水泥生產(chǎn)用原燃材料選擇體會
我公司自主開發(fā)設計的3500t/d新型干法生產(chǎn)線在設備安裝期間,由礦山部和化驗室負責所有原燃材料種類的確定及配料方案的設計。本著就地取材、節(jié)約能源的原則,我們考察了周邊地區(qū)所有能用來生產(chǎn)水泥的原燃材料礦源和供貨地,通過對各配料方案的易磨性實驗及易燒性實驗,優(yōu)化確定了配料方案。經(jīng)過近3年的生產(chǎn)實踐,水泥熟料質量一直居于較好水平。本文就我們對生產(chǎn)原料的選擇和確定配料方案的過程作一總結,供同行借鑒。
1 生產(chǎn)用原燃材料的確定
根據(jù)水泥生產(chǎn)的配料要求,同時參考周邊幾家干法水泥所用原料種類,結合我公司的生產(chǎn)規(guī)模,主要考察各礦源的質量和儲量,只有質量、儲量同時滿足要求,才能列在候選方案中。
1.1石灰石的確定
我公司地處膠東半島,石灰石資源非常缺乏。公司接管過來的石灰石礦已經(jīng)多年的民采,礦坑內滿目瘡痍,剝離土、夾層泥灰質巖到處堆放。經(jīng)過近兩個多月在各個開采面的反復取樣驗證,確認自備礦山的儲量完全滿足生產(chǎn)需求,但是質量波動很大,俗稱“雞窩礦”,同一個爆破堆質量變化也很大。石灰石質量大體分為兩類:即表1中的自采1和自采2。如果自采1和自采2能夠按1∶1搭配比例同時開采搭配使用,也可以滿足生產(chǎn)需求;但自采2石灰石開采量有限,且其中SiO2含量較高,單獨使用自備礦山的石灰石,石灰石中w(SiO2)高達10.8%,配料很困難。另外,石灰石破碎機錘頭磨損嚴重,幾乎半月需要更換一副錘頭,且生料的易磨性、易燒性極差,煤耗高,煅燒時又易產(chǎn)生飛砂料,不利于窯襯的保護。
表1 石灰石料的一種搭配方案(%)
石灰石來源 |
調配比例 |
化學組成質量分數(shù) | |||||
SiO2 |
Al2O3 |
Fe2O3 |
CaO |
MgO |
R2O | ||
自采1 |
35 |
5.80 |
0.48 |
0.24 |
46.39 |
5.03 |
0.21 |
自采2 |
35 |
15.85 |
2.82 |
1.36 |
40.02 |
0.53 |
0.38 |
外購1 |
10 |
3.02 |
0.54 |
0.31 |
48.59 |
3.58 |
0.20 |
外購2 |
10 |
8.02 |
0.98 |
0.76 |
46.95 |
2.27 |
0.11 |
外購大理巖 |
10 |
4.42 |
0.45 |
0.26 |
49.58 |
1.69 |
0.16 |
調配后 |
100 |
9.12 |
1.35 |
0.69 |
44.76 |
2.7 |
0.25 |
根據(jù)我公司自備石灰石的狀況,考慮到當?shù)厥沂Y源將越來越緊張,我公司礦山又處于初始整合階段,石灰石質量無保證,決定外購一部分民采的優(yōu)質石灰石,進行儲備用于自備礦山開采質量滿足不了配料要求時搭配使用。事實上,投產(chǎn)近3年的生產(chǎn)中,已有幾次自備礦山質量出現(xiàn)波動,均用現(xiàn)場儲備的優(yōu)質石灰石料進行了及時調整,從而實現(xiàn)了生產(chǎn)線正常運行。如表1中方案就采用外購石灰石30%,與70%自備礦山搭配,此混合石灰石料既經(jīng)濟又改善物料易磨性和易燒性,使配料主動,而且熟料質量較好。
1.2 硅質原料的確定
