窯尾增濕塔塌料原因及解決辦法
摘要
我公司2500t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線生料磨尾電除塵器采用的西安環(huán)宇水泥機(jī)械有限公司生產(chǎn)制造的,型號規(guī)格是:28/12.5/3×10/0.4—BS930(戶外式)。增濕塔是采用NHP型增濕噴霧系統(tǒng)。2009年10月份技術(shù)改造項目——純低溫余熱發(fā)電站建成投運(yùn)后,對生料磨增濕塔的運(yùn)行影響較大,臺時產(chǎn)量降低,質(zhì)量波動較大,增濕塔出口溫度高達(dá)250℃(一般出口溫度120~150℃),易塌料,造成增濕塔回料裝置揚(yáng)塵污染。本人根據(jù)自己幾年的管理經(jīng)驗談?wù)勛约旱目捶?,以便和大家交流分享?BR>
一、增濕塔的原理及作用
原理:當(dāng)增濕塔內(nèi)通過高溫含塵煙氣后,由水泵產(chǎn)生的高壓水通過安裝在塔體上的噴水裝置向塔內(nèi)噴入足量的霧化水,這些霧化水與塔體內(nèi)的高溫?zé)煔膺M(jìn)行熱交換而蒸發(fā)的水蒸氣,由于蒸發(fā)吸熱的作用,使煙氣溫度降低而濕度增加,同時大量的水蒸氣吸咐在粉塵表面,使粉塵的表電阻降低,從而降低了粉塵的比電阻,達(dá)到了收塵的目的。
作用:增濕塔在水泥廠工藝上主要作用是對干法窯窯尾出預(yù)熱器的含塵廢氣進(jìn)行增濕處理,降低廢氣中高溫粉塵的比電阻,提高窯尾電除塵器的工作效率,保護(hù)環(huán)境,回收粉塵,降低物料消耗。
二、增濕塔的結(jié)構(gòu)
增濕塔主要由塔身部分、排灰部分、保溫部分、噴水系統(tǒng)四大部分組成。
三、增濕塔塌料原因分析
1.增濕塔噴槍設(shè)置多,噴水量大。我們都知道噴槍噴頭是采用霧化的效果進(jìn)行增濕降塵,效果最好。噴水量過大(水壓大),達(dá)不到霧化的效果,會造成增濕塔“濕底”,一般噸熟料噴水量控制在0.18—0.28噸,而我公司的噸熟料噴水量達(dá)0.3t。
2.由于新建的余熱發(fā)電站與原有的生產(chǎn)線系統(tǒng)還未真正的完全融入并適應(yīng),窯尾SP余熱鍋爐運(yùn)行不穩(wěn)定,振打效果不佳,不能夠及時清灰、卸灰,整個系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定。進(jìn)余熱鍋爐管道風(fēng)閥調(diào)節(jié)不當(dāng)致使增濕塔的進(jìn)口含塵氣流時大時小,導(dǎo)致增濕塔內(nèi)塌料現(xiàn)象時有發(fā)生。
3.增濕塔內(nèi)壁周圍粘結(jié)積灰較厚未能夠及時清理。塔內(nèi)內(nèi)壁物
料不斷的在運(yùn)動、循環(huán),不斷在吸附粘結(jié),加之噴水后的物料濕度大,重力增加,內(nèi)壁周圍物料粘結(jié)積累達(dá)到一定時間,就會掉落、垮塌,從而出現(xiàn)塌料。
4.高溫風(fēng)機(jī)跳停對增濕塔塌料的影響。在運(yùn)行過程中,電氣突然跳停都會影響到增濕塔的運(yùn)行效果,氣流出預(yù)熱器口經(jīng)高溫風(fēng)機(jī)到增濕塔,系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),含煙塵的氣流也是平穩(wěn)的流動,高溫風(fēng)機(jī)突然跳停,系統(tǒng)失衡,進(jìn)入增濕塔含煙塵氣體流動突然增大,不能夠及時處理,導(dǎo)致塌料。
5.中控操作人員操作不當(dāng)導(dǎo)所致。
6.增濕塔塔壁存在漏風(fēng)。
四、解決辦法
1. 根據(jù)季節(jié)科學(xué)合理調(diào)節(jié)增濕塔噴槍及噴頭數(shù)量,合理控制噴水量大小。針對夏天外界溫度高的特點(diǎn),進(jìn)入增濕塔的溫度也高達(dá)250℃,增加噴槍數(shù)量和噴水量。噸熟料噴水量最終控制在025t左右。定期對噴槍進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)噴槍霧化效果差及時處理解決。
2. 窯尾SP余熱鍋爐進(jìn)行全面排查,主要對振打系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、進(jìn)風(fēng)口管道、風(fēng)閥門等進(jìn)行檢查,對風(fēng)閥的進(jìn)風(fēng)量根據(jù)整個系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行合理的調(diào)節(jié)設(shè)置。對振打錘頭的振打時間周期進(jìn)行調(diào)整,對磨損、打偏位置的進(jìn)行更換。SP余熱鍋爐在開機(jī)前,振打、清灰系統(tǒng)及風(fēng)機(jī)提前半小時到一小時開啟,清除內(nèi)壁粘結(jié)的積灰,避免開機(jī)后運(yùn)行不穩(wěn)導(dǎo)致增濕塔塌料。
3. 嚴(yán)格執(zhí)行生料磨“逢停必清”流程。一旦生料磨庫滿停機(jī)或臨時性停機(jī),安排專業(yè)人員對增濕塔進(jìn)行詳細(xì)檢查,清理內(nèi)壁粘結(jié)較厚的積灰。
4. 高溫風(fēng)機(jī)跳停停機(jī)后進(jìn)行了詳細(xì)檢查,原來是電氣接觸器故障,進(jìn)行了更換,加強(qiáng)定期電氣巡查力度,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。此外,對振動問題,采取地角絲加固,停機(jī)對高溫風(fēng)機(jī)葉輪上的積灰進(jìn)行清理。
5. 加強(qiáng)中空操作人員的培訓(xùn)力度。采用內(nèi)培和外培方式進(jìn)行,外培一季度一次,內(nèi)培每周一次,提高中操人員的操作技能,搞好“現(xiàn)場與互動”、“業(yè)務(wù)與聽命”、“學(xué)員與指揮員”的關(guān)系。
6. 增濕塔漏風(fēng)部位用保溫材料進(jìn)行了密封,解決漏風(fēng)問題。
五、總結(jié)
窯尾增增濕塔塌料是由多方面的原因造成的,不是單一的。要杜絕增濕塔塌料除做好以上的,最重要的是在以后的工作中,嚴(yán)格管理,制定獎懲流程,塌料與員工當(dāng)班產(chǎn)質(zhì)量、工資掛鉤。并且班班加強(qiáng)巡查力度,發(fā)現(xiàn)問題及時處理解決。通過對問題分析、解決,增濕塔塌料明顯減少,同時生料磨臺時產(chǎn)質(zhì)量提高,電除塵器發(fā)揮收塵作用,揚(yáng)塵污染也得到明顯的好轉(zhuǎn),整個系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)良好,再未出現(xiàn)塌料。
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