轉(zhuǎn)子側(cè)變頻技術(shù)在高溫風(fēng)機(jī)的應(yīng)用
在水泥生產(chǎn)工藝中,熟料多采用立窯、回轉(zhuǎn)窯燒成。立窯工藝結(jié)構(gòu)比較簡(jiǎn)單,能耗高,產(chǎn)量低;回轉(zhuǎn)窯工藝結(jié)構(gòu)先進(jìn),產(chǎn)量高。廣東省佛山市三水北江實(shí)業(yè)有限公司擁有一條日產(chǎn)2500t/d熟料生產(chǎn)線,熟料制備為一套Ф4.0×L60米的回轉(zhuǎn)窯,窯尾高溫風(fēng)機(jī)配備為460000m3/h,全壓為7500Pa,用功率為1600kw鼠籠電機(jī)驅(qū)動(dòng)。
一 原拖動(dòng)系統(tǒng)存在的問(wèn)題
我公司高溫風(fēng)機(jī)原配用電動(dòng)機(jī)型號(hào)為YKK630-6,額定功率1600kw,額定電壓10KV,額定電流115A,額定轉(zhuǎn)速993r/min,功率因數(shù)0.84。正常生產(chǎn)在850 r/min,運(yùn)行電流85A,風(fēng)壓在6500Pa。拖動(dòng)系統(tǒng)采用水電阻啟動(dòng),液力偶合器調(diào)速的方式,液力偶合器調(diào)速范圍窄且不節(jié)能,液偶勺桿部位和軸承容易出現(xiàn)故障,轉(zhuǎn)速不穩(wěn)定(840-860波動(dòng)),導(dǎo)致風(fēng)壓不穩(wěn)定(6300-6700Pa),至使風(fēng)機(jī)葉輪軸承座振動(dòng)大,經(jīng)常達(dá)到報(bào)警值(8mm /s)。在投產(chǎn)以來(lái)的兩年時(shí)間里,共發(fā)生5次振動(dòng)大致使保護(hù)跳停(11mm /s)。
二 變頻改造的可行性
1 風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù)
由于轉(zhuǎn)子側(cè)變頻適用于轉(zhuǎn)子繞線電動(dòng)機(jī),在變頻改造同時(shí),需要對(duì)原鼠籠電動(dòng)機(jī)換成轉(zhuǎn)子繞線電動(dòng)機(jī)。拖動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行變頻改造前,首先分析計(jì)算變頻后的節(jié)電效果,以確認(rèn)改造的可行性,母線電壓波動(dòng)范圍為10000±200V,風(fēng)機(jī)正常運(yùn)行時(shí)技術(shù)參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù)
參數(shù)名稱(chēng) | 入窯臺(tái)產(chǎn)(t/h) | 電機(jī)電流 (A) | 入口負(fù)壓(pa) | 風(fēng)門(mén)開(kāi)度(%) | 液偶開(kāi)度(%) | 風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率因數(shù) |
參數(shù)值 | 198 | 83 | 6500 | 100% | 44 | 850 | 0.84 |
2 節(jié)電率的估算
1) 改造前電動(dòng)機(jī)實(shí)際運(yùn)行有功功率估算:
=1231.70(kw.h)
2) 改造后變頻運(yùn)行輸出功率的估算:
?、?液力偶合器的轉(zhuǎn)差損耗及其他損耗
正常生產(chǎn)中風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速850 r/min ,電動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速993r/min,液力偶合器最大調(diào)速比為0.97,轉(zhuǎn)速比i=850/993=0.8559,其轉(zhuǎn)速差損耗率P差損為:
P差損=(i2-i3)/0.972*1600=0.85592-0.85593/0.972*1600=179.52 kw
液力偶合器的軸承摩擦損失,油路損失,導(dǎo)管,循環(huán)泵損失等,此部分的損耗按照電動(dòng)機(jī)運(yùn)行時(shí)輸出軸功率的>3%計(jì)算,因此液力偶合器調(diào)速時(shí)的損耗P損為:
P損=P工頻*(1-0.97)+ P差損=1231.70*0.03+179.52=216.47 kw
