輥壓機聯(lián)合粉磨系統(tǒng)的操作控制

2015/01/31 10:10 來源:天津振興水泥水泥有限公司 李洪生 王學民

該公司二線水泥粉磨系統(tǒng)采用TRP1400×1400輥壓機聯(lián)合粉磨系統(tǒng)。公司通過對該系統(tǒng)的優(yōu)化操作及技術(shù)改造,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,生產(chǎn)P· O42.5水泥臺時產(chǎn)量達到165 t/h以上,噸水泥電耗為36 kWh/t,充分發(fā)揮出了輥壓機聯(lián)合粉磨系統(tǒng)的節(jié)能降耗和提高系統(tǒng)產(chǎn)量的優(yōu)勢。......

  摘要:該公司二線水泥粉磨系統(tǒng)采用TRP1400×1400輥壓機聯(lián)合粉磨系統(tǒng)。公司通過對該系統(tǒng)的優(yōu)化操作及技術(shù)改造,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,生產(chǎn)P· O42.5水泥臺時產(chǎn)量達到165 t/h以上,噸水泥電耗為36 kWh/t,充分發(fā)揮出了輥壓機聯(lián)合粉磨系統(tǒng)的節(jié)能降耗和提高系統(tǒng)產(chǎn)量的優(yōu)勢。

  天津振興水泥有限公司二線水泥粉磨系統(tǒng)采用TRP1400×1400輥壓機聯(lián)合粉磨系統(tǒng)。該系統(tǒng)于2004年5月建成,幾年的生產(chǎn)實踐證明該系統(tǒng)年運轉(zhuǎn)率可達80%以上,月最高運轉(zhuǎn)率達96%以上。本文僅就該系統(tǒng)的生產(chǎn)經(jīng)驗進行介紹。

  1 工藝流程

  物料經(jīng)皮帶秤由混料皮帶輸送至喂料斗提,經(jīng)1.4 m皮帶進入穩(wěn)料承重倉內(nèi),物料從小倉底部卸出以料柱形式進入輥壓機,被輥壓過的料餅經(jīng)喂料斗提進入V型選粉機打散分選,經(jīng)循環(huán)風機風選后(實際生產(chǎn)過程中根據(jù)磨機能力通過循環(huán)風機閥門來控制入磨物料量)的細顆粒被六筒旋風收塵器收集,粗料落入稱重倉重新喂入輥壓機循環(huán)輥壓,使物料得到擠壓破碎再與新物料一起入斗式提升機進入V型選粉機分選,細顆粒入磨,粗顆粒再次被擠壓破碎,周而復(fù)始;出V型選粉機的細顆粒被六筒旋風收塵器收集,通過下料溜子入磨粉磨,物料通過出磨斗提進入O-sepa選粉機分選,成品經(jīng)布袋收塵器收集入庫,粗顆粒經(jīng)回粉皮帶入磨繼續(xù)粉磨。表1是該系統(tǒng)設(shè)備的相關(guān)參數(shù)。

 2 參數(shù)控制與運行調(diào)整

  2.1 物料粒度的控制

  輥壓機對物料的粒度要求比較嚴格,粒度過大或過小都會影響系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)。如果物料細粉較多,則物料通過輥壓機速度就快,形不成足夠的料餅,物料受到的壓力小,導致輥壓后的物料成品率低,影響臺產(chǎn);物料粒度過大時容易造成輥壓機產(chǎn)生振動或跳停,因此在正常生產(chǎn)過程中要注意保持熟料倉的料位,避免因物料離析形成的物料顆粒變化對生產(chǎn)產(chǎn)生影響。

  2.2 研磨體級配的調(diào)整

  由于物料經(jīng)輥壓破碎后,入磨物料的粒度(比表面積)已經(jīng)達到160~200 m2/kg,達到了不帶輥壓機的閉路粉磨系統(tǒng)的粉磨能力,因此磨內(nèi)研磨體級配要進行合理優(yōu)化。最初按設(shè)計給定的級配進行生產(chǎn),出磨水泥細度在0.1%~0.2%之間(0.08 mm方孔篩),現(xiàn)場取樣做循環(huán)負荷測定,過粉磨現(xiàn)象嚴重。2008年利用大修機會對級配重新進行調(diào)整(表2),調(diào)整后出磨水泥細度在0.7%~1.0%之間,磨機產(chǎn)量明顯提高。

