中卸生料磨的操作體會(huì)

  1 操作思路 

   本系統(tǒng)因無(wú)熱風(fēng)爐, 烘干熱源來(lái)自窯尾懸浮預(yù)熱器, 在高溫風(fēng)機(jī)出口處設(shè)風(fēng)門對(duì)入磨熱風(fēng)進(jìn)行調(diào)節(jié),一部分入增濕塔, 一部分進(jìn)磨機(jī),再由磨尾排風(fēng)機(jī)排出, 故窯系統(tǒng)的操作對(duì)生料磨系統(tǒng)操作影響較大, 操作時(shí)應(yīng)特別注意要與窯操作員及時(shí)溝通、協(xié)調(diào),以免影響正常操作。 

  生料磨用風(fēng)原則為: 小風(fēng)養(yǎng)料, 大風(fēng)拉粉。即磨尾排風(fēng)門應(yīng)小些, 進(jìn)行磨內(nèi)養(yǎng)料;循環(huán)風(fēng)門開(kāi)度應(yīng)大些,拉走選粉機(jī)內(nèi)粉料。喂料量一定時(shí), 磨尾排風(fēng)門開(kāi)度小一點(diǎn), 磨系統(tǒng)總抽風(fēng)量小,物料在磨內(nèi)的流速減慢,物料在磨內(nèi)停留時(shí)間長(zhǎng)會(huì)加大研磨的機(jī)會(huì), 磨得細(xì)一些, 更容易獲得合格細(xì)度。相反,磨尾排風(fēng)門開(kāi)度大,系統(tǒng)總抽風(fēng)量大, 物料在磨內(nèi)的流速變快, 停留時(shí)間短, 大顆粒未被充分研磨就被帶出磨機(jī), 進(jìn)入空氣斜槽,  時(shí)間一長(zhǎng)磨倉(cāng)內(nèi)細(xì)粉被拉空后, 斜槽內(nèi)無(wú)細(xì)粉的沖刷與帶動(dòng), 只剩下小石子, 流動(dòng)性降低, 必然會(huì)堵斜槽造成停磨。粗磨倉(cāng)冷熱風(fēng)門開(kāi)度一般占總用風(fēng)量的 70%~80%, 細(xì)磨倉(cāng)為 20%~30%左右。粗磨倉(cāng)粒度較大, 物料流動(dòng)性差,需用大風(fēng)拉動(dòng)帶出磨外, 而細(xì)磨倉(cāng)顆粒較小易流動(dòng),用小風(fēng)。 當(dāng)喂料量增大時(shí),磨尾排風(fēng)門開(kāi)度減小, 循環(huán)風(fēng)門開(kāi)度增大, 選粉機(jī)轉(zhuǎn)速降低, 出磨斗式提升機(jī)電流升高, 入庫(kù)斗式提升機(jī)電流也上升。磨機(jī)產(chǎn)量由 170 t/h 增至 235t/h, 出磨生料篩余值由 18%下降到 15%, 電耗由 38kwh/t 下降至 30kwh/t, 出磨生料成分穩(wěn)定,CaO 穩(wěn)定在 44.2%±0.3%, 合格率達(dá)85%以上,  系統(tǒng)綜合經(jīng)濟(jì)效益顯著提高。 

  2 、飽磨現(xiàn)象產(chǎn)生的因素及處理

  2.1 飽磨現(xiàn)象產(chǎn)生的因素
  1)喂料過(guò)多而未能及時(shí)調(diào)整喂料量。
  2)入磨物料粒度大, 物料易磨性差。
  3)用風(fēng)量小, 通風(fēng)不足, 使磨內(nèi)存料過(guò)多, 對(duì)鋼球產(chǎn)生嚴(yán)重的緩沖作用, 降低研磨能力。
  4)鋼球級(jí)配不合理, 鋼球消耗后未能及時(shí)補(bǔ)充,因而使粉磨能力降低。
  5)隔倉(cāng)板的篦縫堵塞, 物料的流動(dòng)性減弱。
  6)入磨物料水分大、黏土性雜質(zhì)多, 形成糊球現(xiàn)象, 產(chǎn)生飽磨。這在本廠效果不明顯,  我們有熱風(fēng)對(duì)入磨物料預(yù)烘干(停窯無(wú)熱風(fēng)時(shí)有此現(xiàn)象)。
  7) 磨機(jī)的選粉效率低, 回料過(guò)多, 增加了磨機(jī)負(fù)荷。
  8)選粉機(jī)轉(zhuǎn)速的設(shè)定、循環(huán)風(fēng)門開(kāi)度、粗磨倉(cāng)、細(xì)磨倉(cāng)風(fēng)門的開(kāi)度也會(huì)對(duì)磨機(jī)的研磨效果產(chǎn)生一定的影響, 也應(yīng)加以注意。

