水泥窯余熱發(fā)電系統(tǒng)運行中應(yīng)注意的幾個問題
我公司(3 000+6 000)t/d生產(chǎn)線配套建設(shè)的16 MW閃蒸純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)自2008年9月投入運行以來,總體運行比較平穩(wěn),能夠維持與窯系統(tǒng)的同步運轉(zhuǎn),隨著管理及操作人員對發(fā)電系統(tǒng)駕馭能力的提升,系統(tǒng)運行的可靠性與經(jīng)濟性穩(wěn)步提高?,F(xiàn)對發(fā)電系統(tǒng)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題及解決措施等經(jīng)驗作一總結(jié)。
1 窯、磨、發(fā)電一體化操作思路
發(fā)電系統(tǒng)投入后,運行系統(tǒng)便由窯、原料磨、煤磨、發(fā)電系統(tǒng)組成,水泥熟料生產(chǎn)是主業(yè),發(fā)電是副業(yè),副業(yè)服從主業(yè),主業(yè)兼顧副業(yè),在操作中要逐步樹立窯、磨、發(fā)電一體化操作思路。發(fā)電系統(tǒng)的運行指標很大程度上受到窯、磨操作的制約。我公司發(fā)電系統(tǒng)在運行初期,窯尾鍋爐的旁路閥門開度一直維持在10%~30%才能保證原料磨的烘干需要,通過對鍋爐出口至原料磨進口管段檢查,修補風(fēng)管中破損的保溫層和堵塞漏風(fēng),同時調(diào)整配料結(jié)構(gòu),變濕粉煤灰為干粉煤灰,減少磨內(nèi)噴水等措施,實現(xiàn)了窯尾鍋爐旁路閥門全部關(guān)閉不再放熱風(fēng),僅此一項就提高了1 000~1 500 kW的發(fā)電負荷。
窯操作時要考慮到發(fā)電,如盡量保證發(fā)電風(fēng)量,提高取風(fēng)溫度,尤其是穩(wěn)定窯頭廢氣溫度,窯喂料量要保持穩(wěn)定;要盡可能保持熟料產(chǎn)量穩(wěn)定,產(chǎn)量忽大忽小,AQC鍋爐就無法運行,一般而言熟料產(chǎn)量越高,發(fā)電量也越高。篦冷機的操作應(yīng)根據(jù)篦床下風(fēng)機壓力和液壓缸推力來調(diào)整篦速和控制料層厚度,保證篦床上料層的穩(wěn)定,盡量保持厚料層運行,盡可能地保持料層的均勻,提高Ⅰ段、Ⅱ段篦下鼓風(fēng)量,在保證熟料冷卻前提下適當(dāng)降低Ⅲ段末級鼓風(fēng)量。篦冷機一段一室的篦下壓力控制為7.2~7.5 kPa,二室壓力控制為5.2~5.5 kPa,四室壓力控制為4.9~5.0 kPa。在煤磨停機時,應(yīng)將磨機入口的冷風(fēng)擋板全部關(guān)閉。 系統(tǒng)運行時,以保證系統(tǒng)設(shè)備的安全運行為主,操作上盡量避免大幅調(diào)整,保證廢氣溫度、風(fēng)量穩(wěn)定。
發(fā)電操作時要考慮到窯,如在窯頭出現(xiàn)正壓時,要適當(dāng)打開窯頭旁路擋板,減小通風(fēng)阻力,滿足窯安全運行需要,余熱發(fā)電操作員在調(diào)整冷風(fēng)閥或旁路放風(fēng)時應(yīng)及時同窯操溝通。磨操作也是如此,不能專注操磨,要考慮發(fā)電和窯運行狀況。
對窯、磨、發(fā)電操作員的績效考核應(yīng)根據(jù)實際情況進行捆綁。以前窯操單純考核熟料電耗,現(xiàn)在要減去噸熟料發(fā)電量,這是為了避免窯操為降低電耗而減少拉風(fēng)量。
2 系統(tǒng)的磨損和積灰
系統(tǒng)的磨損尤其是窯頭風(fēng)管、鍋爐的磨損,要引起足夠的重視。我公司發(fā)電系統(tǒng)窯頭各取風(fēng)、旁路閥門均使用電動百葉閥,在歷次停機檢查過程中都存在閥門磨損的情況,經(jīng)對各閥門迎風(fēng)面涂抹耐磨陶瓷涂料,閥軸位置用碳化鎢耐磨焊條加固后,明顯減輕了磨損程度;要加強對鍋爐內(nèi)部導(dǎo)流板或防磨假管的檢查。及時更換磨損的導(dǎo)流板防止氣流偏斜,2010年7月21日在停爐檢查時發(fā)現(xiàn)1號AQC鍋爐因飛砂磨損導(dǎo)致兩根過熱器管道爆管,另兩根過熱器管道受蒸汽吹損爆管的情況,經(jīng)更換磨損的導(dǎo)流板和改變原防磨設(shè)計后恢復(fù)運行。窯頭鍋爐取風(fēng)系統(tǒng)工藝流程如圖1。
操作人員應(yīng)密切關(guān)注沉降室的下灰情況。2009年8月二線窯系統(tǒng)停窯檢修,檢查發(fā)現(xiàn)2號AQC沉降室內(nèi)積灰至人孔門位置,有上百噸之多,險些壓垮沉降室,經(jīng)仔細檢查系沉降室內(nèi)澆注料大塊脫落堵塞卸灰閥下料口,卸灰量少于沉降量,運行值班人員未及時發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致沉降室內(nèi)大量積灰。沉降室內(nèi)大量積灰會導(dǎo)致沉降效果變差,沉降效果直接關(guān)系到鍋爐的磨損情況。
