劣質(zhì)低揮發(fā)分煤在2000t/d預(yù)分解窯的應(yīng)用
1 前言
牡丹江水泥廠1號窯帶低壓損預(yù)熱器和TDF分解爐,窯規(guī)格4m×60m設(shè)計熟料產(chǎn)量2000t/d,由天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司設(shè)計,該生產(chǎn)線2001年投產(chǎn)后一直很正常,但是從2006年開始,由于原燃料供應(yīng)及其它方面的一些原因,使得該預(yù)分解窯生產(chǎn)情況日趨惡化。從燃料來講,煤粉熱值從原來的25050kJ以上降至15048~20900kJ,且波動劇烈;揮發(fā)分從13%~15%降低到10%~11%灰分由低于25%增大到35%~40%,熟料由2200t/d降至1900t/d,且熟料熱耗高達(dá)4300kJ/kg窯內(nèi)熟料fCaO不合格,升重偏低,且窯內(nèi)有長厚的窯皮,窯尾還有熟料圈形成,窯內(nèi)還有結(jié)球。
2 原因分析及采取的措施
1.1 原因
由于煤粉揮發(fā)分低,灰分大,煤粉不易燃燒,燃燒器黑火頭較長,產(chǎn)生不完全燃燒現(xiàn)象,煤灰不均勻摻入物料,火焰過長,窯尾溫度過高,使窯內(nèi)物料過早出現(xiàn)液相而結(jié)圈、結(jié)球,使得窯內(nèi)物料滯后,大窯電流上升,造成投料量下降,窯內(nèi)較強(qiáng)還原氣氛,造成熟料煅燒不好fCaO偏高,易產(chǎn)生黃心料,且熟料飽和比偏低,直接影響了熟料的產(chǎn)量和質(zhì)量。
1.2 采取措施
(1)降低煤粉水分,提高煤粉質(zhì)量控制出磨煤粉水分由原來1.5%降至1.0%,把煤粉細(xì)度由原來≤12%降到≤5%,以此來加快煤粉燃燒速度,同時固定原煤進(jìn)貨渠道,由原來三家進(jìn)貨固定為一家,以穩(wěn)定原煤灰分及化學(xué)成分。
?。?)調(diào)整生料配方案
采用兩高一中配料方案:KH=0.90+0.02;SM=2.6+0.1;AM=1.60+0.10。
(3)加大一次風(fēng)量,調(diào)整內(nèi)外風(fēng)的橫截面積提高風(fēng)速,使煤粉能夠快速完全燃燒,使火焰保持良好的形狀,來避免“黑火頭”較長。
(4)控制原料質(zhì)量,減少生料化學(xué)成分的波動控制原料細(xì)度由12%下降到8%以下。水分<1.5%降至1.0%;配料盡量控制穩(wěn)定。
?。?)優(yōu)化操作
由于煤粉質(zhì)量差,我們對窯的操作進(jìn)行優(yōu)化,在開始投料時要保證系統(tǒng)需有足夠的熱量,等料燒住后再加料,而且要穩(wěn)定加料速率,保證入窯生料能夠充分分解和煅燒,并嚴(yán)格控制窯速、拉風(fēng)、投料量和煤量匹配,控制好篦冷機(jī)室下壓力,嚴(yán)格執(zhí)行薄料快燒操作法,嚴(yán)格控制系統(tǒng)溫度、壓力各參數(shù)相應(yīng)規(guī)定范圍內(nèi),防止塌料現(xiàn)象產(chǎn)生。
3 結(jié)束語
通過上述措施,我廠預(yù)分解窯由于煤粉質(zhì)量差而引起的結(jié)球結(jié)圈的問題基本得到了解決,產(chǎn)質(zhì)量均已經(jīng)達(dá)到了設(shè)計能力。
來源:《水泥技術(shù)》2007.4
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