5000t/d生產線用電石渣配料的改進

《水泥》雜志2017年第2期 · 2017-04-05 15:11 留言

  目前利用電石渣代替石灰石生產水泥是其最有效的綜合利用途徑。常規(guī)利用電石渣生產水泥熟料是2500t/d以下的小型回轉窯生產線,并且是用3級或4級預熱器。BK公司5000t/d生產線用電石渣配料,其回轉窯Φ5.0m×74m三檔支承,斜度4%,主傳動轉速(0.35~4)r/min,采用雙系列低壓損五級窯尾預熱器帶NST-I型分解爐和RF5/5000五級旋風筒預熱器,配置NC42365推動第三代篦式冷卻機,為國內最大應用電石渣線。該生產線2014年7月試生產時全部用石灰石配料,熟料產量最高可達6010t/d,2015年隨著外摻電石渣配比由10%提升到35%,窯產量顯著下降(4500t/d左右),其工藝及設備問題凸現。為此,針對BK公司的工藝特點,對該生產線用電石渣配料進行改進。

  1、存在的主要問題

  1)電石渣配料秤采用的是手動棒閥,其流量控制非常困難,當沖料時大股料如流水直下,無法確保生料質量的穩(wěn)定,CaO波動在36.0%~45.0%。電石渣防沖料皮帶秤改造十分緊急。

  2)電石渣的密度為2.096g/cm3,比表面積720.9m2/kg。電石渣顆粒細微,80%的顆粒在10~15μm范圍內,且顆粒均勻,容重比較輕,出預熱器的生料回灰量大,C1收塵收集效果差。入窯生料量少,高溫風機及原料粉磨系統(tǒng)含塵濃度高,其附屬設備負荷加大。

  3)生料均化庫底科氏力秤多次故障,生料入窯量波動大,修復科氏力秤,并在備用下料口很有必要技改增加1臺計量秤。

  4)操作不統(tǒng)一,參數控制不合理。電石渣摻量上不去,熟料經常出現黃心料,質量不合格。

  5)堵料后清理難度大,錐部負壓表防堵料反應太慢,每次堵料的量又較多。

  6)窯尾煙室結皮嚴重,人工清理難度大,作業(yè)人員安全風險高。

  2、原材料化學分析

  原材料化學分析見表1,煤工業(yè)分析見表2,原材料濕基配比見表3。

表1 原材料化學分析

原材料化學分析

表2 煤工業(yè)分析

表2 煤工業(yè)分析

表3 原材料濕基配比

表3 原材料濕基配比 

3、CO2氣氛下電石渣配料生料和普通水泥生料在預熱器系統(tǒng)中的逆反應過程

  眾所周知:由于預熱器系統(tǒng)中C1~C4溫度區(qū)間為300~800℃,C5及分解爐溫度區(qū)間為850~920℃,CO2氣氛濃度25%~30%,當溫度升高到400℃左右電石渣中Ca(OH)2開始脫水發(fā)生反應,在C2~C3筒內,生成的CaO迅速吸收煙氣中的CO2并與CaO發(fā)生反應轉化成CaCO3,400~580 ℃之間轉化率較快,到730 ℃左右轉化的CaCO3又開始分解生成CaO和CO2,同時伴隨著強吸熱過程,910℃左右分解反應基本完成。當電石渣摻量增加至100%,其轉化率接近于118%,并且在700℃的高溫區(qū)域,CaCO3分解逆反應才能得到完全控制,分解過程得以加速[1]。

  每摩爾Ca(OH)2與CaCO3產生的H2O和CO2氣體的體積是相等的,因而摻入電石渣后預分解系統(tǒng)出口廢氣量是不會變化的。由于Ca(OH)2分解是580 ℃在C2~C3筒內,CaCO3分解是910℃在分解爐內,因此,與常規(guī)生料相比,摻電石渣的生料通過預分解系統(tǒng)各部位的廢氣量有較大的變化,且隨著電石渣摻量增加,廢氣成分中水分增加,廢氣中的水蒸氣極容易與大量的Ca(OH)2分解產生的CaO在低溫區(qū)發(fā)生反應,從而增加了物料的黏附性。此外,電石渣脫水產生的水蒸氣與窯內有害成分R2O、SO2、Cl等組分發(fā)生凝聚而循環(huán)富集,預分解系統(tǒng)更容易產生結皮堵塞。

  畢金棟等[1]研究結果表明:

  1)CO2氣氛下,電石渣配料生料和普通水泥生料化學反應過程是不同的;

  2)CO2氣氛下400~550 ℃溫度區(qū)域內,電石渣配料生料Ca(OH)2分解同時存在CaCO3的合成,在C2~C3筒內存在轉化成CaCO3的逆反應;

  3)當電石渣摻加量達100%時,生料中Ca(OH)2轉化為CaCO3的轉化率與普通水泥生料中CaO轉化CaCO3的轉化率基本一致;

  4)電石渣配料通過預分解系統(tǒng)各部位的廢氣量和廢氣成分與常規(guī)生料不同,但預分解系統(tǒng)出口的廢氣量不會有較大的變化。

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  4、解決措施

  4.1安裝一臺防沖料皮帶秤

  設計安裝一臺電石渣防止沖料的皮帶秤(型號B1400×L7500),并增加6道擋料防沖板,同時在皮帶秤上方、料倉下部安裝2臺電動液推桿閘閥進行流量控制,新技改皮帶秤投入運行后解決了電石渣的沖料現象,取到了明顯的效果。

