水泥窯協(xié)同處置污泥的最佳加入量及工藝操作的優(yōu)化

《水泥》雜志 · 2017-10-17 14:15 留言

  堯柏特種水泥集團(tuán)有限公司的兩條Φ4m×60m帶五級(jí)旋風(fēng)預(yù)熱預(yù)分解系統(tǒng)的2500t/d生產(chǎn)線,均未配置旁路放風(fēng)系統(tǒng)。2014年兩條窯分別配套一套日處理150t工業(yè)污泥以及一套日處理100t市政污泥的污泥處置系統(tǒng),兩條窯日處理污泥的能力均達(dá)到250t。為消除窯協(xié)同處置污泥時(shí)預(yù)熱器頻繁堵塞的工藝故障,通過(guò)分析及探索,對(duì)水泥窯協(xié)同處置污泥的工藝操作進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,找到了解決窯系統(tǒng)處置污泥時(shí)工藝故障的辦法。

  1 窯系統(tǒng)協(xié)同處置污泥的工藝隱患及故障

  在協(xié)同處置污泥的過(guò)程中,窯系統(tǒng)出現(xiàn)分解爐出口壓力絕對(duì)值升高,預(yù)熱器頻繁堵塞,窯14~19m段頻繁結(jié)熟料圈,熟料圈最大厚度處達(dá)到500mm,窯筒體溫度最低處達(dá)到71℃,窯內(nèi)通風(fēng)差,窯主電動(dòng)機(jī)電流極不穩(wěn)定,二、三次風(fēng)溫偏低,熟料f-CaO值波動(dòng)大,窯的燒結(jié)能力變差,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量下降,窯協(xié)同處置工業(yè)污泥的能力不斷下降,甚至一度為查找預(yù)熱器頻繁堵塞的原因,排查解決工藝隱患而中斷工業(yè)污泥的處置。根據(jù)中控室操作記錄的統(tǒng)計(jì),自窯協(xié)同處置污泥以來(lái),預(yù)熱器共發(fā)生堵塞22次。按照預(yù)熱器堵塞的位置劃分:C4堵塞占23.8%,C5堵塞占61.9%,C4和 C5同時(shí)發(fā)生堵塞占14.3%;按照預(yù)熱器堵塞的原因劃分:結(jié)皮型堵塞占66.7%,非結(jié)皮型堵塞占33.3%。

 2 最佳污泥加入量的確定及工藝操作的優(yōu)化

  污泥來(lái)源及主要揮發(fā)性組分見(jiàn)表1。由于三星污泥和比亞迪污泥的水分較低,利用皮帶秤按照規(guī)定的比例同生料制備的石灰石等各種原料一起從磨頭加入,參與原料的粉磨過(guò)程。

  三種污泥除鈉堿及氟等主要揮發(fā)物以外,其他成分均為SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO及微量的重金屬元素??梢?jiàn),污泥的主要揮發(fā)物是影響水泥熟料煅燒的主要因素。

  3 污泥加入量的工業(yè)試驗(yàn)及工藝操作控制

  1)低加入量

  單獨(dú)加入0.5%的三星污泥或0.5%的比亞迪污泥,分解爐出口溫度控制在890~900℃之間,分解爐出口負(fù)壓偏高,入窯生料表觀分解率97%,預(yù)熱器堵塞頻繁,窯14~19m段頻繁結(jié)熟料圈,熟料圈最大厚度處達(dá)到500mm,窯筒體溫度最低處達(dá)到71℃,窯內(nèi)通風(fēng)差,窯主電動(dòng)機(jī)電流極不穩(wěn)定,二、三次風(fēng)溫偏低,熟料f-CaO值波動(dòng)大,窯的燒結(jié)能力變差,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量下降到104t/h,熟料初凝時(shí)間約120min,終凝時(shí)間約180min,凝結(jié)時(shí)間在正常范圍內(nèi)。

  2)高加入量

  從0開(kāi)始逐步增加三星污泥或比亞迪污泥的加入量,尋找污泥加入量的極限。分解爐出口溫度控制在860℃,入窯生料表觀分解率92%,當(dāng)單獨(dú)加入3.0%的三星污泥或單獨(dú)加入2.0%的比亞迪污泥時(shí),預(yù)熱器堵塞頻繁,導(dǎo)致窯不能連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),14~19m段結(jié)熟料圈,窯主電動(dòng)機(jī)電流不穩(wěn)定。熟料f-CaO值波動(dòng)大,熟料初凝時(shí)間約180min,終凝時(shí)間約240min,凝結(jié)時(shí)間延長(zhǎng)約60min。

  3)最佳加入量

  分別從單獨(dú)加入3.0%的三星污泥或單獨(dú)加入2.0%的比亞迪污泥開(kāi)始,逐步降低三星污泥或比亞迪污泥的加入量,控制分解爐出口溫度在850~855℃范圍內(nèi),入窯生料表觀分解率為85%~92%,窯主電動(dòng)機(jī)電流穩(wěn)定,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量為116t/h,窯連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),熟料強(qiáng)度能達(dá)到規(guī)定的指標(biāo)要求,熟料初凝時(shí)間約120min,終凝時(shí)間約180min,凝結(jié)時(shí)間在正常范圍內(nèi),此時(shí)單獨(dú)加入三星污泥的加入量為2.5%或單獨(dú)加入比亞迪污泥的加入量為1.0%,分別為兩種污泥的最佳加入量。

