凝土從檢測數(shù)據(jù)分析,混凝土生產(chǎn)水平達(dá)到優(yōu)秀水平,但是混凝土普遍超強(qiáng)。為了降低混凝土發(fā)熱量,提高混凝土的各種性能,更進(jìn)一步節(jié)約成本,在原配合比的基礎(chǔ)上,進(jìn)行了第一次混凝土配合比的優(yōu)化。將原0.47的水灰比調(diào)整至O.49,2004年1O月6日經(jīng)專家組和本工程監(jiān)理部批準(zhǔn),開始應(yīng)用于二期工程。所用混凝土配合比見表9。
二期工程共完成管身段14個管節(jié),用第一次優(yōu)化后的混凝土配合比在二期工程中共成型混凝土抗壓試塊149組,其檢測結(jié)果見表10。
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3.管身段混凝土配合比第二次優(yōu)化
在二期工程中,混凝土施工質(zhì)量嚴(yán)格按設(shè)計和規(guī)范的要求進(jìn)行控制。但仍發(fā)現(xiàn)混凝土配合比存在一定的優(yōu)化空間。
一是為了便于掌握混凝土內(nèi)部溫升情況,2004年10月16日,用北京基康公司生產(chǎn)的振孳式溫度計3支,分別埋于管身段底板、墻體、頂板,對管身段3個部位內(nèi)部溫度進(jìn)行觀測。觀測資料顯示,混凝土內(nèi)部溫度超過50℃,內(nèi)部溫度峰值在53℃~53.5℃之間,且分別在澆筑后33h~52h出現(xiàn),之后開始以一定速率下降,混凝土的水化熱溫升超過30℃ ,根據(jù)施工經(jīng)驗(yàn),為滿足各項(xiàng)技術(shù)要求,無論是炎熱的夏天或氣溫適中的春秋季都須對混凝土進(jìn)行保溫。
二是水泥原材,3d平均抗壓強(qiáng)度值32.2Mpa,28d平均抗壓強(qiáng)度54.2Mpa。這些數(shù)據(jù)表明P.042.5鼎鑫水泥,由于其本身活性富裕偏高,水泥細(xì)度平均值為0.3%,水泥性能良好。
三是從表10數(shù)據(jù)可以看出,混凝土強(qiáng)度平均值38.1MPa,是混凝土(C30)設(shè)計強(qiáng)度的1.27倍,是混凝土配置強(qiáng)度35.8MPa的1.06倍,說明混凝土普遍超強(qiáng)。
鑒于以上情況,在保證施工質(zhì)量和溫控方便的前提下,對表9中管身段混凝土配合比進(jìn)行第二次優(yōu)化調(diào)整,優(yōu)化方法和思路如下:
3.1優(yōu)化方法
用緩凝高效減水劑和引氣劑聯(lián)摻,進(jìn)一步改善混凝土拌和性能,提高混凝土的抗裂能力。減少單方混凝土膠材用量,進(jìn)一步降低成本,降低由于水泥水化熱引起的負(fù)面效應(yīng)。
3.2依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)
《水工混凝土施工規(guī)范》DL/T5144-2001、《水工混凝土試驗(yàn)規(guī)程》DL/T5150-2001、《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥》GB175-1999、《水工混凝土外加劑技術(shù)規(guī)程》DL/T5100-1999、《水工混凝土摻用粉煤灰技術(shù)規(guī)范》DL/T5055-1996。
3.3指導(dǎo)思路
在表8混凝土配合比的基礎(chǔ)上調(diào)整優(yōu)化。保持水膠比0.49。膠材總量278kg/m3不變?;炷脸鰴C(jī)口坍落度60~80mm,粉煤灰摻量為20%~25%,分別用液態(tài)和粉狀GK-4A高效緩凝減水劑和GK-9A引氣劑聯(lián)摻,其高效緩凝減水劑和引氣劑的摻量根據(jù)出機(jī)口坍落度要求和粉煤灰摻量不同經(jīng)過試拌確定。為方便施工,粉狀高效緩凝減水劑配成20%濃度的溶液,引氣劑配成1%濃度的溶液,用皮帶機(jī)送混凝土入倉,為確?;炷梁鸵仔?,混凝土砂率不變。
3.4優(yōu)化過程
本次配合比優(yōu)化試驗(yàn)所用原材料中的GK-9A和液體GK-4A均取自生產(chǎn)廠家,其余混凝土材料取自工程現(xiàn)場,其中砂子的細(xì)度模數(shù)為2.57,優(yōu)化混凝土配合比試驗(yàn)見表11,優(yōu)化后混凝土抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)成果見表12。
雖然按上述配合比試拌的7個拌和物性能均能滿足施工要求.但相比之下.序號1~6拌和物性能優(yōu)于序號7。經(jīng)專家組論證。認(rèn)為序號6混凝土配合比適合于現(xiàn)場施工,并提出混凝土膠材不得少于280kg/m3。于是對優(yōu)化后的混凝土配合比進(jìn)步完善,對序號6做簡單調(diào)整,成為第二次優(yōu)化混凝土配合比,見表13。
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第二次混凝土配合比優(yōu)化后用于三、四期工程.共完成27個管節(jié),成型混凝土抗壓試塊275組。統(tǒng)計分析見表14。
混凝土配合比進(jìn)行第二次優(yōu)化后,于20o5年3月5日用于三、四期工程施工?,F(xiàn)場質(zhì)控與原材料檢測進(jìn)一步加強(qiáng),管身段混凝土配合比優(yōu)化后共澆筑26個管節(jié),澆筑混凝土4.87萬m3?;炷劣^感良好,從表14數(shù)據(jù)分析,第二次優(yōu)化混凝土配合比標(biāo)準(zhǔn)差為3.6Mpa,依據(jù)《水工混凝土施工規(guī)范》DL/T5144-2001評定標(biāo)準(zhǔn)混凝土生產(chǎn)水平屬于良好等級。離差系數(shù)為0.089,根據(jù)《水利水電水工建筑物工程質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)》混凝土質(zhì)量屬于優(yōu)良等級。
4.結(jié)語
管身段C30W6F50混凝土配合比的優(yōu)化,在工程應(yīng)用中起到良好作用,它不僅降低了混凝土內(nèi)部溫升、提高了混凝土抗裂性能,也改變了混凝土觀感。混凝土配合比在工程實(shí)際運(yùn)用中,不要僅限于原配合比,應(yīng)該在施工過程中針對不同情況進(jìn)行優(yōu)化,力求做到經(jīng)濟(jì)合理。技術(shù)可行。
作者簡介:
王愛生,男,漢族,河北省石津灌區(qū)管理局,高級工程師。
郝坤,男,漢族,中國水利水電第十一局,助理工程師。
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