  4.2提高C1旋風筒收塵效率

  電石渣配制的生料容重為0.74 t/m3,較純石灰石磨制的生料輕,導致預熱器飛灰多,收塵效果差。解決措施是將兩個C1旋風筒內筒各加長500mm,提高收塵效率。

  4.3生料均化庫下改用轉子秤

  經考察金隅水泥,在生料均化庫底備用下料口改用1臺生料轉子計量秤,替代科氏力秤。該秤是用全新的計量控制技術,針對每個轉子格進行物料計算,在下料前已預知每個轉子格內的物料重,并針對每個轉子格進行轉速及動流量閥預給料的雙調整,從而實現精確平穩(wěn)的物料流和計量的準確度,保證了入窯生料量的穩(wěn)定。

  4.4生產工藝控制參數優(yōu)化

  針對電石渣的特性和窯爐系統(tǒng)有害成分富集造成系統(tǒng)易堵塞的問題,不斷摸索和總結了低溫煅燒、電石渣不同摻量和有害成分情況下的不同操作方法。

  4.4.1篦式冷卻機

  1)第一段篦床, 料層厚度控制在600~800mm,各室壓力如下:F1:7500~8500Pa,F2:7000~8000Pa,F3:5000~8000Pa。

  2)第二段篦床,料層厚度控制在300~350mm,各室壓力如下:F5:3000~4500Pa,F8:2500~4000Pa。

  3)入窯二次風溫>1000 ℃,出冷卻機熟料溫度 <120 ℃,篦板溫度<80 ℃,篦冷機各室氣體溫度<60 ℃,余風排氣溫度<230 ℃,破碎機軸承溫度<60 ℃。

  4.4.2冷卻機余風系統(tǒng)

  溫度:除塵器進口~250 ℃,余風風機進口~250 ℃;壓力:除塵器進口:0~-4.9kPa,余風風機進口:0~ -11.76kPa。

  4.4.3預熱器及分解爐

  1)生料:80μm篩篩余12%~18%,水分<0.5%,0.2mm篩篩余<2.0%;KH±0.020合格率75%,n±0.1合格率80%,P±0.1合格率90%;煤粉:80μm篩篩余<4.0%,水分<2.0%; 入窯生料分解率90%~98%。

  2)溫度:C1出口<330℃,C2進口520℃,C3進口635℃,C4進口725℃,C5進口825℃;窯尾煙室1050~1100℃,分解爐出口870~890℃,入分解爐三次風>850℃,C5入窯物料850℃。

  3)壓力:分解爐出口 -800~-1200Pa,入分解爐三次風管-100~-600Pa;窯尾煙室-100~-300Pa,C5錐體-1500~-2000Pa,C4錐體-2000~-3000Pa,C3錐體-2400~-4000Pa,C2錐體-2800~-4900Pa,C1出口-3800~-5000Pa,C2進口-3000~-4200Pa,C3進口-2500~-3600Pa,C4進口-2000~-3000Pa,C5進口-800~-1600Pa。

  4)廢氣成分:CO<0.5%(CO≥1.5%時報警并報告),O2<3.93%。

 4.4.4回轉窯

  1)物料:熟料升重1150~1300g/L,f-CaO<1.5%;煤粉細度同分解爐。

  2)溫度:窯筒體表面溫度<350℃,窯尾煙氣溫度1050~1100℃,生料入窯溫度850℃;窯頭二次風溫≥1000 ℃,窯頭熟料溫度1350℃。

  3)壓力(負壓):窯頭+50~-100Pa,窯尾-100~-300Pa。

  4)窯速0.5~3.8r/min,輔傳0.12r/min。

  4.5其他改造

  1)針對CO2氣氛下電石渣配料生料在預熱器系統(tǒng)中因逆反應過程而容易產生結皮堵塞現象,經2015年12月冬季大修時技術改造,在C1進料管處制作安裝三通閥及下料管,當高摻電石渣時就直接下料到C2進料管,物料進入C2與C3連通上升管道到C2筒內,這樣就減緩了電石渣在C2~C3筒內發(fā)生凝聚而循環(huán)富集,減少預分解系統(tǒng)的結皮堵塞。當不摻用電石渣時就按原設計到C1筒內;大修時在各級錐部加裝2~4臺空氣炮,在C4、C5下料管上方與錐部300mm處加裝一只負壓表,做到及時發(fā)現,以減少堵料量。

  2)對篦冷機風室、預熱器系統(tǒng)進行漏風治理。對系統(tǒng)各溫度、壓力點進行校對優(yōu)化,并更換煤管旋流器,改善火焰發(fā)散狀態(tài)。

  3)窯尾縮口尺寸偏小,入窯生料二次飛揚富集也容易造成結皮。解決措施是在大修時增加了2臺空氣炮,優(yōu)化了C5殼體局部和煙室斜坡角度的尺寸。

5、改進效果

  1)熟料質量穩(wěn)定,熟料的3 d抗壓強度平均33.5 MPa,28 d抗壓強度平均56.0 MPa,質量穩(wěn)定性也得到了明顯改善。生料和熟料化學成分分別見表4和表5。

表4 生料的化學成分 

表4 生料的化學成分 

表5 熟料的化學成分、率值及礦物組成

表5 熟料的化學成分、率值及礦物組成

  2)通過追溯根源及解決措施的實施,電石渣摻量可達到50%~70%,窯產量最高可達到5850t/d,超設計能力17%,熟料標準煤耗96.7kg/t。

  3)經過冬季大修的技術改造后,預熱器系統(tǒng)產生結皮堵塞現象,由每月6~7次減少到2個月才堵塞1次,減輕了員工清堵的高風險勞動強度,提高了回轉窯的有效運行效率。

編輯:俞垚伊

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