  2.2 飽磨現(xiàn)象的判定

  飽磨分為粗磨倉(cāng)飽磨、細(xì)磨倉(cāng)飽磨、粗細(xì)磨倉(cāng)都飽, 微飽和嚴(yán)重飽磨。如何判斷, 要從多個(gè)參數(shù)來(lái)衡量。

  1)負(fù)壓 

   飽磨時(shí), 磨尾排風(fēng)機(jī)負(fù)壓一定下降, 出磨負(fù)壓一般下降 200Pa壓一般上漲 100Pa,當(dāng)粗磨倉(cāng)飽而細(xì)磨倉(cāng)不飽時(shí), 粗磨倉(cāng)負(fù)壓上漲, 細(xì)磨倉(cāng)負(fù)壓下降,出磨負(fù)壓有一定程度的下降。在正常情況下, 穩(wěn)定的磨況曲線圖是平穩(wěn)的; 磨況向飽磨發(fā)展時(shí), 則磨尾排風(fēng)機(jī)及出磨負(fù)壓曲線會(huì)下降, 入磨負(fù)壓會(huì)上漲,形成一個(gè)喇叭狀。從負(fù)壓曲線判斷磨況, 一般情況都是很準(zhǔn)確的, 但因生料磨受窯系統(tǒng)影響, 有時(shí)系統(tǒng)負(fù)壓會(huì)突然變化,從負(fù)壓曲線上看是飽磨, 但現(xiàn)場(chǎng)磨音還是正常的, 要注意這一點(diǎn), 有時(shí)因負(fù)壓表的問(wèn)題, 也有飽磨的假象產(chǎn)生。

  2)主電動(dòng)機(jī)電流

  正常運(yùn)行時(shí)電流為 215A, 磨稍微向飽磨狀態(tài)發(fā)展時(shí), 主電流會(huì)下降 5A, 飽磨時(shí)電流下降 10A; 磨稍空時(shí),主電流會(huì)上漲 3A。所以用主電流來(lái)判斷是否飽磨, 非常重要。

  3)出磨斗式提升機(jī)電流

  飽磨時(shí)鋼球?qū)ξ锪系钠扑檠心プ饔脺p弱, 磨機(jī)產(chǎn)出量少, 出磨物料粒度變大, 出磨斗式提升機(jī)電流下降 10A。

  4)入庫(kù)斗式提升機(jī)電流

  飽磨時(shí)破碎研磨能力降低, 生料成品量就會(huì)降低, 入庫(kù)斗式提升機(jī)負(fù)荷小, 電流下降 3A。

  5)磨音

  負(fù)壓曲線是定量的反映磨況, 磨音是定性反映磨況,現(xiàn)場(chǎng)比中控觀察得更直接、直觀。飽磨時(shí), 粗磨倉(cāng)磨音沉悶,有時(shí)鋼球竄進(jìn)烘干倉(cāng)砸得筒體咔咔響, 細(xì)磨倉(cāng)飽磨時(shí)聽(tīng)不到聲音。正常時(shí), 細(xì)磨倉(cāng)能聽(tīng)到小鋼球研磨的沙沙聲。

  6)出磨斗式提升機(jī)聲音

  斗式提升機(jī)在無(wú)刮殼、跑偏等情況下, 能聽(tīng)到斗式提升機(jī)殼體被石子撞擊發(fā)出叭叭聲, 說(shuō)明斗式提升機(jī)料斗內(nèi)石子多且大。