  2.3 喂料裝置對擠壓效果的影響

  2.3.1 穩(wěn)流稱重倉的控制

  輥壓機上方稱重倉的作用是調(diào)整進稱重倉的綜合料流量,起穩(wěn)流作用,從而實現(xiàn)對穩(wěn)流稱重倉的動態(tài)控制,避免因稱重倉料位的波動而影響輥壓機的正常運轉(zhuǎn),造成輥壓后料餅質(zhì)量的較大波動。合理地控制倉位能夠保證輥壓機處于過飽和喂料要求,且使物料顆粒級配更加合理。如果倉位過低,輥壓機上方不能形成穩(wěn)定的料柱,使稱重倉失去靠物料重力強制喂料的功能,容易出現(xiàn)偏輥現(xiàn)象,從而引起輥壓機的振動;另外,倉位過低,物料會直接沖擊稱重倉,容易造成揚塵現(xiàn)象,影響輥壓機周邊的環(huán)境。根據(jù)經(jīng)驗,我公司將稱重倉料位在正常運轉(zhuǎn)時控制在70%~80%,但在每次喂料前是先將稱重倉灌滿再開插板。喂料初期輥壓機通過料量大,容易造成空倉現(xiàn)象,從而導致現(xiàn)場冒灰,也使稱重倉失去了穩(wěn)料的作用,對操作影響較大,對此我們在操作上要求在打開稱重倉下插板前將喂料系統(tǒng)開啟,將稱重倉灌滿后,再打開插板,同時給定喂料量,逐漸加大喂料量,讓新喂的物料壓住稱重倉,從而保證稱重倉料位的穩(wěn)定。

  2.3.2 輥壓機斜插板的調(diào)整控制

  輥壓機斜插板位置不當,會造成輥壓機入口內(nèi)料柱壓力過大或過小,對形成穩(wěn)定料床有較大影響。位置過高,料柱壓力大,入輥壓機物料多,輥縫大,物料會沖過輥壓機或形成過厚料餅,增大下道工序負荷,擠壓效果變差,成品含量低;位置過低,料柱壓力小,入輥壓機物料少,難以形成穩(wěn)定厚實的料床,產(chǎn)量降低,嚴重時還可能造成設(shè)備振動無法運行。我公司在調(diào)整插板位置處安裝了一套刻度盤,使調(diào)整更具有指導性,通過反復(fù)調(diào)整觀察,輥縫控制在25 mm~33 mm,效果良好。

  2.3.3 輥壓機側(cè)擋板的調(diào)整

  輥壓機所固有的“邊緣效應(yīng)”使側(cè)擋板的作用至關(guān)重要。在生產(chǎn)過程中,如果調(diào)整定位不當,會造成輥壓機循環(huán)量加大,輥壓機喂料斗提負荷增加。我單位在輥壓機拆檢后,未能按照要求恢復(fù),使側(cè)擋板與輥子端面的間隙達到了30 mm左右,喂料斗提電流偏高,從而影響磨機產(chǎn)量,嚴重時造成斗提減速機損壞。為了解決斗提電流高這一問題,我們利用定檢機會對輥壓機進行了檢查,發(fā)現(xiàn)側(cè)擋板的確存在問題,隨后將其與輥子端面的間隙調(diào)整為5 mm,其余項目檢查未發(fā)現(xiàn)異常。定檢完畢后開車,喂料斗提電流由原先300 A降至220 A左右 (同等喂料量),磨機臺產(chǎn)明顯提高 (從150 t/h提高至175 t/h)。

  在正常生產(chǎn)時和定檢過程中,要加強對側(cè)擋板的壓緊螺栓進行檢查緊固,并密切觀察側(cè)擋板的磨損情況。

  2.4 輥壓機壓力控制

  輥壓機的擠壓力是輥壓機安全穩(wěn)定運行的重要參數(shù),壓力值的大小決定了物料的擠壓效果,直接影響通過輥壓后料餅中成品的含量,其關(guān)系到粉磨系統(tǒng)的產(chǎn)量。壓力小則顆粒間空隙大,達不到物料破碎所需要的壓力,也形不成致密料餅,影響料床粉碎能力。輥壓機液壓系統(tǒng)加壓的壓力值與輥縫密切相關(guān),當輥縫大于正常設(shè)定值,液壓系統(tǒng)自動加壓,將輥縫恢復(fù)為正常值;當輥縫達到最大設(shè)定值時,液壓系統(tǒng)自動卸壓以保護輥壓機輥面。在正常生產(chǎn)中我公司將輥壓機工作壓力值設(shè)定為10~10.5 MPa,輥壓機運行電流為65~75 A。在輥面磨損嚴重時將輥壓機工作壓力值設(shè)定為10.5~11.0 MPa,輥壓機運行電流為45~65 A。在輥面磨損較大的情況下,我們將輥壓機兩輥間的防撞塊進行更換,減小由于輥面磨損造成的原始輥縫變大的問題。通過以上的措施,能夠較好地保證輥壓機的擠壓能力。