當?shù)毓栀|原料礦源比較充足,我們主要考察了硅石、風化砂巖、頁巖、黏土、黃金尾礦、鐵礦石尾礦幾種,見表2。根據(jù)水泥生產(chǎn)常規(guī)考慮,我們首先考慮使用黏土作硅質原料,并且尋找了三個黏土的供應點,質量也符合配料要求,但是儲量較小,且我公司臨近海邊,空氣比較潮濕,黏土晾曬難度大,不符合新型干法水泥生產(chǎn)的環(huán)保要求,最終放棄。另外我們還考察了當?shù)氐狞S金尾和鐵礦石選礦廠的尾礦,也均達不到質量和儲量的要求。后我們又對周邊的三處砂巖礦分別考察了儲量和質量。砂巖1運輸距離遠,但是礦儲量豐富具備開采條件,質量指標比較好,可作為低堿水泥生產(chǎn)時儲備原料使用;砂巖2因處風景保護區(qū)不具備開采條件;砂巖3雖是風化砂巖,但堿含量較高被否決。
表2 硅質原料
編號 |
運輸距離/km |
化學組成質量分數(shù)/% | |||||
SiO2 |
Al2O3 |
Fe2O3 |
CaO |
MgO |
R2O | ||
砂巖1 |
12 |
88.9 |
4.8 |
0.89 |
1.39 |
0.35 |
1.15 |
砂巖2 |
1.0 |
93.32 |
2.34 |
1.03 |
0.47 |
0.25 |
1.16 |
砂巖3 |
1.0 |
62.78 |
15.15 |
4.83 |
1.33 |
2.84 |
5.6 |
頁巖1 |
12 |
60.81 |
14.71 |
8.15 |
7.80 |
1.81 |
3.4 |
黏土1 |
5.0 |
62.8 |
14.68 |
6.03 |
1.41 |
1.17 |
2.33 |
最后考察了頁巖。表2中頁巖1的成分滿足我們的配料要求(根據(jù)常規(guī)干法水泥配料,都希望硅質材料的硅質量分數(shù)越高越好,但因我公司的石灰石硅高,直接影響配料,后經(jīng)計算和試配發(fā)現(xiàn)硅質原料的硅質量分數(shù)在55%以上就可以配出合理的生料三率值),而且通過大量的表層取樣、刻槽取樣,整個礦體的質量波動較小,儲量很大又具備開采條件,易燒性試驗效果也很好,最后確定了該礦為我公司硅質原料礦點。
1.3 鐵質原料的確定
根據(jù)石灰石的品位,鐵質原料中的w(Fe2O3)在35%以上即可滿足配料。另從充分利用廢渣考慮,我們重點考察了二種硫酸渣料,見表3。其中硫酸渣1雖然品位較高,但是運距太遠,貨源緊缺,相應價格較高;而硫酸渣2雖然品位低,但是運距近,儲量大,價格便宜,又可以滿足配料要求,因此最終選擇硫酸渣2作為我公司鐵質原料。
表3 硫酸渣
編號 |
運輸距離/km |
化學組成質量分數(shù)/% | |||||
SiO2 |
Al2O3 |
Fe2O3 |
CaO |
MgO |
R2O | ||
硫酸渣1 |
110 |
21.41 |
4.74 |
61.43 |
1.94 |
1.24 |
3.98 |
硫酸渣2 |
75 |
32.04 |
7.33 |
46.48 |
1.69 |
0.69 |
2.59 |
1.4鋁質原料的確認
選擇鋁質原料時,我們要求鋁質原料的w(Al2O3)值不只能考慮濕粉煤灰、鋁釩土及電廠煤爐渣等鋁質原料。其中,鋁釩土價格昂貴被否決;濕粉煤灰露天堆放,表層很快風干,粉塵隨風而起,對周圍環(huán)境污染很嚴重,而且配料時下料不暢,影響配料的穩(wěn)定性,因此也被否決了。
最后考察電廠的煤爐渣(成分見表4),但爐渣1和煤爐渣2的質量波動較大,w(Al2O3)從14%波動到25%,主要原因是電廠使用煤質不均造成的。煤爐渣3成分相當均勻,其w(Al2O3)在24%~28%之間波動,呈黑色玻璃態(tài),結粒比較均齊,且量也在130t/d左右,能滿足原料配料用量要求。不過該爐渣的易磨性差,因我公司原料磨采用的是立磨,能滿足粉磨要求,因此最終我們選擇了煤爐渣3作為鋁質校正原料用于原料配料。
表4 鋁質材料(%)
編號 |
w(SiO2) |
w(Al2O3) |
w(Fe2O3) |
w(CaO) |
w(MgO) |