  4 污泥對(duì)生料性質(zhì)和熟料煅燒影響的分析

  1)因污泥中含F(xiàn)-、Cl-等鹵化物和R2O,特別是氟化物為強(qiáng)熔劑,具有礦化作用,能夠使水泥生料的最低共熔點(diǎn)降低,生料的易燒性增強(qiáng),特別是有F-、Cl-等鹵化物的參與,可降低熔體的黏度和表面張力,促進(jìn)燒結(jié)的速度,相應(yīng)擴(kuò)大了C3S相區(qū),增加了C3S量,熟料煅燒溫度降低,熟料綜合熱耗下降。另外,由于入窯生料表觀分解率的下降,所以窯頭的給煤量與不摻加污泥相比基本沒(méi)有變化。

  2)因熟料的煅燒過(guò)程能在較低溫度條件下出現(xiàn)液相,煅燒溫度降低,C2S在低溫液相條件下吸收CaO生成C3S,完成燒結(jié)反應(yīng),因此為保證控制液相在過(guò)渡帶出現(xiàn),對(duì)分解爐出口溫度進(jìn)行控制,與不摻加污泥相比,要降低40~45℃,窯尾給煤量降低0.3~0.5t/h。

  3)經(jīng)測(cè)定熟料與外加劑的相容性同不摻加污泥相比,凈漿初始流動(dòng)度由180mm提高到220mm,凈漿流動(dòng)度損失由50~60mm降低到10~20mm,因熟料與外加劑相容性的極大增強(qiáng),使得水泥與外加劑的相容性大為改善。

  5 窯系統(tǒng)協(xié)同處置污泥工藝隱患和故障的解決辦法

  1)因加入污泥的生料中含F(xiàn)-、Cl-等鹵化物和R2O,尤其是F-的礦化作用,使得液相提前出現(xiàn),要適度降低并穩(wěn)定控制分解爐出口溫度為855℃左右,穩(wěn)定入窯生料表觀分解率為85%~92%。

  2)加強(qiáng)分解爐縮口和鵝頸管、窯尾煙室和斜坡清理,保證預(yù)熱預(yù)分解系統(tǒng)通風(fēng)順暢,為煤粉在窯、爐的充分燃燒創(chuàng)造條件。

  3)加強(qiáng)預(yù)熱預(yù)分解系統(tǒng)的密封堵漏,防止漏風(fēng)造成富集的F-、Cl-遇到冷風(fēng)凝聚結(jié)塊、固化結(jié)皮,預(yù)熱預(yù)分解系統(tǒng)出現(xiàn)工藝隱患及堵塞故障。

  4)在保證預(yù)熱預(yù)分解系統(tǒng)及窯各環(huán)節(jié)合理溫度梯度,特別是降低用煤總量以及控制較低的分解爐出口溫度的前提下,適度減少頭煤比例,加大尾煤比例,提高熟料對(duì)氟化物、氯化物、堿的結(jié)合度,盡可能地將F-、Cl-、R2O等揮發(fā)物通過(guò)熟料帶出整個(gè)窯預(yù)燒及煅燒系統(tǒng)。

  5)在穩(wěn)定控制分解爐出口溫度為855℃左右及入窯生料分解率為85%~92%的情況下,控制二次風(fēng)溫1150℃左右、三次風(fēng)溫800℃左右、窯尾溫度1100℃左右,保證控制液相在窯過(guò)渡帶出現(xiàn)??刂坪酶G、爐風(fēng)量的平衡,確保燒成帶后部不出現(xiàn)生料結(jié)圈;確定好燃燒器的位置,增加燃燒器移動(dòng)的頻次,通過(guò)火點(diǎn)位置的變化,保證燒成帶窯皮平整無(wú)熟料結(jié)圈,上述措施可以保證窯內(nèi)通風(fēng)正常及窯頭煤粉的充分燃燒。

  6 結(jié)論

  1)污泥中的F-、Cl-等鹵化物和R2O等揮發(fā)性組分,能在窯系統(tǒng)形成揮發(fā)凝聚循環(huán),在保證一定加入量的前提下,通過(guò)優(yōu)化窯工藝操作克服窯系統(tǒng)的結(jié)皮堵塞,保證窯的連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。

  2)窯系統(tǒng)在無(wú)旁路放風(fēng)工藝條件下協(xié)同處置污泥,要按照最佳加入量加入污泥,防止污泥中的揮發(fā)物在預(yù)熱預(yù)分解系統(tǒng)揮發(fā)凝聚循環(huán),形成富集,導(dǎo)致預(yù)熱器結(jié)皮堵塞。另外,當(dāng)污泥的加入超過(guò)最佳量時(shí),熟料的凝結(jié)時(shí)間延長(zhǎng),會(huì)影響到熟料的性能。

  3)要合理控制窯系統(tǒng)的溫度梯度,防止污泥中的揮發(fā)組分形成生料結(jié)圈、熟料結(jié)圈等工藝隱患,以保證窯主機(jī)工況的正常穩(wěn)定及窯的產(chǎn)質(zhì)量和能效指標(biāo)的達(dá)標(biāo)。

  4)因F-、Cl-、R2O等的礦化作用,生料預(yù)燒和熟料煅燒的綜合熱耗降低,熟料的熱耗可降低60.7~104.6kJ/kg。

  5)通過(guò)工業(yè)試驗(yàn),在無(wú)旁路放風(fēng)工藝條件下的水泥窯協(xié)同處置污泥,單獨(dú)加入三星污泥的最佳加入量為2.5%,單獨(dú)加入比亞迪污泥的最佳加入量為1.0%。

編輯:俞垚伊

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