  2.3 飽磨的處理
  1)在短時(shí)間內(nèi)把選粉機(jī)轉(zhuǎn)速降低, 放出磨內(nèi)物料(但要保證出磨物料細(xì)度合格)。
  2) 循環(huán)風(fēng)門開(kāi)度加大, 帶出選粉機(jī)內(nèi)細(xì)粉, 但又不能過(guò)大, 因總抽風(fēng)量一定, 過(guò)大則磨內(nèi)通風(fēng)量減小,磨內(nèi)物料的流速降低。在200t/h 時(shí)出現(xiàn)飽磨一般循環(huán)風(fēng)門開(kāi)度不超過(guò) 35%, 在 220t/h 時(shí)出現(xiàn)飽磨風(fēng)門開(kāi)度不超過(guò) 45%, 在230t/h 時(shí)出現(xiàn)飽磨則風(fēng)門開(kāi)度不超過(guò) 50%。
  3) 粗磨倉(cāng)飽磨時(shí), 粗粉回料分料閥 100%或 90%打開(kāi)入細(xì)磨倉(cāng); 細(xì)磨倉(cāng)飽磨時(shí), 把分料閥打開(kāi) 70%入粗磨倉(cāng)。
  4) 粗磨倉(cāng)飽磨時(shí), 為增加粗磨倉(cāng)的通風(fēng)量, 粗磨倉(cāng)冷熱風(fēng)門拉大, 細(xì)磨倉(cāng)風(fēng)門不動(dòng); 同理, 細(xì)磨倉(cāng)飽磨時(shí),細(xì)磨倉(cāng)冷熱風(fēng)門拉大, 粗磨倉(cāng)風(fēng)門不動(dòng)。
  5)飽磨處理最簡(jiǎn)單有效的辦法是減料, 但減多少要根據(jù)磨況而定, 輕微飽磨時(shí)少減, 一次減 10t/h, 嚴(yán)重時(shí)要多減,一次減 40t/h, 直至止料。需要注意的是,減料有時(shí)需減小磨尾排風(fēng)門, 有時(shí)則不需,要根據(jù)出磨物料的流量大小及物料粒度而定。流量大, 出磨斗式提升機(jī)電流高達(dá) 160A, 則不需要減磨尾排風(fēng)門,即使出磨斜槽內(nèi)有小石子也不應(yīng)害怕, 處理一段時(shí)間后流量減小, 出磨斗式提升機(jī)電流低于 120A,出磨斜槽內(nèi)有蠶豆般大的小石子約占出磨斜槽流量的 1/4, 則說(shuō)明磨尾排風(fēng)門拉大了, 應(yīng)減小風(fēng)門進(jìn)行養(yǎng)料, 一般減至35%左右較好。需注意的是一般情況下不要減小選粉機(jī)轉(zhuǎn)速, 這樣容易跑粗, 除非是上一個(gè)小時(shí)的生料樣特別細(xì)。

  3 其它常見(jiàn)故障分析及處理

  3.1 出磨斗式提升機(jī)電流變高, 磨主電動(dòng)機(jī)電流降低喂料量一定, 出磨斗式提升機(jī)電流變高, 磨主電動(dòng)機(jī)電流在緩慢降低,而出磨和進(jìn)磨負(fù)壓都無(wú)明顯變化, 入庫(kù)斗式提升機(jī)電流也無(wú)變化。處理: 磨系統(tǒng)的循環(huán)負(fù)荷在加大, 需減小循環(huán)負(fù)荷,根據(jù)上一個(gè)小時(shí)出磨生料成品的細(xì)度來(lái)決定, 若細(xì)度較細(xì), 可以增加磨尾拉風(fēng)、降低選粉機(jī)轉(zhuǎn)速或加大循環(huán)風(fēng)門的開(kāi)度,若細(xì)度較粗則要減產(chǎn)。

  3.2 選粉機(jī)下星型卸灰閥跳停

  原因: 電動(dòng)機(jī)故障不工作, 下料口結(jié)料、斜槽帆布破損堵塞。在這種情況下要及時(shí)發(fā)現(xiàn)處理。因聯(lián)鎖關(guān)系引起選粉機(jī)跳停,需把選粉機(jī)組調(diào)入“解鎖”開(kāi)狀態(tài), 迅速重新啟動(dòng), 并立即通知巡檢人員及相關(guān)人員進(jìn)行檢查確認(rèn)排除故障。

  3.3 出磨斗式提升機(jī)電流突然增高

  原因: 入選粉機(jī)斜槽透氣層帆布破了, 引起斜槽內(nèi)堵料, 在這種情況下迅速止料, 急停磨機(jī), 停出磨斜槽, 關(guān)磨尾排風(fēng)門至10%, 磨機(jī)粗細(xì)磨倉(cāng)熱風(fēng)門關(guān)閉, 冷風(fēng)門全開(kāi), 循環(huán)風(fēng)門開(kāi) 15%, 斗式提升機(jī)暫不停, 等電流降低至 120A再停斗式提升機(jī), 停選粉機(jī),組織現(xiàn)場(chǎng)檢查入選粉機(jī)斜槽帆布。

  3.4 出磨斗式提升機(jī)電流突然降低

  出磨斜槽內(nèi)透氣層帆布破了, 物料在斜槽內(nèi)堵料而引起。在這種情況下, 立即止料停磨, 入磨熱風(fēng)門全關(guān), 冷風(fēng)門全開(kāi),循環(huán)風(fēng)門全關(guān), 磨尾排風(fēng)門關(guān)至10%或停磨后把風(fēng)門打開(kāi) 50%左右, 確保磨內(nèi)有負(fù)壓, 防止停磨后向外冒灰。

