如何改良球磨機(jī)的油站系統(tǒng)
1 稀油站控制系統(tǒng)的改進(jìn)
球磨機(jī)原稀油站是通過檢測油泵的壓力來控制其工作狀態(tài)。油站裝有3塊壓力表,分別為油泵壓力、濾后壓力、供油壓力。供油壓力由電接點壓力表檢測,一般控制在0.2~0.4MPa之間。當(dāng)供油壓力低于0.2MPa時2臺油泵同時供油;供油壓力大于0.4MPa時停止1臺油泵,由1臺油泵供油。由于流量的大小直接反映油站的工作狀況。壓力變化只能間接反映流量變化,而且壓力增大時流量并不一定增大,因此控制流量才是最直接、有效的。特別是在冬季由于停機(jī)和運(yùn)轉(zhuǎn)時溫度變化大,每次球磨機(jī)啟動時都要調(diào)整閥門使供油壓力達(dá)到0.2~0.4MPa,但是隨著運(yùn)轉(zhuǎn)時間的增長潤滑油溫也在增長,粘度不斷下降,隨之壓力也降低。如果這時未能及時調(diào)整閥門增加管道阻力,就會由于供油壓力低引起稀油站報警停磨。為達(dá)到有效控制,我們在供油管出口處安裝1塊帶有2個電接點的沖板流量計參與控制,2個電接點分別設(shè)定上、下限位。原來的壓力電接點僅作為壓力顯示,不再參與控制。這樣油站的工作狀態(tài)直接反映潤滑油流量的大小,非常穩(wěn)定、可靠。改造后1年內(nèi)再沒有出現(xiàn)過類似的故障。應(yīng)該注意的是選擇沖板流量計時,一定要選擇可靠性高的產(chǎn)品,沖板轉(zhuǎn)動要靈活,在任何位置都不能有卡死的現(xiàn)象。
2 高壓油泵的改造
球磨機(jī)一般都采用“靜壓啟動,動壓潤滑”的方式。在干式球磨機(jī)啟動前先由高壓油泵向中空軸與軸瓦之間泵入一些潤滑油,在軸和瓦之間形成一層油膜,減小了啟動阻力。在球磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)幾分鐘后,高壓油泵停止工作。這時潤滑油依靠球磨機(jī)的轉(zhuǎn)動形成“動壓潤滑”。由于高壓油泵是間歇工作,在油泵出口至軸瓦之間的管路中總存在著潤滑油。到了冬季氣溫很低,這些管路中的油粘度會非常大,阻力也更大。造成高壓油泵啟動時壓力過高,經(jīng)常過載,溢流閥動作頻繁造成故障。當(dāng)溢流閥損壞后,有時直接卸壓但供油壓力太低不能克服磨機(jī)自重的阻力,潤滑油進(jìn)不到軸瓦內(nèi);有時不溢流就造成高壓油泵的損壞。鑒于瑞光機(jī)器生產(chǎn)球磨機(jī)所用高壓油泵2.5MZB很少出現(xiàn)故障,且這種泵抗過載能力強(qiáng)。為此我們改用了2.5MZB高壓油泵,使高壓油泵的額定工作壓力由31.5MPa提高到40MPa。并在油泵出口至軸瓦管路上纏繞電拌熱帶,即使在冬季也可使管路溫度達(dá)到30℃左右,大大降低了油的粘度。改造后高壓油泵很少發(fā)生故障。
3 換熱器的改進(jìn)
換熱器是保障球磨機(jī)在夏季安全運(yùn)轉(zhuǎn)的重要設(shè)施。原配的換熱器均是管式換熱器。這種換熱器體積大、效率低、清洗水垢非常困難,一旦漏水修復(fù)更加困難。我們采用板式換熱器替代原管式換熱器,克服了管式換熱器的缺點。并根據(jù)原來實際運(yùn)行狀況,在某些地方適當(dāng)增加換熱面積。如磨尾稀油站比磨頭稀油站換熱器面積增加了2m2,因為磨尾稀油站除了需要帶走軸承摩擦產(chǎn)生的熱量以外,還要帶走球磨機(jī)內(nèi)物料通過中空軸傳導(dǎo)的部分熱量。
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