“老線”煥生機(jī)——寧國水泥廠綜合節(jié)能技改紀(jì)實

安徽海螺集團(tuán) 陳永波 周長華 · 2018-07-09 11:57 留言

  

  輥壓機(jī)自上世紀(jì)八十年代問世以來,以顯著的節(jié)能和大幅度提產(chǎn)而被迅速推廣。由于原料輥壓機(jī)終粉磨系統(tǒng)不再需要球磨機(jī),其系統(tǒng)節(jié)電效果最顯著,流程最簡單,質(zhì)量滿足要求,投資也較節(jié)約。

  安徽海螺集團(tuán)寧國水泥廠一線4000t/d水泥熟料線于1985年試生產(chǎn),運(yùn)行三十年多來,該生產(chǎn)線受工藝流程、設(shè)備配置等因素限制,系統(tǒng)能耗水平已落后于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。一線原料磨臺產(chǎn)不足300t/h、電耗接近24kWh/t,二線(2000t/d)原料磨臺產(chǎn)180t/h,電耗24kWh/t,經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)落后,企業(yè)面臨較大的生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險。為進(jìn)一步優(yōu)化一、二線生產(chǎn)運(yùn)行指標(biāo),提高企業(yè)競爭力,決定實施以寧國一線輥壓機(jī)終粉磨為核心的綜合節(jié)能技改。

 分析主要問題,進(jìn)行項目前期方案論證

  一線/二線原料系統(tǒng)主要有三個問題:一是原料磨產(chǎn)量低、電耗高;二是工廠可采粘土資源總量不足,需持續(xù)外購粘土,新征粘土礦尚未實際開采;三是尾排風(fēng)機(jī)布置在增濕塔和電收塵之間,電收塵正壓操作,系統(tǒng)存在漏風(fēng),運(yùn)行中設(shè)備維護(hù)困難,原料磨停機(jī)時,系統(tǒng)必須減產(chǎn)運(yùn)行。

  為優(yōu)化評審寧國一線原料磨設(shè)計,制訂了“輥壓機(jī)終粉磨”和“CK立磨”兩套原料技改技術(shù)方案。

  輥壓機(jī)終粉磨通過高壓料床粉碎完成對物料的剪切破壞,與立磨相比粉磨效率更高,也更節(jié)電。由于采用多次循環(huán)方式反復(fù)烘干物料,輥壓機(jī)系統(tǒng)用風(fēng)量僅為同產(chǎn)能立磨的75%,循環(huán)風(fēng)機(jī)的節(jié)電效果約2kWh/t,同時,由于物料提升通過機(jī)械輸送,相比立磨氣料提升更為省電。

  相對于立磨系統(tǒng),輥壓機(jī)物料循環(huán)次數(shù)較多(約4次),喂料斗提和循環(huán)斗提負(fù)荷較大(2000t/h),對設(shè)備的制造和維護(hù)要求高,系統(tǒng)的操作要求更高。

  經(jīng)過綜合比較、現(xiàn)場論證和評審,確定寧國一線原料粉磨采用輥壓機(jī)終粉磨改造方案。

  確定主要技改方案

  根據(jù)評審方案,對一線原料中卸磨實施輥壓機(jī)終粉磨改造。以充分利用余熱為計算基準(zhǔn),初步確定原料磨的合理產(chǎn)能約440t/h,相對回轉(zhuǎn)窯的運(yùn)轉(zhuǎn)率為70%(窯實際產(chǎn)能為4600t/d);

  配料系統(tǒng)優(yōu)化是在二線原料磨邊新增一個混合料倉,由一、二線取料機(jī)同時為一線新增輥壓機(jī)系統(tǒng)供料,一線生料制備實現(xiàn)四組分配料。

