改造三次風(fēng)閥 提升企業(yè)綜合效益

費(fèi)縣沂州水泥 · 2017-07-11 17:34

  三次風(fēng)閥在新型干法水泥窯中主要是通過調(diào)節(jié)三次風(fēng)閥的開度,既能保證分解爐煤燃燒所需氧含量,也能保證回轉(zhuǎn)窯內(nèi)有足夠通風(fēng)量,使之兩者保持合理匹配的關(guān)鍵設(shè)備。

  傳統(tǒng)的三次風(fēng)閥平均使用壽命只能用6個月左右,具體問題有:骨架變形卡死;澆注料大塊剝落;外部材質(zhì)爆裂。當(dāng)閥板變形損壞后,無法調(diào)節(jié)三次風(fēng)的風(fēng)量,系統(tǒng)操作調(diào)節(jié)不便,嚴(yán)重影響到窯系統(tǒng)產(chǎn)量和質(zhì)量。例如某2500T/D熟料生產(chǎn)線的原三次風(fēng)閥為傳統(tǒng)蝶閥,在使用不到三個月就先后出現(xiàn)澆注料剝落磨損、閥板變形卡死、閥板斷裂損壞等問題,直到完全不能調(diào)節(jié)。

  經(jīng)過分析,三次風(fēng)閥一般開度在75%左右,閥板在三次風(fēng)的沖刷中處于橫桓狀,三次風(fēng)速度達(dá)20~30m/s,在三次風(fēng)的作用下閥板會出現(xiàn)不斷地激烈地來回晃動,極易導(dǎo)致澆注料松動掉落,加上長期受到高溫三次風(fēng)的沖刷,且公司硅酸率控制較高,飛砂料較重,進(jìn)一步加劇了三次風(fēng)蝶閥的損壞。

  三次風(fēng)閥損壞后,臨時采取在三次風(fēng)管內(nèi)堆磚的辦法控制三次風(fēng)的總量,但是回轉(zhuǎn)窯煅燒是個動態(tài)變化的過程,在出現(xiàn)窯況波動、結(jié)皮結(jié)圈以后則不能調(diào)節(jié)回轉(zhuǎn)窯和分解爐用風(fēng)的平衡,導(dǎo)致先后出現(xiàn)了窯內(nèi)通風(fēng)不足、還原氣氛、窯內(nèi)通風(fēng)過強(qiáng)、燒成帶呈低溫長焰、熟料結(jié)粒偏大、黃心料、長圈結(jié)蛋、熟料產(chǎn)量低、煤耗高等情況。在此期間,熟料產(chǎn)量僅為2600t/d左右,熟料28d強(qiáng)度52MPa左右,噸熟料標(biāo)煤耗達(dá)123kg,給企業(yè)造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失,嚴(yán)重威脅到生產(chǎn)的安全運(yùn)行。

  該企業(yè)經(jīng)過詳細(xì)研究和對比,參考其他廠家技改經(jīng)驗(yàn),決定將三次風(fēng)閥進(jìn)行改造,由原來的蝶閥改造為閘閥,采用浙江國盛耐火材料廠生產(chǎn)的久盛牌三次風(fēng)閥板,該閥板的主要特點(diǎn)是閥體內(nèi)模及耐熱鋼筋與耐火澆注料緊密握裹,形成整體,采用剛玉一莫來石質(zhì)高強(qiáng)耐磨澆注料澆筑,并經(jīng)過預(yù)烘烤而成。閥板寬1800mm,厚200mm,長2600mm。

  如圖1所示:閥板上端有兩個環(huán)狀的耳朵,鋼絲繩穿過閥板耳朵與吊架上的手拉葫蘆相連,閥板由上方的手拉葫蘆吊起,手拉葫蘆掛在吊架橫梁上,用手拉葫蘆調(diào)整閥板的插入深度 (即:三次風(fēng)通風(fēng)面積)。閥板插入三次風(fēng)管內(nèi)兩方均有護(hù)磚砌成框狀將閥板左右兩側(cè)固定在一個平面,露在三次風(fēng)管外面的閥板由一個鐵護(hù)罩罩起來,防止漏風(fēng)和保護(hù)閥板不受雨水侵蝕。

  三次風(fēng)閥改造至今已有兩年,停窯檢修時檢查三次風(fēng)閥,發(fā)現(xiàn)除了護(hù)磚有部分損壞外,閥板保持完好,保守估計還可以使用兩年。且三次風(fēng)閥改造后,回轉(zhuǎn)窯和分解爐的用風(fēng)得以平衡和可調(diào)整,窯況保持基本穩(wěn)定,長圈以后可以很快處理掉,基本杜絕了結(jié)蛋,結(jié)皮現(xiàn)象也大為減輕,回轉(zhuǎn)窯內(nèi)還原氣氛消除,低溫長焰問題得以解決。熟料結(jié)粒均齊,基本消除黃心料,熟料產(chǎn)質(zhì)量明顯提高?,F(xiàn)在熟料產(chǎn)量基本穩(wěn)定在2900 t/d,熟料28d強(qiáng)度達(dá)58MPa,噸熟料標(biāo)煤耗在116kg左右,為生產(chǎn)順行和成本降低帶來很大益處。

  改造前蝶閥價格為3.2萬元,使用三個月,生產(chǎn)熟料19萬t,則每萬噸熟料損耗三次風(fēng)閥成本達(dá)1684元。改造閥板投入總計不到10萬元(含鐵護(hù)罩、吊架等,不含工時費(fèi)),預(yù)計使用4年時間,每年生產(chǎn)75萬t熟料,則每萬噸熟料損耗成本僅有333元,性價比提高了5倍多,每年僅三次風(fēng)閥損耗一項就降低成本10萬余元。

編輯:俞美玲

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