高水分煤在窯外分解窯上的應用
我公司2500t/d生產線采用的是Φ4.0m×60m回轉窯,窯頭和分解爐分別使用丹麥史密斯公司生產的Duofex三風道燃燒器和普通單風道燃燒器,冷卻機為NC-III新型控制流推動篦式冷卻機。
2003年1月投產初期,用本地煙煤很快實現了達標、達產。2006年,隨著煤價的日益提高,本地煙煤和無煙煤的差價越來越大,熟料成本越來越高,為此,公司決定從7月起用本地無煙煤(價格低、灰分高)和陜西煙煤搭配使用,并取得較好效果。
1 本地煤和陜西煤煤質情況
本地煤和陜西煤煤質情況見表1。
從表l看出,陜西煙煤的Mad很大,和本地無煙煤搭配后,要想控制煤粉主要指標灰分、揮發(fā)分及發(fā)熱量和原來變化不大,出磨煤粉Mad就要高達3.0%左右。為盡量減少煤粉水分高對煅燒帶來的不利影響,公司下達了出磨煤粉指標(見表2)。
2 生產中出現的問題
2.1主要問題
1)出磨煤粉水分難以控制,合格率90%,雖然提高出磨溫度至65~75℃(原來55~65℃,出磨水分就很容易控制在1.0%以下),水分有時仍高達5.0%,燒成帶溫度低且難以控制,窯況不易穩(wěn)定,副窯皮忽長忽消,造成熟料中黃塊較多。
2)黑火頭長,窯內發(fā)渾,二次風溫比原來(1100±50) ℃低50℃左右,造成煤粉燃燒不好,CO報警頻繁。
3)結后圈、結球,黃心料增多。
4)窯日產量降低,標準煤耗大幅上升(見表3中2006年7-9月生產數據)。
其中用第一組配煤,水分較低(Mad=1.87%),但煤灰分較高、揮發(fā)分偏低,窯內煅燒溫度很難提高;第三組配煤揮發(fā)分不低,但水分偏高(Mad =3.64%),窯內煅燒溫度仍很難提高。用這兩組配比的煤煅燒熟料升重低、fCaO高,雖然熟料各組分變化不大,強度卻下降較多,窯臺時產量被迫降低,標準煤耗升高。
5)分解爐出口和C5出口溫度倒掛,C4、C5錐部及下料管結皮嚴重。
2.2 原因分析
改變煤品種后,雖然煤粉的灰分、揮發(fā)分和發(fā)熱量變化不大,但Mad比以前高出2.0%左右,有時甚至更高,給煅燒帶來較大困難。煤粉中保持l.0%~1.5%的水分可以促進燃燒,但過量的水分卻阻礙煤粉燃燒。煤粉水分每增加1.0%,火焰溫度約降低l0~20℃,煤粉水分對火焰溫度的影響比灰分約大一倍。煤磨的出口溫度受袋除塵器及煤粉著火點的限制不能控制太高,因此,Mad (內水)對于煤磨來說就很難解決。
3 采取措施
3.1 加強原煤管理,穩(wěn)定入磨原煤質量
1)原煤最好能定點供應,礦點越少越好,不能過勤更換。
2)加強進廠原煤的監(jiān)控力度,嚴格按照公司下達的指標控制進廠原煤質量,尤其是陜西煙煤的內水含量。應按產地分批、分堆存放,加強原煤化驗,為原煤均化提供合理搭配依據。
3)搭建原煤堆棚,做好防雨措施,降低入磨原煤水分,減輕煤磨負擔,為降低出磨煤粉水分創(chuàng)造條件。
4)加強原煤均化。
3.2 加強煤磨操作,降低煤粉細度和水分
必須用更低的煤粉細度來彌補高水分對火焰燃燒速度帶來的影響。煤品種改變后,用原來使用本地煤的參數控制出磨煤粉,其水分有時高達4.5%左右。后將入磨溫度由300℃提高至380℃左右,出磨溫度由55~60℃提高至70~80℃,細度由≤6%調整至≤3%,煤粉水分有所下降,但有時仍偏高。2006年11月后,進一步將出磨煤粉細度控制在≤2.5%,Mad指標仍為≤3%。
3.3 加快煤粉燃燒速度、提高火焰溫度
3.3.1提高并穩(wěn)定二次風溫,兼顧二次風量
