第四代篦冷機(jī)進(jìn)風(fēng)口改造

《水泥》雜志2017年第1期 · 2017-03-22 15:19

  民和祁連山水泥有限公司2000t/d生產(chǎn)線于2015年利用XDL水泥熟料煅燒工藝進(jìn)行技術(shù)改造,用高固氣比預(yù)熱器分解系統(tǒng)整體替換原有窯尾部分,同時(shí)將篦冷機(jī)更換為第四代篦冷機(jī),并對生料磨、煤磨和高溫風(fēng)機(jī)等進(jìn)行了適應(yīng)性改造。改造后,系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),各項(xiàng)指標(biāo)提升明顯,取得了預(yù)期提產(chǎn)節(jié)能降耗的技改目標(biāo)。

  技改調(diào)試前期,受經(jīng)驗(yàn)、設(shè)備等影響,系統(tǒng)出現(xiàn)一些波動和異常,如篦冷機(jī)內(nèi)有紅河現(xiàn)象、出篦冷機(jī)熟料溫度較高等。民和祁連山水泥有限公司根據(jù)現(xiàn)場情況,對篦冷機(jī)操作參數(shù)和進(jìn)風(fēng)口進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和改造,有效緩解了上述情況。

  1、篦冷機(jī)運(yùn)行情況介紹

  技改前,民和祁連山水泥有限公司篦冷機(jī)為KC-0846推動篦式冷卻機(jī),設(shè)計(jì)能力2750t/d(篦床面積62.28m2),主要尺寸3.2m×20.6m。使用中維修量大,冷卻效果差。2015年技改中將篦冷機(jī)更換為富士摩根冷卻機(jī),規(guī)格型號LBF2500/W7-L8-L7,生產(chǎn)能力2700t/d。

  2015年8月對新篦冷機(jī)熱回收效率進(jìn)行了分析,期間,熟料產(chǎn)量2440t/d,三次風(fēng)溫穩(wěn)定在850℃左右,二次風(fēng)溫穩(wěn)定在950℃左右,二、三次風(fēng)溫較同規(guī)格第四代篦冷機(jī)溫度偏低,篦冷機(jī)熱回收效率僅為45.23%,與72%的設(shè)備保證值偏差較大。另外,出篦冷機(jī)的熟料溫度較高,平均在160℃左右,降低了出篦冷機(jī)熟料品質(zhì),同時(shí)增加了水泥磨工序電耗。測試結(jié)果見表1。

表1 篦冷機(jī)熱回收效率數(shù)據(jù)分析

篦冷機(jī)熱回收效率數(shù)據(jù)分析

  2、原因分析

  在使用過程中發(fā)現(xiàn),篦床靠落料一側(cè)易產(chǎn)生紅河現(xiàn)象,這是造成出篦冷機(jī)熟料溫度較高的原因之一。同時(shí),紅河現(xiàn)象的存在,造成篦床迷宮式邊部大密封條磨損加快,進(jìn)而造成篦床下部漏料,漏料現(xiàn)象又加劇了密封條的磨損和風(fēng)控閥的損壞,形成惡性循環(huán)。

  民和祁連山水泥有限公司對紅河現(xiàn)象進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)篦冷機(jī)風(fēng)室進(jìn)風(fēng)采用側(cè)墻直吹方式,冷卻風(fēng)碰到對面擋墻容易產(chǎn)生回流,在風(fēng)室風(fēng)口一側(cè)頂部形成死角,造成此部位風(fēng)壓較低,冷卻風(fēng)無法透過料床,導(dǎo)致紅河現(xiàn)象的發(fā)生,見圖1。

圖1 改造前篦冷機(jī)進(jìn)風(fēng)方式及紅河示意

改造前篦冷機(jī)進(jìn)風(fēng)方式及紅河示意

 3、改造方案

  3.1 篦冷機(jī)進(jìn)風(fēng)口改造

  為避免紅河現(xiàn)象,民和祁連山水泥有限公司結(jié)合現(xiàn)場情況,在風(fēng)機(jī)出風(fēng)口增加導(dǎo)風(fēng)板,改變進(jìn)風(fēng)的氣流方向,避免了回流現(xiàn)象,使紅河一側(cè)的進(jìn)風(fēng)死角消失,解決了紅河問題。改造后的進(jìn)風(fēng)口結(jié)構(gòu)及氣流方向見圖2。

改造后篦冷機(jī)進(jìn)風(fēng)口示意

圖2 改造后篦冷機(jī)進(jìn)風(fēng)口示意

  3.2 解決風(fēng)室漏風(fēng)

  改造前后隔板密封示意見圖3。

     在檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)七室存在漏風(fēng)問題,原七室隔板密封設(shè)計(jì)在固定篦板梁下方,通過篦板上方進(jìn)入破碎機(jī)的大塊料被錘頭反擊后飛濺入梁下堆積,篦床做往復(fù)運(yùn)動時(shí)將堆積料向后推,造成上密封板損壞,堆積料磨損下密封板。改造出風(fēng)口時(shí)將此問題一并解決,將下密封板后移200mm,將密封隔板上部600mm部分拆除向后移動200mm,并將上密封板用冷軋板延長,與后移的下密封板完好貼合,既保證飛濺物料及時(shí)漏走,防止堆積后物料損壞密封,又解決了七室漏風(fēng)問題。

改造前后七室隔板密封示意

圖3 改造前后七室隔板密封示意

  3.3 操作參數(shù)調(diào)整

  改造前料層厚度為800~850mm,一室篦下壓力6500~7000Pa,篦速2.8r/min左右。各風(fēng)機(jī)風(fēng)門開度及電流見表2。 改造后料層厚度在700~750mm,一室篦下壓力6500~6800Pa,篦速3.0r/min左右。各風(fēng)機(jī)風(fēng)門開度及電流見表3。

表2 各風(fēng)機(jī)風(fēng)門開度及電流

改造前后七室隔板密封示意

表3 改造后各風(fēng)機(jī)風(fēng)門開度及電流

改造后各風(fēng)機(jī)風(fēng)門開度及電流

  4、效果

  改造后,冷卻風(fēng)機(jī)電流明顯下降,節(jié)約了電耗,出篦冷機(jī)熟料溫度從160~170℃降至70~110℃,熟料易磨性好轉(zhuǎn),水泥磨機(jī)產(chǎn)量由50t/h提至53t/h,熟料強(qiáng)度有明顯改善,28d抗壓強(qiáng)度由54MPa提高至56MPa。

編輯:俞垚伊

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