水泥熟料產(chǎn)生白心的原因探索
涇陽(yáng)聲威建材有限公司一期2500t / d 熟料生產(chǎn)線于 2004 年投產(chǎn)以來(lái),熟料一直存有“夾心料”,顏色呈白色,較為松散,所占體積一般在5%~8%之間,最高可達(dá)到 12%。 現(xiàn)將我公司熟料產(chǎn)生“白心料”的原因和解決方案簡(jiǎn)述如下,供同行參考。
1 形成機(jī)理
眾所周知, 在組成熟料的四種主要物料氧化鈣、二氧化硅、氧化鋁和氧化鐵中, 除氧化鐵會(huì)產(chǎn)生顏色外,其余三個(gè)氧化物均為白色。 在氧化氣氛下,氧化鐵為黑色,但在還原氣氛下, 根據(jù)還原氣氛的強(qiáng)弱所表現(xiàn)出來(lái)的顏色有所不同,如黃色、綠色。 如果還原氣氛很強(qiáng),甚至可以把三價(jià)鐵還原成金屬鐵, 此時(shí)表現(xiàn)為白色。 因此,氧化鐵在不同程度的還原氣氛下,可以表現(xiàn)出黃色、綠色或白色等不同的顏色。 可見 “白心料”與還原氣氛有直接關(guān)系。
2 白心料的表觀性狀
熟料煅燒中存在大量的直徑100~300mm 的球形大塊料, 最大甚至達(dá) 1000mm 左右。大塊球料外殼為堅(jiān)硬的燒成物, 而內(nèi)核則為兩類色澤不一的結(jié)構(gòu)物。 內(nèi)核為致密型結(jié)構(gòu)的黃色包裹體,即“黃心料”;大多數(shù)為內(nèi)核不堅(jiān)硬而且易碎松散物料,顏色呈灰白土色的“白心料”。
3 原因分析
(1)經(jīng)取樣化驗(yàn) (表 1)分析 ,可以很容易看出,“白心料” 是經(jīng)過(guò)高溫煅燒, 且經(jīng)過(guò)物理化學(xué)反應(yīng)生成的熟料, 具有熟料的各種物理化學(xué)性能,與窯內(nèi)竄出的生料相比,游離鈣和燒失量均低于“夾生料”,色澤和粒徑均不相同。 因此,不是我們認(rèn)為的“夾生料”現(xiàn)象。
從表 1 數(shù)據(jù)可看出, 兩組樣品化學(xué)成分基本相近,雖然“白心料”中游離鈣達(dá) 4.41%,但也說(shuō)明物料在窯內(nèi)已充分固相反應(yīng), 物料在液相反應(yīng)中仍然 C2S 吸收 CaO, 變成 C3S不充分,故可認(rèn)為“白心料”是經(jīng)過(guò)煅燒但沒有完全燒熟之故, 但又不是“夾生料”,從燒失量指標(biāo)即可斷定。
沒有正常熟料強(qiáng)度高, 強(qiáng)度貢獻(xiàn)值僅是正常熟料的 74.39%, 游離鈣較高, 雖對(duì)整體熟料強(qiáng)度會(huì)有所下降,但“白心料”也并不是熟料的無(wú)效成分(表 2)。
(2)有一種看法認(rèn)為 ,在熟料煅燒過(guò)程中,如果通風(fēng)不良,就會(huì)產(chǎn)生還原氣氛, 此時(shí)在燒成帶熟料中的氧化鐵就會(huì)表現(xiàn)出黃色、 綠色或白色,熟料也就變成相應(yīng)的顏色。 但是熟料進(jìn)入篦冷機(jī)后, 由于空氣中含氧量提高,往往變成氧化氣氛,此時(shí)熟料中的低價(jià)氧化鐵就慢慢被氧化成三價(jià)鐵,又重新變成了黑色。 但是由于此時(shí)熟料已經(jīng)結(jié)粒, 氧氣擴(kuò)散到熟料內(nèi)部比較困難, 而且熟料溫度下降得很快, 這樣就形成了熟料顆粒外表黑色,內(nèi)部白色。
我公司試驗(yàn)結(jié)果表明, 其并非主要成因, 因?yàn)榇髩K熟料顆粒拿到室外,用風(fēng)鎬打散,分別進(jìn)行水冷和風(fēng)冷,熟料仍是白心或黃心料。 故可認(rèn)為, 未燃盡的煤粉落入熟料中繼續(xù)燃燒,在進(jìn)入燒成帶時(shí)逐漸包裹,體積變大, 由于在熟料煅燒中是高溫缺氧狀態(tài), 煤很容易產(chǎn)生大量的CO, 造成熟料中的三氧化二鐵發(fā)生還原反應(yīng),產(chǎn)生白心料。
(3) 一般工藝管理不嚴(yán)格的企業(yè), 未確定窯的理想熟料臺(tái)時(shí)產(chǎn)量,為爭(zhēng)取產(chǎn)量最大化 ,過(guò)度發(fā)揮窯的產(chǎn)能, 窯熱工制度抗風(fēng)險(xiǎn)能力變差,當(dāng)質(zhì)量有所惡化時(shí),采取增加頭煤, 加以改善, 但長(zhǎng)時(shí)間沒有減下來(lái),或采取降窯速,從而改變窯氧含量和填充率, 為還原氣氛產(chǎn)生創(chuàng)造了條件, 從而進(jìn)一步影響及窯皮的平整度, 長(zhǎng)厚窯皮和結(jié)圈等工藝事故,形成白心料就不可避免了。
4 解決措施和效果
(1)加強(qiáng)工藝管理。 嚴(yán)格操作規(guī)程, 三班統(tǒng)一操作, 均衡穩(wěn)定地生產(chǎn), 每月進(jìn)行一次熱工參數(shù)和配料方案優(yōu)化。 根據(jù)生產(chǎn)原始臺(tái)帳,找出優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)低消耗的區(qū)間, 生產(chǎn)參數(shù)和配料方案及其原燃材料成分進(jìn)行分析和總結(jié), 便于進(jìn)一步反饋和指導(dǎo)生產(chǎn)。