② 變頻器運(yùn)行后的電動(dòng)機(jī)輸入功率,功率因數(shù)按0.94
P變頻= (P工頻- P損)/0.94=(1231.70-216.47)/0.94=1080.03 kw
?、?變頻改造后的節(jié)電率:
n=( P工頻- P變頻)/ P工頻=(1231.70-1080.03)/1231.70=0.1231=12.31%
④ 變頻調(diào)速后按正常運(yùn)轉(zhuǎn)率(年運(yùn)轉(zhuǎn)率按300天計(jì)),每年節(jié)約電量:
(P工頻- P變頻)*24*300=(1231.70-1080.03)*24*300=1092024 kw.h
年節(jié)約電費(fèi)(按平均電價(jià)0.70元計(jì)): 1092024*0.7=76.44萬(wàn)元
在初步理論估算中, 采用變頻器后節(jié)電率約為12.31%,年節(jié)約電能109.20萬(wàn)kw.h ,節(jié)約電費(fèi)76.44萬(wàn)元左右,所以從長(zhǎng)遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)性考慮,采用變頻調(diào)速是非??捎^而且可行的 。[Page]
三 改造方案
1 電氣技術(shù)接口
原有鼠籠電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)采用定子串水阻柜降壓?jiǎn)?dòng),啟動(dòng)完畢后用液偶調(diào)速。增加轉(zhuǎn)子變頻同時(shí),原電動(dòng)機(jī)更換成轉(zhuǎn)子繞組電動(dòng)機(jī)。定子接10KV電源,轉(zhuǎn)子串水阻(可調(diào)速)柜啟動(dòng),在轉(zhuǎn)子側(cè)回路中串接變頻。變頻器與中控接點(diǎn)信號(hào)有:變頻器備妥、運(yùn)行、故障、驅(qū)動(dòng)。高壓開(kāi)關(guān)合閘二次回路串接變頻器的備妥節(jié)點(diǎn)即允許高壓一次合閘接點(diǎn),同時(shí)也接到中控顯示;變頻器運(yùn)行信號(hào)常閉節(jié)點(diǎn)串接高壓開(kāi)關(guān)二次回路的驅(qū)動(dòng)水阻柜接點(diǎn),同時(shí)常開(kāi)節(jié)點(diǎn)也接到中控,作為變頻器運(yùn)行顯示;變頻器的故障信號(hào)常開(kāi)節(jié)點(diǎn)接到中控,當(dāng)變頻器有故障時(shí)自動(dòng)切出變頻器,同時(shí)變頻器運(yùn)行信號(hào)常閉節(jié)點(diǎn)重申驅(qū)動(dòng)水電阻,使電動(dòng)機(jī)進(jìn)入全速或調(diào)速狀態(tài)運(yùn)行;變頻器的驅(qū)動(dòng)在中控操作,也可在變頻柜觸摸屏操作;轉(zhuǎn)速給定、反饋用原有液偶給定、反饋接到中控,電流信號(hào)也利用原有信號(hào)在中控顯示。水電阻柜配備了起動(dòng)、調(diào)速功能,中控增加了水阻升速、降速按鈕。當(dāng)變頻器有故障時(shí),中控可操作水阻升速、降速。
2 機(jī)械聯(lián)接
液力偶合器拆除后,初步設(shè)計(jì)電動(dòng)機(jī)原地不動(dòng),液力偶合器位置增加軸承座,配上與液偶尺寸一樣的軸。由于軸太長(zhǎng)(1600cm),考慮到以后維修及振動(dòng)問(wèn)題,決定將電動(dòng)機(jī)前移,直接與風(fēng)機(jī)用原有彈性膜片聯(lián)軸器相連。電動(dòng)機(jī)底座向風(fēng)機(jī)方向前移,其尾端底腳孔對(duì)準(zhǔn)原前底腳螺栓上,因偶合器與電動(dòng)機(jī)的基礎(chǔ)高差830mm,所以加工了一個(gè)高為800mm,長(zhǎng)寬與液偶一樣的機(jī)座,裝到偶合器的底座上,兩個(gè)機(jī)座用螺栓鎖緊,最后用混凝土灌槳,把液偶座位置與原電動(dòng)機(jī)整個(gè)澆灌起來(lái),使電動(dòng)機(jī)基礎(chǔ)成為一個(gè)整體。
3 變頻器選型
經(jīng)過(guò)公司技術(shù)部門(mén)考察,公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),選擇品牌為廣東華拿交流電機(jī)轉(zhuǎn)子變頻器,型號(hào)為DFC2-10-1600。調(diào)速范圍為額定轉(zhuǎn)速的50%-100%,完全滿(mǎn)足使用要求。
