離心風(fēng)機幾種常見故障的處理

2008/01/24 00:00 來源:

離心風(fēng)機是水泥廠重要的二廠藝設(shè)備。因為風(fēng)機故障造成整個生產(chǎn)線停產(chǎn)的事故在水泥廠時有發(fā)生,現(xiàn)針對我公司兩臺風(fēng)機發(fā)生故障的原兇及處理辦法做一總結(jié)。......

  1篦冷機一室風(fēng)機故障   

  1.1  風(fēng)機參數(shù)及故障現(xiàn)象   

  離心風(fēng)機犁號Y5—48№12.5D,風(fēng)量22 400m3/h,風(fēng)壓6 570Pa,配套電動機Y280M一4,132kW,1490r l/min,傳動方式為I)D.   

  自投入使用之后,多次發(fā)生劇烈振動,軸承振動速度達(dá)21mm/s以上,振動幅值達(dá)0.6mill,軸承座劇烈晃動,繼而葉輪端軸承損壞,被迫停機檢修。軸承使用壽命短,有時新更換的軸承使用不到1個月就再次損壞,嚴(yán)重影響生產(chǎn)。  

  1.2故障原因分析及處理   

  1)葉輪積灰   

  此風(fēng)機屬于后傾式葉片,葉片容易粘灰。同時風(fēng)機安裝在窯頭下面,從窯口落下的飛砂極易被吸附到葉片上,造成葉輪失去動平衡引起風(fēng)機振動。  

  首先將窯頭密封進行了改造,由原來的石墨塊單層密封更換為魚鱗片式接觸密封,大大減少了窯頭處的飛砂量。同時對窯頭平臺進行防漏處理,有少量的飛砂落下時,直接落入溜管內(nèi),人工定期清理;其次,利用計劃檢修或故障停機定期清理葉片上的積灰, 保證風(fēng)機的運行精度;再就是將風(fēng)機進風(fēng)口由水平進風(fēng)改為下進風(fēng),雖進風(fēng)阻力稍增加,但風(fēng)機進風(fēng)質(zhì)量大為改觀。采取措施后,風(fēng)機葉輪積灰引起振動的現(xiàn)象明顯減少,有利于設(shè)備穩(wěn)定運行。  

  2)葉輪軸懸臂過長,軸承負(fù)荷過大  

  該風(fēng)機葉輪端軸承座中心距葉輪中心540mm,與國產(chǎn)同類型風(fēng)機卡H比,葉輪軸懸臂過長,造成此處軸承負(fù)荷過大,從而引起軸承局部缺陷,甚至損壞。我們根據(jù)此風(fēng)機結(jié)構(gòu)和現(xiàn)場安裝位置,將葉輪側(cè)軸承座向機殼方向移動100mm,縮短葉輪與葉輪側(cè)軸承座的距離,使軸承的受力狀況大為改善。  

  3)軸承選型過小 

  對軸承進行校核,發(fā)現(xiàn)原設(shè)計型號為1622的雙列向心球軸承額定負(fù)荷不足,使用壽命不超過3個月便損壞。我們根據(jù)軸承座的尺寸及減少資金投入方面考慮,將此處軸承改為3622的雙列向心球面滾子軸承,兩種軸承技術(shù)參數(shù)如表1。

表1 1622軸承和3622軸承的技術(shù)參數(shù)

  從表1看出,3622軸承額定動負(fù)荷較大,雖然限轉(zhuǎn)速比要求轉(zhuǎn)速低一些,但從改造以后幾年來看運行很正常,完全沒必要擔(dān)心該因素對軸承使壽命的影響。 

  通過以上改造,軸承的使用壽命延長到1年以上,沒備運行幾年再也沒有出現(xiàn)此類故障停機現(xiàn)象,同時我們另制作一套風(fēng)機轉(zhuǎn)子,定期更換轉(zhuǎn)子,對換下的轉(zhuǎn)子維修備用,有效地保證窯穩(wěn)定可靠運行。 

  2窯尾高溫風(fēng)機故障 

  2.1  風(fēng)機參數(shù)及故障現(xiàn)象 

  離心風(fēng)機型號BB124.,風(fēng)量220000m3/h,風(fēng)壓7845Pa,工作溫度350℃,配套電動機800kw,740r/min,傳動方式為F。 

  生產(chǎn)初期,高溫風(fēng)機經(jīng)常出現(xiàn)自由端軸承發(fā)熱繼而風(fēng)機振動加劇、軸承燒毀的現(xiàn)象,生產(chǎn)線被迫全線停機。在風(fēng)機更換軸承后,為了確保穩(wěn)定運行,按規(guī)程對風(fēng)機進行試機2~4h。風(fēng)機存試機過程中運行平穩(wěn),振動速度一般在5mm/s以下,軸承溫度穩(wěn)定在400℃左右。但、與回轉(zhuǎn)窯升溫,投料生產(chǎn)后,風(fēng)機運行一段時間時,自由端軸承就開始發(fā)熱,并且溫升很快,使采取風(fēng)冷、往軸承座澆水等降溫措施,仍控制不住溫升,不得不停機處理。 

  2.2故障原因分析及處理 

  通過對幾次故障的處理和分析,發(fā)現(xiàn)軸承發(fā)熱原因主要是安裝過程中操作不當(dāng),導(dǎo)致自由端軸承能隨軸熱脹而自動調(diào)節(jié),使兩軸承承受的軸向負(fù)荷過大,引起軸承發(fā)熱損壞。

  高溫風(fēng)機正常工作溫度這350℃,因此,軸在工作狀態(tài)下的伸長量為:

  △L=L·α ·△t

  式中:L:風(fēng)機軸在機殼內(nèi)的長度,2500mm;

     α:材料線膨脹系數(shù),此軸承材料為42CrMo,屬Cr鋼,取13×10-6 

      △t=t2-t1

      t2:風(fēng)機軸工作溫度℃

     t1:環(huán)境溫度,冬季取0℃,夏季取35℃

  從上面計算可以看出,風(fēng)機從常溫狀態(tài)到正常工作狀態(tài),隨季節(jié)不同的伸長安裝過程中,在10.2到11.4mm之間游動。然而在檢修案卷過程中,維修鉗工由于對此處結(jié)構(gòu)理解不透,壓緊軸承上蓋時,習(xí)慣用大板手套加力桿,兩人使勁擰上蓋螺栓。這樣自由端軸承外套被壓得過緊,不能隨軸的熱脹而自由移動,破壞了自由端軸承的裝配精度,從而引起此處軸承發(fā)熱、燒毀。

  為了驗證分析的結(jié)論正確性,進行了試驗。試驗用未裝軸承座進行,先對軸承內(nèi)孔尺寸進行測量,然后一個人用扳手將軸承蓋螺栓擰緊,再測量,最后兩人用加力桿擰緊后測量。

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