礦渣微粉收集系統(tǒng)技術(shù)改造措施與效果分析
礦渣微粉制備系統(tǒng)中的產(chǎn)品均由大型袋收除塵器收集。目前,國(guó)內(nèi)已投運(yùn)的多條礦渣微粉生產(chǎn)線收集系統(tǒng)普遍存在設(shè)備運(yùn)行阻力大(接近或超過2000Pa)、能耗高、濾袋使用壽命短、粉塵排放濃度超標(biāo)等諸多問題。為此,合肥水泥研究設(shè)計(jì)院對(duì)礦渣微粉制備系統(tǒng)進(jìn)行了積極的探索改進(jìn),并成功地對(duì)某鋼鐵集團(tuán)年產(chǎn)60萬噸礦渣微粉收集系統(tǒng)進(jìn)行了技術(shù)改造,項(xiàng)目實(shí)施后節(jié)能和經(jīng)濟(jì)效益顯著。
這家鋼鐵集團(tuán)原收集系統(tǒng)于2003年建成投運(yùn),采用低壓行脈噴清灰方式,由于原收塵器部分設(shè)計(jì)與結(jié)構(gòu)不合理,使用過程中主要存在以下幾方面問題:設(shè)備運(yùn)行阻力大(接近2000Pa),漏風(fēng)嚴(yán)重,能耗高;濾袋頻繁發(fā)生破損現(xiàn)象,喪失了應(yīng)有收塵能力,排放的大量煙塵嚴(yán)重污染了周圍環(huán)境;由于濾袋頻繁更換,工人勞動(dòng)強(qiáng)度大,設(shè)備維護(hù)成本增加(每年更換濾袋費(fèi)用高);收塵器作為系統(tǒng)主機(jī)設(shè)備,其檢修造成磨機(jī)停產(chǎn),設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率下降,直接影響企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
技術(shù)改造措施
目前,脈沖袋收塵器可分為氣箱脈沖袋收塵器和低壓長(zhǎng)袋脈沖袋收塵器。收塵器類型的選擇應(yīng)根據(jù)不同的使用場(chǎng)合、粉塵性質(zhì)及工藝特點(diǎn)等來確定。相對(duì)于低壓長(zhǎng)袋脈沖袋收塵器,氣箱脈沖袋收塵器更適合在一級(jí)收塵工藝、含塵濃度高的工況場(chǎng)合使用,因此礦渣微粉收集系統(tǒng)改造項(xiàng)目選擇使用氣箱脈沖袋收塵器。這次改造利用原有設(shè)備基礎(chǔ)、立柱、樓梯及工藝管道(進(jìn)出風(fēng)口標(biāo)高不變),通過合理的內(nèi)部結(jié)構(gòu)布置、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)睦碚撚?jì)算,設(shè)計(jì)出更適合特定現(xiàn)場(chǎng)、工況條件的非標(biāo)收塵器,改造周期約為30天。
改造措施主要有以下幾方面:一是進(jìn)出風(fēng)口采用單總風(fēng)道雙側(cè)分風(fēng)(與灰斗方向一致),減少局部阻力;二是進(jìn)風(fēng)道、灰斗及箱體內(nèi)設(shè)有導(dǎo)流均風(fēng)裝置,確保設(shè)備內(nèi)每條濾袋氣流、粉塵顆粒均勻,并對(duì)較粗顆粒進(jìn)行預(yù)收塵,使之提前落入灰斗,減少濾袋阻力與磨損;三是箱體內(nèi)設(shè)足夠的沉降空間及合理的氣流上升速度,延長(zhǎng)濾袋使用壽命;四是設(shè)備設(shè)置機(jī)旁控制柜電器元件、儀表元件采用合資產(chǎn)品,PLC采用西門子產(chǎn)品;五是濾袋選擇應(yīng)根據(jù)粉塵特性及工況條件決定。礦渣微粉粒度細(xì),粉塵的黏度大,剝離性差,出磨含塵氣體溫度一般為90~120℃,濕含量為5%~8%。可以看出,粉塵氣體濕度大,清灰和排灰困難,要求過濾材料必須具有良好的抗水解與抗結(jié)露能力,對(duì)過濾效率要求高。
經(jīng)過反復(fù)實(shí)驗(yàn)、調(diào)研及以往經(jīng)驗(yàn),這次改造最后決定選擇新型覆膜復(fù)合濾料。與原收塵器采用的普通濾料相比,新型濾料具有極佳的粉塵剝離性能,可以在高濕煙氣狀態(tài)下持續(xù)工作,有利于礦渣微粉立磨系統(tǒng)達(dá)產(chǎn)及長(zhǎng)期、可靠運(yùn)行,由于運(yùn)行阻力降低,減少了能耗,同時(shí)濾袋壽命延長(zhǎng),節(jié)省維修保養(yǎng)費(fèi)用。改造前后礦渣微粉收塵器技術(shù)參數(shù)比較見下表。
改造效果及經(jīng)濟(jì)性分析
這項(xiàng)收塵系統(tǒng)技術(shù)改造完成至今已滿1年,由于對(duì)收塵器內(nèi)部結(jié)構(gòu)重新進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì),并采用了一系列創(chuàng)新技術(shù),收塵器運(yùn)行穩(wěn)定、高效,相對(duì)主機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率99%以上,粉塵排放濃度<30mg/Nm3,優(yōu)于國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)。袋收塵器運(yùn)行阻力(進(jìn)出口壓差)一直保持在1000~1200Pa。由于其運(yùn)行阻力低,系統(tǒng)風(fēng)機(jī)在較低轉(zhuǎn)速下即可滿足系統(tǒng)的通風(fēng)和磨機(jī)產(chǎn)量,降低了單位產(chǎn)品的電耗。
實(shí)際使用過程中,根據(jù)袋收塵器的運(yùn)行狀況,清灰壓力由0.4MPa降至0.25MPa,清灰頻率也進(jìn)行了調(diào)整,減少了壓縮空氣的用量,降低了壓縮空氣對(duì)濾袋的沖擊,從而延長(zhǎng)了濾袋的使用壽命,設(shè)備投運(yùn)至今濾袋尚未發(fā)生破損現(xiàn)象。
收塵系統(tǒng)改造后,立磨達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo),主機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率大大提高,相比改造前,每年新增礦渣微粉收益達(dá)40余萬元。由于設(shè)備阻力明顯下降,系統(tǒng)節(jié)電效果顯著。經(jīng)計(jì)算,設(shè)備阻力由2000Pa降至1200Pa,年可節(jié)電64.8萬kWh,年節(jié)約電費(fèi)51.8萬元。此外,由于濾袋平均使用壽命的延長(zhǎng)(大于2年),大大節(jié)省了維護(hù)費(fèi)用。
結(jié)論
通過對(duì)原有收集系統(tǒng)存在問題的深入分析,此次改造采用氣箱脈沖袋收塵器,并對(duì)其內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行了重新優(yōu)化設(shè)計(jì)和技術(shù)創(chuàng)新,收塵系統(tǒng)運(yùn)行阻力顯著降低,并實(shí)現(xiàn)了立磨達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo),大大提高了主機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率。
新型覆膜復(fù)合濾料的使用,確保了整個(gè)系統(tǒng)的可靠運(yùn)行,粉塵排放濃度<30mg/Nm3,同時(shí)由于這種濾料優(yōu)異的過濾性能,使得系統(tǒng)運(yùn)行阻力進(jìn)一步降低。改造后的設(shè)備在增產(chǎn)增收、節(jié)能降耗及設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)等方面收益明顯。
編輯:
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com