(2) 進(jìn)一步核實(shí)噴煤管技術(shù)參數(shù)性能。 噴煤管購(gòu)進(jìn)后,首先應(yīng)對(duì)每個(gè)風(fēng)道的橫截面積進(jìn)行計(jì)算, 同一次風(fēng)機(jī)實(shí)際作功, 產(chǎn)生的風(fēng)量計(jì)算出各出道的風(fēng)速, 是否達(dá)到設(shè)計(jì)制造廠家或理論的技術(shù)參數(shù)性能,風(fēng)速過(guò)大的應(yīng)予以放風(fēng)處理, 保證煤管火焰的渦流和高推力, 為建立良好熱工制度創(chuàng)造前提條件。
(3)明確噴煤管的定位。 提高燃燒器角度和增加內(nèi)風(fēng), 噴煤管一般情況下調(diào)節(jié)水平位置低 3°, 讓煤灰在落入熟料時(shí)燃盡,但操作不好時(shí),往往容易燒耐火磚, 造成局部高溫點(diǎn)。
(4) 加強(qiáng)煤質(zhì)與配料在生產(chǎn)中的適宜性分析。 在實(shí)際生產(chǎn)中,企業(yè)為降低成本或大宗原燃材料品位較低時(shí),劣質(zhì)原燃材料進(jìn)入生產(chǎn)線,采取均化處理后, 仍需分析總結(jié)煤質(zhì)與配料在生產(chǎn)過(guò)程中適宜性, 及時(shí)調(diào)整配料方案,保證熟料的產(chǎn)質(zhì)量。我公司實(shí)際生產(chǎn)表明, 煤發(fā)熱量越低, 鋁氧率則必須控制在低水平運(yùn)行。
(5)加強(qiáng)原燃材料成分的控制 。我公司曾因銅礦渣鐵含量下降,造成大量熟料產(chǎn)生白心料。 經(jīng)分析認(rèn)為:銅礦渣含有氟化鈣,具有礦化劑的性能,因品位低,配比時(shí)摻入量相應(yīng)提高,造成易結(jié)大塊和厚窯皮,產(chǎn)生“白心料”。 在一次銅礦渣供應(yīng)不足的情況下, 更換成低品位的鐵礦石,其他控制指標(biāo)未變,煅燒出的熟料呈墨綠色,解決了白心料現(xiàn)象。 這就進(jìn)一步證實(shí)了工業(yè)廢渣含有或多或少的礦化物, 可降低熟料低固融點(diǎn)溫度, 是造成白心料的一大主要因素。
我公司加強(qiáng)了上述五個(gè)方面工作,取得了較好的防范和處理效果。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析, 游離鈣合格率得到進(jìn)一步提高,從 73%提高到 87%,增強(qiáng)了安定性。 熟料 3d 和 28d 抗壓強(qiáng)度分別由 24MPa 和 48MPa 提高到 28MPa 和 57MPa, 從而大幅增加了水泥中混合材的摻加量。
5 結(jié)論
(1) 還原氣氛是造成熟料夾有白心料的真實(shí)原因。 一般在熱工制度不穩(wěn)定(如頭煤過(guò)多、長(zhǎng)厚窯皮、結(jié)圈結(jié)蛋、 窯速頻繁調(diào)整、 頻繁塌料、窯爐風(fēng)不匹配等)狀態(tài)下,熟料粒徑大,不均齊,極易產(chǎn)生白心料,嚴(yán)重影響熟料質(zhì)量和二次風(fēng)溫,操作困難,合格率低,煤耗較高,必須結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況及時(shí)分析調(diào)整。
(2) 白心料對(duì)熟料安定性和強(qiáng)度的影響隨白心料的增加而惡化,生產(chǎn)過(guò)程中必須高度重視。 在良好的熱工制度下, 即使產(chǎn)生少量的白心料, 對(duì)熟料強(qiáng)度和安定性不會(huì)造成過(guò)大影響,僅是色澤問(wèn)題,不必過(guò)于擔(dān)心。 但應(yīng)做好相應(yīng)的記錄,分析原因,做到白心料不再增加。
(3) 必須高度關(guān)注原燃材料的指標(biāo)變化情況,“生在料上, 死在窯上” 說(shuō)明了實(shí)踐是檢驗(yàn)認(rèn)知的唯一手段。 因此, 利用數(shù)理統(tǒng)計(jì)分析工具, 反求原燃材料的控制指標(biāo)是指導(dǎo)和處理生產(chǎn)實(shí)際問(wèn)題的有效手段,具有較高的現(xiàn)實(shí)意義。
(4)超產(chǎn)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況 ,定出窯臺(tái)時(shí)產(chǎn)量高限, 即窯理想熟料產(chǎn)量,不能隨意性地創(chuàng)出臺(tái)產(chǎn)新高,均衡穩(wěn)定才是生產(chǎn)之根本,也是杜絕“白心料”的有效途徑。
編輯:鐘婷
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