1)篦冷機料層太厚時,冷卻風很難吹透料層,嚴重時會造成返風,高溫風量減少,冷風漏入量相應增大,二次風溫難以提高。我公司在滿負荷生產中,由于熟料冷卻能力不夠,篦冷機冷卻風機和余風風機閥門一直全開,靠調節(jié)篦床速度(二段是一段的l.4倍)來控制窯頭罩壓力在-10~-30Pa,篦下一室壓力控制在(6000±200)Pa,二次風量和二次風溫基本穩(wěn)定。
2)調整燃燒器位置,熱態(tài)下將燃燒器調整離窯口200mm處。其一是燒成帶前移,有利于提高二次風溫。其二是因為距燃燒器噴口較近的L=0.3d(d為窯直徑)窯斷面上,射流區(qū)域內軸向速度峰值與二次風之間的速度差最大,一次風卷吸二次風的能力也最強,有利于提高火焰燃燒速度,縮短黑火頭。
3)減少系統(tǒng)漏風,特別是加強窯頭、窯尾、窯門、篦冷機和三次風管的密封。
4)C1出口O2在1.8%~3.5%,CO<0.15%,在不塌料的情況下,盡可能關小系統(tǒng)拉風,減少二次風量,壓縮火焰長度,提高二次風溫。
5)適當加大窯頭喂煤量,提高煅燒溫度,從而提高二次風溫。
3.3.2調整燃燒器參數,提高燃燒速度
在使用本地煙煤時,一次風壓控制在25kPa左右,一般將外風閥門開到100%,內風根據煤質調整在20%~l00%,煤風管端部放在中間位置。改變煤品種后,一次風壓不變,但將內風閥門開到100%,根據煤質外風調整在50%~l00%之間,煤風管端部與外風管噴嘴端部平齊,即將一次風截面積調至最小,一次風量最小,加大高溫二次風的用量,提高煤粉的燃燒速度和燒成帶溫度。
3.3.3 改變配料方案,改善生料的易燒性
原熟料三率值指標為KH=0.89±0.02、SM=2.9±0.1、IM=1.8+0.1,窯煅燒較為正常。當煤質發(fā)生變化后,燒成帶溫度上不去,fCaO一直居高不下,加窯頭煤后CO偏高,降產量后二次風溫上不去。后來調整熟料SM=2.8±0.1、IM=1.6±0.1,隨著生料易燒性的改善,窯況明顯好轉。
3.3.4 加大通風量,改善煤粉燃燒環(huán)境
由于喂煤量加大,O2含量明顯不足,CO報警頻繁,為改變這種局面,在大修時提高篦冷機部分風機的能力、適當擴大分解爐縮口直徑、清理分解爐出口彎管及三次風管積料等方法增加系統(tǒng)通風量,為加大煤粉用量提供足夠的風量。
3.3.5 加強操作意識,提高操作水平
因為高水分煤粉起火慢,所以更應該精心操作,保持高而穩(wěn)定的煅燒溫度。要做到這一點,必須勤和相關人員聯系,力求“五穩(wěn)保一穩(wěn)”(用入窯生料化學成分及喂料量、入窯煤粉化學成分及喂煤量、燃燒器位置及參數、篦床上料層厚度以及設備運轉率的穩(wěn)定來保證熱工制度的穩(wěn)定)操作制度得以落實。調整上采取少調微調,先動煤、風,再動窯速和喂料,以防熱工制度遭到破壞。
4 效果
通過以上措施,2006年11月以來,煤粉水分合格率達到95%以上,二次風溫提高并穩(wěn)定在(1100±50)℃,三次風溫達到950℃左右。煤粉燃燒速度和火焰溫度的提高,減輕了分解爐出口和C5出口溫度倒掛現象,減少了C4和C5錐部及下料管結皮;主窯皮穩(wěn)定在19m左右,熟料結粒好轉,結球現象明顯減少,fCaO合格率達到80%以上,結圈現象幾乎消失;熟料日產穩(wěn)定在2900t左右。雖然質量比2006年以前有所下降,煤耗也有所上升,但質量和煤耗較2006年7-9月明顯好轉(見表3中2006年11月份以后生產數據)。
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