4 變頻柜選址
變頻柜設(shè)計(jì)放置原高溫風(fēng)機(jī)起動(dòng)柜位置。將原起動(dòng)柜拆除后,有八米寬空間,整套變頻柜(包括水阻柜、整流柜、逆變柜、調(diào)制柜、補(bǔ)償柜)共5400mm。與中控I/O接口利用窯尾原用或備用空點(diǎn),變頻器屬窯尾電房,空間比較大,原有排風(fēng)機(jī)通風(fēng)好。
四 安裝、調(diào)試與運(yùn)行
電動(dòng)機(jī)、轉(zhuǎn)子側(cè)變頻器安裝完成及參數(shù)設(shè)置好后,即投入變頻空載試電動(dòng)機(jī),在空載試車(chē)4小時(shí)未出任何問(wèn)題。把聯(lián)軸器彈性膜片安裝好后帶風(fēng)機(jī)試車(chē),轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)到800r/min,振動(dòng)值偏大,為5-6mm /s,運(yùn)行20分鐘后電動(dòng)機(jī)過(guò)流跳閘,變頻器報(bào)警逆變過(guò)流。檢查發(fā)現(xiàn):①逆變晶閘管燒壞一相。②聯(lián)軸器的彈性膜片發(fā)生嚴(yán)重柳曲變形,大部分出現(xiàn)斷開(kāi)。把晶閘管及彈性膜片更換后重申試車(chē),轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)到800r/min,振動(dòng)值為5-6mm /s,運(yùn)行60分鐘后停機(jī)檢查,發(fā)現(xiàn)聯(lián)軸器的彈性膜片同樣發(fā)生嚴(yán)重柳曲變形,大部分出現(xiàn)斷開(kāi)。立即組織公司有關(guān)技術(shù)人認(rèn)真分析彈性膜片變形問(wèn)題,把兩塊變形的彈性膜片一片片拆開(kāi),發(fā)現(xiàn)有14片斷面是舊口,2片是新口(整個(gè)彈性膜片共24片,120mm厚),也就是說(shuō)這兩塊變形的彈性膜片在變頻試車(chē)前就存在嚴(yán)重的機(jī)械疲勞。再把剩下外表完好的兩塊膜片拆開(kāi),同樣存在多片斷開(kāi)的舊口,這時(shí)判定原有的彈性膜片不能再用。重申加工新膜片安裝好后帶風(fēng)機(jī)試車(chē),調(diào)節(jié)到800r/min,振動(dòng)值為1.5-2mm /s,運(yùn)行60分鐘后停機(jī)檢查未發(fā)現(xiàn)異常,在同等工況下連續(xù)試車(chē)4小時(shí)未發(fā)現(xiàn)異常。
五 變頻器轉(zhuǎn)水阻切換
1中控自動(dòng)控制
當(dāng)變頻器有故障時(shí)自動(dòng)切出變頻器,變頻器發(fā)出一個(gè)信號(hào)控制水阻柜,使電動(dòng)機(jī)進(jìn)入水阻調(diào)速狀態(tài)運(yùn)行,自動(dòng)跟蹤到給定轉(zhuǎn)速。
2 中控點(diǎn)動(dòng)及機(jī)旁控制
當(dāng)變頻器有故障時(shí)自動(dòng)切出變頻器,使電動(dòng)機(jī)進(jìn)入全速狀態(tài)運(yùn)行,中控或機(jī)旁點(diǎn)動(dòng)升速、降速,調(diào)到目標(biāo)轉(zhuǎn)速為止。
六 改造后的效果
2011年3月7日00:00投運(yùn)以來(lái)到4月7日08:00,變頻器使用的電量來(lái)看,節(jié)電效果明顯,與改造前估算的相近,每天耗電量比改造前節(jié)省3798.72kw.h,具體如下改造前后節(jié)能情況一覽表
表2 改造前后節(jié)能情況一覽表
實(shí)際運(yùn)行功率(kW.h) | 每小時(shí)節(jié)電(KW.h) | 年節(jié)電度(KW.h) | 節(jié)電率 (%) | 年節(jié)電費(fèi)用 (萬(wàn)元) | |
改造前三個(gè)月平均 2010-11-1~2011-2-1 | 改造后一個(gè)月平均 2011-3-7~2011-4-7 | ||||
1171.36 | 1013.08 | 158.28 | 1139616 | 13.51 | 79.77 |
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