  3.5 入選粉機(jī)斜槽堵料, 出磨斗式提升機(jī)電流顯示正常粗磨倉(cāng)飽磨搖磨時(shí)磨尾排風(fēng)門拉風(fēng)過(guò)大所致, 現(xiàn)象是斜槽內(nèi)有瓜子狀石子流動(dòng)不暢。處理: 停止喂料不停磨機(jī), 關(guān)閉粗、細(xì)磨倉(cāng)冷熱風(fēng)門, 選粉機(jī)轉(zhuǎn)速降至最低,循環(huán)風(fēng)門開(kāi)度拉至 90%, 磨尾排風(fēng)門開(kāi)度90%, 5min 即可解決此問(wèn)題, 正常后恢復(fù)喂料。

  3.6 入庫(kù)斗式提升機(jī)電流突然上升

  原因可能是其下料斜槽內(nèi)堵塞, 一者帆布破了,二者增濕塔濕底, 引起物料結(jié)球。若是后者則不需停磨, 讓現(xiàn)場(chǎng)人員清理一下則可,若是前者則必須急停磨機(jī)系統(tǒng)來(lái)處理, 增濕塔回灰打入窯。

  3.7 中控顯示飽磨, 現(xiàn)場(chǎng)反饋正常

  這可能是儀表故障或現(xiàn)場(chǎng)反饋的滯后性。現(xiàn)場(chǎng)只能定性反映磨況而不可能量化, 中控應(yīng)檢查風(fēng)門開(kāi)度是否與喂料相匹配,看出磨負(fù)壓、磨頭、磨尾進(jìn)口負(fù)壓和磨尾排風(fēng)機(jī)負(fù)壓的總體變化, 主電動(dòng)機(jī)電流趨勢(shì),窯尾排風(fēng)機(jī)電流變化, 若運(yùn)行狀態(tài)平穩(wěn),則說(shuō)明磨機(jī)尚穩(wěn)定, 不必進(jìn)行調(diào)整。

  3.8 現(xiàn)場(chǎng)反饋飽磨, 中控顯示正常

  除儀表有故障外, 與窯系統(tǒng)狀況有關(guān), 窯尾排風(fēng)門開(kāi)度過(guò)大, 窯的喂料量減少所致。此種情況下, 原料磨系統(tǒng)的總體負(fù)壓偏大,減小窯尾排風(fēng)門開(kāi)度, 再處理飽磨。

  3.9 磨機(jī)上方設(shè)備跳停

  檢查跳停原因, 入磨冷熱風(fēng)門相應(yīng)減小, 循環(huán)風(fēng)門減小, 磨尾排風(fēng)門也相應(yīng)減小。

  3.10 磨機(jī)下方設(shè)備跳停因聯(lián)鎖關(guān)系, 磨機(jī)很快會(huì)跳停, 必須立即止料,啟動(dòng)磨頭、磨尾稀油站高壓泵以減小停磨時(shí)對(duì)減速機(jī)的磨損, 待磨機(jī)停下來(lái)后, 關(guān)閉磨機(jī)進(jìn)口熱風(fēng)門, 冷風(fēng)閥門全開(kāi),循環(huán)風(fēng)門關(guān)閉, 磨尾排風(fēng)門開(kāi) 10%。值得一提的是: 一些常見(jiàn)故障往往是由于系統(tǒng)相關(guān)環(huán)節(jié)的眾多因素綜合作用而造成的,所以在出現(xiàn)問(wèn)題后應(yīng)首先進(jìn)行細(xì)致的檢查核實(shí), 及時(shí)查找出真正原因所在, 然后采取適當(dāng)靈活的處理措施,從而避免誤判操作使事故擴(kuò)大化、嚴(yán)重化。