  生料入庫優(yōu)化是利用現(xiàn)有入庫系統(tǒng),一線輥壓機(jī)富裕產(chǎn)能可倒運(yùn)至二線生料庫,實際一臺輥壓機(jī)滿足兩臺窯生產(chǎn),二線原料磨作為備用,利用谷電運(yùn)行。

  主要技改內(nèi)容為:利用一、二線原料磨中間空余場地,新增一套生產(chǎn)能力為440t/h的輥壓機(jī)終粉磨系統(tǒng);將一線堆料機(jī)能力由600t/h提升至900t/h,一、二線取料機(jī)可同時向輥壓機(jī)原料磨供料,滿足技改后原料磨滿負(fù)荷生產(chǎn);在二線磨頭倉東側(cè)新增一座600t的混合料庫,由二線取料機(jī)取料、配料后與一線磨頭倉配料同時為原料輥壓機(jī)供料;改造廢氣處理系統(tǒng),增濕塔及電收塵器保留,更換系統(tǒng)風(fēng)機(jī),系統(tǒng)由正壓操作優(yōu)化為負(fù)壓操作;利用現(xiàn)有生料入庫系統(tǒng),提升入庫斗提能力至最大550t/h,庫頂增加至二線生料庫的輸送斜槽;一線輥壓機(jī)富余產(chǎn)能每年可向二線提供約90萬噸生料,二線原料磨年利用率可由80%降至20% 。

 主要優(yōu)化設(shè)計措施

  一是現(xiàn)有原料配料為頁巖預(yù)配料改造:在現(xiàn)有二破區(qū)域增設(shè)一套220t/h頁巖反擊式破碎機(jī);在二破對面空曠場地,增設(shè)50×30m(儲量5000t)堆棚作為臨時堆存,緩沖來料并可控制頁巖的水分;現(xiàn)有5個石灰石儲庫前面增建兩個Φ8m頁巖調(diào)配庫,并在現(xiàn)有石灰石庫底增設(shè)板鏈秤,實現(xiàn)頁巖與石灰石預(yù)搭配。

  二是一線/二線協(xié)同配料:一線三個磨頭倉分別儲存混合料、石灰石、鐵粉;二線新增一個混合料倉用以彌補(bǔ)一線取料機(jī)取料能力不足的問題。技改后一、二線取料機(jī)可同時向輥壓機(jī)供料,實現(xiàn)輥壓機(jī)原料“兩進(jìn)”,并充分發(fā)揮現(xiàn)有一、二線堆場的儲存、均化及取料能力。

  三是對原料輥壓機(jī)終粉磨進(jìn)行優(yōu)化:合理配置了輥壓機(jī)設(shè)備,確定采用Φ2000×1800mm輥壓機(jī)系統(tǒng),循環(huán)風(fēng)機(jī)和尾排收塵系統(tǒng)合理匹配,采用了NSE2000循環(huán)斗提,最大能力提高至2200t/h,針對輥壓機(jī)出現(xiàn)的異常情況,斗提的適應(yīng)性大大提高。系統(tǒng)合理選擇高效動態(tài)選粉機(jī),相應(yīng)配置了旋風(fēng)收塵器,為后期水泥產(chǎn)能大幅提高提供了保障;優(yōu)化廠房布置;優(yōu)化熱風(fēng)管道;優(yōu)化防磨損、防堵料;電收塵由正壓優(yōu)化為負(fù)壓運(yùn)行;對設(shè)備進(jìn)行檢修及人性化設(shè)計。

  四是生料成品輸送增設(shè)斜槽實現(xiàn)輥壓機(jī)生料可送至一、二線生料庫,實現(xiàn)一臺生料輥壓機(jī)可保兩條窯同時正常運(yùn)行。

  生產(chǎn)運(yùn)行結(jié)果分析及總結(jié)

  寧國水泥廠一線原料輥壓機(jī)終粉磨為核心的綜合節(jié)能技改于2016年11月份開工建設(shè),由海螺設(shè)計院設(shè)計、輥壓機(jī)由中