石灰石堆料機懸臂皮帶機的改造

水泥雜志 · 2017-09-26 09:58 留言

  衛(wèi)輝市天瑞水泥有限公司2×5000t/d生產(chǎn)線配套石灰石預均化系統(tǒng)采用型號為CBD1800/22.5的側式懸臂堆料機和QGQ800/38的橋式刮板取料機配合完成物料堆取作業(yè)。礦山石灰石輸送是10km長的皮帶長廊。生產(chǎn)中的主要問題是由于礦山皮帶機帶速高,物料輸送能力大,平均臺時在1600t/h左右,而懸臂皮帶機臺時產(chǎn)量達到1300t/h時,就會經(jīng)常造成壓死跳?,F(xiàn)象,嚴重影響了礦山皮帶機的運行。

  1、問題分析

  懸臂皮帶壓死的原因主要有以下兩點:

  1)懸臂皮帶帶速相對礦山皮帶較低,實際輸送能力低于礦山皮帶,造成輸送負荷大。

  2)懸臂皮帶張緊裝置力度不夠,特別是在皮帶仰角堆料時(見圖1),因負荷變大極易造成皮帶打滑,物料堆積最終壓死。

  2、改造方案

  針對上述問題,首先考慮更換驅動裝置,提高帶速,進而達到提高該皮帶輸送能力的目的。但該方案投資大,減速機訂貨周期長,不可取。

  又考慮帶速與傳動滾筒直徑存在正比關系,且該皮帶帶寬寬、長度短,具備提速增產(chǎn)先天條件;同時現(xiàn)場校驗驅動電動機運行電流僅為額定電流的60%,富??臻g較大,能夠滿足提產(chǎn)驅動要求。于是擬定加大滾筒直徑提高帶速的改造方案。經(jīng)與堆料機生產(chǎn)廠家溝通,認為該方案理論可行,為確保改造萬無一失,廠家建議增加一套液壓張緊裝置。根據(jù)改造后1 600t/h的輸送量要求,計算出新滾筒直徑為Φ1.2m。制作新的滾筒,直徑增加為Φ1.2m,其他尺寸不變。

  3、改造投資及效果

  改造共投資9.22萬元,其中傳動滾筒3.72萬元,液壓張緊裝置5.5萬元,投資總額不到更換驅動裝置投資的一半。改造后該皮帶臺時產(chǎn)量提高了20%,完全能夠滿足礦山皮帶來料的堆存工作,消除了原隱患,有效保證了安全生產(chǎn)。

編輯:俞垚伊

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