Φ3.5m×(7+2.5)m風(fēng)掃煤磨著火原因及解決措施

2010-08-30 00:00

  鹿泉東方鼎鑫水泥有限公司5 000t/d生產(chǎn)線的煤粉制備系統(tǒng)使用Φ3.8m×(7+2.5)m風(fēng)掃磨,并配有TLS156-C動態(tài)選粉機(jī)和煤磨專用袋除塵器。2003年試生產(chǎn)階段曾發(fā)生過三次磨內(nèi)著火爆炸事故,雖未造成設(shè)備的損壞,但均采取停磨處理,延誤了正常的生產(chǎn)。本文就這三次著火事故進(jìn)行分析并提出預(yù)防解決措施。

  1 三次著火事故分析
  1.1著火經(jīng)過及所用煤粉化學(xué)分析三次煤磨著火經(jīng)過見表1,煤粉化學(xué)成分見表2。

表1 三次煤磨著火經(jīng)過

時間

停高溫風(fēng)機(jī)

止料

停磨

著火

第一次

2:18

2:20

2:28

2:30

第二次

22:25

22:35

22:43

22:44

第三次

1:56

2:07

2:15

2:18

表2 煤粉化學(xué)成分

成分

Aad/%

Vad/%

Mad/%

FCad/%

Qnet,ad/(kJ/kg)

第一次

24.34

28.57

2.47

44.62

21302

第二次

24.83

27.00

1.71

46.46

21546

第三次

29.63

26.18

1.57

44.62

19830

  三次著火事故有以下兩個特點(diǎn):①著火事故發(fā)生在停磨操作過程中,在磨主電動機(jī)停的瞬間;②著火之前自動系統(tǒng)所監(jiān)控的系統(tǒng)參數(shù)沒有任何異常,著火瞬間系統(tǒng)參數(shù)都是無征兆突變,中控及現(xiàn)場很難做出判斷采取措施。另外從表2看,每次著火煤的揮發(fā)分都較高(在25%以上),比平時高4%左右。

  1.2著火事故原因分析原煤在粉磨過程中邊研磨邊烘干,停磨前隨著入磨煤量的減少,粉磨煤粉細(xì)度變細(xì),而煤粉揮發(fā)分又較高,因此當(dāng)入磨冷風(fēng)摻入不夠且溫度持續(xù)過高時,很容易引起煤揮發(fā)分的大量析出。此時如果磨內(nèi)因撞擊、摩擦產(chǎn)生靜電,正負(fù)離子碰撞產(chǎn)生火花時就容易引起著火爆炸;同時煤磨廢氣濕度較大,易結(jié)露,是一種具有爆炸性的氣體。當(dāng)煤粉濃度在45~2000g/m3之間,磨內(nèi)摻入冷風(fēng)不夠,溫度過高或停磨瞬間因摩擦、靜電等偶爾產(chǎn)生火花時,二者條件吻合,也會發(fā)生著火爆炸。

  2 解決措施
  1)嚴(yán)格停車操作規(guī)程,正常停車時充分做好準(zhǔn)備工作,逐漸減少熱風(fēng)量,增大冷風(fēng)量,使出磨溫度降至53℃后過一段時間停磨。

  2)盡量避免煤粉制備系統(tǒng)設(shè)備的急停車,否則一方面易于造成系統(tǒng)內(nèi)部高溫,另一方面容易因撞擊、摩擦及電氣原因引起火花,為著火創(chuàng)造條件。必須急停車時一定要及時調(diào)整閥門開度,關(guān)閉熱風(fēng)閥門,開啟冷風(fēng)閥門,及時給系統(tǒng)降溫。

  3)改進(jìn)CO2滅火裝置系統(tǒng),由手動改為自動,按設(shè)定條件及時自動開啟滅火裝置。

  3 效果
  采取以上措施后,煤磨在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中再沒有發(fā)生過著火事故,并達(dá)到了38t/h的額定產(chǎn)量。

 

來源:水泥雜志

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