w(R2O) |
煤爐渣1 |
47.81 |
24.33 |
11.87 |
4.89 |
0.65 |
2.09 |
煤爐渣2 |
57.70 |
18.80 |
5.95 |
4.36 |
1.00 |
2.03 |
煤爐渣3 |
46.5 |
26.62 |
7.72 |
15.83 |
1.18 |
0.83 |
1.5 原煤指標的確定
在試生產(chǎn)時,我公司進廠煤的指標控制不高,在配料過程中發(fā)現(xiàn)進廠石灰石品位偏低時,煤灰對生料飽和比的提高影響很大,而且生料易燒性差,易起飛砂料,熟料質量不好,對窯皮傷害很嚴重。因此,我們及時提高了進廠煤的質量指標,控制收到基原煤低位熱值不得低于5800×4.18kJ,從而確保了熟料質量,見表5。
表5 原煤指標
使用時間 |
Aad/% |
Vad/% |
Qar,net/(×4.18kJ) |
St% |
試生產(chǎn)時 |
≤20 |
25~30 |
≥5500 |
≤1.5 |
修訂后 |
≤15 |
≤25~32 |
≥5800 |
≤1.0 |
2 生熟料質量情況
?。?)生料質量。在上述一系列工作的基礎上,我們確定了四組成(石灰石,頁巖1,硫酸渣2和煤爐渣3)進行原料配料(見表6)。其中石灰石為混配石灰石,其游離硅仍很高(在8%左右)。為了改善生料的易燒性,在生料制備中我們控制生料細度0.08mm的篩余控制在12%以下,0.2mm的篩余控制為零。
表6 生料配料及組成%
編號 |
質量配比 |
化學組成質量分數(shù)/% | |||||
SiO2 |
Al2O3 |
Fe2O3 |
CaO |
MgO |
R2O | ||
混配石灰石 |
90.5 |
9.12 |
1.35 |
0.69 |
44.76 |
2.7 |
0.25 |
頁巖1 |
4.2 |
60.81 |
14.71 |
8.15 |
7.80 |
1.81 |
3.4 |
硫酸渣3 |
3.8 |
32.04 |
7.33 |
46.48 |
1.69 |
0.69 |
2.59 |
煤爐渣3 |
1.5 |
46.5 |
26.62 |
7.72 |
15.83 |
1.18 |
0.83 |
生料 |
|
13.06 |
2.96 |
1.96 |
41.46 |
2.57 |
0.44 |
另外,在易燒性試驗中還發(fā)現(xiàn),配入大理巖后的生料易燒性要比單獨使用石灰石的易燒性差,因此在石灰石質量符合要求時,盡可能的減少大理巖的用量。
?。?)熟料的質量。通過易燒性試驗,確定了熟料的三率值指標,采用“中飽合、高硅率、高鋁率”方案,我公司的生產(chǎn)出優(yōu)質的水泥熟料,見表7。
表7 近三年熟料平均質量統(tǒng)計
w(SiO2)/% |
w(Al2O3)/% |
w(Fe2O3)/% |
w((CaO)/% |
w((MgO)/% |
w((R2O)/% |
w(f-CaO)/% |
21.79 |
4.89 |
3.49 |
63.94 |
4.18 |
0.59 |
0.80 |
KH |
SM |
IM |
3d抗壓/MPa |
28d抗壓/MPa | ||
0.896 |
2.60 |
1.40 |
28.8 |
60.0 |
3 結語
?。?)選擇原材料時,不拘泥于教條,充分考慮當?shù)刭Y源,有序開發(fā),合理搭配,即節(jié)約資源,又可生產(chǎn)出優(yōu)質熟料。
(2)我廠采用低品位石灰石配料,注重均化,選擇優(yōu)質煤煅燒,節(jié)省了水泥生產(chǎn)成本,取得了良好的經(jīng)濟效益。
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