  4 開(kāi)磨

  4.1 磨內(nèi)物料多
  1)磨內(nèi)物料多, 磨機(jī)開(kāi)啟后, 將以 15.2r/min 的轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)動(dòng), 2~3min 內(nèi), 物料將會(huì)變成粉體,物料如一下被排出磨機(jī), 出磨斗式提升機(jī)電流必然超高。
  2)開(kāi)機(jī)時(shí), 讓出磨物料組解鎖, 磨尾排風(fēng)門開(kāi)度為 10%, 循環(huán)風(fēng)門開(kāi)度為 80%~90%, 選粉機(jī)轉(zhuǎn)速設(shè)定為 10hz,磨機(jī)進(jìn)口風(fēng)門全關(guān)。
  3)開(kāi)機(jī)后, 密切關(guān)注出磨提升機(jī)電流, 若電流達(dá)到 150A 并有上漲趨勢(shì)時(shí),立即關(guān)閉出磨斜槽風(fēng)機(jī),減小斗式提升機(jī)的喂入量, 此時(shí), 磨機(jī)下料口會(huì)有粉料向外噴出,不必管它。待出磨斗式提升機(jī)電流降至170A 時(shí), 把出磨斜槽風(fēng)機(jī)再次開(kāi)啟, 這時(shí)把磨尾排風(fēng)門開(kāi)至 20%~30%,循環(huán)風(fēng)門開(kāi)度也可以大一點(diǎn), 當(dāng)出磨斗式提升機(jī)電流達(dá)到 200A 并有上漲趨勢(shì)時(shí), 同樣地關(guān)閉出磨斜槽風(fēng)機(jī),減小斗式提升機(jī)喂入量。這樣反復(fù) 3~4 次后, 入庫(kù)斗式提升機(jī)電流已從原先空載時(shí)電流 51~52A 上漲至 55~56A,說(shuō)明物料已到達(dá)均化庫(kù), 磨內(nèi)物料已明顯減少。磨尾排風(fēng)門可拉至 40%~45%, 磨機(jī)可以拉風(fēng)放料, 在出磨斗式提升機(jī)電流降至160A 并有下降趨勢(shì), 此時(shí)出磨物料組解鎖解除進(jìn)入聯(lián)鎖狀態(tài)。
  4)根據(jù)出磨斗式提升機(jī)電流狀況, 電流仍在繼續(xù)下降, 逐漸加大入磨風(fēng)門、磨尾排風(fēng)門、選粉機(jī)轉(zhuǎn)速,減小循環(huán)風(fēng)門開(kāi)度,在出磨斗式提升機(jī)電流降至朱斌友, 等: 中卸生料磨的操作體會(huì)130~140A 時(shí), 可減少喂料量,再按正常程序逐步調(diào)整至最佳磨況。

  4.2 磨內(nèi)物料少磨內(nèi)物料少時(shí), 出磨物料組無(wú)需解鎖, 比磨內(nèi)物料多時(shí)處理過(guò)程簡(jiǎn)單, 只是調(diào)整更迅速, 幅度要更大些而已。

  5 停磨

  5.1 正常停車
  1)停喂料皮帶秤, 等皮帶上的物料走完之后及時(shí)停皮帶輸送機(jī)。
  2) 適當(dāng)關(guān)小磨尾排風(fēng)門, 使磨內(nèi)粉料增加, 確保不堵斜槽。
  3) 開(kāi)啟磨頭、磨尾稀油站高壓泵, 讓滑履座形成高壓油膜, 保護(hù)軸瓦。
  4) 當(dāng)出磨提升機(jī)電流在 100~110A 時(shí), 磨機(jī)主電流已明顯下降, 則停磨。此時(shí)磨內(nèi)物料不多,再開(kāi)機(jī)時(shí)不會(huì)使出磨提升機(jī)電流過(guò)高, 這一點(diǎn)特別要注意。

  5.2 緊急停磨

  當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)應(yīng)緊急停磨:
  1)磨機(jī)下方設(shè)備跳停;
  2)滑履軸承潤(rùn)滑或冷卻系統(tǒng)發(fā)生故障, 軸瓦溫度超過(guò)設(shè)定值并繼續(xù)上升;
  3) 磨機(jī)筒體螺栓發(fā)生折斷或脫落, 磨門螺栓松動(dòng);
  4)隔倉(cāng)板因篦孔堵塞而影響生產(chǎn);
  5)電動(dòng)機(jī)軸承溫度超過(guò)其規(guī)定值;
  6)如果磨機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)突然停電, 應(yīng)立即將磨機(jī)及其附屬設(shè)備的電動(dòng)機(jī)電源切斷, 以免來(lái)電時(shí)發(fā)生意外事故。

  不在上述特殊情況時(shí), 嚴(yán)禁急停磨機(jī), 因?yàn)榧蓖DC(jī), 一是長(zhǎng)皮帶打滑, 二是對(duì)設(shè)備損害大,損傷磨機(jī)滑履及減速機(jī)。在下次開(kāi)磨時(shí), 也很容易使出磨提升機(jī)電流超高, 造成跳停。

  總之, 在優(yōu)化操作參數(shù)之前, 磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量一般在 210t/h, 電耗較高, 操作思路轉(zhuǎn)變后, 生料磨的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量達(dá)230t/h, 磨況質(zhì)量穩(wěn)定, 電耗降低, 達(dá)到了高產(chǎn)低耗目的。
                   

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