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 3 系統(tǒng)技術(shù)改造

  3.1 V型選粉機的技術(shù)改造

  (1)V型選粉機出風口彎度過大,導致阻力大而影響通風效果,同時造成旋風收塵器風道內(nèi)積灰嚴重(如圖1-a所示),針對這種情況,我們將出風口管道下部進行改造(如圖1-b所示),割除后重新制作風道殼體,降低弧度,進行平緩過渡,這樣既降低了系統(tǒng)阻力,也緩解了風道內(nèi)的積灰問題。

  (2)考慮到物料落到V型選粉機中的階梯式導料板上,由上而下的分散效果逐步提高,于是我們將V型選粉機進風口處上部的3塊導流板間隙和出風口處上部的2塊導流板封死(如圖2所示),這樣既提高了局部風速,又避免了風的短路,強制性地使風從物料分散較好的下部通過,提高了選粉效率。在滿足磨機粉磨能力的前提下,未改造前循環(huán)風機電流為27~30 A左右,循環(huán)風機閥門開度80%~100%,循環(huán)風機的噸水泥電耗2008年平均為1.492 kWh/t、2009年1月~7月平均為1.4815 kWh/t;改造后循環(huán)風機電流為20~23 A左右,閥門開度40%~55%,循環(huán)風機的噸水泥電耗2009年8月~12月平均為1.351 kWh/t,10年平均為1.179 kWh/t。同時循環(huán)風機的閥門調(diào)節(jié)范圍得到提高,為磨機提產(chǎn)提供了條件,并且循環(huán)風機磨損情況也明顯降低。

  3.2 O-sepa選粉機的技術(shù)改造

  3.2.1 存在的問題

  選粉機選粉效率低、循環(huán)負荷高,選粉機內(nèi)部風道內(nèi)積灰嚴重。

  原因分析:造成選粉機選粉效率低的主要原因是入選粉機的一、二次風量不足,造成單位體積氣體含塵量過高,有效的風量不能帶動過多的水泥顆粒,在轉(zhuǎn)子與導流葉片的分級區(qū)內(nèi)不能形成穩(wěn)定氣流,所以在一次風管道內(nèi)積灰嚴重;風道內(nèi)積灰后通風面積減小,使得單位體積含塵量進一步加大,造成導向葉片間隙積灰,從而使選粉機的選粉效果大幅度降低。

  3.2.2 措施

  在O-sepa選粉機的一次風進風閥門北側(cè)開了一個1800 mm×300 mm的補風口,并且將一次風閥閥芯拆除,用以補充選粉機通風量,提高選粉效率,這樣既可給選粉機補充風量又可適當減小磨內(nèi)風量,降低物料流速,并對中控室操作方法進行對應(yīng)調(diào)整。

  3.2.3 效果

  通過停磨檢查,選粉機風道內(nèi)的積灰問題得到了徹底解決,選粉效率由原先35%提高到45%以上,效果比較明顯。

  3.3 混料皮帶下料溜子結(jié)皮堵料的技術(shù)改造

  原因:由于使用脫硫石膏及礦渣,水分較大,尤其雨季含水量更大,流動性差,粘結(jié)在溜子底部

  及側(cè)壁,長時間不清理就凝結(jié)成硬塊,堵塞溜子,影響正常喂料。

  處理措施:(1)安裝兩臺空氣炮,利用程序自動控制對溜子內(nèi)壁進行定時清理;⑵在溜子底部

  安裝一套振動裝置,利用程序控制設(shè)定時間定期進行振動清理。

  效果:通過改造,基本能夠較好地解決溜子下料的問題,保證了系統(tǒng)的正常喂料。

  4 結(jié)束語

  筆者公司通過對該系統(tǒng)的優(yōu)化操作及技術(shù)改造,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,生產(chǎn)P· O42.5水泥臺時產(chǎn)量達到165 t/h以上,噸水泥電耗為36 kWh/t,充分發(fā)揮出了輥壓機聯(lián)合粉磨系統(tǒng)的節(jié)能降耗和提高系統(tǒng)產(chǎn)量的優(yōu)勢。

編輯:王欣欣

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

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