淺談G級(HSR)油井水泥的生產(chǎn)控制與與質(zhì)量管理

2011/09/21 00:00 來源:

G級油井水泥是油田固井工程不可缺少的膠凝材料,與外加劑及其它外摻材料混合配成不同同密度的泥漿可滿足不同井深的固井要求。由于井下環(huán)境與地面的不同,對油井水泥的化學(xué)成分及物理性能方面的要求比通用水泥要嚴格得多。所以油井水泥的質(zhì)量直接關(guān)系到固井工程的質(zhì)量、油井壽命和油氣采收率,必然受到企業(yè)和用戶的特別關(guān)注和重視。......

  一、企業(yè)的基本情況

  新疆青松建材化工(集團)股份有限公司水泥廠從1989年研制G級油井水泥,1990年研制成功,并投放市場至今。油井水泥的出廠量隨著市場的需求由最初的2萬噸增加到目前的10萬噸以上。該生產(chǎn)線擁有Ф3.0×12m開流生料磨一臺,65t/h, Ф3.6×74m干法中空帶余熱發(fā)電的旋窯一臺, Ф2.5/3.0/2.5×45m 立筒預(yù)熱器旋窯一臺,21.5t/h ,Ф2.4×10m閉流水泥磨二臺, 17t/h。2004年企業(yè)的G級油井水泥通過了美國API產(chǎn)品/質(zhì)量管理體系認證。

  二、原燃料的的質(zhì)量要求

  1、石灰石:CaO≥52%,MgO≤2.5%,堿含量≤0.15%;

  2、砂巖:  SiO2≥75%,Al2O3≤5%,堿含量≤1.0%;

  3、鐵礦石: Fe2O3≥45%;

  4、原煤:  灰分≤15%,揮發(fā)分18-35%.低位發(fā)熱量≥26MJ/kg;

  5、石膏:  SO3≥40%,二水石膏,不含雜質(zhì)。

  三、生熟料率值控制

 
kH
n
p
C3S
f-CaO
C3A
C4AF
立升重
生料
1.0±0.02
2.6±0.1
0.8±0.1
 
 
 
 
 
熟料
0.92±0.02
2.6±0.1
0.8±0.1
53%—65%
≤1.0%
≤2.8%
≤16%
1.475±0.075
檢驗頻次
 
6小時
2小時
6小時
6小時
1小時

  1、當(dāng)KH值偏高,生料的易燒性就不好,出窯熟料f-CaO高,當(dāng)kh偏低,生料易燒,且熟料的f-CaO也低,偏低就達不到C3S的的標準要求。

  2、n值過高,鐵鋁溶劑礦物含量少,液相量低,生料難燒,熟料結(jié)粒不好,開成飛砂,熟料升重達不到要求。n值過低,液相量高,窯內(nèi)歇腳結(jié)大蛋,結(jié)厚窯皮,窯內(nèi)通風(fēng)差,產(chǎn)量下降。

  3、p值過高,生料中Al2O3應(yīng)高,F(xiàn)e2O3低,料子在窯內(nèi)發(fā)粘,C3A高可能超標。

  四、G級熟料質(zhì)量控制

  出窯熟料在控制三率值的同時,一般還要控制f-CaO,立升重和熟料礦物組成。出窯熟料設(shè)有兩個交替使用的料倉,一個是進料倉,一個是待檢倉,滿足G級熟料指標要求的熟料放入G級熟料庫或堆棚,不符合G級熟料要求的選為其它熟料放入指定堆場。料倉容積應(yīng)滿足6小時產(chǎn)量的儲量,以便分析檢驗。

  1、立升重過低,熟料不密實,易磨性較好,磨制的水泥活性較高,制得水泥漿的性能不好;立升重過高,窯速慢,過燒,煤耗高,產(chǎn)量低,不經(jīng)濟。

  2、熟料f-CaO高,磨出的水泥安定性不好,水泥制漿后水化迅速,水泥漿溫度高,初始稠度高,漿體性能不好。

  3、熟料C3S要求過高,熟料難燒,易造成f-CaO高,而C3S過低,熟料活性低,磨出的水泥漿體稠化時間較長,易超過120min,同時水泥的38oC、60 oC強度也低,達不到水泥標準的要求。

  4、熟料C3A過高,磨出的水泥漿體稠化時間容易短,由于C3A水化快,造成水泥漿初始稠度高,與外加劑的配伍性也不好,尤其是大量吸附緩凝劑,造成外加劑摻量變大,同時水泥的抗硫酸鹽性能變差,所以要對其含量進行限制。

  5、熟料中C4AF過高,制成水泥的活性低,水化速度慢,稠化時間變長,且強度也不高,稠化曲線呈臺階狀。

  五、水泥質(zhì)量控制

  水泥制成過程中主要控制比表面積、SO3,盡可能使用存放時間較長的熟料,比表面積一般控制在315±15m2/kg,比表面積過高,細度細,水化快,稠化時間短,使水泥漿體性能變差,且初始稠度高,在磨制時,由于比表面積過高,水泥在磨內(nèi)磨制時間長,水泥溫度造成不斷升高,在夏季易造成石膏脫水,造成水泥漿假凝、觸變。水泥比表面積過低,水泥稠化偏長,游離液增大,漿體中的粗細顆粒產(chǎn)生分層,最后粗顆粒沉降在底部,水泥的和比重發(fā)生變化,且強度也低。所以在磨制水泥時,盡可能不改變比表面積指標,要根據(jù)水泥稠化時間等物理性能檢驗結(jié)果,在工藝上進行調(diào)整,達到合理的水泥顆粒級配,來保證水泥的物理性能。用微粒度分析儀每班測定水泥的顆粒級配,使≤3um粒徑的顆??刂圃?1%以內(nèi),3-32um、32-56um、56-80um粒徑的顆粒分別占24%、5.5%左右。使≥80um粒徑的顆??刂圃?1%以內(nèi)。同時測定磨機循環(huán)負荷率,控制在150%左右,在夏季高溫期測定出磨水泥溫度,使出磨水泥溫度控制在92oC以下,防止石膏脫水。做水泥漿靜置10min以上倒出,觀其漿體流動性,還可以利用油田的常用外加劑配方,做出磨水泥的外加劑配伍試驗,以保證出廠水泥的質(zhì)量。SO3指標一般控制在2.2±0.2%,石膏是調(diào)整SO3指標的原料,摻量過低對G級油井水泥的稠化時間影響較大(時間變短),摻量過高稠化時間延長的不多。

  六、出廠水泥質(zhì)量管理

  出廠水泥除達到國家和企業(yè)標準外,還要做到:

  1、多建水泥儲庫,使磨制的水泥有7天以上存放期,進行沉化,達到 降低出廠水泥溫度,改善水泥漿體性能。

  2、根據(jù)出磨水泥的物理性能、化學(xué)性能結(jié)果,采取多庫搭配倒庫,縮小出批次油井水泥的稠化時間差異。

  3、嚴禁因設(shè)備維修、清理衛(wèi)生的拉圾入庫,經(jīng)常檢查出廠水泥的過濾篩網(wǎng),嚴防雜物摻入水泥中。

  4、加強運輸管理。做好散裝罐車裝車前清潔驗收工作,防止多物料運輸因清掃不潔,影響出廠水泥質(zhì)量。

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