由于2號AQC鍋爐的實際通風(fēng)量小于設(shè)計風(fēng)量,受現(xiàn)場情況限制,鍋爐的出風(fēng)管垂直上升6 m后傾斜上升至窯頭袋收塵進口,同時鍋爐下部未設(shè)計放灰口,導(dǎo)致鍋爐省煤器下部及風(fēng)管彎頭位置積灰嚴重,每次停爐都必須進行清理。后根據(jù)現(xiàn)場的時間情況,在鍋爐的下部改造安裝放灰口進行定期放灰,明顯緩解鍋爐內(nèi)部的積灰狀況。
3 化學(xué)監(jiān)督
我公司余熱發(fā)電系統(tǒng)配置的人員比較少,沒有配備專業(yè)的化學(xué)水質(zhì)監(jiān)控人員,僅靠安裝的在線儀表來監(jiān)控爐水的pH值和電導(dǎo)率。經(jīng)過一段時間的運行發(fā)現(xiàn),僅檢測此兩項指標,不能全面反應(yīng)汽水系統(tǒng)的水質(zhì)情況。應(yīng)南陽市鍋爐壓力容器檢驗所的要求,配備一人專業(yè)水質(zhì)化驗人員,對給水的硬度、pH值、溶解氧,聯(lián)氨含量,銅,鐵,爐水的磷酸根、pH值、堿度、含鹽量、電導(dǎo)率,蒸汽的含鈉量、含鹽量,凝結(jié)水的硬度等指標進行全面檢測,并建立一套完整的質(zhì)量控制體系,能夠?qū)崿F(xiàn)對水質(zhì)的全面監(jiān)控,避免了熱力系統(tǒng)的腐蝕和結(jié)垢。
4 汽輪機油質(zhì)和油溫
汽輪機油系統(tǒng)是用來向汽輪發(fā)電機組各軸承提供足夠的高質(zhì)量潤滑油和向調(diào)節(jié)系統(tǒng)提供壓力油,在機組盤車時向盤車裝置和軸承供油。油系統(tǒng)正常運行才能保證各相關(guān)用油系統(tǒng)和設(shè)備的安全穩(wěn)定運行。而汽輪機在正常運行中由于各種原因經(jīng)常會出現(xiàn)油質(zhì)惡化現(xiàn)象,從而造成了調(diào)節(jié)系統(tǒng)和潤滑系統(tǒng)故障。2009年7月,調(diào)節(jié)系統(tǒng)的DDV伺服閥出現(xiàn)卡澀情況,引起機組負荷的大幅度波動,安全油壓異常升高,危及機組的安全運行,用真空濾油機和板式濾油機對油進行過濾后現(xiàn)象逐步消失。此后每周定期過濾和清洗,同時從冷油器出口取樣進行正常的運行監(jiān)督檢測,從油箱底部取樣檢查油中雜質(zhì)和水分,保持油的粘度、水分、機械雜質(zhì)、破乳化度等指標在合格的范圍內(nèi)。
潤滑油溫也是汽輪機監(jiān)控的主要指標之一,油溫過高,會降低潤滑油的粘度,降低軸承的承載能力,油膜也會因此而不穩(wěn)定,同時還加劇了油質(zhì)的劣化。油溫過低,潤滑油粘度增大,軸承磨擦功耗增加,并可能引起機組振動。我公司配備兩臺冷油器,冷卻面積60m2,冷卻水量156.6 t/h,油量800 L/min,設(shè)計冷卻進水溫度為20 ℃,冷卻水使用循環(huán)水,在實際運行過程中,循環(huán)水溫很難維持在20 ℃以下,在夏季兩臺冷油器同時投入運行油溫仍然無法保持,最高達到48 ℃。根據(jù)現(xiàn)場的實際情況對冷油器的進水進行改造,在冷油器的進水側(cè)增加一次水(水溫20 ℃左右)補水口,提高進水壓力至0.2 MPa,能夠?qū)崿F(xiàn)把油溫控制在45 ℃以下,解決了夏季油溫偏高的問題。
5 循環(huán)水
冷卻塔的循環(huán)水溫度對機組的真空度有重要的影響,汽輪機組夏季運行和冬季運行相比,發(fā)電效率明顯降低,這和冷卻塔在夏季循環(huán)水的溫度高有緊密聯(lián)系。我公司冷卻塔為機力通風(fēng)塔,設(shè)計的降溫幅度為10 ℃,在實際運行過程中循環(huán)水的降溫幅度只有6 ℃,為保證冷卻效果,把冷卻塔冷卻風(fēng)扇的扇葉角度由7°調(diào)整到9°,增大冷卻塔的通風(fēng)量,提高了冷卻效果。
循環(huán)水的補充水來自鎮(zhèn)平縣趙灣水庫,為避免雨季來水渾濁,設(shè)置了一預(yù)處理系統(tǒng),對原水進行沉降和過濾,確保補水的濁度在10 NTU以下;同時定期對循環(huán)水的硬度、堿度、含磷量、濁度、氯離子、電導(dǎo)率等指標進行化驗,控制循環(huán)水的濃縮倍率在3左右,保證了循環(huán)水質(zhì)在合格的范圍內(nèi)。
編輯:陳宗勤
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