鈣鐵煤分析儀的使用體會
由于光子源只反擊中表面的0.2mm厚度范圍內(nèi),其結果與樣品量關系不大,與被測面光滑度關系密切,所以在壓制樣品時,應先用干棉花把座板抹擦干凈,保證座板的清潔,不能有水漬、油漬和粉塵等,然后用不銹鋼匙掏勻樣品再掏取一定量的樣品進行壓制。樣品量視不同企業(yè)情況進行選擇。為保證樣品表面光滑,樣品要適量,太少容易開裂,太多表面會產(chǎn)生壓痕。此外產(chǎn)生開裂的原因還可能是樣品水分太少和樣品細度太粗。水分太少,可加大稱樣量以增加樣粉與鋼環(huán)的結合面積防裂;細度太粗,則降低壓制壓力,可能引起的系統(tǒng)誤差,用修正b值來解決。另外,該儀器在樣品細度≤10%時,顆粒大小細度對測量結果無影響,當細度≥10%時,示值將偏低,也應修正b值。起初,我公司出磨入窯生料細度0.08mm篩篩余≤10%,漸漸放寬到≤18%。測量結果略有下降。雖可修正b值,消除對結果的影響,但必須以確保試餅不開裂為前提,否則需重新測定。
儀器分析結果與計數(shù)強度有關,即與樣品密度有關,樣品密度與壓制壓力相關。壓力太低,樣品表面不光滑;壓力太高,則鋼環(huán)易變形。樣品要有足夠的機械強度,在保證壓樣不裂情況下,壓制壓力應適當提高。以稱樣量為13g樣品為例,16MPa與20MPa結果誤差有0.15%。
目前,我公司控制出磨生料細度在16%~18%,入窯生料細度在14%~16%,水分在0.28%~0.46%之間。經(jīng)過幾年的摸索,稱樣重控制在13±0.1g,壓力控制在20MPa,測量結果基本準確,滿足質(zhì)量過程控制要求。
2 滑板位置
恰當?shù)幕逦恢?熏是測量結果準確與否的關鍵。由于其工作原理是采用相比較測量法,位置不恰當,基準參照物N硬就會產(chǎn)生偏差。平時由于粉塵等原因,滑板容易發(fā)生故障,在滑板停止及運動中,人為推動或阻擋它移動及其它誤操作時,也都會使滑板偏離正確位置,一旦偏離就會導致錯誤的測量結果。如入窯生料CaO:43.82→47.16。因此每三個月應關機除塵一次,特別是硬質(zhì)樣品上方及滑板導軌內(nèi)積塵,導軌加潤滑油保養(yǎng)。一般地,滑板正確位置為端面與取樣窗口持平的位置,偏差在2mm以下均可。若已偏離,應采用系統(tǒng)復位功能,自動糾正;若還不行,采用人工糾正方法,打開機殼,松開螺絲,反復拉伸儀器滑板調(diào)試,直至滿意為止。然后通過儀器的計數(shù)測量功能和能譜測量功能檢查判斷儀器是否正常。
?。?nbsp; 監(jiān)測樣與對比樣
我公司生料配料所用石灰石有6個礦場,采用矩形兩條線布料預均化,每線3個礦場,其中1個固定,這樣入磨的石灰石成分會有所不同,同樣有時燃煤灰分變化也很大。
石灰石、燃煤成分的波動勢必引起KH、SM、AM值的變化,為使KH、SM、AM值相對恒定,生料配料所用砂頁巖也應視硅含量的不同而相應調(diào)整。
原料礦物結構基體條件引起樣品的變化,對生料CaO測定值影響較大,而Fe2O3一般影響不大,這就必須根據(jù)原燃料的變化來修正K、b值,主要是b值。我們通過對每天每班的監(jiān)測樣結果以及每天綜合樣的對比樣測定結果分析判斷,當對比樣CaO相差±0.25%,F(xiàn)e2O3相差±0.15%時,應考慮修正k、b值。監(jiān)測樣即制作標準曲線時所配制的樣品,通過監(jiān)測樣結果可推測出修正后的變化幅度。
應準確記錄每次的k、b修正,以便分析和歸納總結,并時常查看γ相關系數(shù)是否符合規(guī)定:γCaO≥0.99;γFe2O3≥0.99以保證測量結果的精確度。
編輯:
監(jiān)督:0571-85871667
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